韓來聚,楊春旭
(中石化勝利石油工程有限公司,山東東營 257000)
濟陽坳陷位于渤海灣盆地東南部,受多期構造作用,發育有東營、沾化、車鎮和惠民等4 個凹陷,預測頁巖油總資源量達40.45×108t。目前,該坳陷320 余口探井在泥頁巖中已發現油氣顯示,40 余口探井獲工業油氣流,其中單井(Y187 井)最高產油量154.0 t/d,最高累計產油量27 896 t(H54 井),展現出良好的勘探開發潛力[1-7]。
濟陽坳陷頁巖地層為新生界陸相沉積,地層壓力系統復雜,平面、縱向非均質性強,儲層埋藏深、溫度高、夾層多,且層理裂縫較為發育[8-14],鉆井完井過程中面臨著破巖效率低、井眼軌跡調整頻繁、井漏井塌多發和固井質量要求高等技術難題[15-19]。通過井身結構優化、異形齒高性能PDC 鉆頭、旋轉導向工具、高性能鉆井液體系和增韌防竄水泥漿等技術研究與集成應用,形成了濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井關鍵技術,并在8 口頁巖油水平井進行了應用,平均機械鉆速8.86 m/h,復雜時效同比大幅降低,為濟陽坳陷頁巖油資源的勘探開發提供了技術支撐,也為國內頁巖油水平井安全高效鉆進提供了借鑒。
濟陽坳陷頁巖油主要有基質型、夾層型和裂縫性等3 種類型,不同類型頁巖油的儲集空間和賦存狀態不同。其中,基質型頁巖油儲層埋深超過3 500 m,主要儲集空間為頁巖有機孔、粒間孔和層間縫;夾層型頁巖油分布在埋深3 000 m 以深的薄砂巖和碳酸鹽巖夾層,富集狀態受發育程度、有機質豐度和演化程度的影響;裂縫性頁巖油主要賦存于構造、成巖、成烴作用形成的裂縫和微孔縫中。根據已鉆井的實鉆情況得知,濟陽坳陷頁巖油水平井鉆遇地層自上而下依次為第四系,第三系的平原組、明化鎮組、館陶組、東營組和沙河街組,其中,館陶組底部含有礫石,對鉆頭的沖擊破壞性強;東營組和沙河街組含大段灰質泥巖,可鉆性較差。與北美海相、滄東凹陷頁巖油相比,濟陽坳陷頁巖油儲層具有埋藏深(2 500~4 500 m)、成巖作用弱、非均質強、儲層展布橫向變化快和灰質泥巖可鉆性差等特點。
根據濟陽坳陷頁巖油地質工程特征,結合已鉆井的實鉆情況,頁巖油水平井鉆井完井主要存在以下技術難點:
1)地層壓力體系復雜、鉆井安全風險高。受構造環境影響,濟陽坳陷頁巖油地層壓力體系復雜、局部發育高壓,鉆井過程中易發生溢流、油氣侵。儲層裂縫發育加劇了井漏等問題的發生,涌漏同存、塌漏同存對井身結構設計及安全鉆井要求高。
2)地層巖性復雜、可鉆性差,機械鉆速低。館陶組底部礫石層對PDC 鉆頭的沖擊損壞嚴重,導致單只鉆頭進尺少;東營組及以深地層的大段硬質泥巖、灰質夾層可鉆性在5 級以上,鉆頭吃入困難,破巖效率低。
3)井眼軌跡控制難度大,影響鉆井時效。滑動鉆進過程中托壓嚴重、鉆壓傳遞困難,工具面穩定性和鉆頭攻擊性之間難以兼顧,導致井眼軌跡控制困難,機械鉆速低,鉆井時效較低。另外,地層溫度較高,一般為150 ℃,對鉆井工具及MWD 儀器的使用壽命影響較大。
4)水平段泥頁巖地層鉆井周期長,鉆井液浸泡時間長,易發生井壁剝落掉塊等井壁失穩問題,嚴重時會導致卡鉆等井下故障的發生。同時,井下高溫環境也增大了鉆井液性能的維護難度。
5)固井質量難以保證。頁巖油水平井儲層井段多使用油基鉆井液鉆進,易在套管表面與地層界面處形成油膜,導致水泥漿受到污染,并影響封固質量。同時,高密度水泥漿、長水平段固井存在套管居中困難、頂替效率差和固井質量難以保證等難題。
針對濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井技術難點,開展了鉆井工程優化設計、鉆井提速提效、高性能鉆井液和提高固井質量等技術研究,形成了頁巖油水平井鉆井完井關鍵技術,達到了鉆井提速提效的目的。
