段振濤
(廣西玉柴機器股份有限公司, 廣西 南寧 530007)
隨著汽車排放法規的越來越嚴格,在2019 年7 月1日燃氣機已率先實施國六a 階段排放法規,在2021 年7月1 日起全面開始實施的國六a 排放法規要求, 以及2019 年7 月1 日實施3 階段油耗標準(相比二階段整車油耗降低約15%)。而燃氣發動機在排放方面具有明顯的優越性和有較高的經濟效益, 使得燃氣發動機每年都在2%~5%的增長量。 而燃氣發動機用起動機,為與同排量柴油機通用,往往都是與柴油機公用同款起動機,但燃氣發動機由于工作方式不同,點火時間與柴油機有差異,這就導致同一個起動機, 在燃氣發動機上早期失效故障比在柴油機上要高。
本文通過對故障的分析總結, 理論與試驗相結合進行闡述燃氣用起動機與柴油機匹配性的不同。
根據對2020 年1-5 月燃氣發動機起動機故障統計,在短短5 個月內, 燃氣用起動機故障率高達150000ppm,見圖1。

圖1 故障趨勢圖
根據統計,其發生故障基本都是短里程,平均里程都小于20000km 以內,見圖2。

圖2 里程統計
燃氣發動機表現的故障為發動機起動困難, 起動機表現為打滑、空轉,見圖3。

圖3 故障分布圖
通過對起動機故障返廠拆解分析,發現起動機單向器彈簧被壓縮失效,無法恢復到工作狀態。 如圖4、圖5 彈簧失效狀態,圖6 為測量長度,正常工作長度為大于10mm。

圖4 彈簧在單向器內部情況

圖5 彈簧壓饋

圖6 彈簧長度測量
單向器工作原理: 單向器彈簧自由狀態時滾柱處于楔緊狀態,當起動機轉速高于發動機轉速時, 滑座轉速高于套管轉速,帶動滾柱楔緊,滑座和套管卡死,實現力矩的傳遞;當發動機轉速超過起動機時,套管轉速高于滑座轉速,帶動滾柱進入打滑區域,滾柱壓縮彈簧,滑座和套管間的間隙大于滾柱直徑,套管和滑座解耦,實現單向功能,見圖7、圖8。

圖7 單向器裝配圖

圖8 單向器工作原理簡圖
單向器打滑失效機理:在起動機盤動發動機齒圈時,由于單向器滾柱無法順利的進入楔死區域, 起動機的軸套和滑座傳遞力矩降低,單向器發生相對轉動,發生單向器打滑。
(1)第一種情況,發動機著火點轉速高,達到了280r/min以上,與柴油機著火點轉速120r/min 要高一倍多,見圖9。

圖9 起動轉速曲線
(2) 發動機在點火成功后,轉速提升的過程中,發動機轉速出現一段時間轉速有下降趨勢的狀況,出現“二次點火”,見圖10。

圖10 二次點火
(3) 數據分析。 燃氣發動機點火轉速高, 持續時間長, 起動機拖動燃氣發動機過程中伴隨著燃燒室的氣體持續燃爆, 起動過程中發生多次兩者轉速差的正反方向交替變化,即發生多次正反方向的交變沖擊,本測試數據為12 次,見圖11。

圖11 燃氣發動機起動過程單向器交變次數
柴油機點火轉速低,持續時間短、起動過程中,起動機在點火之前一直處于拖動發動機狀態, 只有點火成功瞬間,兩者轉速差第一次且僅此一次發生方向變化,即此過程中只有1 次交變沖擊,見圖12。
(4)結論。 由上述數據可知,氣體機的點火拖動轉速達到280r/min 以上,點火持續時間長,起動機單向器處在正向拖動和反向反拖(正向楔緊和反向解楔)反復沖擊;柴油機的拖動轉速為120 r/min,點火持續時間短,無反復沖擊。 根據公式P=mv(P-沖擊力,m-質量,v-速度),可以得出氣體機起動機單向器承受的沖擊力大約是柴油機的2.3 倍。 在單向器解楔的時候彈簧受到的沖擊次數多,沖擊力超出了設計承受范圍, 且由于氣體機啟動工況會對單向器造成多次交變沖擊,所以短時間內,單向器彈簧發生了壓并圈失效故障。
根據上述公式P=mv, 降低沖擊力的辦法有2 種,一種是降低單向器的質量,二是降低單向器的旋轉轉速。單向器質量與強度、可靠性有關,最快捷的辦法就是降低單向器旋轉轉速,使起動機工作在正向拖動區域,以降低單向器的沖擊力,降低單向器彈簧發生壓并圈失效故障。如圖12,起動機工作區域大部分在0 點以上。
氣體機起動與拖動轉速弱相關, 只要拖動轉速高于50r/min 以上就能點火,故降低拖動轉速有2 種方法:
(1)起動機內部行星輪降提高速比。該方案改起動機機構,需要做內部耐久試驗,驗證時間長。
(2)改齒輪速比,即改變起動機驅動齒輪與發動機齒圈速比。 該方案改動小,起動機為現成方案。
通過降速比驗證與不降速比對比驗證, 降速比通過了耐久試驗。

表1 對比驗證
綜述, 燃氣發動機由于工作方式不同,燃氣發動機著火時間長,但轉速高特點,如采用共用柴油機用起動機,由于匹配點不同,會導致燃氣發動機用起動機早期失效故障高,故燃氣用起動機要經過嚴格的匹配,找到最佳匹配點,才能使燃氣發動機用起動機故障降至最低。