999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

高氧高氮球團焙燒煙氣SCR超低排放應用實踐

2021-08-24 07:47:16胡延永段明官孔彩云
礦業工程 2021年4期
關鍵詞:煙氣催化劑系統

胡延永 段明官 姜 林 孔彩云

(河鋼集團邯鋼公司煉鐵部,河北 邯鄲 056000)

0 引言

為滿足環保對NOx的排放要求,響應國家超低排放號召,實現清潔生產和可持續發展,2019年7月,某企業200 萬t球團生產線配套建成投運一套SCR脫硝系統。該系統投運以來,對高氧、高氮氧化物球團煙氣中的NOx脫除效果顯著,對鏈箅機-回轉窯球團生產線的煙氣特點、煙氣凈化設施以及SCR脫硝的工藝過程、操作控制要點和應用實踐進行了介紹,以期為采用類似工藝的同行提供參考。

1 某企業200萬t鏈箅機-回轉窯球團生產線煙氣特點

某企業鏈箅機-回轉窯球團生產線煙氣量為70萬m3/h左右,隨著磁鐵精礦資源的日益緊缺以及赤鐵礦的不斷開發,球團原料精礦配比變化頻繁,赤鐵礦在球團配料結構中的配比逐漸增加,在目前赤鐵礦比例接近40%的原料條件下,邯鋼球團焙燒煙氣具有以下特點:

1)O2含量高,基本在18%左右。與燒結煙氣約16%的O2含量相比,鏈箅機-回轉窯球團焙燒煙氣O2含量一般在17%~19%之間,高于燒結煙氣。

2)NOx含量高,一般在400~700 mg/m3范圍,均值在530 mg/m3左右。該企業鏈箅機-回轉窯球團工藝主熱源為窯頭燒嘴,使用燃料為焦爐煤氣,熱值~4 000 kcal/Nm3,用量7 500~9 500 m3/h,燒嘴火焰溫度一般在1 250~1 500 ℃,NOx的產生主要源于空氣中氮氣的高溫氧化和燃料中氮的燃燒[1],以熱力型和燃料型為主。且隨著赤鐵精礦配比的提高,焙燒球抗壓強度下降,需要提高球團的預熱、焙燒溫度,延長預熱、焙燒時間[2]。有資料表明,在煙氣溫度為1 300~1 350 ℃時,溫度每變化10 ℃,NOx的質量濃度變化值高達30 mg/m3,所以隨著赤鐵礦配吃比例逐漸提高,焙燒溫度升高,最終導致煙氣中熱力型NOx產生量增加[3]。

3)硫含量波動大,介于500~3 000 mg/m3之間。球團煙氣中的SO2主要來自于焙燒過程中鐵礦粉、煤氣中的硫化物和硫酸鹽,通過焙燒,原料中90%以上的硫排除進入到煙氣中。由于該企業生產鐵料品種多,變料頻繁,原料中含硫量差別大導致煙氣中硫含量波動大。

4)粉塵顆粒物濃度大,該企業200萬t球團生產線于2005年投產,由于機頭電場除塵器設備老化,除塵效率下降,除塵后顆粒物濃度在40~80 mg/m3左右,對后續煙氣處理設施除塵能力要求高。

2 鏈箅機-回轉窯球團線煙氣凈化設施概況

隨著鋼鐵行業大氣污染物排放標準的不斷提高,2019年4月國家生態環境部等五部委聯合推動實施鋼鐵行業超低排放標準(SO2小于35 mg/m3、NOx小于50 mg/m3、粉塵小于10 mg/m3)。該企業鏈箅機-回轉窯球團線循環流化床干法脫硫除塵系統,可將焙燒煙氣SO2、顆粒物分別脫除至30 mg/m3、10 mg/m3以下,但煙氣中NOx含量不能滿足超低排放要求。為此,決定新建一套SCR脫硝系統,以實現球團焙燒煙氣超低排放。自2019年7月建成投運以來,球團焙燒煙氣 NOx濃度從SCR脫硝系統入口的400~700 mg/m3脫除至出口的小于30 mg/m3,脫除效率穩定達到90%以上,實現預期超低排放目標。該SCR系統構成如下:

1)煙氣系統:脫硝煙氣從布袋除塵器出口引出,經GGH換熱和熱風爐補熱后進入SCR反應器,脫硝后的煙氣再經GGH換熱降溫后經引風機排往煙囪。

2)GGH換熱系統:SCR裝置設置一套GGH系統,該系統主要包括GGH換熱器本體、吹灰器、低泄漏風機等。GGH換熱器主要用來完成將來自脫硫布袋除塵器80~100 ℃原煙氣與SCR脫硝反應器出口約280 ℃凈煙氣之間的換熱,減少燃料消耗量,降低系統能耗。

3)SCR反應器系統:主要包括反應器本體、催化劑及用于清除催化劑表面積灰的聲波吹灰器。反應器內煙氣豎直向下流動,反應器入口設氣流均布裝置及導流板,以保證進入反應器的氣流均勻。催化劑是SCR系統的“心臟”,SCR催化劑按照“3+1”布置,即初裝3層,并在反應器頂部預留1層備用。選用催化劑為中溫脫硝催化劑,適用溫度范圍在270~290 ℃,一般運行在280 ℃左右。催化劑參數見表1。

表1 催化劑參數

4)煙氣加熱系統:煙氣補熱系統設置了一套煙氣加熱爐,其功能為補充換熱溫差及散熱損失。加熱爐使用高爐煤氣作為燃料,從加熱爐出來的煙氣,和原有煙氣在煙道內進行混合加熱,使煙氣溫度升高至~280 ℃,確保SCR脫硝處于最佳反應溫度區。

5)噴氨系統:噴氨系統主要包括氨水存儲輸送、稀釋風機、氨水溶液噴射器、氨水蒸發器等。氨水通過罐車輸送至氨水站,由氨水卸料泵卸載到氨水儲罐中存儲備用,系統運行時,氨水由輸送泵輸送至氨水溶液噴射器,噴入氨水蒸發器,由熱煙氣蒸發成氨氣,最后經格柵噴入反應器入口煙道。

3 SCR脫硝的工藝過程及原理

1)建設脫硝系統為中溫SCR脫硝工藝,工藝流程為:脫硫布袋除塵器→GGH(原煙氣段)→SCR中溫脫硝反應器→GGH(凈煙氣段)→引風機→煙囪排放,工藝流程簡單,易操作。

2)對煙氣中高濃度NOx脫除效率高,可以將煙氣中濃度為400~700 mg/m3的NOx穩定脫除至30 mg/m3以下,脫除效率穩定在90%以上。

3)采用中低溫SCR脫硝,脫硝反應溫度在280 ℃左右。

4)反應副產物為水和氮氣,環保無污染,直接隨煙氣排放至大氣,反應機理如下:

4NO+4NH3+O2→4N2+6H2O

(1)

NO+NO2+2NH3→2N2+3H2O

(2)

6NO2+8NH3→7N2+12H2O

(3)

4 SCR脫硝系統操作控制要點

4.1 SCR脫硝系統運行控制內容

4.1.1 煙氣溫度控制

SCR入口煙氣溫度是影響脫硝率的重要因素。脫硝催化劑適用溫度在270~290 ℃范圍,在此溫度范圍內具有較好的活性,通過反應器的煙氣溫度正常運行時嚴格控制在280 ℃左右。一方面,當煙氣溫度低于270 ℃時,不僅會因催化劑活性降低而降低脫硝率,而且噴入的氨水還會與煙氣中的SOx反應生成硫酸氫銨或硫酸銨附著在催化劑的表面;另一方面,當煙氣溫度太高時,NH3會與O2發生反應,導致煙氣中的NOx增加,并且容易造成催化劑燒毀。

要保證煙氣適宜的溫度,需及時根據煙氣的溫度調整熱風爐煤氣流量和摻風量,防止因為煤氣質量、煙氣流量變化等因素導致的煙溫波動。日常操作過程中強化對GGH換熱器中煙氣溫度的調控;同時,設定合理的吹灰頻率,防止GGH積灰過多導致阻力增大,換熱效率降低。

4.1.2 氨逃逸監控

SCR脫硝氨逃逸一般要求控制在3 ppm以內。若控制不好,不僅會增加成本,而且可能導致下游設備腐蝕堵塞。多余的氨還會與煙氣中的SO3反應生成硫酸氫銨或硫酸銨,當后續煙道煙溫降低時,硫酸氫銨或硫酸銨就會附著在GGH表面和飛灰顆粒物表面,腐蝕堵塞GGH換熱通道。

