齊首靖
(山西汾西正城煤業有限責任公司,山西 孝義 032300)
隨著礦井采掘深度增加,煤炭回采時受地質構造、地應力等因素的影響更加明顯,這些因素在一定程度上制約著礦井煤炭高效回采[1-2]。巷道掘進揭露地質構造期間圍巖往往較為破碎,不僅容易引起巷道超高問題,而且會給巷道圍巖控制帶來威脅[3-5]。山西某礦3607運輸巷在掘進過程中揭露有地質構造,礦井提出超前加固技術方案對地質構造帶破碎圍巖進行超前加固,為巷道掘進以及圍巖控制創造良好條件,現場取得了較好的應用成果。
3607運輸巷沿著6號煤層頂板掘進,煤層埋深420 m,巷道設計長度為2 018 m,斷面為矩形,凈寬、凈高分別為5.5 m、3.75 m。6號煤層賦存較為穩定,為全區可采煤層,煤層厚度平均3.75 m,傾角7°。6號煤層基本頂為粉砂巖厚5.9 m,直接頂為砂質泥巖、炭質泥巖互層厚度2.6 m;直接底為炭質泥巖厚度1.6 m,直接底為灰巖,厚度15.7 m。
根據已有地質資料以及物探顯示,3607運輸巷掘進過程中揭露DF53、DF56斷層,在斷層影響下圍巖裂隙破碎,會給巷道圍巖控制以及掘進安全帶來較大威脅,具體工作面內斷層發育位置如圖1所示。為了確保巷道掘進安全,提出采用超前注漿方式對構造帶內破碎巖體進行加固,確保掘進過程中圍巖穩定。

圖1 工作面內斷層發育位置示意
現階段礦井常用的注漿加固材料有:有機材料(化學材料)、無機材料(水泥漿)、有機-無機復合材料。其中無機材料以水泥漿為主,具有材料來源廣、成本低等優點,但是也存在容易離析、漿液穩定性差、注漿有效擴散半徑小等問題;有機材料以高分子材料為主,煤礦最為常用的有機注漿材料聚氨酯,有機注漿材料具有粘度低、強度高以及粘結力強等優點,但是也存在存儲時間短、部分材料釋放有害氣體以及反應時釋放熱量等問題。有機-無機復合材料綜合兩種注漿漿液優點,不僅具有較強的可注性,而且能降低注漿材料反應溫度,提高了阻燃性能。為此,本次注漿采用型號SCPJG-2有機-無機復合材料,該注漿材料性能參數如表1所示。

表1 注漿材料性能參數
注漿鉆孔布置參數與注漿漿液擴展半徑密切相關。3607運輸巷掘進范圍內地應力大,雖然裂隙發育,但是在構造應力以及地應力綜合作用下裂隙封閉,注漿加固較為困難。現場對注漿半徑進行測試,發現注漿漿液有效擴散半徑為1 500 mm。
3607運輸巷在地質構造影響下巷道掘進速度有所降低,具體掘進進尺降低至4.0 m/d。為了不影響巷道正常掘進,在檢修班進行注漿加固。在運輸巷掘進至200 m位置時開始注漿,具體注漿加固位置為巷道頂板上方2.5 m以及肩窩向外1.5 m位置。3607運輸巷設計掘進寬度為5.5 m,現場共布置3個注漿鉆孔,其中1號注漿孔在距離巷道左幫500 mm位置施工,開口位于巷道頂板下方300 mm位置處,鉆孔仰角以及擴散角均為15°;2號鉆孔與1號鉆孔間距為2 000 mm,開口位于頂板下方300 mm位置,仰角15°,擴散角0°;3號鉆孔與2號鉆孔間距為2 000 mm,仰角及擴散角均為15°,距離巷道頂板300 mm。在掘進迎頭布置的注漿孔孔深均為6 000 mm,鉆孔孔徑均為42 mm。具體注漿鉆孔布置如圖2所示。巷道每掘進4 m開始一個循環注漿。

圖2 掘進迎頭注漿鉆孔布置示意
1) 注漿量。注漿量是衡量注漿加固效果的一個重要指標,具體注漿量可通過經驗公式計算確定[6]。依據3607運輸巷實際地質條件以及注漿鉆孔布置,具體計算得到的單個注漿鉆孔注漿量約為0.62 m3,注漿量約為760 kg。巷道每個注漿循環注漿孔孔深為6.0 m,共計3個鉆孔,因此單個循環鉆孔注漿量約為2 280 kg。注漿采用的CPJG-2有機-無機復合材料A、B組分按照1∶1配比混合均勻。
2) 注漿壓力。鉆孔注漿壓力與地應力密切相關。現場測試發現,3607運輸巷掘進范圍內最大主應力、最小主應力分別為水平應力、垂直應力,其中最大主應力為26~36 MPa,分布方位角介于140~172°之間,最大主應力方向與巷道掘進軸向間有63~82°夾角。3607運輸巷掘進范圍內最大主應力取值為28 MPa、與掘進軸向夾角取值為70°,則最大主應力在垂直、水平方向上應力分量分別為14 MPa、21.6 MPa。為了確保注漿漿液可有效擴展,因此巷道注漿壓力應在14 MPa以上,具體取值范圍為14~18 MPa。
在3607運輸巷掘進迎頭采用圖3所示的加固流程進行超前注漿加固。注漿加固完成后從漿液擴散、巷道掘進進尺以及巷道成型等方面對注漿加固效果進行分析。注漿后通過布置窺視鉆孔對注漿漿液擴展情況進行窺視,發現鉆孔實際擴展半徑可達2.0 m,在后續巷道注漿加固時可對注漿半徑進行適當優化。注漿加固后,巷道在地質構造帶掘進時基本不出現超高問題,巷道成型效果得以好轉。注漿加固前受到地質構造影響,巷道掘進進尺降低至4.0 m/d,注漿加固后,巷道掘進過程中基本不受破碎圍巖影響,每個完整生產班可掘進4.0 m,巷道掘進進尺量增加至8.0 m/d。通過注漿加固為巷道掘進創造了良好條件。

圖3 注漿加固流程
3607運輸巷掘進過程中受DF53、DF56斷層影響,圍巖較為破碎,制約了巷道掘進以及圍巖支護等工作的開展。為了確保巷道安全高效掘進,提出采用超前注漿方式加固斷層破碎帶內圍巖,從而給巷道掘進以及圍巖支護創造良好條件。
依據3607運輸巷實際地質條件對超前注漿加固參數進行設計。現場應用后,巷道掘進過程中超高問題基本解決,巷道掘進進尺由加固前的4.0 m/d增加至8.0 m/d。注漿加固可為巷道掘進以及圍巖控制創造良好條件,現場取得了較好的應用成果。