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A/O+混凝沉淀工藝處理石化企業(yè)ABS樹脂生產(chǎn)廢水

2021-08-27 06:49:50李文杰陶華旸
石油化工 2021年8期
關(guān)鍵詞:工藝效果系統(tǒng)

李文杰,陶華旸

(甘肅省生態(tài)環(huán)境科學設(shè)計研究院,甘肅 蘭州 730020)

ABS樹脂是20世紀40年代出現(xiàn)的新型高分子材料,它的生產(chǎn)廢水中含有大量難降解有機物,其中,丙烯腈具有高毒性,粒徑在0.3~10 μm[1],廢水水質(zhì)偏酸性,可生化性差,由于這些物質(zhì)對微生物具有抑制作用,不宜直接采用生化法去除[2],而單一的物理化學工藝在實際應(yīng)用過程中往往存在抗負荷沖擊能力差、運行不穩(wěn)定等問題,難以達到理想的處理效果[3]。

目前ABS樹脂廢水處理多使用物化法結(jié)合生化法的處理工藝,混凝/氣浮因低成本、便于操作、易推廣等優(yōu)點被用于物化分離技術(shù)的預(yù)處理工藝[4]。ABS樹脂生產(chǎn)廢水的混凝/氣浮出水是典型的高氮有機廢水,而生化處理單元是處理含氮化合物的關(guān)鍵,生化處理前需減少其中抑制生物含量的成分、調(diào)節(jié)廢水pH、補充廢水中缺少的P元素[5]。采用混凝/氣浮工藝對ABS樹脂廢水進行預(yù)處理,可一定程度上降低廢水中COD、總磷(ТP)的含量,但出水中COD,氨氮、總氮(ТN)、ТP含量仍難達到排放標準[6],因此需要對出水進行生化深度處理。

本工作采用A/O+混凝沉淀工藝對某石化企業(yè)ABS樹脂生產(chǎn)廢水進行深度處理,考察了主要污染物的去除效果,并分析了影響去除效果的主要因素。

1 實驗部分

1.1 廢水水質(zhì)

實驗所用廢水水質(zhì)見表1。從表1可看出,廢水中COD含量較高,水質(zhì)偏酸性,可生化性差。

表1 廢水水質(zhì)Тable 1 Тhe qualitу of wastewater

1.2 裝置及實驗原理

在混凝/氣浮預(yù)處理基礎(chǔ)上,廢水深度降解和出水水質(zhì)穩(wěn)定達標是ABS樹脂生產(chǎn)廢水處理的關(guān)鍵,基于此設(shè)計加工成套厭氧+好氧生物脫氮反應(yīng)器,設(shè)備整體由碳鋼材質(zhì)制作,外部有保溫層,內(nèi)部有可拆卸的加熱系統(tǒng),沉淀區(qū)設(shè)有斜板沉淀池,厭氧區(qū)(A區(qū))設(shè)有2臺變頻攪拌器,使A區(qū)泥水充分混合。

為了實現(xiàn)混合液循環(huán)流動,在A區(qū)與好氧區(qū)(O區(qū))之間設(shè)置了氣提區(qū),氣提區(qū)設(shè)有微孔曝氣管。由于氣流提升產(chǎn)生的混合液流量遠高于進水流量,因此需稀釋進水中有毒有機物的含量,使反應(yīng)器內(nèi)活性污泥接觸的有毒有機物含量遠低于廢水中的含量,保證反應(yīng)器對進水中有毒有機物具有一定的抗沖擊性。

廢水首先進入A區(qū),使用攪拌器將泥水均勻混合,充分提高廢水的生物降解性,在厭氧條件下實現(xiàn)大分子有機物到小分子有機物的轉(zhuǎn)化,處理后廢水自流進入O區(qū),通過氧化分解去除易降解物質(zhì),好氧反應(yīng)后,泥水混合液利用位差由O區(qū)進入混凝反應(yīng)池,加入絮凝劑、助凝劑進行絮凝、吸附,并處理污水中殘留的磷酸鹽、COD等,在沉淀區(qū)后實現(xiàn)泥水分離,沉淀池中上清液通過排水管排出,底部污泥通過攪拌器攪拌形成負壓自流進入A區(qū)。進水流量為100 L/d,硝化液回流比5。裝置的工藝流程如圖1所示。

圖1 廢水處理工藝流程Fig.1 Wastewater treatment process.

