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污水處理廠自動化系統改造工程與實效評價
——云南景洪污水處理廠實例

2021-09-13 07:46:40韓詠梅楊增華
中國新技術新產品 2021年12期
關鍵詞:液位設備系統

韓詠梅 楊增華

(1.昆明維恒升自控技術有限公司,云南 昆明 650105;2.昆明科瑞琦科技有限公司,云南 昆明 650105)

0 引言

云南水務投資股份有限公司下屬的云南景洪江南污水處理廠,廠區地處熱帶地區,高溫多雨的特殊氣候條件,鼠患、蟲患情況較為嚴重。原設計對熱帶地區特殊情況考慮不周全,沒有設計專項設備保護措施,加之運行中維護保養不到位,導致設備生銹,老鼠啃咬電纜破裂短路,部分電路板爬滿昆蟲,設備故障非常頻繁。廠區自控系統分二期建設,建成時間較早,由于故障多發,已基本處于停運狀態。為了保證污水處理廠的正常運行,提高污水處理廠的運維管理水平,節能增效,需要進行自動化系統改造。

1 云南景洪江南污水處理廠自控系統情況

云南景洪江南污水處理廠是早期建成的污水處理廠,設計日處理量5 萬t。主工藝采用CASS 生化處理。該污水處理廠分二期建設,建成投產數十年。現在部分設備和線路老化,經常出現故障;一期、二期建設的自控系統分開設置,缺乏統一協調,控制范圍覆蓋不全,控制功能不完善,數據讀取不全,運行管理較亂,不能達到環保督查要求,急需進行提標改造。在改造實施前,全面摸底檢查污水處理廠自控系統情況。PLC 為西門子品牌,有S7-200、S7-300、S7-400多種系列。網絡結構是星型網絡連接,各PLC 主站通過光纖連接到中控室交換機,中控室計算機通過交換機與各PLC 主站連接。PLC 主站與子站之間,采用Profibus DP 總線連接。一期建設的自控系統控制站包括主站PLC1(S7-300),子站PLC11(S7-300)、PLC12(S7-200)、PLC13(S7-200),由一臺中控室計算機控制。二期建設的自控系統控制站包括主站PLC2(S7-400),子站PLC21(S7-300)、PLC22(S7-300)、P23LC(S7-200);主站PLC3(S7-300),由1 臺中控室計算機控制,配一臺報表計算機。由于一期和二期自控系統相互獨立,現場設備和線路故障多;操作人員基本憑經驗現場手動操作。現場數據采集不全,數據不準確;設備無法遠程控制,設備運行狀態沒有監控;報表計算機停用。這些情況,影響了該污水處理廠的運行效率,管理工作困難較多。改造目標是將分期建設的自控系統整合成一個系統,消除現場故障,實現遠程控制,消除暴雨期間人員現場操作;通過設置合理參數,實現污水處理廠自動運行,提高全廠的運行管理水平。

2 自控系統改造總體方案

通過現場考察和協商,針對現場存在的問題,兼顧節約改造費用,確定了自動化改造的總體方案:不改變現有的網絡結構和現場控制站的進線結構;邊生產邊改造,不因改造停產[1];更換、維修老化故障設備;室外控制箱增加防雨棚,或換室外為不銹鋼箱;用防火泥封堵線槽和控制柜底,防止老鼠進入;用玻璃膠封堵室內自控設備小孔,防止昆蟲進入;修理PLC 柜散熱風扇,保證散熱;增加新的數采控制設備,完善數據采集和控制功能;修改程序,重做監控畫面,新建報表趨勢圖;建立全廠統一監測和控制系統,中控室2 臺計算機設置為冗余,互為熱備;報表計算機,顯示一期、二期的全部數據報表;實現全廠自動化運行。

