999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

DCT車輛滑行降擋過程中踩油門沖擊問題的 標定研究

2021-09-09 02:15:08楊云波許健男陳國棟
汽車實用技術 2021年16期
關鍵詞:發動機

吳 剛,楊云波,許健男,學 鋒,陳國棟

(中國第一汽車集團有限公司,吉林 長春 130011)

前言

DCT的英文全稱是double clutch transmission,中文為雙離合變速器。DCT分濕式和干式兩種,濕式用的變速器油比較多,體積較大,可以承受較大的扭力,干式用的變速器油較少,體積更小,更緊湊,效率更高,適合小型車,但能承受的扭力不如濕式大。從性能上來看,DCT變速器除了擁有手動變速器的靈活性及自動變速器的舒適性外,還能提供無間斷的動力輸出。

市區行車過程中,由于道路比較擁堵,駕駛員需頻繁切換控制剎車及油門以應對復雜的路況,減速滑行降擋過程中踩油門,整車驅動形式從反拖變為正驅,由于傳動系間隙是客觀存在的,在傳動方向切換的過程中,沖擊由此產生。同時對比搭載DQ380大眾車型及國內的其他的自主DCT車型,普遍存在該問題,由于傳動間隙受設計、生產工藝等因素影響,不同的車輛存在較大差異,所以就必須從策略控制上解決該換擋沖擊問題,提高DCT車型的換擋品質。

1 換擋品質

指變速器擋位切換過程的平順性,是自動變速器的重要評價指標。

2 DCT變速器的工作原理

雙離合變速器有兩個同心空套輸入軸,加上若干中間軸,通過軸上相互嚙合的齒輪輸出動力,并通過控制兩離合器的狀態,實現原擋位離合器的分離和新擋位離合器的接合[1]。布置形式一般是外奇內偶(奇、偶以擋位區分),在擋運行時,其中一個離合器傳遞動力處于結合狀態,另一個離合器處于伺服狀態,換擋時通過對兩個離合器的協調控制,切換二者的工作狀態,快速實現扭矩的傳遞與轉速的同步。如果換擋過程控制得當,DCT變速器能實現很好的換擋品質。圖1、圖2分別是某車企雙離合自動變速器的結構示意圖和傳動路徑原理圖。

圖1 結構示意圖

圖2 傳動路徑原理圖

3 評價指標

針對滑行降擋轉動力降擋(RD2KD)工況發生的特殊性,本文主要選擇沖擊度作為評價指標。

沖擊度是用來衡量換擋過程平順性的重要指標,定義為縱向加速度對時間的一階導數[2]。

式中:a為車輛縱向加速度;j為沖擊度;v為車輛行駛速度。

沖擊度大代表換擋平順性差,沖擊度小代表換擋平順性好。

通過公式(1)(2)推導出沖擊度j和結合扭矩間的關系為:

式中,T為離合器輸入扭矩;ω為角加速度;I為控制軸傳動系的轉動慣量;R為輪胎滾動半徑;i0為主減速器速比;ig為控制軸所在檔位速比。

因為對一個固定車輛傳動系間隙相對是固定的,由公式(3)得出,切換的速度越快、扭矩越大,沖擊就越嚴重。因受生產工藝影響,不同車傳動系間隙略有差異,所以解決滑行降擋過程中踩油門的沖擊問題,當從控制入手系統性解決該問題。

4 滑行降擋轉動力降擋(RD2KD)沖擊問題分析

4.1 傳動系間隙

傳動系間隙指機械部件沿某個方向移動,未對下一個部件施加明顯力或造成運動的最大距離或角度,包括了力和位移兩個因素。間隙的來源主要是變速箱中齒輪之間的齒側隙,但整個動力總成中的其他游隙也會影響間隙,如花鍵聯接的配合間隙,傳動軸十字萬向節或等速軸萬向節滾珠的側向間隙等。

