邱春陽,王其星,楊世鑫,張翔宇
(中國石化勝利石油工程有限公司鉆井工藝研究院,山東東營 257000)
富源201–3X井位于塔里木盆地塔北隆起輪南低凸起南斜坡,是富源201斷裂帶北段的第一口定向井。該井設計斜深7 233.00 m,垂深7 155.00 m,實際完鉆斜深7 181.00 m,垂深7 161.47 m。目的層為一間房組,鉆探目的是建成一定的產能,提高儲量控制程度,落實構造、儲層、流體分布,為油氣藏開發方案的優化調整提供依據。
該區塊地質構造復雜,前期鉆進過程中,使用聚磺防塌鉆井液體系,該體系的抑制性和封堵性弱,致使起下鉆過程中阻卡嚴重,而且給儲層帶來一定損害,鉆井液技術實施難度大。使用鉀胺強抑制防塌鉆井液體系,配合相應的現場維護處理工藝,順利鉆至目的層,試油效果好,達到了優質高效鉆井的目的。
富源201–3X井所在區塊二疊系及奧陶系斷層發育。地層自上而下發育第四系、新近系、古近系、白堊系、侏羅系、三疊系、二疊系、石炭系、泥盆系、志留系和奧陶系。富源201–3X井采用三開制井身結構。一開采用φ406.4 mm鉆頭鉆進至井深1 504.5 m,下入φ273.05 mm套管至井深1 504.50 m;二開采用φ241.30 mm鉆頭鉆進,至井深6 820.00 m開始造斜,鉆至井深7 083.00 m中完,下入φ200.03 mm技術套管至井深7 080.89 m;三開采用φ152.40 mm鉆頭鉆進至井深7 181.00 m完鉆,裸眼完井。
(1)上部地層膠結疏松,壓實性差,機械鉆速快,使用φ406.40 mm鉆頭鉆進,產生的巖屑量大。如果鉆井液體系不能及時將巖屑攜帶出井眼,會造成鉆頭重復破碎,降低鉆井時效。
(2)白堊系發育砂巖和泥巖互層。泥巖吸水后膨脹分散,造成縮徑,導致起下鉆阻卡。砂巖滲透性強,吸水后膠結強度低,導致其上覆的泥巖因失去支撐而垮塌,最后造成連鎖垮塌。
(3)二疊系斷層發育,地層破碎,火成巖和凝灰巖硬脆,施工中易發生硬脆性垮塌和破碎性垮塌;地層發育復雜孔隙,施工中容易發生井漏。鄰近的3口井均發生了井漏,平均漏失鉆井液200 m3以上,滯緩勘探與開發進程。
(4)三疊系發育大段泥巖,泥巖地層中膠結物為黏土礦物,黏土礦物吸水后,地層膠結強度降低,在外力作用下容易發生錯動,造成井塌。
(5)二開裸眼段長達5 500.00 m,裸眼段上部地層和下部地層巖性差異大,地層壓力不同,鉆井液維護和處理方式不同。同時,裸眼段長,施工周期長,裸眼段受鉆井液浸泡時間長,井壁穩定難度加大。
(6)奧陶系發育斷層,地層裂縫和孔隙發育,施工中易發生漏失。采用φ152.40 mm鉆頭鉆進,環空間隙小,井底環空壓耗大,加劇了井漏的風險。
(1)抑制性強。能夠抑制泥頁巖中黏土礦物的水化膨脹及分散,保持地層巖石的原始強度,防止井壁坍塌。
(2)封堵性好。能夠對地層孔隙及裂縫進行封堵,特別是對斷層和破碎帶進行封堵,保持井壁穩定。
(3)潤滑性好。能夠降低定向鉆井過程中產生的摩阻和扭矩,保證起下鉆順暢,防止發生阻卡等復雜情況。
調研國內超深井[1–6]鉆井液技術,考察國內外先進鉆井液體系[7–12]使用情況。根據鉆井液體系選擇要求,針對富源201–3X井地層巖性特點及鉆井液施工技術難點,選擇胺基聚醇和KCl作為鉆井液體系的抑制劑,鉀胺強抑制防塌鉆井液體系是在胺基高性能鉆井液體系中加入KCl而形成的高效抑制鉆井液體系。KCl 中的 K+水化半徑大小與黏土礦物晶層間距相當,因此,K+可以嵌入黏土礦物的晶層之間,阻止水分子進入晶層[13–14]。胺基聚醇不但能夠嵌入黏土晶層間,還能夠在壓差下進入地層孔隙和微細裂縫,穩定井壁,保護儲層[15–16]。選擇磺化瀝青和超細碳酸鈣作為封堵劑,采用柔性粒子和剛性粒子相結合,能夠有效封堵地層孔隙和微細裂縫,提高井壁穩定效果;選擇白油潤滑劑增強體系的潤滑性,白油潤滑劑由小分子油復配而成,本身運動黏度低,加入后不會隨著溫度降低而導致鉆井液變稠,對鉆井液流變性不會產生太大影響[17–19]。
