徐斌
(中國石化九江分公司,江西九江 332004)
某煉油污水處理場尾水厭氧/好氧(Anaerobic/Oxic,A/O)處理系統無剩余污泥去除設施,長期運行過程中,其緩沖池底部集聚了大量污泥,該污泥沉在池底長時間缺氧,氣溫高時會不斷上翻,并隨著水流排出,導致出水懸浮物(SS)偏高。實踐證明流砂過濾對于工業污水中的SS有著良好的處理效能[1-2],為降低A/O系統出水SS,提高出水水質,該企業對其實施了升級改造,采用該方法進行SS深度處理,該流砂過濾裝置設計處理規模為500 m3/h,設計進出水水質如表1所示。

表1 設計進、出水水質
流砂過濾器是移動床向上流連續過濾器的簡稱。流砂過濾器內選用了粒徑為(0.8~1.2)mm,均勻系數為1.4的天然均質石英海砂。過濾時,由提升泵將原水提升至高位水箱,自流入過濾器底部環形配水管,經內部錐形引水道折流均勻進入濾床,水向上流動,并充分、均勻地與濾料接觸,原水中的SS被截留在濾床上,清水由頂部的出水堰溢流排放。
在過濾的同時,截留了污染物的石英砂通過底部的氣提單元提升至頂部的洗砂單元(三相分離器)中進行清洗。提砂的動力為(0.5~0.7)MPa的壓縮空氣。由于水、濾料、壓縮空氣在提砂管內劇烈摩擦作用,濾料截留的雜物被洗脫。洗凈后的砂在洗砂單元中因重力自上而下重新回到濾床中,洗砂水則通過單獨的管路排放,完成整個連續循環洗砂和過濾過程。流砂過濾器結構如圖1所示。

圖1 流砂過濾器結構
流砂過濾器與其他過濾器相比具有以下特點:
a)連續自清洗過濾,無需停機進行反沖洗,運行維護簡便。
b)成套設備結構簡單,無需反沖洗裝置,占地面積小。
c)操作人員可直接觀察石英砂濾料的清洗過程,并根據運行情況進行調節以達到最佳過濾效果。
d)應用混凝反應機理和沉降機理,可有效去除水中的懸浮物和膠體物質,處理效果好。
A/O系統出水經原水提升泵輸送至高位水箱,與絮凝劑聚合氯化鋁(PAC)充分混合,在重力作用下從流砂過濾器下部進入濾床,污水在向上運動的過程中,其中的SS被砂體截留,濾液經出水口外排,而被污染的濾料通過底部的提砂泵提升至頂部的洗砂器中進行清洗,循環利用。洗砂污水排入污水池中,經污水泵提升至污水處理場沉淀池。工藝流程如圖2所示。

圖2 流砂過濾工藝流程
主要構筑物及設備參數見表2。

表2 主要設備參數
流砂過濾器投入運行以后,陸續出現提砂泵不提砂、提砂泵使用壽命短、壓縮空氣壓力不足、三相分離器噴砂等問題,影響裝置穩定運行,具體原因及優化措施如下。
現象:裝置運行一段時間后,流砂過濾器提砂泵出現不同程度堵塞、無法提砂等現象,打開集砂箱檢查,發現濾料中夾雜粘泥、樹葉等雜質(如圖3b所示),導致濾料粘度增加,流動性降低,甚至造成濾料板結,堵塞提砂口,最終導致提砂泵無法提砂。

圖3 集砂箱中濾料污染前后對比
優化措施:①清除集砂箱中被污染的濾料及其他雜質,少量進水,將濾料表面粘泥清洗干凈,恢復提砂過程,與王基成等人的實踐經驗基本一致[3];②在原水提升泵吸入口增設過濾器,并清理吸入口粘泥,去除原水中的雜質。
現象:設計采用PPR材質的提砂泵及提砂管(如圖4a所示),水、濾料和壓縮空氣在提砂管內劇烈摩擦,清洗濾料截留的雜物,長期摩擦使提砂泵出口磨損嚴重,最終導致提砂管破裂,如圖4b所示。
優化措施:現場測量提砂泵及提砂管參數,根據其大小制作鑄鐵的提砂設施,如圖4c所示,使用壽命大幅延長。