4.2 RD2KD過程分析

滑行降擋(RD)指的是整車動力狀態判定處于反拖條件下的降擋過程,滑行降擋的換擋階段依次為:離合器充油(prep)—扭矩交換(torq)—轉速調整(speed)。

動力降擋(KD)指的是整車動力狀態判定出于驅動條件下的降擋過程,動力降擋換擋階段依次為:轉速調整(speed)—扭矩交換(torq)。

為方便闡述RD2KD的過程,以滑行降擋3降2為例。在3降2滑行降擋的轉速調整階段,此時扭矩已完成交換,控制軸由3擋過渡到2擋,即由偶數離合器控制發動機轉速,實現發動機轉速從高擋位向低擋位的同步過程,此時若駕駛員踩油門,整車驅動方式從整車反拖發動機變為發動機驅動整車,DCT控制系統會快速進行一次扭矩交換,將控制軸切換回3擋,用低轉速離合器控制發動機轉速,隨著奇數離合器傳遞扭矩逐漸增加,傳動系切換傳動方向。

3降2滑行降擋轉動力降擋過程如圖3所示。

圖3 滑行降擋轉動力降擋過程

濕式離合器接合與分離過程中所傳遞的扭矩主要由摩擦扭矩和拖曳扭矩組成,計算公式分別如下[3]:

式中,μ為摩擦片摩擦系數;F離合器彈簧壓緊力;Z摩擦副數量;r0、ri分別為離合器摩擦片的外徑、內徑;σ為摩擦片與對偶鋼片粗糙度均方根值;h為油膜厚度;ωslip為離合器主從動盤間轉速差;?(h?μ)為流量因素;λ為變速箱油粘度。

滑行降擋轉動力降擋(RD2KD)要經過以下幾個階段:

(1)滑行降擋的充油階段,如圖3中序號①階段所示,此階段奇數離合器傳扭,傳遞扭矩值等于發動機輸入扭矩,偶數離合器開始充油,不傳遞扭矩,具體如公示所示:

(2)滑行降擋的扭矩交換階段,如圖3中序號②階段所示,此階段奇數離合器傳扭逐漸下降,最后離合器控制壓力為0,僅傳遞拖曳扭矩,由于此時主從離合器速差較小,拖曳扭矩很小,可以忽略,偶數離合器傳扭逐漸增加,最后達到發動機輸入扭矩值,開始反拖發動機轉速,具體如公示所示[4]:

(3)滑行降擋的調速階段,發動機轉速在偶數離合器的作用下,逐漸接近偶數離合器轉速,如圖3中序號③階段實線所示,奇數離合器僅傳遞拖曳扭矩,偶數離合器反拖發動機,反拖扭矩大小為發動機輸入扭矩絕對值相等,具體如公式所示:

式中,負號代表方向,此階段偶數軸離合器轉速高于發動機轉速,整車出于反拖狀態。

此階段踩油門,滿足整車驅動條件,即會進入RD2KD工況。

(4)踩油門進入RD2KD工況后,TCU控制會立刻進行一次扭矩交換,如圖3中的序號④階段實線所示,speed+ torq階段奇數、偶數離合器進行一次扭矩交換,奇數離合器扭矩傳遞扭矩逐漸增加,偶數離合器傳遞扭逐漸減小,具體如公式所示:

由于發動機轉速此時出于兩個離合器轉速之間,奇數離合器輸出動力,偶數離合器反拖發動機,這時候就會兩個離合器“較勁”的情況,如圖4所示。由于液壓系統遲滯,奇數離合器壓力并不能很好地按目標壓力響應,這各階段傳動系傳動方向仍然是整車反拖發動機。

圖4 奇偶離合器“較勁”

(5)RD2KD的調速階段,如圖3中序號⑤所示,奇數離合器繼續傳扭,控制發動機轉速逐漸與偶數離合器同步,偶數離合器僅傳遞拖曳扭矩,具體如公式所示:

這個階段,發動機扭矩快速增加,奇數離合器傳遞扭矩遠大于偶數離合器傳遞的拖曳扭矩,傳動系傳動方向快速切換,且切換過程扭矩上升斜率較大,沖擊嚴重。

(6)RD2KD的扭矩交換階段,如圖3中序號⑥所示,奇數離合器開始分離,偶數離合器開始結合,具體如公式所示:

滑行降擋過程中踩油門工況,沖擊問題涉及了傳動系間隙、液壓系統遲滯、傳動系反向等因素,是目前DCT車型中普遍存在的問題,不僅涵蓋自主DCT,大眾DQ380也存在該問題。

5 RD2KD沖擊問題標定優化方案

在RD2KD工況中沖擊嚴重程度取決于是否能在發動機扭矩快速增長之前將傳動系方向平穩地切換過來,由于液壓系統存在遲滯,特別是離合器壓力接近回位彈簧Kp值的時候,壓力上行遲滯更明顯,具體如圖5所示,所以需從離合器基礎壓力控制及開環扭矩控制上入手。

圖5 博格華納某型號閥體壓力動態響應

(1)以滑行3降2為例,當檢測到油門踏板開度大于某一閾值時,開始在奇數離合預加開環扭矩,讓離合器基礎壓力高于Kp值0.1bar,避免壓力上行過程的較大遲滯,導致實際壓力不能按目標壓力響應。如圖3的第③階段所示,虛線為增加開環壓力后的表現。

(2)在判定整車進入驅動狀態后,進入RD2KD的speed +torq階段,開環將奇數離合壓力提高到一個較大值,同時將偶數離合器壓力減小到一個較小值,具體如圖3中階段④虛線所示,通過奇數離合器加壓,偶數離合器泄壓,將傳動系逐漸反轉方向,實現發動機正驅車輛,此階段發動機扭矩上升較慢。

(3)控制發動機扭矩上升歷程,在這種從反拖進入正驅的過程中,發動機扭矩經過扭矩零點位置盡量平緩,在傳動系間隙固定的情況下,扭矩變化越慢,切換方向時間越長,沖擊越小。

6 試驗驗證

6.1 試驗方法

為驗證所提出標定策略的可行性,以某車企搭載DCT變速器的車輛進行試驗驗證。在平直的試驗道路上,車輛變速器油溫達到接近90 ℃時,進行RD2KD工況測試,分別使用優化前、后的控制方法進行對比。試驗過程中以滑行降擋儀表擋位變化為踩油門的起始位置,并記錄相關監測量。

6.2 試驗結果

以上優化前后試驗數據均是在滑行降擋的調速階段踩油門,油門踏板的開度分別為31.5%、30%,優化前由于發動機扭矩上升很快,發動機轉速上升快,在RD2KD的speed+ torq階段已完成調速過程。

6.3 結果分析

(1)從圖6、圖7的測試結果可以看出,在RD2KD的speed+ torq階段,標定優化前后奇數軸壓力上行過程中,實際壓力與命令壓力的最大遲滯量分別為0.9 bar、0.3 bar,可見提高壓力上行前離合器的基礎壓力,對改善液壓系統遲滯有顯著效果。

圖6 優化前試驗數據

圖7 優化后的試驗數據

(2)通過在RD2KD的speed+torq階段,通過奇數離合器加較大開環扭矩,偶數離合器將扭矩快速減小到較小值,優化前后傳動系方向切換時長分別為0.09 s、0.14 s。優化前踩油門發動機扭矩過扭矩零點上升斜率為500 N·m/s,最大沖擊度為21 m/s3;優化后發動機扭矩過扭矩零點上升斜率為220 N·m/s,最大沖擊度為6.4 m/s3;可見改善扭改善傳動系切換時長和降低扭矩過零點斜率能極大改善沖擊度。

