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濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井關鍵技術

2021-09-03 14:29:10韓來聚楊春旭
石油鉆探技術 2021年4期

韓來聚,楊春旭

(中石化勝利石油工程有限公司,山東東營 257000)

濟陽坳陷位于渤海灣盆地東南部,受多期構造作用,發育有東營、沾化、車鎮和惠民等4 個凹陷,預測頁巖油總資源量達40.45×108t。目前,該坳陷320 余口探井在泥頁巖中已發現油氣顯示,40 余口探井獲工業油氣流,其中單井(Y187 井)最高產油量154.0 t/d,最高累計產油量27 896 t(H54 井),展現出良好的勘探開發潛力[1-7]。

濟陽坳陷頁巖地層為新生界陸相沉積,地層壓力系統復雜,平面、縱向非均質性強,儲層埋藏深、溫度高、夾層多,且層理裂縫較為發育[8-14],鉆井完井過程中面臨著破巖效率低、井眼軌跡調整頻繁、井漏井塌多發和固井質量要求高等技術難題[15-19]。通過井身結構優化、異形齒高性能PDC 鉆頭、旋轉導向工具、高性能鉆井液體系和增韌防竄水泥漿等技術研究與集成應用,形成了濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井關鍵技術,并在8 口頁巖油水平井進行了應用,平均機械鉆速8.86 m/h,復雜時效同比大幅降低,為濟陽坳陷頁巖油資源的勘探開發提供了技術支撐,也為國內頁巖油水平井安全高效鉆進提供了借鑒。

1 濟陽坳陷頁巖油地層特性及鉆井完井技術難點

1.1 頁巖油地層特性

濟陽坳陷頁巖油主要有基質型、夾層型和裂縫性等3 種類型,不同類型頁巖油的儲集空間和賦存狀態不同。其中,基質型頁巖油儲層埋深超過3 500 m,主要儲集空間為頁巖有機孔、粒間孔和層間縫;夾層型頁巖油分布在埋深3 000 m 以深的薄砂巖和碳酸鹽巖夾層,富集狀態受發育程度、有機質豐度和演化程度的影響;裂縫性頁巖油主要賦存于構造、成巖、成烴作用形成的裂縫和微孔縫中。根據已鉆井的實鉆情況得知,濟陽坳陷頁巖油水平井鉆遇地層自上而下依次為第四系,第三系的平原組、明化鎮組、館陶組、東營組和沙河街組,其中,館陶組底部含有礫石,對鉆頭的沖擊破壞性強;東營組和沙河街組含大段灰質泥巖,可鉆性較差。與北美海相、滄東凹陷頁巖油相比,濟陽坳陷頁巖油儲層具有埋藏深(2 500~4 500 m)、成巖作用弱、非均質強、儲層展布橫向變化快和灰質泥巖可鉆性差等特點。

1.2 鉆井完井技術難點分析

根據濟陽坳陷頁巖油地質工程特征,結合已鉆井的實鉆情況,頁巖油水平井鉆井完井主要存在以下技術難點:

1)地層壓力體系復雜、鉆井安全風險高。受構造環境影響,濟陽坳陷頁巖油地層壓力體系復雜、局部發育高壓,鉆井過程中易發生溢流、油氣侵。儲層裂縫發育加劇了井漏等問題的發生,涌漏同存、塌漏同存對井身結構設計及安全鉆井要求高。

2)地層巖性復雜、可鉆性差,機械鉆速低。館陶組底部礫石層對PDC 鉆頭的沖擊損壞嚴重,導致單只鉆頭進尺少;東營組及以深地層的大段硬質泥巖、灰質夾層可鉆性在5 級以上,鉆頭吃入困難,破巖效率低。

3)井眼軌跡控制難度大,影響鉆井時效。滑動鉆進過程中托壓嚴重、鉆壓傳遞困難,工具面穩定性和鉆頭攻擊性之間難以兼顧,導致井眼軌跡控制困難,機械鉆速低,鉆井時效較低。另外,地層溫度較高,一般為150 ℃,對鉆井工具及MWD 儀器的使用壽命影響較大。

4)水平段泥頁巖地層鉆井周期長,鉆井液浸泡時間長,易發生井壁剝落掉塊等井壁失穩問題,嚴重時會導致卡鉆等井下故障的發生。同時,井下高溫環境也增大了鉆井液性能的維護難度。