2.1.1 安全密度窗口評價
試想,當代翻譯理論賦予譯者的“超強主體性”,如“操縱者”、“改寫者”等,會不會導致譯者主體性走向極端?從歷史的發展規律來看,這是極有可能的。為避免這種情況的發生,翻譯理論研究就必須從主體性轉向主體間性,打破作者和譯者主客二元對立的局面,把作者和譯者看成是平等、互動的關系,形成作者與譯者等其他主體相互制約,相互尊重,相互依存的和諧局面。
為保障頁巖油水平井長水平段的安全鉆進,開展了不同井斜、方位條件下的安全密度窗口評價。以渤南洼陷為例,區域斷層走向以東西向為主,最大水平主應力方向為近東西向。利用測井資料及室內巖心試驗數據,分析了該洼陷沙三下儲層井斜、方位對坍塌壓力和破裂壓力的影響(結果見圖1),確定了安全密度窗口。研究表明:水平段(以井斜角90°為例)沿最大水平主應力方向鉆進時,安全密度窗口為1.70~1.90 kg/L;沿最小水平主應力方向鉆進時,安全密度窗口為1.65~2.25 kg/L。這為鉆井液密度的確定和井身結構的優化設計提供了依據。
2.1.2 井身結構優化設計
濟陽坳陷頁巖油儲層主要分布在沙三下和沙四上,多為高溫高壓地層,其中牛莊洼陷頁巖油地層壓力系數為1.40~1.68,渤南洼陷頁巖油地層壓力系數為1.50~1.80,由于新生界沙三中及以淺地層承壓能力有限,使用高密度鉆井液鉆進儲層時易壓漏上部地層。為此,基于地層壓力特征分析,為避免鉆進儲層過程中出現涌漏同存,對于鉆井液密度超過1.60 kg/L 的頁巖油水平井采用三開井身結構:一開,采用φ444.5 mm 鉆頭鉆至井深300~800 m,下入φ339.7 mm 套管;二開,采用φ311.1 mm 鉆頭鉆至沙三下,下入φ244.5 mm 技術套管,封隔上部承壓能力低的地層;三開,采用φ215.9 mm 鉆頭鉆至完鉆井深,下入φ139.7 mm 套管,為滿足壓裂需要,水泥漿返至井口。以渤南洼陷某井為例,利用室內巖心試驗結果、測井資料和地層破裂壓力試驗結果等數據建立區塊地層三壓力剖面,根據不發生井涌、井漏、壓差卡鉆的力學平衡關系,采用自下而上的井身結構設計方法,計算出技術套管下入深度3 160 m(垂深),并最終確定合適的三開井身結構。
2.1.3 地質工程協同優化井眼軌道
為實現頁巖油的經濟有效動用,頁巖油水平井對儲層鉆遇率、機械鉆速和鉆進安全都有很高的要求。為此,采取地質工程一體化協同優化設計井眼軌道,控制靶點的數量和位置,達到既能提高儲層鉆遇率,又能減少井眼軌跡調整的幅度和頻次,從而達到提高鉆速的目的。同時,油藏地質部門精細識別斷層位置,指導優化井眼軌道,以避開斷層,降低井漏風險。以NY1-1HF 井為例,將A靶點北移200 m,設置控制靶點K1和K2,井眼軌道與斷層距離增大至450 m,不但降低了鉆井過程中井下故障的發生概率,而且井眼軌跡較為平滑,有利于快速鉆進。地質工程協同井眼軌道優化技術在濟陽坳陷4 口頁巖油水平井進行了應用,儲層鉆遇率均達到100%,促進了頁巖油水平井鉆井提速提效。
2.2.1 異形齒PDC 鉆頭研制與應用
1)穿礫石層的異形齒PDC 鉆頭。濟陽坳陷頁巖油水平井二開井段的館陶組底部—東營組上部有厚200 m 的礫石層,鉆進過程中鉆頭的沖擊損壞較為嚴重,且單只鉆頭進尺少。為實現“一趟鉆”鉆穿礫石層的目標,在分析PDC 切削齒沖擊性能和強度特性基礎上,研制了穿礫石層的異形齒PDC 鉆頭。該鉆頭采用三棱齒+錐齒的抗沖擊穩定切削結構(見圖2),與平面齒相比,三棱齒的抗沖擊性能更好,能夠承受更高的沖擊載荷而不失效;后排錐齒可以劈碎礫石,減小礫石對鉆頭的沖擊作用,同時起到穩定鉆頭切削狀態的作用,進一步降低鉆頭沖擊損壞的可能性。該鉆頭在3 口井進行了現場應用,均實現了單只PDC 鉆頭鉆穿巨厚礫石層的目的,單只鉆頭進尺增加至2 516 m,平均機械鉆速提高至20.89 m/h。

