裴森龍,李博,李高,侯朝勇
(1.有色金屬礦產(chǎn)地質(zhì)調(diào)查中心,北京 100012;2.核工業(yè)北京地質(zhì)研究院,北京 100029)
鉆探施工過(guò)程中受主觀人為因素或客觀地層因素影響,時(shí)有卡鉆、跑鉆、燒鉆、埋鉆以及斷鉆桿等孔內(nèi)事故發(fā)生,嚴(yán)重影響施工進(jìn)度并造成一定程度的經(jīng)濟(jì)損失(王達(dá)等,2007;蔣偉祥和倪鑫,2009;王達(dá)和何遠(yuǎn)信,2014;宋世杰等,2016;孫建華等,2017)。隨著經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展,大口徑鉆孔在礦山環(huán)境恢復(fù)治理回填、礦井事故救援、煤礦瓦斯排放、水文地質(zhì)等方面應(yīng)用日益廣泛(杜兵建,2009;楊引娥,2013;楊濤和杜兵建,2017)。在大口徑鉆孔施工時(shí),鉆桿和鉆孔之間的環(huán)狀間隙較大,由于鉆桿質(zhì)量缺陷、金屬疲勞老化或施工人員操作不當(dāng)?shù)仍蚋菀讓?dǎo)致斷鉆桿事故發(fā)生(姜光忍等,2009;龐少青等,2013;田志超等,2017)。大口徑鉆孔斷鉆桿事故中因鉆具和鉆孔之間的間隙大,鉆桿事故頭經(jīng)常產(chǎn)生貼壁現(xiàn)象,使得事故的處理難度加大,常規(guī)的公錐、母錐等打撈工具往往無(wú)法有效地處理事故(程林等,2020),應(yīng)及時(shí)分析事故原因并結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況因地制宜采取有效的措施妥善處理,避免造成額外的損失(劉瑞琪,1982)。
在山西省太原市的一次水文地質(zhì)鉆孔施工中發(fā)生一起斷鉆桿事故,該事故具有鉆孔口徑大、鉆桿與鉆孔之間環(huán)空間隙大等特點(diǎn),鉆桿在事故后產(chǎn)生貼壁現(xiàn)象,打撈事故頭困難,鉆探技術(shù)人員使用自制的導(dǎo)向母錐打撈工具成功處理了該事故,最終鉆孔得以順利終孔,挽回了一定的經(jīng)濟(jì)損失,對(duì)此類(lèi)環(huán)空間隙較大的孔內(nèi)斷鉆桿事故的處理可以起到一定的借鑒和啟發(fā)作用。
SZK1水文地質(zhì)鉆孔位于山西省太原市小店區(qū)劉家堡鄉(xiāng)西里解村,工作區(qū)交通便利。太舊高速公路、東山過(guò)境高速公路、南過(guò)境高速公路、108國(guó)道、208國(guó)道、大運(yùn)路、石太線(xiàn)、南同蒲鐵路等公路、鐵路交通干線(xiàn)縱橫交錯(cuò),連接全省各地,太原至澳門(mén)高速公路太原至長(zhǎng)治段出入口也在小店區(qū)。施工鉆孔隸屬于太原-晉中城市群活動(dòng)斷層及資源環(huán)境綜合地質(zhì)調(diào)查項(xiàng)目,設(shè)計(jì)該鉆孔的目的是為了查明區(qū)域內(nèi)水資源與質(zhì)量、地質(zhì)構(gòu)造條件、含水層結(jié)構(gòu)及水文地質(zhì)條件,查明中深層地下水資源量,評(píng)價(jià)地下水資源開(kāi)發(fā)潛力。
鉆孔施工地層為第四系,水位19.87 m。全孔鉆經(jīng)全新統(tǒng)、上更新統(tǒng)、中更新統(tǒng)、下更新統(tǒng),代表性巖心照片見(jiàn)圖1,詳細(xì)地層巖性情況如下:

圖1 太原市小店區(qū)SZK1鉆孔代表性巖心照片
全系統(tǒng):巖性以亞砂土為主,河流在出山口不遠(yuǎn)堆積巨大的漂石、卵石及砂礫石,河床底部為基巖或上新統(tǒng)紅土、灰綠色粘土,接近邊山丘陵區(qū)為亞砂土夾礫砂,厚度35 m左右。
