白 杰
(華陽新材料科技集團有限公司 通風(fēng)部,山西 陽泉 045000)
據(jù)統(tǒng)計,我國高瓦斯和突出煤層中有95%以上的開采煤層屬于低滲透性,其滲透率只有10-3~10-4mD。隨著煤炭開采逐漸向深部發(fā)展,地應(yīng)力增加,煤層的滲透率進一步降低。目前,對堅硬低透氣性煤層瓦斯治理效果較好的措施有水力沖孔造穴增透、CO2深孔預(yù)裂爆破、開采保護層、大直徑卸壓鉆孔等,這些技術(shù)在礦井瓦斯治理中都產(chǎn)生了一定的效果,但也都存在不同局限性[1]。水力沖孔造穴技術(shù)是利用高壓水射流對鉆孔周圍煤體進行破碎,在射流沖刷作用下形成空洞,使水力沖孔周圍煤體發(fā)生變形、卸壓,增加鉆孔周圍煤體的新生孔隙,提高煤體滲透率,改善煤層抽采條件[2-5]。陽泉煤業(yè)和鐵福來公司為了解決低滲透性煤層瓦斯抽采難題,通過理論分析提高鉆孔瓦斯抽采效率的主要途徑,借鑒水力造穴的工藝技術(shù),研制了以鉆機給進和旋轉(zhuǎn)為動力的自動開合式“機械水力一體化擴孔”技術(shù)裝置。
水力沖孔系統(tǒng)主要由水力沖孔鉆機、鉆桿、鉆頭、水力沖孔接頭、氣渣分離器、高壓注水泵、水箱、高壓管路等組成[6],如圖 1 所示。

圖1 水力沖孔系統(tǒng)示意
煤層水力沖孔卸壓增透技術(shù):煤層通過水力沖孔,沖出一定量的煤體,在鉆孔周圍形成孔洞(見圖2),為煤體膨脹變形提供了充分的空間。鉆孔周圍煤體在地應(yīng)力的作用下發(fā)生膨脹變形,使地應(yīng)力向四周移動;同時鉆孔周圍煤體向孔道方向發(fā)生大幅度的移動,造成煤體頂?shù)装彘g的相向位移,引起在鉆孔影響范圍內(nèi)地應(yīng)力降低、煤層充分卸壓、裂隙增加,使煤層透氣性大幅度增高,促進瓦斯解吸和排放,大幅度釋放煤層和圍巖中的彈性潛能和瓦斯膨脹能,從而大幅提高抽采效果[7-8]。