優化鉆井液體系配方,最后得出鉀胺強抑制防塌鉆井液體系配方為:(3.0%~5.0%)膨潤土+(0.5%~1.0%)燒堿+(0.3%~0.4%)聚丙烯酸鉀PAM+(0.5%~1.5%)胺基聚醇+(5.0%~10.0%)KCl +(2.0%~4.0%)磺化酚醛樹脂SMP–2+(2.0%~4.0%)磺化褐煤SPNH+(2.0%~5.0%)磺化瀝青+(2.0%~5.0%)超細碳酸鈣+(0.5%~1.5%)抗高溫乳化劑+(3.0%~5.0%)白油潤滑劑。
(1)采用8.0%膨潤土漿開鉆,使用膠液(配方:0.3% NaOH +0.4%KPAM+0.8%胺基聚醇)維護鉆井液性能。至2 600 m左右,加入KCl和聚磺處理劑,Cl-濃度控制為25 000~28 000 g/L,增強鉆井液的抑制能力,防止泥頁巖水化。
(2)上部地層(0~2 000.00 m),鉆井液采用低黏、低切及低固相流型鉆進,輔助工程高排量,適當沖刷井壁,提高機械鉆速。鉆至2 000.00 m深度后,適當提高鉆井液黏度和切力,控制鉆井液流型為層流,在保證懸浮攜帶巖屑的基礎上,合理控制鉆井液流變性,防止產生過大環空壓耗造成井漏。
(3)用磺化酚醛樹脂和褐煤樹脂控制鉆井液濾失量。上部地層放寬鉆井液濾失量的控制,鉆至2 600.00 m時,中壓濾失量逐漸降低至8 mL左右;鉆至井深5 000.00 m后,中壓濾失量控制在5 mL以內,高溫高壓濾失量控制在12 mL以內,可減緩泥頁巖水化。
(4)上部地層鉆進過程中加入超細碳酸鈣,封堵疏松地層。進入二疊系后,一次性加入2%磺化瀝青和3%超細碳酸鈣,使鉆井液能夠在井壁上形成薄而致密的泥餅,封堵地層孔隙和微細裂縫。定期混入預水化膨潤土漿,在保證鉆井液體系流變性穩定的基礎上,提高泥餅質量,提高鉆井液的封堵能力。
(5)鉆進中注意觀察起下鉆摩阻和轉盤扭矩變化情況。當摩阻和扭矩增大時,通過短起下鉆,刮掉粘附在井壁上的虛泥餅,鉆至井深5 000.00 m后,加入1.0%白油潤滑劑;造斜前,一次性加入2.0%白油潤滑劑,并隨著井斜的增大而增加其含量,保證鉆井液體系的潤滑性,降低摩阻和扭矩。
(6)根據地層壓力監測和振動篩返砂情況逐漸提高密度,密度控制在設計下限。到三疊系時,密度逐漸提高至設計上限,依靠鉆井液液柱壓力平衡地層坍塌壓力,防止長裸眼井段垮塌。
(7)合理使用固控設備,四級固控設備使用率達到100%。鉆至井深2 600 m后,振動篩、除砂器和除泥器使用率保證100%。間斷開動離心機,去除體系中低密度劣質固相,保證流變性穩定。
(8)工程上,堅持劃眼和短起下鉆制度。每鉆完一個單根進行劃眼,每鉆進200.00 m進行短起下鉆,發現遇阻反復活動鉆具,直到暢通后方可上提或下放。控制起下鉆速度,防止產生過大的激動壓力而造成井壁失穩。
(9)完鉆后,進行短起下鉆。下鉆到底后,充分循環鉆井液,配制高黏切鉆井液凈化井眼。待振動篩無返砂后,配制潤滑封井漿封井,保證后續作業順利。鉆井液性能控制情況見表1。

表1 鉆井液性能控制情況
鉀胺強抑制防塌鉆井液體系抑制性強,封堵性好,解決了白堊系砂泥互層導致的井塌難題;解決了二疊系大段泥頁巖水敏性垮塌的難題,施工中井壁穩定,起下鉆暢通無阻。
(1)鉀胺強抑制防塌鉆井液體系流變性好,懸浮攜帶能力強,輔助工程措施,巖屑能夠及時被攜帶出井眼,振動篩返砂正常,返出的巖屑棱角分明,分選性好,無二次研磨痕跡。
(2)中完及完井作業過程中,電測一次到底,下套管一次到底,二開5 500.00 m長裸眼井段中完作業中,電測及下套管摩阻低,井身質量好。完井電測顯示,井身質量為優秀。二開5 500.00 m長裸眼井段,井徑平均擴大率僅為9.92%;三開斜井段井徑平均擴大率為9.74%。全井平均機械鉆速為5.39 m/h,鉆井周期159.29 d,完井周期為164.96 d,取得了優快鉆井的效果。
(3)全井發現油層5層,累計18 m。試油結果顯示,3 mm油嘴放噴,日產油68.52 m3,日產氣5 556 m3,取得了良好的試油效果。
(4)二疊系和奧陶系斷層發育,且處于長裸眼井段,必須保證鉆井液體系的封堵性,合理調整鉆井液密度,以確保井壁穩定所需的力學平衡。