5)固井質量難以保證。頁巖油水平井儲層井段多使用油基鉆井液鉆進,易在套管表面與地層界面處形成油膜,導致水泥漿受到污染,并影響封固質量。同時,高密度水泥漿、長水平段固井存在套管居中困難、頂替效率差和固井質量難以保證等難題。

2 鉆井完井關鍵技術

針對濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井技術難點,開展了鉆井工程優化設計、鉆井提速提效、高性能鉆井液和提高固井質量等技術研究,形成了頁巖油水平井鉆井完井關鍵技術,達到了鉆井提速提效的目的。

2.1 鉆井工程優化設計技術

2.1.1 安全密度窗口評價

試想,當代翻譯理論賦予譯者的“超強主體性”,如“操縱者”、“改寫者”等,會不會導致譯者主體性走向極端?從歷史的發展規律來看,這是極有可能的。為避免這種情況的發生,翻譯理論研究就必須從主體性轉向主體間性,打破作者和譯者主客二元對立的局面,把作者和譯者看成是平等、互動的關系,形成作者與譯者等其他主體相互制約,相互尊重,相互依存的和諧局面。

為保障頁巖油水平井長水平段的安全鉆進,開展了不同井斜、方位條件下的安全密度窗口評價。以渤南洼陷為例,區域斷層走向以東西向為主,最大水平主應力方向為近東西向。利用測井資料及室內巖心試驗數據,分析了該洼陷沙三下儲層井斜、方位對坍塌壓力和破裂壓力的影響(結果見圖1),確定了安全密度窗口。研究表明:水平段(以井斜角90°為例)沿最大水平主應力方向鉆進時,安全密度窗口為1.70~1.90 kg/L;沿最小水平主應力方向鉆進時,安全密度窗口為1.65~2.25 kg/L。這為鉆井液密度的確定和井身結構的優化設計提供了依據。

2.1.2 井身結構優化設計

濟陽坳陷頁巖油儲層主要分布在沙三下和沙四上,多為高溫高壓地層,其中牛莊洼陷頁巖油地層壓力系數為1.40~1.68,渤南洼陷頁巖油地層壓力系數為1.50~1.80,由于新生界沙三中及以淺地層承壓能力有限,使用高密度鉆井液鉆進儲層時易壓漏上部地層。為此,基于地層壓力特征分析,為避免鉆進儲層過程中出現涌漏同存,對于鉆井液密度超過1.60 kg/L 的頁巖油水平井采用三開井身結構:一開,采用φ444.5 mm 鉆頭鉆至井深300~800 m,下入φ339.7 mm 套管;二開,采用φ311.1 mm 鉆頭鉆至沙三下,下入φ244.5 mm 技術套管,封隔上部承壓能力低的地層;三開,采用φ215.9 mm 鉆頭鉆至完鉆井深,下入φ139.7 mm 套管,為滿足壓裂需要,水泥漿返至井口。以渤南洼陷某井為例,利用室內巖心試驗結果、測井資料和地層破裂壓力試驗結果等數據建立區塊地層三壓力剖面,根據不發生井涌、井漏、壓差卡鉆的力學平衡關系,采用自下而上的井身結構設計方法,計算出技術套管下入深度3 160 m(垂深),并最終確定合適的三開井身結構。

2.1.3 地質工程協同優化井眼軌道

為實現頁巖油的經濟有效動用,頁巖油水平井對儲層鉆遇率、機械鉆速和鉆進安全都有很高的要求。為此,采取地質工程一體化協同優化設計井眼軌道,控制靶點的數量和位置,達到既能提高儲層鉆遇率,又能減少井眼軌跡調整的幅度和頻次,從而達到提高鉆速的目的。同時,油藏地質部門精細識別斷層位置,指導優化井眼軌道,以避開斷層,降低井漏風險。以NY1-1HF 井為例,將A靶點北移200 m,設置控制靶點K1和K2,井眼軌道與斷層距離增大至450 m,不但降低了鉆井過程中井下故障的發生概率,而且井眼軌跡較為平滑,有利于快速鉆進。地質工程協同井眼軌道優化技術在濟陽坳陷4 口頁巖油水平井進行了應用,儲層鉆遇率均達到100%,促進了頁巖油水平井鉆井提速提效。