上更新統(tǒng):巖性為褐黃、灰黑和黃紅色亞砂土、亞粘土夾砂礫石,結(jié)構(gòu)較疏松,具大孔隙,垂直節(jié)理發(fā)育,表面經(jīng)風(fēng)化呈微紅色,厚度45 m左右。
中更新統(tǒng):巖性為灰黃色粘土、亞粘土、亞砂土、灰黑色粉細(xì)砂和中砂以及部分卵石、礫砂,穩(wěn)定性比上更新統(tǒng)地層差,厚度為70 m左右。
下更新統(tǒng):以灰、灰黑、灰黃色粘性土為主夾薄層粉細(xì)砂層,厚度50 m左右。
SZK1鉆孔設(shè)計(jì)深度200 m,鉆孔傾角90°。取心鉆探施工采用的工藝為小口徑正循環(huán)回轉(zhuǎn)鉆進(jìn),取心方式為單管提鉆取心,使用泥漿護(hù)壁;成井方法為在小口徑取心孔的基礎(chǔ)上大口徑正循環(huán)擴(kuò)孔成井,使用泥漿護(hù)壁。取心孔徑設(shè)計(jì)為Φ127 mm,成井孔徑設(shè)計(jì)為Φ300 mm。終孔后按要求進(jìn)行物探測(cè)井并下入濾水管進(jìn)行抽水試驗(yàn)。
鉆孔施工采用XY-5型車(chē)載式立軸鉆機(jī)(圖2),該鉆機(jī)具有扭矩大、轉(zhuǎn)速范圍寬、地層適應(yīng)性廣、處理事故能力強(qiáng)、搬遷方便等優(yōu)點(diǎn),鉆機(jī)主要性能參數(shù)見(jiàn)表1。

表1 XY-5型車(chē)載式立軸鉆機(jī)主要性能參數(shù)表

圖2 XY-5型車(chē)載鉆機(jī)
2019年8月27日SZK1鉆孔Φ127 mm口徑取心鉆進(jìn)開(kāi)孔,2019年9月3日鉆進(jìn)至設(shè)計(jì)孔深后終孔,終孔孔深201.71 m。2019年9月21日Φ300 mm口徑擴(kuò)孔鉆進(jìn)開(kāi)鉆,2019年9月28日鉆進(jìn)至160.15 m孔深時(shí)發(fā)生斷鉆桿事故,事故頭位于122.21 m孔深處,第26根單根與第27根單根上部接手連接處螺紋擰斷(圖3)。

圖3 打撈上的鉆桿事故頭
事故發(fā)生后立即將事故鉆桿提出鉆孔,孔內(nèi)剩余8根單根鉆桿及一根3 m長(zhǎng)鉆具和60 cm長(zhǎng)自制擴(kuò)孔鉆頭組合。因鉆孔擴(kuò)孔口徑為Φ300 mm,配套使用的鉆桿為Φ60 mm鉆桿,鉆桿與鉆孔孔壁環(huán)狀間隙較大,斷鉆桿后孔內(nèi)事故頭容易向孔壁偏斜,導(dǎo)致多次下入母錐嘗試打撈事故頭失敗。
結(jié)合施工實(shí)際情況分析,導(dǎo)致此次斷鉆桿事故發(fā)生的原因主要有以下幾點(diǎn):
(1)擴(kuò)孔時(shí)使用的鉆桿尺寸與擴(kuò)孔口徑不配套,大口徑擴(kuò)孔時(shí)鉆桿承受的扭矩大,該鉆孔擴(kuò)孔口徑為Φ300 mm,而事故發(fā)生時(shí)使用的鉆桿直徑為Φ60 mm,抗扭剛度小,應(yīng)使用Φ73 mm以上的鉆桿進(jìn)行擴(kuò)孔。
(2)現(xiàn)場(chǎng)使用的鉆桿使用時(shí)間過(guò)長(zhǎng),部分鉆桿老化,尤其螺紋處因反復(fù)擰卸已發(fā)生金屬疲勞過(guò)度磨耗,一旦扭矩過(guò)大容易發(fā)生折斷(李繼文等,2010;王廷睿等,2011;李孔榮,2015)。
(3)現(xiàn)場(chǎng)操作人員責(zé)任心不強(qiáng)(李振學(xué),2002;李偉雄,2016),沒(méi)有仔細(xì)檢查每根鉆桿,致使“帶病”鉆桿下入孔內(nèi),導(dǎo)致事故發(fā)生。
(4)施工地層主要為粘土層,地層較軟,擴(kuò)孔時(shí)未能控制好鉆機(jī)轉(zhuǎn)速,進(jìn)尺速度過(guò)快,發(fā)生強(qiáng)扭現(xiàn)象導(dǎo)致鉆桿折斷。