圖2 穿礫石層的異形齒PDC 鉆頭切削齒形狀及分布Fig.2 Shape and distribution of cutting teeth of a specialshaped-tooth PDC bit able to penetrate gravel layers
2)適用于灰質泥巖的脊形齒PDC 鉆頭。沙三下—沙四段灰質泥巖地層可鉆性在5 級以上,鉆頭吃入困難、破巖效率低、鉆井周期長。為提高灰質泥巖井段PDC 鉆頭的鉆進效率,通過模擬分析和室內試驗,對切削齒的形狀和破巖方式進行優化研究,結果表明,切削齒后傾角為15°時,與平面齒相比,φ16 mm 脊形齒壓入巖石的垂直力降低25%,剪切破碎巖石需要的水平力降低24%,證明在同等條件下脊形齒比平面齒具有更高的破巖效率。在此基礎上,研制了適用于灰質泥巖的脊形齒PDC 鉆頭(見圖3)。該鉆頭采用四刀翼中低布齒密度,優選抗沖擊性高的φ16 mm 脊形齒作為主切削齒,采用犁削、剪切和擠壓的混合破巖模式,可有效提高鉆頭的破巖效率;以φ13 mm 平面齒和錐齒作為輔助切削齒,以增加鉆頭的穩定性,延長鉆頭使用壽命。以BYP5 井為例,該型PDC 鉆頭一趟鉆進尺497 m,平均機械鉆速5.98 m/h,與鄰井相同地層相比,單只鉆頭進尺提高了47%,機械鉆速提高了140%。

圖3 適用于灰質泥巖的脊形齒PDC 鉆頭切削齒形狀及分布Fig.3 Shape and distribution of cutting teeth of a ridgeshaped-tooth PDC bit applicable to calcareous mudstone
2.2.2 基于水力振蕩器的鉆井提速技術
針對頁巖油水平井滑動鉆進過程中摩阻扭矩高、工具面穩定性差、鉆進時效低等問題,研制了水力振蕩器,并形成了基于水力振蕩器的鉆井提速技術。鉆井液流過水力振蕩器時會產生規律性壓降變化,將水力能量轉換為軸向振動的機械能,從而有效減小鉆具與井壁之間的摩擦力,減少滑動鉆進中的“托壓”現象,提高鉆壓傳遞效率,同時可以降低鉆具壓差卡鉆風險,提高鉆進安全性和機械鉆速。水力振蕩器在3 口井累計應用5 趟鉆(見表1),平均機械鉆速達到5.27 m/h,滑動鉆進時效提高了66.26%,且提高了井眼軌跡控制效率。

表1 水力振蕩器在3 口頁巖油水平井鉆井中的應用效果統計Table 1 Application effect of hydraulic oscillators in the drilling of three horizontal shale oil wells
2.2.3 旋轉導向鉆井技術
濟陽坳陷頁巖油水平井多采用“直—增—穩—微降—穩—增—穩”的多段式井眼軌道,為高效控制井眼軌跡,應用了旋轉導向鉆井技術。4 口井的現場應用效果(其中3 口井的應用效果見表2)顯示,平均機械鉆速達到7.22 m/h,是常規導向工具的4~10 倍,提速效果顯著。其中,FYP1 井水平段鉆進時應用旋轉導向系統,單趟鉆進尺1 287 m,實現了濟陽坳陷頁巖油水平井千米水平段一趟鉆完成的目標;BYP5 井水平段平均機械鉆速11.81 m/h,創濟陽坳陷頁巖油水平井水平段機械鉆速最高紀錄。

表2 濟陽坳陷3 口頁巖油水平井旋轉導向系統應用效果Table 2 Application effect of a rotary steering system in three horizontal shale oil wells in Jiyang Depression