2.2 頁巖油鉆井提速提效技術

2.2.1 異形齒PDC 鉆頭研制與應用

1)穿礫石層的異形齒PDC 鉆頭。濟陽坳陷頁巖油水平井二開井段的館陶組底部—東營組上部有厚200 m 的礫石層,鉆進過程中鉆頭的沖擊損壞較為嚴重,且單只鉆頭進尺少。為實現“一趟鉆”鉆穿礫石層的目標,在分析PDC 切削齒沖擊性能和強度特性基礎上,研制了穿礫石層的異形齒PDC 鉆頭。該鉆頭采用三棱齒+錐齒的抗沖擊穩定切削結構(見圖2),與平面齒相比,三棱齒的抗沖擊性能更好,能夠承受更高的沖擊載荷而不失效;后排錐齒可以劈碎礫石,減小礫石對鉆頭的沖擊作用,同時起到穩定鉆頭切削狀態的作用,進一步降低鉆頭沖擊損壞的可能性。該鉆頭在3 口井進行了現場應用,均實現了單只PDC 鉆頭鉆穿巨厚礫石層的目的,單只鉆頭進尺增加至2 516 m,平均機械鉆速提高至20.89 m/h。

圖2 穿礫石層的異形齒PDC 鉆頭切削齒形狀及分布Fig.2 Shape and distribution of cutting teeth of a specialshaped-tooth PDC bit able to penetrate gravel layers

2)適用于灰質泥巖的脊形齒PDC 鉆頭。沙三下—沙四段灰質泥巖地層可鉆性在5 級以上,鉆頭吃入困難、破巖效率低、鉆井周期長。為提高灰質泥巖井段PDC 鉆頭的鉆進效率,通過模擬分析和室內試驗,對切削齒的形狀和破巖方式進行優化研究,結果表明,切削齒后傾角為15°時,與平面齒相比,φ16 mm 脊形齒壓入巖石的垂直力降低25%,剪切破碎巖石需要的水平力降低24%,證明在同等條件下脊形齒比平面齒具有更高的破巖效率。在此基礎上,研制了適用于灰質泥巖的脊形齒PDC 鉆頭(見圖3)。該鉆頭采用四刀翼中低布齒密度,優選抗沖擊性高的φ16 mm 脊形齒作為主切削齒,采用犁削、剪切和擠壓的混合破巖模式,可有效提高鉆頭的破巖效率;以φ13 mm 平面齒和錐齒作為輔助切削齒,以增加鉆頭的穩定性,延長鉆頭使用壽命。以BYP5 井為例,該型PDC 鉆頭一趟鉆進尺497 m,平均機械鉆速5.98 m/h,與鄰井相同地層相比,單只鉆頭進尺提高了47%,機械鉆速提高了140%。

圖3 適用于灰質泥巖的脊形齒PDC 鉆頭切削齒形狀及分布Fig.3 Shape and distribution of cutting teeth of a ridgeshaped-tooth PDC bit applicable to calcareous mudstone

2.2.2 基于水力振蕩器的鉆井提速技術

針對頁巖油水平井滑動鉆進過程中摩阻扭矩高、工具面穩定性差、鉆進時效低等問題,研制了水力振蕩器,并形成了基于水力振蕩器的鉆井提速技術。鉆井液流過水力振蕩器時會產生規律性壓降變化,將水力能量轉換為軸向振動的機械能,從而有效減小鉆具與井壁之間的摩擦力,減少滑動鉆進中的“托壓”現象,提高鉆壓傳遞效率,同時可以降低鉆具壓差卡鉆風險,提高鉆進安全性和機械鉆速。水力振蕩器在3 口井累計應用5 趟鉆(見表1),平均機械鉆速達到5.27 m/h,滑動鉆進時效提高了66.26%,且提高了井眼軌跡控制效率。

表1 水力振蕩器在3 口頁巖油水平井鉆井中的應用效果統計Table 1 Application effect of hydraulic oscillators in the drilling of three horizontal shale oil wells

2.2.3 旋轉導向鉆井技術

濟陽坳陷頁巖油水平井多采用“直—增—穩—微降—穩—增—穩”的多段式井眼軌道,為高效控制井眼軌跡,應用了旋轉導向鉆井技術。4 口井的現場應用效果(其中3 口井的應用效果見表2)顯示,平均機械鉆速達到7.22 m/h,是常規導向工具的4~10 倍,提速效果顯著。其中,FYP1 井水平段鉆進時應用旋轉導向系統,單趟鉆進尺1 287 m,實現了濟陽坳陷頁巖油水平井千米水平段一趟鉆完成的目標;BYP5 井水平段平均機械鉆速11.81 m/h,創濟陽坳陷頁巖油水平井水平段機械鉆速最高紀錄。

表2 濟陽坳陷3 口頁巖油水平井旋轉導向系統應用效果Table 2 Application effect of a rotary steering system in three horizontal shale oil wells in Jiyang Depression

