劉均讓,朱星元,秦雪飛
(寶雞石油機械有限責任公司,陜西 寶雞 721000)
為滿足92A鉆機特殊工作要求設計,轉盤體積較大,傳遞低轉速、大扭矩(最大轉速30rad/min,最小轉速11rad/min,最大鉆井直徑2900mm)。維修與更新改造前,轉盤上大齒圈磨損嚴重,要求我們必須一次性裝配成功。而轉盤工作臺與大齒圈尺寸較大,過盈量較大,這就給裝配增加了難度。
鉆機大修改造項目中(共3種4臺)92A鉆機是其中一項更新改造項目,該鉆機是70年代中期產品,鉆機采用純機械傳動。鉆機所配轉盤重達26500kg,額定扭矩300kN·m,最大靜載荷6000KN,通孔直徑達1060mm。
為滿足特殊工作要求設計生產的轉盤體積較大、傳遞低轉速、大扭矩(最大轉速30rad/min,最小轉速11rad/min,最大鉆井直徑2900mm)。維修與更新改造前,轉盤上大齒圈磨損嚴重,經與用戶協(xié)商,大齒圈按報廢處理,我們對其進行了破壞性拆除。由于用戶僅提供了兩副備件,所以要求我們必須一次性裝配成功,容錯率很低。因傳遞扭矩的大齒圈與轉盤工作臺之間為過盈聯接,過盈量達到1.5mm。而轉盤工作臺與大齒圈尺寸較大,過盈量較大,這裝配增加了難度。
大齒圈(圖1中序1)內孔尺寸為?1600mm,外徑尺寸為?2450mm,厚度為300mm,該零件材料為35CrMo,要求與轉盤工作臺(圖1中序2)裝配后A面緊密接觸,無間隙,齒圈也不得發(fā)生扭曲變形。

圖1
因我公司無如此大的加熱爐可以對大齒圈進行加熱,也沒有經驗可以借鑒,因此大齒圈與轉盤工作臺的裝配工藝顯得極其重要。
為保證大齒圈與轉盤工作臺裝配到位不變形,我們認為必須解決以下問題:
(1)大齒圈熱裝時溫度必須均勻,不扭曲變形。其膨脹量必須大于過盈量1.5mm,考慮到一次裝配的安全系數,甚至要大于過盈量1.5倍,即2.25mm。這就要求有足夠大的加熱爐來進行加熱,而且加熱爐必須加熱均勻,同時保證有足夠的溫度。
(2)大齒圈膨脹后必須達到要求的尺寸,能夠精確測量膨脹量,這就要求有相應的測量工具。
(3)裝配后大齒圈不發(fā)生扭變形,這就要求大齒圈能夠緩慢均勻冷卻,要有適當的保溫措施。
根據零件工藝分析,我們制定出了相應的裝配工藝。
(1)首先,解決加熱爐的問題??紤]到油加熱溫升均勻可靠,我們決定采用油加熱方式。根據包裝需要,我們將加熱爐與包裝箱設計為一體,裝配時當加熱爐使用,裝配后作為包裝箱。

式中,Δ1為膨脹量mm;D為直徑mm;α1為熱膨脹系數mm/℃;Δτ為溫度差℃
考慮到安全系數,膨脹量取過盈量的1.5倍,即Δ1=2.25mm。
熱膨脹系數α1=11×10-6mm/℃
代入公式得 2.25(mm)=1600(mm)×11×10-6mm/℃(mm/℃)×Δτ
溫度差Δτ=τ-τ0
式中,τ為實際溫升,℃;τ0為環(huán)境溫度,℃。
裝配時測得,環(huán)境溫度約為15℃,即τ0=15℃
代入公式得τ=143℃
即加熱爐必須加熱到143℃以上。
根據我分廠現有油品,我們決定采用L-HL46液壓油,其閃點為185℃。為保證安全,又適當的加入了潤滑脂,增加油的粘度,提高其閃點。
加熱器的加熱能力可估算為

式中,c為油的比熱,c≈1675J/(kg·K);γ為油的質量,γ=900kg/m3;v為油箱容積,m3;Δτ為加熱后的溫升,K;T為加熱時間,s。
根據包裝箱尺寸,加入大齒圈后油面必須達到400mm高度才能保證整個大齒圈均在油內浸泡。因此體積v=2.45×2.45×0.4=2.4m3。
加熱時間定為8小時,即T=8 ×3600=28800s
代入公式得H=1675(J/kg·K)×900(kg/m3)×2.4(m3)×128(℃)/28800s
H=16080W
加熱器的功率

式中,η為熱效率,η≈0.6。
代入公式得N=16080/860×0.6N≈31.2kW
考慮到在加熱過程中的熱量損失,我們決定用保溫材料包裹加熱爐,減少熱量損失的基礎上,根據分廠電網實際,使用12個3kW的加熱管。為保證油箱加熱均勻,加熱管均勻安裝在油箱兩邊。同時到達加熱溫度后應保溫4h,以保證大齒圈均勻受熱。
(2)加熱爐的設計根據裝配工藝分析,我們設計了一個加熱爐。同時考慮到用戶的要求(需將其它保養(yǎng)后的齒圈包裝發(fā)運)最終確定設計方案如圖2所示。

圖2
選用δ=5mm鋼板制作爐體。
選用3kW的加熱管12套。
選用L-HL46液壓油加鈣基潤滑脂為介質。
(3)制作相應的測量工具(如圖3)。

圖3
其使用方法是:先用卡尺定出轉盤工作臺外徑的實際位置,用頂尺量卡尺的位置,同時用頂尺量大齒圈的內徑,兩者的差值即為過盈量;加熱到相應的溫度后,再量出膨脹量。知道膨脹量大于Δ1=2.25時方可裝配。
(4)大齒圈裝配后,必須緩慢冷卻??紤]到我分廠實際,我們用木炭對大齒圈進行裝配后的保溫,這樣相對簡單、經濟,而且效果可靠。
采用以上裝配工藝指導現場裝配一次性獲得成功,大齒圈裝配位置準確,沒有發(fā)生任何變形,經過北井場運轉試驗,實現了轉盤運行可靠、平穩(wěn),達到了原設計裝配質量要求,得到了用戶出廠驗收時的贊譽。
實踐證明,該裝配工藝思路正確,對今后大型工件的裝配、設備維修均具有一定的參考價值。