圖2 水力造穴增透瓦斯流動模型
機械水力一體擴孔技術(shù)與水力造穴的卸壓增透原理基本相同,都是通過形成孔洞釋放突出煤層中積聚的勢能,提高煤層透氣性,從而實現(xiàn)增透消突的目的。不同之處在于,水力造穴是通過高壓水射流沖擊鉆孔內(nèi)煤體產(chǎn)生孔洞,造穴效果受煤層賦存情況及煤體硬度等因素影響較大,一般而言,煤體越硬,出煤量越少,造穴效果越差。機械擴孔工藝集機械打鉆造穴、水力洗孔為一體,在常規(guī)打鉆過程中采用2~4 MPa的低壓水,起到排粉降塵、冷卻鉆頭的作用,機械擴孔時使注水泵站處于12 MPa高壓狀態(tài),機械刀臂打開,進行煤體切割產(chǎn)生孔洞,通過高低泵壓的轉(zhuǎn)換實現(xiàn)打鉆造穴一體化,機械擴孔工藝受煤層情況及參數(shù)影響不大,出煤量、增透卸壓效果相對穩(wěn)定。
2.1.1 施工流程
預(yù)先根據(jù)設(shè)計位置,指定鉆孔施工位置—移鉆機、清水泵至指定位置—穩(wěn)鉆、調(diào)整角度—移“一鉆一視頻”至指定位置—試驗機械刀—與視頻通話開鉆—開始施工鉆孔—施工至造穴位置后調(diào)整清水泵壓力,開始造穴—循環(huán)施工、清理鉆場、排水—施工完畢退桿—封孔—24 h后連抽。
2.1.2 施工工藝
1) 正常打鉆時泵站壓力在3 MPa以內(nèi),準(zhǔn)備擴孔時將注水泵站壓力提高至4 MPa,擴孔鉆頭臂開始打開并慢速旋轉(zhuǎn),觀察鉆機旋轉(zhuǎn)壓力表變化情況,看指針是否出現(xiàn)大幅度擺動,出現(xiàn)大幅擺動時,保持泵站壓力不變,待鉆機旋轉(zhuǎn)壓力表示數(shù)不變時,逐漸調(diào)高泵站壓力,以此方式使鉆頭慢慢張開,達到12 MPa時機械擴孔鉆頭完全張開。鉆頭張開全程,鉆桿保持原地不動。
2) 待注水泵站壓力達到12 MPa時,完全張開后的鉆頭從擴孔位置慢慢推進,擴孔過程中觀察鉆機旋轉(zhuǎn)壓力表示數(shù),正常擴孔時鉆機旋轉(zhuǎn)壓力一般為4~8 MPa,保證旋轉(zhuǎn)壓力不超過10 MPa,當(dāng)發(fā)現(xiàn)示數(shù)超過10 MPa時,鉆機立刻停止推進,通過降低轉(zhuǎn)速的方式原地旋轉(zhuǎn),待旋轉(zhuǎn)壓力降至10 MPa以下時再慢速擴孔。
3) 擴孔結(jié)束,將注水泵站壓力完全卸載,刀臂自動回收,進行正常打鉆至下一擴孔位置,再進行第二次擴孔,以此實現(xiàn)循環(huán)擴孔。
2.1.3 施工設(shè)備參數(shù)
鉆機型號ZDY4500LX、ZDY7300LX;鉆桿直徑89 mm的三翼鉆桿;鉆頭直徑113 mm(擴孔直徑500 mm)的自動開合式擴孔鉆頭。
研制過程中對機械擴孔裝備性能參數(shù)進行多次改進和優(yōu)化,努力實現(xiàn)裝備“三高三強”,即高效加接鉆桿、高智能操作、高效大直徑擴孔鉆頭,強動力系統(tǒng)、強力擴孔鉆桿、強排渣系統(tǒng),設(shè)備故障率大幅下降,同時不斷優(yōu)化設(shè)計方案,提高施工效率,機械擴孔工藝正逐漸走向成熟。
機械水力一體化擴孔成套裝備在水力造穴裝備成功應(yīng)用的基礎(chǔ)上,在注水泵站、擴孔鉆桿和鉆頭等核心部件研制方面均實現(xiàn)了較大提升。
1) 注水泵站由過去的200 L/min常規(guī)流量泵提高到315 L/min的大流量泵,提高鉆孔降塵排渣效果,增加出煤量;
2) 擴孔鉆桿由過去直徑63.5 mm的三棱鉆桿改進為直徑89 mm的高強度三翼鉆桿,擴孔鉆桿以優(yōu)質(zhì)高強度合金管為基材,輔以特種鋼板制成的三翼,將三棱鉆桿的排渣效果和圓鉆桿的高強度效果融為一體,能承受更高轉(zhuǎn)矩,更加堅固耐用;
3) 擴孔鉆頭是整套裝備最核心的部件,先后試驗了直徑400 mm、500 mm的擴孔鉆頭,前期鉆頭故障率較高,經(jīng)常出現(xiàn)擴孔鉆頭開合不正常現(xiàn)象,對此,先后6次對擴孔鉆頭內(nèi)部構(gòu)造進行改進,主要對兩項重要部件重新設(shè)計改造:一是改變過去活塞與缸體“鋼對鋼”式直接接觸摩擦工作,研制了活塞與缸體間配套連接專用防污環(huán),采用特殊材質(zhì)合金鋼,提升抗污能力,避免缸體內(nèi)壁損壞造成刀臂卡滯;二是針對擴孔鉆頭刀槽易被煤渣堵塞影響刀臂開合的問題,在刀槽兩側(cè)設(shè)計刀臂排渣孔,研究分析最佳的排渣孔數(shù)量和孔徑,基本杜絕了煤渣堵塞刀槽的現(xiàn)象。通過這兩項改進,機械擴孔鉆頭穩(wěn)定使用周期不斷提高,故障率大幅下降,并最終定型為500 mm的大直徑擴孔鉆頭。
新景煤礦3號煤堅固性系數(shù)f為0.5~0.7,煤層透氣性系數(shù)為0.018 8~0.137 7(m2/MPa2·d),鉆孔百米流量衰減系數(shù)為0.068 7~1.594 2(d-1),屬于較難抽放煤層。在掘進工作面設(shè)計施工10個鉆孔(見圖3),主孔深度為80 m,造穴間距為5 m,造穴長度為2 m,擴孔直徑為500 mm。單循環(huán)設(shè)計95個擴孔位置,工程量670 m。