2.3 頁巖油水平井合成基鉆井液技術

濟陽坳陷泥頁巖地層微孔隙、微裂縫發育,鉆井過程中易出現水化剝蝕垮塌、硬脆性地層垮塌等井眼失穩問題[20-22],為此,研究應用了具有良好抑制性、抗溫能力和潤滑性能的柴油基、白油基鉆井液體系,并在BYP1 井、BYP2 井、LY1HF 井和BY1-2井成功應用,基本滿足了頁巖油水平井安全鉆進及建井的需求。但是,隨著人們對環保的不斷重視及環保法規的日益嚴苛,油基鉆井液的應用受到越來越多的限制。為此,研制了增黏提切劑SDRM、降濾失劑SGJ-1、有機土SGT 和抗高溫乳化劑等關鍵處理劑,研發了具有良好環保性能的合成基鉆井液體系,基礎配方為:合成基液+抗高溫乳化劑+潤濕劑+有機土SGT+堿度調節劑+降濾失劑SGJ-1+增黏提切劑SDRM+封堵劑+加重劑+水。

2.3.1 環保性能

合成基鉆井液以氣制油合成基液為連續相,與柴油、白油基相比,其閃點較高、苯胺點高、幾乎不含芳香烴(見表3),EC50大于3.0×104mg/L,具有更好的環保性能和更低的毒性。此外,合成基液的運動黏度低,受溫度變化影響較小,有利于高溫條件下鉆井液性能的調控。

表3 3 種基礎油主要物化性能對比Table 3 Comparison of physicochemical properties among three base oils

2.3.2 封堵性能

研發的多尺寸微納米、可變形封堵劑能夠提高合成基鉆井液封堵頁巖微孔/微裂縫的能力,阻緩壓力傳遞及濾液侵入,保障頁巖地層井壁穩定。選取頁巖巖樣,通過鉆井液壓力傳遞試驗,評價分析了不同封堵劑對合成基鉆井液性能的影響,結果見圖4。從圖4 可以看出,加入多尺寸致密封堵劑后,隨著封堵劑顆粒對巖石孔、縫的封堵及濾餅的形成,壓力傳遞時間增長,傳遞速度增加相對均勻,表明合成基鉆井液具有良好的封堵性能。

圖4 合成基鉆井液壓力傳遞試驗結果Fig.4 Pressure transmission of synthetic base drilling fluid

2.3.3 抗溫性能

濟陽坳陷沙三下、沙四上頁巖油儲層溫度可達150 ℃,為保證高溫條件下鉆井液流變性和懸浮性能的穩定,研發了抗高溫乳化劑。加入該抗高溫乳化劑的合成基鉆井液抗溫性能試驗結果見表4。從表4 可以看出,合成基鉆井液在200 ℃下老化16 h后,破乳電壓為800 V,動切力、靜切力、塑性黏度和API 濾失量均變化不大,表明其具有較強的抗溫能力,能夠滿足濟陽坳陷頁巖油高溫儲層安全快速鉆進的需要。

表4 合成基鉆井液抗溫性能試驗結果Table 4 Temperature resistance of synthetic base drilling fluid

合成基鉆井液在濟陽坳陷YYP1 井、FYP1 井、BYP5 井和NY1-1HF 井進行了應用,鉆井液密度1.45~2.05 kg/L,破乳電壓大于600 V,高溫高壓濾失量小于4 mL,保證了泥頁巖層段的井壁穩定,確保了水平段鉆進順利。4 口井水平段鉆進期間巖屑上返及時且棱角分明,起下鉆摩阻小、無阻卡現象,電測結果顯示水平段井徑規則。其中,BYP5 井完鉆井深5 379.59 m,合成基鉆井液在174 ℃溫度下、靜止120 h 性能保持穩定,保證了電測、套管下入和固井等作業的順利完成。

2.4 頁巖油水平井固井技術

濟陽坳陷頁巖油水平井水平段泥頁巖地層井壁易失穩,且部分井采用油基鉆井液鉆進,導致濾餅難以清除而影響固井質量,為此,研發了高效沖洗型隔離液和增韌防竄水泥漿體系,并優化了固井工藝,順利完成8 口頁巖油水平井固井施工,其中5 口井固井質量合格率100%。

