馬建生 郭本強 徐寧



摘要:大連石化公司140萬噸/年重油催化裂化裝置煙氣脫硫及液化氣精制脫硫所用堿液輸送管線近年多發泄漏,導致日常生產運行平穩受到影響,現場高風險搶修作業頻次較高。本文通過對堿液管線泄漏情況進行總結分析,對因工藝操作條件、介質特征及施工質量影響等可能導致管線泄漏的方面進行探討,并針對性的從工藝及設備兩個方向提出了對應的治理手段。
關鍵詞:堿液線泄漏;堿脆;治理
0 前言
大連石化公司140萬噸/年重油催化裂化裝置新鮮堿液線為2014年建設投用,其中部分利舊原汽油線,部分為新設管線。主要用于液化氣、干氣脫硫精制及煙氣脫硫補充堿液,對裝置產品質量及環境治理有著重要影響。近年運行中,該管線頻發泄漏,導致大量日常高風險搶修作業,一方面日常維修成本居高不下且安全風險較高,一方面生產運行常因泄漏被迫調整,對生產平穩運行產生影響。因此,分析該管系泄漏原因并制定實施相應治理措施對整個產品精制和裝置外排煙氣環保治理系統的可靠運行和降低日常搶修作業頻次及風險意義重大。
1 堿液線運行情況
140萬噸催化裝置新鮮堿液線為2014年新建煙氣脫硫配套公用工程部分內容,自四催化到三催化管廊部分利舊原汽油線,管廊至新鮮堿罐段(合計共60米,20# DN80)由工程公司施工完成,雙線伴熱。2016年改為直輸送堿至煙氣脫硫。該管線日常輸堿用量0.8t/h,核算流速約0.04m/s。在伴熱投用時伴熱溫度約75-85℃,壓力0.3MPa,輸堿濃度20%-25%。
2 管線泄漏原因分析
通過對泄漏位置觀察,泄漏處均為焊縫區域細微裂紋型式,且對漏點部位補焊時出現新的裂紋,判斷為堿脆導致管線焊縫應力腐蝕開裂。泄漏情況見圖1.
2.1 發生堿脆的條件分析
根據相應研究和其他同類問題分析經驗,發生堿脆需具備三要素:即環境因素、材料因素和應力因素。《中國石油大連石化公司防止九種特殊腐蝕類型技術規范 QJ/DSH 7306—2011》中關于防止堿腐蝕和堿應力腐蝕開裂的相應資料顯示:
1) 碳鋼在金屬溫度小于 46℃時不會出現開裂,在 46-82℃范圍之間,開裂敏感性是堿液濃度的一個函數。
2) 不銹鋼在金屬溫度小于 79℃時不會出現開裂,在 79-110℃范圍之間,開裂敏感性是堿液濃度的一個函數。
2.2 堿液線材質為堿脆敏感材質
就材質而言,研究表明含碳量低于0.2%的碳鋼材料容易發生堿脆,我們使用的20#鋼及對應常用焊材,含碳量范圍為0.16~0.2%,屬于堿脆敏感材質。
2.3 焊接應力的存在是導致堿脆發生的重要因素
應力方面,焊接后存在一定的殘余應力,且由于設計時未考慮堿脆因素,未對管線進行消除應力熱處理,焊接殘余應力較大。在使用過程中設計的雙伴熱系統最高可將堿液加熱至90℃,管線熱應力導致管線焊縫位置受到的拉伸應力較大。
2.4 工藝使用控制溫度使堿液線處于堿脆易發溫度區間
為避免堿液低溫結晶,設計單位為該管線設計了雙伴熱輔助加熱,導致運行期間堿液溫度始終處于50-90℃的堿脆高敏感溫度區間。
3 結論與建議
綜合以上分析,堿液線泄漏的主要原因為設計方及車間對堿脆機理認識不清,導致該管線自設計到使用過程中,都存在誘發堿脆的隱患未被消除。堿液線材質選用、使用環境溫度及設計與施工質量管控方面均與堿脆發生條件相吻合,導致運行期間堿液線頻發泄漏。因此,針對以上原因,提出如下幾點解決措施:
(1)徹底停用伴熱系統:
根據NaOH溶液使用溫度要求及結晶溫度梯度,停用伴熱后堿液溫度保持在常溫狀態,20-25%濃度情況下結晶溫度在-18~-25℃,完全滿足大連氣溫條件。這樣既能保證堿液供應,又能降低管線拉伸應力,同時使管線使用環境脫離堿脆發生的溫度區間。相應參考數據及資料見圖2。
(2)對于運行期間的泄漏點處理,直接施焊效果不佳,易產生新的擴散裂紋。因裂紋細微,多為結晶滲漏形式出現。處理時建議考慮高強度補漏膠加碳纖維纏縛補強形式,治理效果較好。若需焊接補強,建議貼板制作卡具,遠離原先焊縫部位施焊,避免滋生新的應力裂紋,并應對焊接區域管壁預先測后確認。
(3)新建堿液管線應充分考慮堿脆影響,從設計源頭消除堿脆隱患,設備選材建議優先選用常規使用情況下更耐堿脆的不銹鋼材質,溫度控制上盡可能避免使用溫度進入堿脆敏感區間,施工要求里注明必須對焊縫部位消應力處置,日常工藝吹掃處置等建議使用氮氣吹掃進而避免蒸汽凝水時產生新的堿脆條件等,多方面綜合考慮,從而避免發生堿脆的條件出現。
總之,解決堿液線泄漏是一項需要從設計源頭出發,解決好設備選材、使用溫度控制、施工消應力管理及日常吹掃處置等多方面問題的系統工程,需要設計單位、使用單位、施工單位共同努力,才能最終解決堿液線管系泄漏的問題。
參考文獻
1.《防止九種特殊腐蝕類型技術規范技術規范 QJ/DSH 7306—2011》 中國石油大連石化公司 2011年
大連石化公司 ?遼寧 ?大連 ?116031