4.1.3 噴氨濃度控制

SCR脫硝系統采用的還原劑為氨水(NH3),其爆炸極限為(在空氣中體積%)15.7%~27.4%,為保證氨(NH3)注入煙道的絕對安全以及均勻混合,噴氨系統引入稀釋風,將氨濃度降低到爆炸極限以下,控制在5%以內。

4.1.4 顆粒物排放控制

由于SCR系統本身不具備除塵作用,所以日常操作過程中一是嚴格控制CFB脫硫系統進入SCR系統煙氣的含塵量,不僅對CFB系統布袋除塵器布袋壓差進行控制,以使布袋保持一定的掛灰量,提高除塵效率,而且定期對布袋進行檢查更換。目前,該企業CFB系統除塵布袋壓差控制在1 200 Pa左右,除塵后煙氣含塵量控制在6 mg/m3左右。二是對SCR系統GGH換熱器、催化劑的吹灰操作加強監控,對催化劑層聲波吹灰器及GGH耙式吹灰器高標準維護,根據催化劑層及GGH進出口端的的壓降情況及時調整聲波吹灰器吹灰時間,同時避免因SCR系統內積灰過多吹灰操作時導致顆粒物排放濃度瞬時增加。

4.1.5 NOx排放控制

在保證排放煙氣NOx濃度小于50 mg/Nm3和氨逃逸小于3 ppm的前提下,根據入口NOx濃度合理控制噴氨量,控制原則氨氮比小于1。

4.2 SCR系統啟停操作注意事項

1)SCR系統啟動時,系統引入煙氣的同時投入SCR脫硝聲波吹灰器,開始吹灰。

2)啟動過程中原煙氣進入GGH換熱器后,開啟加熱爐逐步提升進入煙氣換熱器的凈煙氣溫度,以避免GGH轉子發生卡澀。溫升速度控制在60 ℃/h以內,以防止轉子的異常變形。嚴禁在沒有通入煙氣的情況下單獨啟動加熱爐進行加熱操作,以免溫度過高引起GGH的密封變形。

3)SCR的停運時,要密切關注GGH換熱器入口煙溫和驅動電機電流波動,煙溫變化速度嚴控在60 ℃/h以內,杜絕過快升降溫,以防轉子發生異常變形卡澀,而影響煙氣換熱器安全運行。凈煙氣入口溫度降低至125 ℃以下,方可停止GGH換熱器。

4)SCR反應器嚴格杜絕高于300 ℃以上運行,避免催化劑被燒毀永久失去活性。同樣避免低煙氣溫度下噴氨,防止在催化劑層上生成硫酸氫銨或硫酸銨,進而導致催化劑的微孔結構堵塞,性能下降。

4.3 SCR系統的運行參數控制

嚴格按照運行參數進行操作控制SCR系統是保證系統穩定運行及降低事故率的有效措施,SCR系統日常執行的運行參數如表2。

表2 SCR系統的運行參數表

5 SCR煙氣脫硝系統應用實踐

5.1 SCR系統煙溫、煤氣消耗、催化劑層壓降

SCR系統不同位置實測溫度以及2020年1至10月份高爐煤氣消耗和催化劑層壓降如表3、表4、表5。熱風爐高爐煤氣消耗量約50 m3·t-1·礦-1。

表3 SCR系統煙氣溫度 ℃

表4 SCR系統高爐煤氣消耗 (m3·t-1·礦-1)

表5 SCR系統催化劑層壓降 Pa

5.2煙氣NOX脫除實效

2020年,基準氧含量18%條件下,該企業煙氣NOx排放數據如表6。在球團煙氣入口NOx濃度均值538 mg/m3左右的情況下,噴氨量400 L/h左右,凈化后煙氣NOx濃度均能降到30 mg/m3以下,排放指標滿足超低排放要求。

表6 2020年NOx處理效果實績

6 結語

1)目前,某企業生產原料結構中赤鐵精礦占比約40%,磁鐵礦占比約60%,球團預熱焙燒燃料采用熱值為~4 000 kcal/Nm3的焦爐煤氣,該工況條件下,球團焙燒煙氣中NOx濃度居高,全年小時均值在538 mg/m3左右。