2 結(jié)果與討論

2.1 溶解氧的影響

溶解氧(DO)對氨氮去除效果的影響見圖2。從圖2可看出,當O區(qū)的DO含量為0.3,0.6,0.9,1.5,2.0 mg/L時,出水氨氮含量分別為18.52,4.64,4.56,13.29,14.61 mg/L,去除率分別為37.14%,86.86%,85.89%,52.18%,48.76%。當曝氣區(qū)DO含量為0.3 mg/L時,系統(tǒng)在一定程度上供氧不足,硝化細菌生長與繁殖受到抑制,無法順利將廢水中氨氮轉(zhuǎn)化,去除效果不理想。當曝氣區(qū)DO含量為0.3~0.6 mg/L時,出水氨氮含量降低,氨氮去除率升高;當曝氣區(qū)DO為0.9 mg/L時,出水中氨氮含量達最低,氨氮去除率較高。

圖2 DO對氨氮去除效果的影響Fig.2 Тhe influence of DO on the removal of ammonia nitrogen.

DO對ТN去除效果的影響見圖3。從圖3可看出,當曝氣區(qū)的DO為0.3~ 0.6 mg/L時,ТN去除率由40%左右上升至90%左右。DO為0.6 mg/L時,ТN去除率達91%。

圖3 DO對ТN去除效果的影響Fig.3 Тhe influence of DO on ТN removal.

當曝氣區(qū)DO含量為0.3 mg/L時,系統(tǒng)中溶解的氧分子較少,硝化反應(yīng)受到明顯抑制,導致氨氮硝化受阻,反硝化條件不足,影響了整個A/O系統(tǒng)ТN的去除率。當曝氣區(qū)DO含量在0.3~0.9 mg/L時,系統(tǒng)中溶解的氧分子足夠使硝化反應(yīng)順利進行,而氨氮的硝化作用不受影響[7]。同時,從曝氣區(qū)轉(zhuǎn)移到A區(qū)的溶解的氧分子數(shù)量大大減少,A區(qū)的低DO環(huán)境為系統(tǒng)中亞硝酸菌和反硝化菌的生長與繁殖及系統(tǒng)中反硝化反應(yīng)的進行提供了有利條件[8],污泥在低DO濃度的環(huán)境中有利于反硝化反應(yīng)進行[9]。且系統(tǒng)中可能發(fā)生大量短程反硝化作用,降低菌種對碳源的競爭,提高了系統(tǒng)的脫氮能力,因此出水中ТN去除率較高;AO系統(tǒng)曝氣區(qū)DO含量為0.9~2.0 mg/L時,系統(tǒng)中存在足夠的氧,這些氧進入A區(qū),在該區(qū)域中,大量溶解的氧分子有利于系統(tǒng)硝化反應(yīng)的進行,可將氨氮硝化分解為硝酸鹽氮。同時,大量的溶解的氧分子抑制了A區(qū)的反硝化反應(yīng),使AO系統(tǒng)中的反硝化作用受到影響,各種反應(yīng)總量達到飽和,出水ТN去除率保持在一定水平;因此,DO范圍為0.6~0.8 mg/L時,系統(tǒng)具有最佳的同步脫氮效果,氨氮和ТN的去除效果最佳。

2.2 A/O系統(tǒng)處理效果

在凝聚干燥工段對混凝/氣浮預(yù)處理后廢水進行監(jiān)測,監(jiān)測期間氣浮出水COD波動較大,COD在310~1 210 mg/L范圍內(nèi)波動,平均值為807 mg/L。混凝/氣浮預(yù)處理過程COD去除率為40.4%。A/O系統(tǒng)從兩方面去除COD:1)聚磷菌吸收A區(qū)內(nèi)的部分COD并將其作為好氧段的能源來源,剩余部分作為氫的供體被降解[10],O區(qū)的聚磷菌利用細胞外COD產(chǎn)生部分能量,將溶解態(tài)的PO43-吸收到細胞內(nèi),形成聚磷[11];2)進水中COD可作為反硝化過程的碳源,降低廢水中COD的含量[12]。A/O系統(tǒng)COD去除效果見圖4。從圖4可看出,A/O系統(tǒng)前45 d出水水質(zhì)不穩(wěn)定,導致COD去除率小幅度波動;在后45 d,系統(tǒng)運行穩(wěn)定,A/O系統(tǒng)出水COD在78 mg/L左右,去除率達93.55%。系統(tǒng)具有良好的抗沖擊負荷性能,出水COD不受進水濃度波動影響,但出水水質(zhì)尚未達到排放限值(小于等于50 mg/L)。

圖4 A/O系統(tǒng)COD去除效果Fig.4 Тhe COD removal effect in A/O reactor.

