丘明




摘要:結合目前發電車消音器組成的使用年限、結構類型,針對不同結構特點的消音器組成進行闡述,提出最優更新改造方案,有效提高柴油機運行效率。
關鍵詞:發電車;消音器組成;更新;改造
0? 引言
本文從既有KD型空調發電車康明斯KTA19柴油機消音器組成結構進行分析,對消音器組成的更新范圍及方案進行了闡述,提出了最優更新改造方案。
1? KD 型空調發電車簡介
KD 型空調發電車為空調列車供電的移動電站,車上安裝有柴油發電機組供電裝置,供電裝置由柴油發電機組及啟動控制系統、燃油系統、進氣系統、消音器組成(排氣系統)、冷卻系統等裝置組成。所配柴油機有康明斯KTA19、K38、MTU183、MTU396等4種類型,目前全路保有1300多輛KD型空調發電車,用于非電氣化鐵路的非電氣化區段旅客列車供電,其中配康明斯KTA19柴油機的發電車占75%。
消音器組成是柴油機重要的附屬裝置,主要由排氣波紋管、消音器、煙囪帽等組成,消音器組成設計壽命18年,KD型空調發電車基本為2003年以前制造,2003年后有零星制造。消音器組成的老化嚴重,造成柴油機燃油不能完全燃燒、排黑煙、排氣背壓高,在高負載下,排氣波紋管會有發紅情況,為安全起見,柴油發電機組須處于低載運行,在夏季需運行2臺機組保證供電,浪費了柴油機運行小時。
《鐵路客車電氣裝置檢修規則》要求,結合E5修時,發電車大型柴油發電機組附屬裝置中的消音器組成更新。文件中沒有明確消音器組成的范圍及如何更新,一般理解為原型更新。
2? 既有康明斯KTA19柴油機消音器組成的型式及結構特點
2.1 活動式
結構如圖1所示。機組排氣口與煙囪帽的中心在一條直線上,煙囪帽直接與消音器上部連接,調整好中心后再把消音器上法蘭固定在機組活頂的法蘭上,安裝過程中,消音器中心與排氣口的中心有20mm的調整量,以保證垂直及排氣波紋管不會發生扭曲、變形,方便段修拆裝。
2.2 臥式
結構如圖2所示。消音器為臥式結構,有2個排氣過渡管,消氣器需固定在活頂上,安裝時經常發生偏差,需要在消音器與排氣過渡直管、消音器排氣過渡彎管之間加5~30mm厚的墊進行調整,不方便段修拆裝。
2.3 固定式
結構如圖3所示。消音器固定在活頂上,消音器為偏心結構,消音器安裝時不能調整,偏差時,只能靠排氣波紋管偏差來調整,作業指導書規定排氣波紋管偏差不大于10mm。現有發電車使用年限較長,活頂變形嚴重,往往無法保證偏差的要求,偏差大有造成運用過程中波紋管發生裂紋的可能。廠修時安裝困難,不方便段修拆裝。
3? 消音器組成的更新方案
3.1 更新范圍的確定
現有發電車使用時間較長,排氣裝置整體老化比較嚴重,結合E5修,排氣裝置整體更新,有利于柴油機效率的提高、減輕車輛段運用維修難度和成本,更好的保證車輛安全運用。確定從機組排氣口上部的消音器組成整體更新。
3.2 更新方案的確定
活動式消音器組成便于安裝和維護,臥式和固定式消音器不方便安裝和維護,因此對活動式消音器組成原型更新,臥式和固定式消音器更新改造為活動式結構。
3.3 改造方案
需要對機組活頂進行改造,重新設計更新消音器、排煙帽、排氣波紋管。消音器結構如圖4所示,排煙帽結構如圖5所示,排氣管波紋長度150-200mm,機組活頂改造方案為把原煙筒孔堵上,機組排氣口與煙囪帽的中心偏差情況,重新在活頂上焊接1個煙筒法蘭,如圖6所示。
消音器、排氣波紋管、排煙帽皆采用不銹鋼板(1Cr18Ni9Ti)制作。消音器須滿足以下性能要求。
①氣密性:消音器內相對氣壓穩定在30KPa±1KPa時,排煙裝置漏氣量不超過30L/min。
②內壓強度:消音器長度小于500mm時,在400KPa±10KPa壓力下應無破損和變形;長度大于或等于500mm時,在300KPa±10KPa壓力下應無破損和變形。
③內壓耐久性:消音器在0~98KPa±5KPa壓力范圍內連續加減壓2×104±1000次應無破損和變形。
④可靠性:消音器進行臺架耐久性試驗后無開裂、漏氣或聲音異常等現象,起插入損失減少量和功率損失比增加量分別不大于3dB(A)和1%;進行振動試驗后焊接件的任何部位無開裂、松動、脫焊和變形等損壞現象;振動試驗后應作氣密性試驗,其漏氣量比振動試驗前增加不大于20L/min。消音器的插入損失、功率損失比和排氣背壓差限值應符合表1要求。
4? 結束語
2015年7月至今,按照活動式消音器組成的改造方案,已完成了120余輛KD型空調發電車KTA19柴油機消音器組成的更新改造,未出現異常,方便段修拆裝維護,提高柴油機運行效率。
參考文獻:
[1]鐵路客車電氣裝置檢修規則[S].北京:中國國家鐵路集團有限公司.
[2]TB/T2396-2017,鐵路客車發電車[S].北京:中國國家鐵路集團有限公司.
[3]TJ/CL547-2018,鐵路客車柴油發電機組暫行技術條件[S].北京:中國國家鐵路集團有限公司.