圖4 提砂設施優化前后對比
現象:設計空壓機供氣壓力為(0.5~0.7)MPa,一開一備,但實際運行時,因空壓機供氣量不足,單臺空壓機供氣壓力僅為(0.3~0.4)MPa,無法滿足空氣壓力需求,同時運行兩臺空壓機時供氣壓力為(0.5~0.55)MPa,基本可以滿足需求,但無備用空壓機,一旦空壓機故障,流砂過濾器將無法正常運行。
優化措施:污水處理場內設有0.6 MPa非凈化風管線,故就近引DN50的非凈化風管線至流砂過濾裝置,運行時壓縮空氣壓力可穩定維持在0.58 MPa,滿足生產需求,并將兩臺空壓機作為備用,降低了運行能耗。
現象:由于裝置運行初期原水帶有粘泥,易附著于濾料上,導致進入三相分離器內的濾料不易散落,落砂錐體高度增加,提砂管內提上來的濾料不斷積累,裝滿三相分離器后堵塞出氣口,最終導致三相分離器噴砂,如圖5b所示。

圖5 三相分離器噴砂
優化措施:清理原水吸入口粘泥,減少原水中雜質,并定期人工破壞三相分離器內的落砂錐體。
影響流砂過濾器運行效果的因素較多,主要有藥劑種類、加藥量、提砂風量、原水水量及原水SS含量等[2]。該裝置除開工初期受原水夾帶粘泥影響外,原水水量及原水SS含量相對穩定,為摸索最佳操作條件,提高流砂過濾器運行效率,故從藥劑種類、加藥量及提砂風量來試驗分析其對該裝置運行效果的影響。
該污水處理場使用的PAC有兩種,即EN-101型高效復合混凝劑和HL-701型絮凝劑。將原水水量控制為500 m3/h,提砂風量控制為11 m3/h,分別取兩種藥劑,將加藥量分四階段從5 mg/L逐步升高至20 mg/L,每階段持續2 d,以SS去除率變化為參考,從圖6可以看出,HL-701型絮凝劑明顯優于EN-101型高效復合混凝劑,且隨著PAC投加量增加,SS去除率相應增大,但當PAC投加量大于15 mg/L時,SS去除率無明顯增長,與李善仁[4]等人的結論一致。考慮到工業應用的經濟性,最終確定采用15 mg/L的HL-701型的PAC作為絮凝劑。

圖6 不同藥劑及加藥量對SS去除率的影響
經優化調整后,壓縮空氣的壓力保持在0.58 MPa,設計提砂風量為11 m3/h,為確定流砂過濾的最佳提砂風量,將原水水量控制為500 m3/h,投加HL-701型絮凝劑,加藥量控制為15 mg/L,將提砂風量從7 m3/h逐步升高至13 m3/h,以SS去除率變化為參考,結果如圖7所示,提砂風量在9 m3/h時流砂過濾器運行效果較好。

圖7 提砂風量對SS去除率的影響
采取優化措施后,流砂過濾裝置達到穩定運行狀態,并對該裝置進行了72 h性能考核,每12 h采樣分析,考核期間控制原水水量500 m3/h,加藥量15 mg/L,提砂風量9 m3/h,運行情況如表3所示。
從表3可知,原水SS為(26~45)mg/L,平均值為37 mg/L;出水SS為(6~9)mg/L,平均值為7.7 mg/L,去除率平均值為78.8%。運行結果表明流砂過濾工藝在石化污水深度處理中對污水中SS具有很好的去除效果。

表3 性能考核期間流砂過濾裝置運行情況
流砂過濾工藝能夠高效去除石化污水中的SS,最高去除率達到84.6%,平均去除率可達78.8%,出水指標滿足設計要求。不同藥劑種類對污水中SS去除率有較大影響,且隨著藥劑投加量的增加,SS去除率呈上升趨勢,考慮到污水處理的經濟性,選用投加量為15 mg/L的HL-701型絮凝劑。流砂過濾工藝具有占地面積小,運行維護簡便,處理效果穩定、運行能耗較低等特點,能夠在污水深度處理中發揮較好的作用。