吸取前幾次打撈失敗的教訓(xùn),并對(duì)孔內(nèi)狀況及打撈過(guò)程進(jìn)行多次模擬分析,認(rèn)為前幾次打撈失敗主要是由于鉆桿與孔壁之間的環(huán)狀間隙較大,導(dǎo)致斷鉆桿事故發(fā)生后孔內(nèi)事故鉆桿發(fā)生傾斜,常規(guī)的母錐無(wú)法精確找到事故頭,并將事故頭吃入母錐體內(nèi),因此無(wú)法實(shí)現(xiàn)成功打撈(姜同升等,2013;李孔榮,2015)。總結(jié)經(jīng)驗(yàn),結(jié)合施工現(xiàn)場(chǎng)狀況,決定針對(duì)大口徑鉆孔設(shè)計(jì)一種帶有導(dǎo)正裝置的新型母錐,通過(guò)導(dǎo)向筒裝置減小環(huán)空間隙增加打撈工具的搜索面積,從而將事故頭順利地由喇叭口處引導(dǎo)至母錐內(nèi)部,進(jìn)一步利用母錐造扣并打撈事故鉆桿。
3.1.1 導(dǎo)向母錐設(shè)計(jì)及材料準(zhǔn)備
導(dǎo)向母錐的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)為普通Φ60 mm母錐椎體上連接大口徑錐形導(dǎo)向筒,導(dǎo)向筒上預(yù)留3~4個(gè)水口,整體結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,便于現(xiàn)場(chǎng)加工和使用。
為滿(mǎn)足設(shè)計(jì)使用效果,錐形導(dǎo)向筒直徑應(yīng)與鉆孔直徑相匹配,直徑過(guò)大可能造成打撈工具下入孔內(nèi)時(shí)發(fā)生卡鉆現(xiàn)象,直徑過(guò)小則會(huì)導(dǎo)致無(wú)法有效將事故頭成功引導(dǎo)至母錐內(nèi)部。SZK1水文地質(zhì)鉆孔斷鉆桿事故頭位置擴(kuò)孔口徑為Φ300 mm,為使母錐可以順利下入孔內(nèi),錐形桶喇叭口處(錐形桶最大直徑位置)直徑設(shè)計(jì)為Φ220 mm左右。
錐形桶加工原材料選用現(xiàn)場(chǎng)易于獲取的3~4 mm厚的鐵皮板,厚度適中不易變形,且方便現(xiàn)場(chǎng)焊接。
3.1.2 導(dǎo)向母錐加工
(1)將普通Φ60 mm母錐椎體與配套的鉆桿轉(zhuǎn)換接手連接緊密。
(2)將3~4 mm的鐵皮板用切割機(jī)切割成若干塊梯形形狀,梯形塊高度200 mm左右,上下底寬度視實(shí)際情況而定,不宜過(guò)寬,將梯形塊彎卷成適當(dāng)弧度的圓弧形。
(3)將多塊梯形鐵皮板拼湊好并焊接成錐形,焊接過(guò)程中及時(shí)調(diào)整梯形塊大小和弧度,使得最終焊接成型的錐形桶喇叭口外徑為220 mm左右,錐形桶小徑處直徑略大于母錐外徑。
(4)將焊接成型的錐形桶與母錐椎體連接并焊接牢固,焊接完成后使用角磨機(jī)將錐形桶打磨光滑,以免在起下鉆過(guò)程中與孔壁產(chǎn)生刮蹭。全部加工完成后對(duì)導(dǎo)向椎體的焊接強(qiáng)度進(jìn)行檢查,確保打撈工具的使用可靠性。現(xiàn)場(chǎng)加工完成的導(dǎo)向母錐如圖4所示。

圖4 導(dǎo)向母錐
事故處理前首先準(zhǔn)確確定事故頭具體位置位于122.21 m孔深處,并仔細(xì)檢查每一根準(zhǔn)備下入孔內(nèi)的鉆桿性能,尤其是最薄弱的絲扣位置的狀態(tài),切忌將破損鉆桿再次下入孔內(nèi)發(fā)生二次事故。
在母錐絲扣處涂抹黃油后,將導(dǎo)向母錐與鉆桿連接可靠,下入孔內(nèi)。下鉆時(shí)放慢速度,保持鉆桿穩(wěn)定,防止導(dǎo)向母錐喇叭口在下鉆過(guò)程中掛蹭孔壁,導(dǎo)致巖屑掉落孔底發(fā)生埋鉆。在距事故頭1 m左右時(shí)停止下鉆,開(kāi)泥漿泵循環(huán),緩慢下降鉆桿至導(dǎo)向母錐到達(dá)事故頭位置,多次轉(zhuǎn)動(dòng)鉆桿搜索后,將事故頭慢慢引導(dǎo)至喇叭口內(nèi)并進(jìn)入母錐椎體,用管鉗扳動(dòng)鉆桿輕壓慢轉(zhuǎn)造扣。