2.1 自動化系統改造內容

2.1.1 實現網絡通信的穩定

原自控系統通信經常中斷。經過檢查診斷,確認通信光纖沒有損壞,現場PLC1 柜內交換機的運行狀態不穩定,其尾纖插頭連接不穩;中控室交換機經常死機。找到故障點后,更換有問題的交換機,重新穩定連接尾纖插頭,實現系統網絡通信正常。

2.1.2 完善數據采集

2.1.2.1 主要設備的運行監測數據讀取和控制

2.1.2.1.1 5臺鼓風機,5臺提升泵

在配電柜中增加電流互感器和電流變送器,設備的電流值通過PLC 讀取,上傳計算機顯示;設備運行狀態,PLC讀取并上傳計算機;由PLC 通過程序計算,獲得這10 臺設備的單次運行時間、累計運行時間,在計算機上顯示,并依據設定,控制均衡設備運行時間;設備配套的10 臺變頻器,其頻率給定值和反饋值,能準確上傳下達。

2.1.2.1.2 2臺污泥脫水機

在控制柜中增加電流互感器和電流變送器,把設備的電流值上傳中控計算機;PLC 讀取設備運行狀態值,通過程序計算,在中控計算機顯示單次運行時間、累積運行時間。

2.1.2.1.3 紫外線消毒設備

在控制柜中增加一塊西門子CP243-1 以太網通信模塊,使其與主站通信,在中控計算機顯示消毒設備狀態及累計運行時間。

2.1.2.2 主要工藝參數的數據讀取

增加7 臺進、出水流量計的中控計算機累積流量顯示。原來PLC 讀取瞬時流量,再經過程序計算得到流量累計值,每0.1s 讀取一次瞬時流量,隨著時間不斷累加,得到流量累計值,但是0.1s 時間不夠精確,造成中控計算機與現場儀表累計流量值顯示差異較大。現改用儀表脈沖信號輸入PLC,儀表每10m3流量累計值發送一個脈沖信號給PLC,程序進行累積計算,得到的流量累計值與現場儀表顯示值相同。重新施放脈沖信號電纜,調校儀表,在中控計算機準確顯示每臺流量計的瞬時和累計流量,突出顯示全廠總進水流量和出水流量。

2.1.3 恢復設備遠程操控功能

現場設備不能在中控計算機遠程操控,操作人員需要到現場手動。在PLC 上對故障點位一一核對,對全廠有故障的電動閥、水泵、攪拌器、風機,逐一進行線路檢查,更換破損電纜;檢查現場電控箱,更換故障元件,箱內重新布線;現場故障點問題排除后,修改上下位程序,重新調試,實現這些設備的遠程操作,現場手動操作功能保留。重點核對了脫水機房PLC 控制站點位,對于缺失的狀態反饋和控制輸出點,施放電纜,接入PLC 備用通道,再進行組態、編程,實現脫水機遠程監控。

2.1.4 恢復CASS生化池自動控制功能

CASS 生化池的正常運行,是污水處理廠處理污水的關鍵,是本次自動化改造的重點和難點。主要做了以下幾個部分的修復。

2.1.4.1 潷水器不平衡修復

每套潷水設備帶二個潷水器,二者不平衡。潷水器下降潷水時,出現一個已經在潷水,另一個還沒有接觸水面,機械連接部分受力不均易損壞,出水帶渣,潷水速度慢。需操作人員到現場,人工操作潷水器下降潷水,潷水器不能投入自動運行。廠方請專業公司重做潷水器連接桿,調整連接桿長度,修復了潷水器不平衡問題。潷水器不平衡原來情況,如圖1 所示。

圖1 潷水器不平衡

2.1.4.2 CASS生化池液位計校準

CASS 生化池液位值,是自動啟動、停止潷水器的運行重要條件。水池液位檢測不準,無法準確判斷潷水器距離水面高度,潷水器就不能投入自動運行。原來靠操作人員經驗判斷,人工啟動、停止潷水器。逐一校準了各CASS 生化池的超聲波液位計。