2)在原煙氣含氧量18%左右、NOx平均濃度538 mg/m3左右、噴氨量約400 L/h條件下,SCR脫硝系統可以穩定脫除焙燒煙氣中的高濃度NOx。以基準含氧量18%計算,凈化后的凈煙氣NOx濃度均值為22.92 mg/m3。以基準含氧量16%計算,凈化后的凈煙氣NOx濃度均值為38.2 mg/m3,均滿足超低排放(小于50 mg/m3)要求,優于超低排放標準。

3)GGH換熱器、催化劑性能對SCR系統的煙氣凈化效果、能源介質消耗至關重要,選擇合適的GGH換熱器和催化劑是SCR系統成功運行的關鍵。

4)現場操作中嚴格執行吹灰操作、嚴控煙氣溫度控制(270~290 ℃),減少積灰和副產物的產生,有利于SCR脫硝系統實現長期穩定運行。

5)對工況條件相近的鏈箅機-回轉窯球團線生產工藝,SCR脫硝技術具有一定的借鑒意義。

猜你喜歡
煙氣催化劑系統
固體吸附劑脫除煙氣中SOx/NOx的研究進展
化工管理(2022年13期)2022-12-02 09:21:52
Smartflower POP 一體式光伏系統
工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20
WJ-700無人機系統
ZC系列無人機遙感系統
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
直接轉化CO2和H2為甲醇的新催化劑
基于參數自整定模糊PID的SCR煙氣脫硝控制
測控技術(2018年2期)2018-12-09 09:00:52
連通與提升系統的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
掌握情欲催化劑
Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進展
主站蜘蛛池模板: 好吊妞欧美视频免费| 夜夜拍夜夜爽| 色综合久久88| 一级不卡毛片| 国产一级二级在线观看| 亚洲国产日韩欧美在线| 欧美v在线| 亚洲精选无码久久久| 日韩福利在线观看| 国产拍在线| 日韩欧美中文字幕在线精品| 日本午夜精品一本在线观看| 色综合中文| 免费一级α片在线观看| 亚洲欧美在线看片AI| 国产成人免费| 欧美精品色视频| 亚洲一区毛片| 四虎在线观看视频高清无码| 亚洲一区二区三区国产精品| 91国内在线观看| av大片在线无码免费| 久久香蕉欧美精品| 国产91精品最新在线播放| 久久久久久国产精品mv| 国产三级a| 婷五月综合| 欧美精品在线观看视频| 欧美精品二区| 亚洲Va中文字幕久久一区| 伊人查蕉在线观看国产精品| 国产福利在线免费| 国产精品久久久久无码网站| 久久国产免费观看| 久久久久免费精品国产| 国产福利观看| 无码国产偷倩在线播放老年人 | 欧美日本在线| 亚洲天堂网在线播放| 无码免费的亚洲视频| 综合五月天网| 国产91线观看| 精品午夜国产福利观看| 精品无码一区二区三区在线视频| 国产欧美高清| 精品国产美女福到在线直播| 久久亚洲国产一区二区| 亚洲欧美人成电影在线观看| 风韵丰满熟妇啪啪区老熟熟女| 丁香婷婷激情网| 日韩中文无码av超清| 日韩免费毛片视频| 亚洲男人的天堂网| 欧美亚洲一二三区| 91精品国产情侣高潮露脸| 麻豆国产精品视频| 国产成人精品亚洲77美色| 婷婷亚洲视频| 全部毛片免费看| 98超碰在线观看| 色综合网址| 精品天海翼一区二区| 日本91在线| 欧美www在线观看| 亚洲男人的天堂久久香蕉| 萌白酱国产一区二区| 国产Av无码精品色午夜| 日韩福利视频导航| 激情在线网| 丁香六月激情综合| 日本a级免费| 国产av色站网站| 免费人成视网站在线不卡| 少妇被粗大的猛烈进出免费视频| 日韩欧美中文| 精品视频一区二区三区在线播| 大学生久久香蕉国产线观看| 99热这里只有精品在线观看| 中文字幕永久在线看| 人妻无码中文字幕一区二区三区| 欧美午夜性视频| 午夜福利亚洲精品|