需要特別注意的是不能一次造扣到位,防止孔內(nèi)事故鉆桿發(fā)生埋鉆現(xiàn)象無(wú)法上提鉆桿時(shí),因吃扣過(guò)多導(dǎo)致打撈工具無(wú)法脫扣增加進(jìn)一步處理事故的難度。初始造扣時(shí)應(yīng)先少量造扣,吃扣后嘗試提鉆弄清孔內(nèi)鉆桿狀況,若能夠提起則進(jìn)一步造扣,當(dāng)有明顯吃扣跡象時(shí),開(kāi)機(jī)掛低檔利用立軸稍加壓繼續(xù)慢轉(zhuǎn)吃扣,造扣深度足夠時(shí)提鉆打撈,完成事故處理工作。若無(wú)法提鉆則孔底已發(fā)生埋鉆現(xiàn)象,需要采取擴(kuò)孔等其他措施處理事故。SZK1鉆孔未發(fā)生埋鉆現(xiàn)象,造扣后完成后成功處理了該起斷鉆桿事故。
該起大口徑水文地質(zhì)鉆孔斷鉆桿事故通過(guò)在鉆孔內(nèi)下入自制的錐形導(dǎo)向母錐打撈工具得以處理成功,研究此次事故處理方法及過(guò)程,取得了一些經(jīng)驗(yàn),但仍有一些不足之處可以進(jìn)一步完善:
(1)SZK1鉆孔通過(guò)自制錐形母錐導(dǎo)向筒完成了事故頭的搜索與扶正,事實(shí)上搜索過(guò)程并不輕松,在類(lèi)似事故處理時(shí)采用打撈偏鉤(圖5)(周全興,2002;程林等,2020)配合導(dǎo)向筒更容易搜索到事故頭,可在導(dǎo)向母錐導(dǎo)向筒上加接打撈偏鉤,使用時(shí)將打撈偏鉤下入至事故頭下1 m左右位置,旋轉(zhuǎn)打撈偏鉤扶正事故鉆桿然后使事故頭順著導(dǎo)向筒進(jìn)入母錐內(nèi)部進(jìn)一步造扣提鉆。

圖5 打撈偏鉤示意圖(據(jù)程林等,2020)
(2)事故處理使用的導(dǎo)向筒使用不當(dāng)容易在下鉆過(guò)程中刮蹭孔壁產(chǎn)生大量巖屑,存在埋鉆風(fēng)險(xiǎn),可以對(duì)導(dǎo)向母錐錐形導(dǎo)向筒進(jìn)一步優(yōu)化設(shè)計(jì),將導(dǎo)向筒喇叭口邊緣設(shè)計(jì)為向上翻卷的圓弧形,減少下鉆過(guò)程中刮蹭孔壁產(chǎn)生的巖屑,降低埋鉆風(fēng)險(xiǎn)。
(1)斷鉆桿事故多發(fā)生在絲扣連接處,施工中應(yīng)使用加工工藝好、材料強(qiáng)度高且與鉆孔孔徑相匹配規(guī)格的鉆桿。鉆孔事故重在預(yù)防,在日常鉆探施工中應(yīng)加強(qiáng)對(duì)鉆機(jī)、鉆桿等設(shè)備管材的維修、保養(yǎng),發(fā)現(xiàn)設(shè)備問(wèn)題應(yīng)及時(shí)維修,損耗嚴(yán)重的鉆桿做好標(biāo)記,嚴(yán)禁下入孔內(nèi)。
(2)斷鉆桿事故發(fā)生后切忌盲目處理,首先要詳細(xì)了解事故發(fā)生的原因和事故頭的具體位置,制定好詳細(xì)的處理方案后再打撈,以免處理不當(dāng)造成事故惡化。
(3)導(dǎo)向母錐配合打撈偏鉤使用可以很好地解決因鉆孔環(huán)空間隙大而無(wú)法找到事故頭的問(wèn)題,在處理類(lèi)似大口徑斷鉆具、鉆桿事故中可以得到很好的應(yīng)用。在初始造扣時(shí)應(yīng)利用工具人工旋轉(zhuǎn)鉆桿少量造扣后試提鉆弄清孔底鉆桿狀況后再進(jìn)一步處理,不宜一次造扣到位以免孔底埋鉆情況下無(wú)法脫扣增加后續(xù)處理的難度,造扣時(shí)嚴(yán)禁開(kāi)車(chē)高速旋轉(zhuǎn),防止將打撈工具折斷。
(4)導(dǎo)向筒的喇叭口邊緣建議設(shè)計(jì)為向上翻卷的圓弧形,減少下鉆過(guò)程中產(chǎn)生的巖屑,降低處理過(guò)程中的埋鉆風(fēng)險(xiǎn)。