2.1.4.3 修復潷水器現場控制箱和配套元件

潷水器現場控制箱,元件和線路老化,以前維修時,為了排除故障,多次改線,箱內線路混亂,連接不穩,潷水器的操控經常失效。潷水器上、下行程開關失效。行程開關是重要的物理保護裝置,可以避免潷水器上、下行程超過限位,發生潷水器拉脫或沖頂事故。潷水器現場控制箱原來情況,如圖2 所示。更換故障箱內電氣元件;更換潷水器上、下行程開關;重新整理和布線現場控制箱。

圖2 潷水器現場控制箱線路混亂

2.1.4.4 恢復CASS生化池公用設備控制

原來系統中1#~5#鼓風機,對應為1#~8#CASS 生化池進行曝氣提供氣源。這些鼓風機一直運行,靠進氣閥的切換,對各CASS 生化池分別曝氣。當進氣閥無法控制,將出現曝氣失控,出現有的CASS 生化池曝氣階段不能曝氣,而有的在靜置階段有空氣進入,導致CASS 生化池不能正常運行。排除鼓風機、進氣閥的控制故障,更換損壞的接觸器輔助觸點,閥門開關到位行程開關,保證閥門的有效控制。

2.1.4.5 CASS生化池自動運行

據工藝設計,每個CASS 生化池的運行周期有時間限制,曝氣時間、潷水時間都有相應要求。如果生化池液位低于設定高度,潷水器開始下降潷水,則潷水器下降空行程過長,需較長時間潷水器才能接觸到水面,按潷水行程時間規定,潷水器在水面停留時間較短,出水量會減少,污水處理量降低。如果生化池液位超過設定高度,潷水器下降潷水,則潷水器過早接觸水面,為了在規定時間內完成潷水行程,潷水器會淹沒在水下,機械連接部分承受增加更多阻力,易損壞,且出水帶渣,出水水質不達標。與操作人員充分溝通后,重新編制程序。將CASS 生化池上的超聲波液位計信號作為控制條件,高液位啟動潷水器,控制潷水器的下行速度,空行程快速下行,潷水時較慢速度下行;低液位停機,當潷水到低液位時,潷水器停止下行,停留至設定時間后,自動上行返回。連接現場行程開關,作為潷水器硬聯鎖保護停機,做軟聯鎖保護,程序設置增加高高、低低液位聯鎖停機,軟件、硬件雙保險聯鎖控制,確保潷水器運行安全。鼓風機、進氣閥、污泥回流泵,全部參與CASS 生化池系統的聯鎖控制。根據八個水池的設備情況,設置不同的運行時間和參數,分別聯機調試,實現全自動運行。污水處理廠最重要的CASS生化處理系統,實現了全自動運行。

2.1.5 恢復進水系統的自動化運行

該廠有5 臺進水提升泵,3 臺大功率泵,2 臺小功率泵。原來全部由人工操作控制進水量,操作人員根據現場視頻圖像,觀察進水水池液位,憑經驗啟、停止提升泵。修復了進水水池液位計,在中控計算機顯示液位,重新編制程序。高液位啟動大功率進水泵,運行一段時間后,出水量小,水池液位下降不能達到設定值,再依次啟動其他小功率水泵。液位降到設定低位,依次停泵。5 臺水泵,可單獨人工啟、停,也可以全自動運行。水泵各自有運行累計時間,先啟動的泵,先停止運行,水泵均衡運行時間,實現了進水系統自動運行。

2.1.6 恢復粗、細格柵系統的自動化運行

排除現場故障,恢復粗、細格柵遠程手動的功能;增加皮帶運輸機與粗、細格柵聯鎖;以格柵前后液位差為條件,液位差達到設定高值,格柵機啟動運行,據設定時間,皮帶運輸機啟動,運送垃圾到收集桶。液位差值到設定低值,格柵機停止運行,據設定時間,皮帶運輸機延后停止運行,保證皮帶機上沒有垃圾堆積。實現了格柵系統自動控制運行。

