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基于PID算法的熱熔膠溫度控制

2021-09-04 01:48:26王冠華陳忠祥
設備管理與維修 2021年15期
關鍵詞:系統(tǒng)

王冠華,陳忠祥

(紅云紅河煙草(集團)有限責任公司會澤卷煙廠,云南曲靖 654200)

0 引言

KDF2 成型機應用于煙草行業(yè)的濾棒生產。早期的設備主要采用繼電器系統(tǒng)控制,停機頻次較高,其中熱熔膠的停機問題尤為明顯。熱熔膠溫度波動過大,引起膠水夾帶氣泡,導致濾棒粘接不牢,造成跑條,嚴重影響設備的有效作業(yè)率。本文在研究現(xiàn)有成型機熱熔膠系統(tǒng)的基礎上,對熱熔膠控制系統(tǒng)進行升級,使用Siemens S7-300 PLC 精確控制熱熔膠的溫度。

1 熱熔膠系統(tǒng)簡介

1.1 系統(tǒng)原理及結構介紹

KDF2 成型機熱熔膠系統(tǒng)的作用是粘接濾棒成型紙的接縫,其主要介質是熱熔膠,常溫下呈白色固體狀,經加熱后變成液體,經過由電磁離合器和齒輪泵組成的輸送系統(tǒng)后,將其涂覆在成型紙的邊緣,然后通過煙槍將成型紙和濾棒卷制成型,由冷卻系統(tǒng)冷卻,快速固化熱熔膠,從而形成穩(wěn)定的搭邊。

熱熔膠系統(tǒng)的結構包括預熱膠箱、熔化室、輸送泵、軟管、噴嘴、紙張加熱和輔助加熱。當熱熔膠在熔膠罐中融化后,通過齒輪泵將其送至膠管,最后由膠嘴散布在紙帶上。

1.2 控制原理

溫度控制是開關式控制,由溫度控制器實現(xiàn),如圖1 所示。溫控系統(tǒng)包括溫度控制器N、溫度傳感器Pt100、溫度調節(jié)旋鈕R1、加熱器R 和固態(tài)繼電器V 等。加熱部件內部安裝加熱器和溫度傳感器,加熱器的作用是加熱工作部件,溫度傳感器的作用是檢測工作部件的溫度。在整個加熱系統(tǒng)中,溫度控制器是控制核心,它對比溫度調節(jié)旋鈕的設定值和溫度傳感器的實際檢測值:如果實際溫度值低于設定值,溫控器發(fā)出信號,接通固態(tài)繼電器,則加熱器加熱;如果實際溫度高于設定值,則加熱控制信號斷開。這種控制方式精度低,溫度波動范圍大,膠水中存有氣泡,導致熱熔膠粘接不良,廢品率較高,造成原輔材料大量浪費。

圖1 溫度控制原理

2 熱熔膠控制系統(tǒng)設計

PID 代表比例(P)、積分(I)和微分(D),將三者線性組合構成控制量,由這一控制量對被控對象進行控制。本文使用Siemens S7-300 PLC 編寫溫度控制功能塊。根據溫度偏差,按照PID算法進行處理后,輸出固定周期的脈沖寬度調制信號,控制固態(tài)繼電器的接通時間,從而調節(jié)熱熔膠系統(tǒng)的加熱時間,準確控制溫度。

2.1 方案設計

在實際生產過程中設備時停時開,手動添加熱溶膠原料,電網電壓不穩(wěn)定。這些因素導致受控對象的實際溫度與目標溫度之間存在較大偏差。因此,整個過程需要調整和控制。

系統(tǒng)可分為兩個工作間隔,第一個工作間隔是啟動階段和手動加膠初期階段。此時,當系統(tǒng)輸出與設定值明顯差異時,控制的目的是盡快減少輸出與設定值之間的差距;第二個工作間隔為正常工作階段,一旦系統(tǒng)輸出接近設定值的允許誤差范圍,控制目的是生產期間的輸出盡可能保持在該范圍內。以上兩個工作間隔的劃分根據偏差E 確定,E 的閾值需要根據操作員的經驗和現(xiàn)場調試確定。

為更快達到溫度設定值,設計方案為:當||e||≥E,控制量取Um或0 實行開關控制;當||e||<E,采用PID算法提高控制精度,使其響應超調小,甚至無超調,結構如圖2 所示。

圖2 溫度控制

2.2 功能實現(xiàn)

2.2.1 PID 模塊和功能塊FB50

S7 編程軟件中,PID包含F(xiàn)B41(CONT_C)、FB42(CONT_S)和FB43(PULSEGEN)等3 個功能塊。其中,F(xiàn)B41 用于連續(xù)控制,F(xiàn)B42 用于步進控制,F(xiàn)B43 用于脈沖寬度調制,通常與FB41結合使用。

結合PID 模塊,編寫溫度控制功能塊FB50,使用梯形圖或語句表語言在FB50 功能塊中進行編程,通過調用FB41 和FB43 來實現(xiàn)溫度控制PID算法。根據輸入變量(如設定點、反饋量)和設定參數(shù)(如積分時間、微分時間、比例常數(shù)),輸出脈沖寬度調制信號,通過PLC 的I/O 口控制固態(tài)繼電器的輸入端線圈,固態(tài)繼電器輸出端連接電烙鐵,由線圈的通斷時間控制電烙鐵通斷時間,實現(xiàn)溫度控制。

2.2.2 系統(tǒng)調試

PID算法控制規(guī)律表達式為

溫度調節(jié)主要通過調節(jié)PID算法的比例常數(shù)Kp、積分時間常數(shù)TI和微分時間常數(shù)TD等3 個參數(shù)實現(xiàn)。本文PID 調節(jié)器的參數(shù)選擇試湊方法。只調整比例部分,即將Kp由小變大,并觀察相應的系統(tǒng)響應,直到獲得快速響應和超調小的響應曲線;如果系統(tǒng)響應滿足要求,則Kp由此確定,若響應曲線不符合要求,如系統(tǒng)存在靜態(tài)誤差,則增加積分環(huán)節(jié)。先將TI設置為一個較大的值,并適當降低已經設置的Kp,然后降低TI。在這個過程中,Kp和TI可根據響應曲線反復修改。如果通過比例積分消除了靜態(tài)誤差,但經反復調整,動態(tài)過程仍然不能令人滿意,則增加微分環(huán)節(jié),首先將TD設置為零,然后逐步增大。

整定中,參數(shù)的選定是多變的,在Kp、TI和TD等3 部分共同作用下,其中某部分的增大可由其他部分的減少來抵消,故需反復調試,達到最優(yōu)控制效果。

3 結束語

KDF2 成型機的生產效率在很大程度上取決于熱熔膠系統(tǒng),其溫度控制不理想是導致機組故障停機的主要因素之一,溫度控制方法多種多樣。本文提出的PID 溫度控制功能塊是基于PID算法的溫度控制方法,采用西門子S7-300 PLC 提供的PID功能塊,調用簡單、參數(shù)調整方便,大大提高了溫度控制的準確性和可靠性。

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