(3)優化前,發動機轉速最終穿過偶數離合器轉速時,會引起傳動系聳動,整車沖擊明顯;優化后傳動系聳動趨勢減弱,沖擊減弱。

(4)需要指出的是本文中所提到的措施,對滑行降擋的扭矩階段踩油門沖擊問題同樣適用,滑行降擋的充油階段踩油門則會直接進入動力降檔控制。

7 結束語

本文從硬件結構及控制邏輯方面分析了滑行降擋過程中踩油門產生沖擊的原因,并提出了優化解決該問題的多個措施,最后經過實車驗證,證明措施對解決該沖擊問題效果顯著。該策略已在相關上市車型中體現,經過實車對比,該工況下駕駛性優于搭載大眾DQ380相關車型。

猜你喜歡
發動機
元征X-431實測:奔馳發動機編程
2015款寶馬525Li行駛中發動機熄火
2012年奔馳S600發動機故障燈偶爾點亮
發動機空中起動包線擴展試飛組織與實施
奔馳E200車發動機故障燈常亮
奔馳E260冷車時發動機抖動
新一代MTU2000發動機系列
2013年車用發動機排放控制回顧(下)
VM Motori公司新型R750發動機系列
發動機的怠速停止技術i-stop
主站蜘蛛池模板: 欧美爱爱网| 亚洲国内精品自在自线官| 无码免费视频| 精品一區二區久久久久久久網站 | 国产福利影院在线观看| 亚洲乱码精品久久久久..| 亚洲无码A视频在线| 亚洲美女一区| 亚洲无码A视频在线| 全部毛片免费看| 国内精自线i品一区202| 国产成人精品一区二区不卡| 国产精品久久久久无码网站| 国产欧美日韩综合一区在线播放| 日韩高清中文字幕| 最新国产麻豆aⅴ精品无| 99青青青精品视频在线| 国产精品亚洲一区二区三区z | 亚洲天堂伊人| 亚洲精品第一页不卡| 手机在线免费毛片| 欧美成人午夜视频免看| 国产99精品视频| 久久人妻xunleige无码| 国产美女在线观看| 久久久久国产精品熟女影院| 亚洲精品制服丝袜二区| 中文天堂在线视频| 亚洲三级成人| 91精品国产情侣高潮露脸| 香蕉久久国产精品免| 国产99免费视频| 国产精品自在拍首页视频8| 久久精品人妻中文系列| 亚洲AⅤ无码日韩AV无码网站| 亚洲男人的天堂视频| 中文字幕色在线| 中文国产成人久久精品小说| 51国产偷自视频区视频手机观看 | 日韩一区二区在线电影| 亚洲AV无码乱码在线观看代蜜桃| 久久a级片| 九九九精品成人免费视频7| 五月天天天色| 免费人成又黄又爽的视频网站| 波多野结衣第一页| 久久精品嫩草研究院| 99热这里只有精品免费国产| 欧美精品成人| 亚洲第一区在线| 国产成人盗摄精品| 中文字幕乱码二三区免费| 免费观看国产小粉嫩喷水| 欧美a级在线| 72种姿势欧美久久久大黄蕉| 欧美日韩在线亚洲国产人| 日韩国产 在线| 日韩av电影一区二区三区四区| 国产亚洲精品91| 国产色爱av资源综合区| 日本手机在线视频| 国产精品对白刺激| 色综合狠狠操| 亚洲午夜福利在线| 伊人久久大线影院首页| 欧美成a人片在线观看| 欧美精品啪啪一区二区三区| 精品久久国产综合精麻豆| 国产色网站| 日本一本正道综合久久dvd| 日韩国产综合精选| 国产区在线观看视频| 日本三级欧美三级| 白浆免费视频国产精品视频| 国产迷奸在线看| 国产拍揄自揄精品视频网站| 亚洲欧美自拍中文| 日韩无码视频专区| 男女精品视频| 欧美精品成人一区二区视频一| 国产精品网址你懂的| 久久免费视频播放|