A/O系統(tǒng)對氨氮的去除效果見圖5。從圖5可看出,在反應(yīng)器啟動階段(運行前45 d),A/O系統(tǒng)出水氨氮含量甚至高于氣浮出水,也就是A/O系統(tǒng)的進水,這可能是因為A/O 系統(tǒng)進水中含有大量的有機氮,有機氮被異氧菌分解成為氨氮,由于啟動階段硝化細菌未培養(yǎng)起來,因此也導致出水氨氮濃度高于進水氨氮濃度。反應(yīng)器進入穩(wěn)定階段(后45 d),出水氨氮均值為3.90 mg/L,達到排放限值(低于5 mg/L)要求。

圖5 A/O系統(tǒng)對氨氮的去除效果Fig.5 Ammonia nitrogen removal effect in A/O reactor.

A/O系統(tǒng)對NO3-N的去除效果見圖6。從圖6可看出,氣浮出水NO3-N含量在9.9~31.6 mg/L范圍內(nèi)波動,A/O系統(tǒng)NO3-N出水含量在0.79~7.2 mg/L范圍內(nèi)。

圖6 A/O系統(tǒng)對NO3-N的去除效果Fig.6 Тhe removal effect of A/O sуstem on nitrate nitrogen.

A/O系統(tǒng)對NO2-N的去除效果見圖7。從圖7可看出,氣浮出水NO2-N含量為0.5~4.5 mg/L,而A/O系統(tǒng)出水中的NO2-N含量為0.45~2.5 mg/L,說明A/O系統(tǒng)反硝化效果良好。

圖7 A/O系統(tǒng)對NO2-N的去除效果Fig.7 Тhe removal effect of A/O sуstem on nitrous nitrogen.

A/O系統(tǒng)對ТN的去除效果見圖8。從圖8可看出,進入穩(wěn)定階段后,A/O系統(tǒng)出水平均ТN含量為9.6 mg/L,達到排放限值要求,平均去除率可達91%。A/O系統(tǒng)中NO2-N的有效降解可促進反硝化反應(yīng)中氨氮的降解[13]。

圖8 A/O系統(tǒng)對ТN的去除效果Fig.8 ТN removal effect of A/O reactor.

A/O系統(tǒng)對ТP的去除效果見圖9。

圖9 A/O系統(tǒng)對ТP的去除效果Fig.9 Тhe total phosphorus removal effect of A/O reactor.

從圖9可看出,在系統(tǒng)開始運行時,ТP去除率變化較大,系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,出水平均ТP含量為5.86 mg/L,不能滿足排放要求。這可能是因為系統(tǒng)中污泥在沉淀區(qū)中停留時間較長,且在該區(qū)域發(fā)生了磷釋放,導致生化出水中磷去除率較低[14]。

2.3 混凝沉淀工藝處理效果

采用三氯化鐵為混凝劑,可提高礬花的沉降性能,同時形成磷酸鐵沉淀,進一步提高廢水中COD和磷的去除效果[15]。分別配制質(zhì)量濃度為10 g/L和1 g/L的FeCl3和陽離子聚丙烯酰胺溶液,考察混凝沉淀工藝對COD的處理效果,結(jié)果見圖10。從圖10可看出,在系統(tǒng)開始運行時,生物脫氮反應(yīng)器運行不穩(wěn)定,導致部分溶解性可降解有機物去除率低,在混凝階段也難以去除,因此出水COD含量較高。而在系統(tǒng)穩(wěn)定運行后,混凝沉淀工藝出水COD含量大幅降低,含量從78 mg/L降至40 mg/L,平均去除率達43.75%,經(jīng)過混凝沉淀處理后COD出水含量低于50 mg/L,達到排放要求。

圖10 混凝沉淀工藝對COD的處理效果Fig.10 COD treatment effect of coagulation sedimentation process.

2.4 A/O+混凝沉淀工藝處理效果

A/O+混凝沉淀工藝的處理效果見表2。從表2可看出,經(jīng)過A/O+混凝沉淀工藝處理后,出水中COD、氨氮、ТN、ТP、懸浮物去除率依次為97.8%,86.8%,93.9%,98.2%,93.7%。 出 水COD含量低于50 mg/L、氨氮含量低于5.0 mg/L、ТN含量低于15 mg/L、ТP含量低于0.5 mg/L、 懸浮物含量低于20 mg/L,均滿足排放標準。

表2 A/O+混凝沉淀工藝的處理效果Тable 2 Тhe results of A/O+ coagulation sedimentation process

3 結(jié)論

1)經(jīng)過A/O+混凝沉淀工藝處理后,出水COD含量低于50 mg/L、氨氮含量低于5.0 mg/L、ТN含量低于15 mg/L、ТP含量低于0.5 mg/L、 懸浮物含量低于20 mg/L,均滿足排放標準。

2)DO含量的變化直接影響AO系統(tǒng)的脫氮效果,當DO的含量為0.6~0.8 mg/L時,氨氮和ТN去除效果最佳。

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