圖3 鉆孔布置設(shè)計
設(shè)計中,5號、6號鉆孔開孔間距為1.4 m,其余為0.45 m,鉆孔保護范圍為距離巷道煤壁15 m,開孔高度為1.4 m,鉆孔位置、偏角(左偏為“-”,右偏為“+”)鉆孔參數(shù)見表1。

表1 鉆孔施工參數(shù)
新元煤礦在31002輔助進風(fēng)巷、回風(fēng)巷掘進工作面試驗機械水力一體化擴孔技術(shù),每循環(huán)施工5個造穴鉆孔(見圖4),造穴間距為5 m,擴孔長度為1 m,最大擴孔直徑為500 mm,進風(fēng)巷和回風(fēng)巷各3個循環(huán),鉆孔參數(shù)見表2。鉆孔施工時間為2019年6月至9月,共造穴30個孔,造穴630 m,沖出煤泥340.2 t,平均每米0.54 t。

圖4 鉆孔布置設(shè)計

表2 31002輔助進風(fēng)巷、回風(fēng)巷鉆孔施工參數(shù)
試驗共完成122個循環(huán),累計進尺完成8.2萬m,單循環(huán)平均出煤量為60 t,單循環(huán)累計抽采瓦斯總量最大為3.6萬m3,平均為1.5萬m3;單孔抽采瓦斯?jié)舛茸畲鬄?2%,平均為55.8%;單孔抽采純量最大為0.775 m3/min,平均為0.088 m3/min;單日平均瓦斯抽采純量為2 204.8 m3,平均為1 267.2 m3。
1) 出煤量方面。采用機械水力一體擴孔工藝完成一個循環(huán),平均出煤量約為60 t,較原水力造穴工藝減少10 t左右。
2) 鉆孔施工時間方面。機械水力一體擴孔1 m,平均用時5 min,最快能達到每穴3 min,較水力造穴工藝每造穴一次用時30 min,單穴施工速度提高了5倍;機械水力一體擴孔工藝施工一個循環(huán)完鉆用時5 d,僅為水力造穴鉆孔施工周期的一半,鉆孔施工效率顯著提高。
3) 抽采效果方面。機械水力一體擴孔工藝單孔抽采濃度平均為55.8%,是水力造穴單孔濃度的1.38倍;單孔抽采純量平均為0.088 m3/min,是水力造穴鉆孔的1.6倍;單循環(huán)日平均抽采純量為1 267.2 m3,是水力造穴鉆孔的1.7倍。
4) 單循環(huán)掘進時間方面。機械水力一體擴孔:正常鉆抽時間17 d,掘進時間8 d,共計25 d;水力造穴:正常鉆抽時間23 d,掘進時間8 d,共計33 d;掘進工作面單進效果提高1.3倍。
通過對試驗結(jié)果匯總分析,與水力造穴工藝進行對比,各技術(shù)指標(biāo)為:
1) 出煤量對比。機械擴孔工藝每循環(huán)出煤量平均為64.7 t,是水力造穴工藝的1.13倍。
2) 機械擴孔與水力造穴時間對比。機械擴孔1 m平均用時5 min,最快能達到3 min,較水力造穴工藝每穴用時30 min,單穴施工速度提高6倍。
3) 鉆孔抽放純量對比。機械擴孔抽采純量平均為0.55 m3/min,水力造穴鉆孔抽采純量平均為0.34 m3/min,約為水力造穴鉆孔的1.62倍。
4) 施工周期。單循環(huán)施工時間由8 d縮短到5 d,提高了1.6倍。
通過對新景煤礦和新元煤礦機械水力一體擴孔試驗數(shù)據(jù)的匯總分析,與水力造穴工藝進行對比(見表3)。
1) 在新景煤礦和新元煤礦使用機械水力一體化擴孔技術(shù),機械造穴效率較原有的水力造穴提升4倍以上,單孔瓦斯抽采效果明顯提高,取得了良好的應(yīng)用效果。
2) 此研究成果具有適應(yīng)煤層硬度大、工藝參數(shù)可控性強、造穴卸壓效果好等優(yōu)點,能有效提高瓦斯抽采效率,為礦井安全生產(chǎn)提供技術(shù)支持,具有較高的實用性。

表3 機械水力一體擴孔與水力造穴數(shù)據(jù)統(tǒng)計對比