濟陽坳陷泥頁巖地層微孔隙、微裂縫發育,鉆井過程中易出現水化剝蝕垮塌、硬脆性地層垮塌等井眼失穩問題[20-22],為此,研究應用了具有良好抑制性、抗溫能力和潤滑性能的柴油基、白油基鉆井液體系,并在BYP1 井、BYP2 井、LY1HF 井和BY1-2井成功應用,基本滿足了頁巖油水平井安全鉆進及建井的需求。但是,隨著人們對環保的不斷重視及環保法規的日益嚴苛,油基鉆井液的應用受到越來越多的限制。為此,研制了增黏提切劑SDRM、降濾失劑SGJ-1、有機土SGT 和抗高溫乳化劑等關鍵處理劑,研發了具有良好環保性能的合成基鉆井液體系,基礎配方為:合成基液+抗高溫乳化劑+潤濕劑+有機土SGT+堿度調節劑+降濾失劑SGJ-1+增黏提切劑SDRM+封堵劑+加重劑+水。
2.3.1 環保性能
合成基鉆井液以氣制油合成基液為連續相,與柴油、白油基相比,其閃點較高、苯胺點高、幾乎不含芳香烴(見表3),EC50大于3.0×104mg/L,具有更好的環保性能和更低的毒性。此外,合成基液的運動黏度低,受溫度變化影響較小,有利于高溫條件下鉆井液性能的調控。

表3 3 種基礎油主要物化性能對比Table 3 Comparison of physicochemical properties among three base oils
2.3.2 封堵性能
研發的多尺寸微納米、可變形封堵劑能夠提高合成基鉆井液封堵頁巖微孔/微裂縫的能力,阻緩壓力傳遞及濾液侵入,保障頁巖地層井壁穩定。選取頁巖巖樣,通過鉆井液壓力傳遞試驗,評價分析了不同封堵劑對合成基鉆井液性能的影響,結果見圖4。從圖4 可以看出,加入多尺寸致密封堵劑后,隨著封堵劑顆粒對巖石孔、縫的封堵及濾餅的形成,壓力傳遞時間增長,傳遞速度增加相對均勻,表明合成基鉆井液具有良好的封堵性能。

圖4 合成基鉆井液壓力傳遞試驗結果Fig.4 Pressure transmission of synthetic base drilling fluid
2.3.3 抗溫性能
濟陽坳陷沙三下、沙四上頁巖油儲層溫度可達150 ℃,為保證高溫條件下鉆井液流變性和懸浮性能的穩定,研發了抗高溫乳化劑。加入該抗高溫乳化劑的合成基鉆井液抗溫性能試驗結果見表4。從表4 可以看出,合成基鉆井液在200 ℃下老化16 h后,破乳電壓為800 V,動切力、靜切力、塑性黏度和API 濾失量均變化不大,表明其具有較強的抗溫能力,能夠滿足濟陽坳陷頁巖油高溫儲層安全快速鉆進的需要。

表4 合成基鉆井液抗溫性能試驗結果Table 4 Temperature resistance of synthetic base drilling fluid
合成基鉆井液在濟陽坳陷YYP1 井、FYP1 井、BYP5 井和NY1-1HF 井進行了應用,鉆井液密度1.45~2.05 kg/L,破乳電壓大于600 V,高溫高壓濾失量小于4 mL,保證了泥頁巖層段的井壁穩定,確保了水平段鉆進順利。4 口井水平段鉆進期間巖屑上返及時且棱角分明,起下鉆摩阻小、無阻卡現象,電測結果顯示水平段井徑規則。其中,BYP5 井完鉆井深5 379.59 m,合成基鉆井液在174 ℃溫度下、靜止120 h 性能保持穩定,保證了電測、套管下入和固井等作業的順利完成。
濟陽坳陷頁巖油水平井水平段泥頁巖地層井壁易失穩,且部分井采用油基鉆井液鉆進,導致濾餅難以清除而影響固井質量,為此,研發了高效沖洗型隔離液和增韌防竄水泥漿體系,并優化了固井工藝,順利完成8 口頁巖油水平井固井施工,其中5 口井固井質量合格率100%。
2.4.1 高效沖洗型隔離液
