李國慶,劉 巖,王乃斌,徐 威
(中電華創(chuàng)(蘇州)電力技術(shù)研究有限公司,江蘇 蘇州 215123)
清潔能源裝機(jī)容量占比的提升對火電機(jī)組深度調(diào)峰能力提出了越來越高的要求,調(diào)峰狀態(tài)下機(jī)組設(shè)備運(yùn)行的工況往往與設(shè)計工況相差甚遠(yuǎn),導(dǎo)致機(jī)組的能耗升高。隨著節(jié)能降耗目標(biāo)的日益明確、變頻技術(shù)的逐漸成熟,越來越多的機(jī)組通過技術(shù)改造,將風(fēng)機(jī)、泵等輔機(jī)設(shè)備從工頻改為變頻[1-4]。
輔機(jī)工頻改變頻給機(jī)組帶來了顯著的節(jié)能效果,但同時也帶來了一些問題,目前最為突出的是振動異常,影響機(jī)組的安全穩(wěn)定運(yùn)行。本文通過案例分析輔機(jī)工頻改造為變頻后設(shè)備的振動異常情況及處理方法,并且給出了改變頻后出現(xiàn)振動異常的應(yīng)對措施。
共振是指當(dāng)設(shè)備所受的激振頻率與其自身固有頻率相近,也就是設(shè)備工作轉(zhuǎn)速接近設(shè)備臨界轉(zhuǎn)速時,振動明顯增大的現(xiàn)象。振動的表達(dá)式可以用式(1)表示。
(1)
式中A——振幅,m;F——不平衡力,N;k——設(shè)備剛度,N/m;ω——工作轉(zhuǎn)速,m/s;ωn——臨界轉(zhuǎn)速,m/s。

當(dāng)旋轉(zhuǎn)設(shè)備在轉(zhuǎn)動時,其不平衡力的表達(dá)式:
(2)
式中m——旋轉(zhuǎn)機(jī)械存在的不平衡質(zhì)量,kg;r——不平衡質(zhì)點(diǎn)到旋轉(zhuǎn)中心的長度,m。
由式(2)能夠發(fā)現(xiàn),不平衡力與不平衡質(zhì)量、旋距和旋轉(zhuǎn)速度的平方成正比例關(guān)系。
(1)某廠1號機(jī)組凝結(jié)水泵為上海凱士比泵有限公司生產(chǎn)制造的NLT 500-570×i型筒袋立式多級離心泵,電機(jī)為上海電機(jī)廠生產(chǎn)制造的YLKS 630-4型立式電機(jī)。設(shè)備結(jié)構(gòu)簡圖見圖1。

圖1 凝泵振動傳感器測點(diǎn)
在電機(jī)和凝結(jié)水泵的聯(lián)軸器處貼反光條,架設(shè)鍵相傳感器。在電機(jī)頂部和底部安裝臨時速度傳感器,監(jiān)測凝結(jié)水泵電機(jī)側(cè)振動情況,將電機(jī)振動測點(diǎn)命名為水流方向和垂直水流方向。具體振動測試數(shù)據(jù)見表1。

表1 凝結(jié)水泵電機(jī)單轉(zhuǎn)振動測試數(shù)據(jù)表 μm
首先檢查了設(shè)備安裝的水平度,實(shí)際的水平度約為230 μm/m,遠(yuǎn)超規(guī)定的50 μm/m。按照廠家安裝手冊將電機(jī)水平度進(jìn)行了調(diào)整,調(diào)整后振動有所降低,但并沒有符合要求。從原始測試數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),振動分量均以1倍頻分量為主,決定進(jìn)行現(xiàn)場動平衡。受制于現(xiàn)場平衡位置的限制,只能以凝結(jié)水泵經(jīng)常運(yùn)行時的頻段為基準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場的平衡調(diào)整,調(diào)整后電機(jī)在30 Hz及以上頻段振動達(dá)到了合格水平,振動數(shù)據(jù)見表2。

表2 動平衡后凝結(jié)水泵電機(jī)帶載振動測試數(shù)據(jù)表 μm
(2)某電廠4號A引風(fēng)機(jī)是由成都電力機(jī)械廠制造生產(chǎn)的 AN35e6(V13+4°)型,軸流式、靜葉可調(diào)風(fēng)機(jī)。軸系支撐簡圖如圖2所示。

圖2 軸系支撐簡圖
該風(fēng)機(jī)在變頻改造后出現(xiàn)振動偏大情況,某次檢修后振動嚴(yán)重超標(biāo),技術(shù)人員決定通過動平衡減弱振動影響,引風(fēng)機(jī)的原始振動情況具體參數(shù)見表3。

表3 引風(fēng)機(jī)原始振動數(shù)據(jù)表 μm
通過測試數(shù)據(jù)可知,風(fēng)機(jī)和電機(jī)均在水平方向振動偏大,并且以1倍頻為主,決定嘗試通過高速動平衡的方式降低振動,配重后振動數(shù)據(jù)見表4。動平衡處理后,在800 r/min及以下轉(zhuǎn)速時,風(fēng)機(jī)及電機(jī)各方向振動均小于50 μm,繼續(xù)動平衡處理振動值不再下降,至此處理工作結(jié)束,建議運(yùn)行人員使風(fēng)機(jī)工作轉(zhuǎn)速保持在800 r/min以下。

表4 動平衡后引風(fēng)機(jī)振動數(shù)據(jù)表 μm
共振是電廠輔機(jī)工頻改變頻后常見的故障,難以消除。本文2個案例通過動平衡降低了不平衡因素的影響,設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)時避開共振區(qū),減弱了共振的影響。對于改變頻后設(shè)備發(fā)生的共振問題,可以采取的措施具體如下。
(1)改變設(shè)備自身固有頻率。通過改變設(shè)備自身的結(jié)構(gòu)或者重量從而改變自身固有頻率,使共振的區(qū)間范圍發(fā)生變化,以滿足設(shè)備實(shí)際的運(yùn)行要求;
(2)使設(shè)備不在共振區(qū)間工作。如果設(shè)備的固有頻率不易調(diào)整,可以適當(dāng)升高或者降低設(shè)備的工作轉(zhuǎn)速,避開共振區(qū)間;
(3)消除其他因素的影響。共振區(qū)間內(nèi)運(yùn)行的設(shè)備對于外界激振力更為敏感,很小的激振力可能導(dǎo)致比較大的振動響應(yīng)。因此,對于存在共振的設(shè)備,要盡量消除其他方面因素造成振動的影響,如消除不平衡質(zhì)量、保證基礎(chǔ)牢固、軸系對中符合要求、立式泵要保證水平度達(dá)標(biāo)等。