2.4.1 高效沖洗型隔離液

針對頁巖油水平井采用油基鉆井液鉆進時形成的濾餅清除難度大、常規隔離液相容性差等問題,研發了具有協同增效作用的沖洗型隔離液,基本配方為水+沖洗劑BCS-010L+復配多棱剛性材料+加重劑BCW-600S+懸浮穩定劑BCS-020S+微硅+消泡劑。沖洗劑BCS-010L 中含有硼酸陰離子-羥乙基纖維素雙表面活性劑,利用弱酸對地層的溶解、表面活性劑的吸附及潤濕反轉作用,將吸附于井壁的油膜剝離;復配多棱剛性材料能夠在紊流狀態下對井壁進行高強度沖刷,協同實現合成基鉆井液濾餅的高效清除。以密度1.80 和1.85 kg/L 的高效沖洗型隔離液為例,150 ℃溫度下上下密度差≤0.02 kg/L,穩定性良好,沖洗效率可達90%以上。同時,室內試驗結果表明,高效沖洗型隔離液與水泥漿、鉆井液具有良好的相容性。

2.4.2 增韌防竄水泥漿體系

濟陽坳陷頁巖油地層壓力高,在大型分段壓裂作業時施工壓力高、時間長,對固井質量以及水泥環耐久性提出較高要求。為此,研發了增韌防竄劑BCE-300S,它由AMPS、AM 等材料聚合而成,具有微交聯結構,通過增大水泥顆粒間內聚力,達到增韌、防竄的目的。以增韌防竄劑BCE-300S 為關鍵處理劑,研究形成了增韌防竄水泥漿體系,其配方為水泥+硅粉+增韌防竄劑BCE-300S+微硅+降濾失劑+分散劑+膨脹劑+消泡劑。在120 ℃溫度下,該體系(密度1.93 kg/L)水泥石抗壓強度可達35.7 MPa,抗折強度8.1 MPa(較常規水泥石提高30%以上),彈性模量6.1 GPa,稠度從40 Bc 至70 Bc 的過渡時間僅4 min,靜膠凝強度由48 Pa 至240 Pa 的過渡時間僅7 min,防氣竄能力較強。

2.4.3 固井技術措施

1)為了提高固井質量、避免套管外環空竄流,需要提高套管的居中度,確保良好的頂替效率,為此,選用了65 Mn 鋼沖壓成型的整體式彈性扶正器。

2)固井施工前調整鉆井液漏斗黏度小于60 s,優化水泥漿排量及注替參數,確保紊流頂替及紊流接觸時間超過10 min。

3)采用清水替漿、利用管內外壓差,輔助提高套管居中度,達到提高界面膠結質量的目的。

3 現場應用

濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井關鍵技術已在8 口井進行了應用,平均完鉆井深4 402.60 m(見表5),其中第1 輪次4 口井,第2 輪次4 口井。與第1 輪次4 口井相比,第2 輪次4 口井的平均完鉆井深4 932.00 m,增加了27.3%;平均完鉆垂深3 759.00 m,增加了27.1%;平均水平段長1 060.00 m,增加了35.1%;平均機械鉆速10.29 m/h,提高了65.7%;固井質量合格率達到100%。其中,FYP1 井水平段長1 716.00 m,創濟陽坳陷頁巖油水平井水平段最長紀錄。BYP5 井完鉆井深5 379.00 m,垂深4 309.30 m,為濟陽坳陷垂深最深的頁巖油水平井。NY1-1HF 井和FYP1 井初期產量分別達到102.6 和181.8 t/d,證明了濟陽坳陷頁巖油資源的勘探潛力。

表5 濟陽坳陷8 口頁巖油水平井鉆井情況統計Table 5 Drilling results of eight horizontal shale oil wells in the Jiyang Depression

4 結論與建議

1)針對濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井技術難點,開展了鉆井工程優化設計、異形齒PDC 鉆頭、旋轉導向鉆井系統、合成基鉆井液和增韌防竄水泥漿等技術攻關研究,形成了頁巖油水平井鉆井完井關鍵技術。

2)8 口井的現場應用效果表明,頁巖油水平井鉆完井關鍵技術能夠有效提高鉆速、降低復雜時效和保證井筒的完整性,可為濟陽坳陷頁巖油的有效勘探開發提供技術支撐。

3)受濟陽坳陷復雜地質條件影響,目前水平井鉆井完井關鍵技術的針對性和適用性還存在諸多不足,需進一步開展鉆井提速技術、控壓鉆井提效、合成基鉆井液減量化、提高二界面固井質量等技術研究,以形成完善的濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井技術體系,實現頁巖油水平井鉆井提速提效,推動頁巖油資源的有效開發。

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