針對頁巖油水平井采用油基鉆井液鉆進時形成的濾餅清除難度大、常規隔離液相容性差等問題,研發了具有協同增效作用的沖洗型隔離液,基本配方為水+沖洗劑BCS-010L+復配多棱剛性材料+加重劑BCW-600S+懸浮穩定劑BCS-020S+微硅+消泡劑。沖洗劑BCS-010L 中含有硼酸陰離子-羥乙基纖維素雙表面活性劑,利用弱酸對地層的溶解、表面活性劑的吸附及潤濕反轉作用,將吸附于井壁的油膜剝離;復配多棱剛性材料能夠在紊流狀態下對井壁進行高強度沖刷,協同實現合成基鉆井液濾餅的高效清除。以密度1.80 和1.85 kg/L 的高效沖洗型隔離液為例,150 ℃溫度下上下密度差≤0.02 kg/L,穩定性良好,沖洗效率可達90%以上。同時,室內試驗結果表明,高效沖洗型隔離液與水泥漿、鉆井液具有良好的相容性。
2.4.2 增韌防竄水泥漿體系
濟陽坳陷頁巖油地層壓力高,在大型分段壓裂作業時施工壓力高、時間長,對固井質量以及水泥環耐久性提出較高要求。為此,研發了增韌防竄劑BCE-300S,它由AMPS、AM 等材料聚合而成,具有微交聯結構,通過增大水泥顆粒間內聚力,達到增韌、防竄的目的。以增韌防竄劑BCE-300S 為關鍵處理劑,研究形成了增韌防竄水泥漿體系,其配方為水泥+硅粉+增韌防竄劑BCE-300S+微硅+降濾失劑+分散劑+膨脹劑+消泡劑。在120 ℃溫度下,該體系(密度1.93 kg/L)水泥石抗壓強度可達35.7 MPa,抗折強度8.1 MPa(較常規水泥石提高30%以上),彈性模量6.1 GPa,稠度從40 Bc 至70 Bc 的過渡時間僅4 min,靜膠凝強度由48 Pa 至240 Pa 的過渡時間僅7 min,防氣竄能力較強。
2.4.3 固井技術措施
1)為了提高固井質量、避免套管外環空竄流,需要提高套管的居中度,確保良好的頂替效率,為此,選用了65 Mn 鋼沖壓成型的整體式彈性扶正器。
2)固井施工前調整鉆井液漏斗黏度小于60 s,優化水泥漿排量及注替參數,確保紊流頂替及紊流接觸時間超過10 min。
3)采用清水替漿、利用管內外壓差,輔助提高套管居中度,達到提高界面膠結質量的目的。
濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井關鍵技術已在8 口井進行了應用,平均完鉆井深4 402.60 m(見表5),其中第1 輪次4 口井,第2 輪次4 口井。與第1 輪次4 口井相比,第2 輪次4 口井的平均完鉆井深4 932.00 m,增加了27.3%;平均完鉆垂深3 759.00 m,增加了27.1%;平均水平段長1 060.00 m,增加了35.1%;平均機械鉆速10.29 m/h,提高了65.7%;固井質量合格率達到100%。其中,FYP1 井水平段長1 716.00 m,創濟陽坳陷頁巖油水平井水平段最長紀錄。BYP5 井完鉆井深5 379.00 m,垂深4 309.30 m,為濟陽坳陷垂深最深的頁巖油水平井。NY1-1HF 井和FYP1 井初期產量分別達到102.6 和181.8 t/d,證明了濟陽坳陷頁巖油資源的勘探潛力。

表5 濟陽坳陷8 口頁巖油水平井鉆井情況統計Table 5 Drilling results of eight horizontal shale oil wells in the Jiyang Depression
1)針對濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井技術難點,開展了鉆井工程優化設計、異形齒PDC 鉆頭、旋轉導向鉆井系統、合成基鉆井液和增韌防竄水泥漿等技術攻關研究,形成了頁巖油水平井鉆井完井關鍵技術。
2)8 口井的現場應用效果表明,頁巖油水平井鉆完井關鍵技術能夠有效提高鉆速、降低復雜時效和保證井筒的完整性,可為濟陽坳陷頁巖油的有效勘探開發提供技術支撐。
3)受濟陽坳陷復雜地質條件影響,目前水平井鉆井完井關鍵技術的針對性和適用性還存在諸多不足,需進一步開展鉆井提速技術、控壓鉆井提效、合成基鉆井液減量化、提高二界面固井質量等技術研究,以形成完善的濟陽坳陷頁巖油水平井鉆井完井技術體系,實現頁巖油水平井鉆井提速提效,推動頁巖油資源的有效開發。