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淺析球團煙氣脫硫系統關鍵工藝先進控制方法

2021-09-04 01:48:34
設備管理與維修 2021年15期
關鍵詞:煙氣

方 健

(銅陵有色金屬集團股份有限公司銅冠冶化分公司,安徽銅陵 244100)

0 引言

經過多年運行和不斷的技術改造,當前的球團脫硫裝備系統運行效率逐步提高,穩定性也有所提升,但是運行成本居高不下,每年運行成本數千萬元。脫硫系統的運行成本主要包括蒸汽消耗、堿液消耗、胺液消耗、水、電費用及一般維修費用,其中蒸汽費用約占50%,堿液約占20%、胺液成本約占10%,其他水電、維修費用約為10%。

脫硫系統運行成本的幾個關鍵因素互相呈負相關性。如果煙氣中SO2的含量一定,胺液的吸收能力則由胺液的循環量、pH 值和濃度決定:pH 較高則可以降低胺液循環量,從而可以降低解析塔解析效果,最終體現為蒸汽消耗的降低。同時,胺液吸收SO2的能力提高,則進入堿液吸收塔的SO2濃度降低,從而可以降低堿液吸收塔堿液的消耗。

目前以上系統因素的變動,導致工藝控制的變動操作,由崗位工人進行調整存在一定的不穩定性且波動較大。如果引入數據聯動計算控制系統,就可以及時有效地進行工藝參數調整,從而降低系統運行成本。

1 技術方法

1.1 廣義預測控制

工業上應用最廣泛的先進控制技術是模型預測控制,即通過模型預測、滾動優化、反饋校正實現高質量的控制,國外已有DMC、IDCOM 等產品。中科大先研院(即中國科學技術大學先進技術研究院)在研究與應用的基礎上,獨立開發的廣義預測控制(GPC,Generalized Predictive Control)技術,已經在石化裝置、工業鍋爐、造紙機、飛船內環境模擬試驗艙、應急生保系統試驗艙等許多項目中成功應用,獲得了控制精度高、控制量變化柔和等令人滿意的成果。

廣義預測控制采用的模型為

其中,A(q-1)=a0+a1q-1+...+anaq-1,B(q-1)=b0+b1q-1+...+bnbq-1,Δ為差分算子,Δ=-q-1。

設t 時刻被控量設定值為SP,實際跟蹤的是柔化后的設定值wt:

廣義預測控制的目的是極小化下述二次型目標函數:

y^為對輸出的最優預測,代價函數化為

1.2 卡邊優化控制

先進控制是優化的前提,只有實現了高精度的控制才能稱之為優化(圖1)。先進控制把控制參數穩定在設定值,而優化則往往是把設定值調到期望值,先進控制則為優化提供了更大的調整空間。

圖1 先進控制與優化的關系

這樣,“預測控制”+“卡邊原理”就組合成為卡邊優化。國外很多先進控制公司推行的優化控制多數是基于這一原理。預測控制可以提高控制精度,然后把設定值向著更有利于提高生產效率的方向調整,控制精度提的越高則可以保證運行曲線距離安全的優化邊界越近,則意味著更多的卡邊優化效益(圖1)。

1.3 技術途徑簡述

(1)采用預測控制技術實現解吸塔的溫度精準控制,實現節能目標。

(2)采使用預測控制技術實現再生胺吸收塔的出口pH 值(或相應的SO2濃度),利用卡邊優化技術實現再生胺吸收塔進出口pH 值(或相應的SO2濃度)節約循環胺量的控制,實現降耗和減排目標。

(3)采用預測控制技術實現二吸塔噴淋堿液的pH 值,利用卡邊優化技術穩定最終排放SO2,實現減少堿液消耗的目標。

2 控制方法描述

2.1 廣義預測控制

脫硫工段的解吸塔,是分離系統溶液中SO2的設備,解吸(蒸出)的SO2被送至后續工段繼續加工。

為維持解吸溫度,需要持續使用蒸汽給解吸塔加熱,使用塔內溫度“TT103”作為監控解吸塔溫度的測點,要求溫度控制在110~115 ℃。低溫蒸汽自管網來,通過閥門“FV104”進行調節,蒸汽流量可以通過“FT104”進行觀測。目前塔內溫度沒有設置自動控制回路,操作員通過手工調整“FV104”來進行控制。主要存在以下兩個問題:①控制精度不高,溫度波動較大,溫度超過工藝要求之后會導致加熱蒸汽的浪費;②升降溫度期間容易超溫較多或者升溫較慢,一定程度上影響生產、浪費蒸汽。

(1)溫度控制方法設計。設置“FV104”控制“TT103”的溫度預測控制回路,使用一個GPC 預測控制器實現對塔內溫度的精確控制(圖2)。同時,可以采用徑流溶液的流量和溫度作為前饋,加入到控制系統中,更好地適應工況波動。預計控制精度可以達到設定值±1 ℃。

圖2 溫度預測控制原理

(2)實施需要具備的條件:①具備解吸塔溫度檢測測點;②解吸塔蒸汽調節閥門已經蒸汽流量監測。

2.2 循環量自動控制

脫硫工段設備“解吸塔”是用來把系統溶液中的SO2分離的設備,解吸(蒸出)的SO2送至后續工段繼續加工。

單純實現上文中描述的解吸塔溫度自動控制,只關注了單一的解吸塔單元,而沒有考慮整體的工藝流程,因此帶來的節能效果有限。下面將從整個流程來考慮是否有可以節能的空間。工藝流程大致分為3 種物料循環:

(1)煙氣循環:攜帶SO2的煙氣(濃度高)→胺吸收塔吸收SO2→煙氣排放至聯合脫硝(濃度低)。

(2)胺循環:胺吸收塔吸收SO2(pH 值升高)→換熱器加熱(升溫)→解吸塔釋放SO2(pH 值降低)→循環泵(變頻)循環。

(3)SO2循環:SO2至后續工段。

簡而言之,就是煙氣帶來SO2,胺攜帶SO2進行循環,解吸塔釋放胺攜帶的SO2??梢钥闯觯敓煔庵械腟O2總量變化,循環中的胺也需要變化才是比較經濟的做法,但是現在循環胺的量是手動控制的且很少做調整,因此這個方面就有非??捎^的經濟效益可以挖掘。

2.3 控制方案論證

方案1:最理想化的方案,如果處理的煙氣能夠測量流量以及SO2濃度,那么就可以計算出煙氣攜帶的SO2總量,從而調整循環胺的量來適應煙氣,這是比較直觀的方案。但是現場目前沒有相應的煙氣測點,因此可以留待后續加裝測點之后再作討論。

因此,對不同開關狀態(S1和S2,S3和S4,S5和S6)分別注入脈沖信號,當開關關斷時,分別由二極管D4和D5,D1和D6,D3和D2進行續流。兩種開關組合開通和續流時的電路和端電壓示意圖分別如圖5和圖6所示。

方案2:可以根據現場目前已有的胺pH 值測點來代替方案1 中的測點。通過AT2101(胺吸收塔出口胺pH 值)來調整系統胺循環量,例如:AT2101 降低(SO2總量增多)→增加胺循環量;AT2101 升高(SO2總量減少)→減少胺循環量;通過AT2101 不同工作點測試→尋找最經濟的pH 值控制點。

設計方案2 的串級預測控制器(圖3):以胺吸收塔出口胺的pH 值作為控制對象,通過胺循環量作為控制手段(副回路為胺循環量回路),達到自動適應煙氣中的SO2總量、胺循環最低的控制目的。

圖3 方案2 串級預測控制器原理

2.4 煙氣脫硫自動控制

煙氣脫硫的工藝,是通過堿性溶液來噴淋含SO2的煙氣、中和煙氣中的SO2,從而實現達標排放目標。噴淋的堿液是循環噴淋的,溶液的pH 值可以在線測定,加堿量通過幾臺手動泵來完成,有流量累計,目前通過操作人員人工操作進行加堿。為達標排放,當溶液pH 值降低之后,為中和煙氣中的SO2就需要提高堿液的pH 值。

當前控制存在以下問題:

(1)手工加堿液,導致溶液pH 值波動較大,操作人員為了排放不超標會多加堿液,但會導致因排放超低形成堿液的浪費。

(2)沒有根據煙氣流量和SO2含量的控制預判,可能導致突然的煙氣量增加以及SO2含量增加而排放超標。

(3)由于操作人員的操作技能存在差別,技術水平較高的操作人員能較好地控制目標值,反之則存在問題。

(4)無排放SO2測點反饋,無堿泵變頻控制,控制系統無法閉環。

2.5 排放控制原理

首先要完善系統中的測點和控制點,SO2排放測點需要引入到控制系統中,同時堿泵需要有調節手段,之后再實現以下的自動控制:

(1)系統中存在3 個關鍵點,分別是SO2排放濃度、噴淋液pH 值和加堿泵,因此采用串級的預測控制回路將它們串聯起來進行控制。

(2)外回路控制SO2排放濃度,控制輸出需要的噴淋液pH值,內回路通過加堿計量泵的變頻來控制加堿量從而控制pH值到需要的位置,最終實現排放精確控制的目標。

(3)考慮到煙氣流量和入口SO2含量,可以在線計算出絕對SO2排放質量作為控制前饋增加到控制系統(圖4)。

圖4 SO2 排放控制原理

這里有一個非常關鍵的要點,就是循環噴淋應偏酸性,才能實現減少堿液投入的目的。如果循環噴淋液偏堿性,所有煙氣中吸收的SO2均會被中和,這對降低排放有益但是無益于減少堿液消耗。只有在循環液偏酸性的時候,才能控制從煙氣中吸收SO2的量,達到排放達標和節省堿液的雙重目的。所以,必須要實現精確的預測控制才能達到這一要求。

3 結論

(1)實現解吸塔溫度預測控制,提高控制精度到設定值±1.5 ℃。

(2)實現一吸塔出口SO2含量的自動控制,在胺循環量可調的情況下完成以下目標:SO2控制精度達到儀表測量精度1 倍(含)以內;降低胺溶液循環量約3%(比上一年度全年平均噸硫蒸汽消耗量降低4%)。

(3)實現二吸塔吸收液pH 的預測控制,達到控制精度設定值±1。

(4)通過調整pH 值控制煙氣排放口的SO2和NOx(配合工藝完成),實現超低排放的目標。

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