2.1.7 完善中控室計算機系統

中控室計算機系統,做成全廠統一的控制中心。全廠一期、二期的PLC,全部通過中控室的交換機,與中控室計算機通信。原有的3 臺計算機,其中2 臺做成冗余,互為備用,監控功能相同;另外一臺計算機,作為數據報表顯示監測使用。重做上位計算機操控監測畫面,顯示水質參數、工藝過程參數、設備運行狀態;設置監測數據趨勢圖、數據報表、報警界面;設置人性化的操作界面,操作人員可以根據工藝運行情況,遠程操控設備,也可在參數設置界面,設置運行參數,系統投入自動運行。重新制作組態的工藝流程圖、上位監控界面、操作界面。改造后自控系統結構圖,如圖3 所示。本次改造完成后,幫助廠方消除了一個嚴重的安全隱患,原來自控系統不能正常使用,操作人員需到現場操作。景洪屬熱帶氣候,時常暴雨傾盆,操作人員到CASS生化池走道上操作設備,有滑倒落水的危險,也有雷擊的危險,現在只需在中控室計算機上進行操作即可。改造完成后,協助廠方制定了操作維護規程,對全體人員做了技術和安全培訓。

圖3 自控系統結構圖

3 自動化系統改造經驗總結

景洪江南污水處理廠建成時間較早,項目分期建成,中間經過多次改造,設備線路老化,資料圖紙不全,電纜管線走向不清,設備品牌多樣。這是一次非常艱難的改造,憑借多年的污水處理廠工程經驗,克服困難,一步步解決了問題。

3.1 綜合改造經驗

前期充分調查,確定適用的方案,改造實施中不斷調整,是改造成功的關鍵。1)了解熟悉廠區設備情況,網上查找設備圖紙資料,向原設備供應商索取資料,分析故障原因,確定解決方案[2]。2)與廠方技術人員充分溝通,了解設備運行情況,該廠工藝運行特點,確定程序修改方案。3)與廠方操作人員交流,了解操作流程,操作習慣,確定操作界面和畫面顯示方案。4)與廠方管理人員交流,了解運營需求,設置合理報表顯示,設定運行維護規程。5)根據熱帶地區特點,防鼠、防蟲、防潮濕、防高溫,采取封堵、散熱、防銹處理。

3.2 上位計算機程序修改方面經驗

充分了解廠方需求,了解工藝運行規律,熟練運用上位軟件,實現自動化監控目標。1)上位運行畫面中,要調用項目外的另外一個程序,用ProgramExecute 函數來實現較方便。2)組態王中建立進、出水水質日報表,以分鐘為單位定時存儲歷史數據[3]。日報表每小時填充一次數值,把分鐘單位記錄的歷史數據,用GetHistAveData 取平均值得到填入,日報表數據較為準確。3)報表查詢數據時需用到標準日歷控件Microsoft Date and Time Picker Control 6.0,再用控件屬性CloseUp1 在命令語言編輯框中編寫腳本程序對選擇的日期進行處理[4]。4)組態王建立報表時,要注意判斷查詢時間,等于和小于當前時間2 種情況,避免出現查詢報表時未到的日期出現數據的情況。

4 結語

經過3 個月的艱苦工作,綜合應用電氣、儀表、自動化、計算機軟件等專業知識,根據長期的污水處理廠工程經驗,結合廠方的運行管理需求,分析廠方日常操作運行記錄,按照設定的改造原則、改造目標,在實施中,根據不斷出現的新問題,及時調整方案,改造過程精細管理,現場施工人員與公司后方支持協調運作,改造工作與生產同步進行,按廠方生產安排,合理安排停機、改造、調試時間。

自動化改造順利完成,該污水處理廠實現了自控系統集中統一監控運行,各項指標符合國家標準,改造達到了預期效果。

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