張林渠,梁遠超
(四川廣安發電有限責任公司,四川 廣安 638017)
某電廠6臺機組總裝機2 400 MW,由4臺300 MW機組和2臺600 MW機組組成,分三期建成。其中一期2臺31號、32號機組接入220 kV系統,二期2臺33號、34號機組及三期2臺61號、62號機組接入500 kV系統,全廠啟動備用電源均取自220 kV系統,220 kV系統接線見圖1。
如圖1所示,220 kV采用雙母帶專用旁路母線接線方式,共11個間隔,具體如下:4條出線間隔,分別為廣代東線261、廣代西線262和廣豐一線263、廣豐二線264;一期兩個發變組間隔,分別為31號發變組201和32號發變組202;有三個啟動備用電源間隔,分別是一期1號、2號啟備變205、二期3號啟備變206、三期4號啟備變207;另有旁路間隔215和母聯間隔212。

圖1 220 kV系統接線
2017-08-20,31號、32號、33號機組停機備用,34號、61號、62號機組運行。14:08,31號照明電源失去,220 kV線路控制屏多個光字牌報警,220 kV運行開關無異常跳閘。500 kV系統及34號、61號、62號機組運行正常。
(1) 31號機組照明變低壓側開關跳閘。
(2) 一、二期脫硫部分設備跳閘:B磨機再循環箱攪拌器跳閘;制漿區坑泵攪拌器跳閘;給料箱攪拌器跳閘;脫水樓A側2號濾布沖洗水泵跳閘。
33號機大機A排煙風機跳閘。
三期主輔機設備運行正常,無設備異常跳閘。
(1) 220 kVⅠ,Ⅱ母母差保護裝置“復合電壓零序保護動作”。
(2) 220 kV線路廣代東線261、廣代西線262保護啟動,保護整組復位。220 kV廣豐一線263、廣豐二線264光纖保護“發信”和“接收”啟動。
(3) 220 kV故障錄波裝置啟動。通過故障錄波圖發現,故障期間,220 kVⅠ母、Ⅱ母電壓Ua(A相電壓)降低、3U0(零序電壓)增大,220 kV線路261,262,263,264電流Ia(A相電流)突變增大。通過故障波形曲線分析,故障持續時間約3個周波60 ms。
500 kV合環運行正常,無異常報警。
(1) 經咨詢調度,220 kV系統發生了外部系統故障,220 kV黃銅線單相接地,重合閘不成功。
(2) 該廠220 kV廣代東線261和廣代西線262均接至220 kV代市變電站,220 kV代市變電站經黃代線接至220 kV黃巖變電站,220 kV黃巖變電站經黃銅線接至220 kV銅堡變電站。
(3) 黃銅線發生A相接地故障,重合不成功跳閘,期間接地故障電流大,220 kV系統A相電壓跌落嚴重。
故障發生時,一、二期機組6 kV廠用電系統由220 kV啟備變供電。外部220 kV系統A相接地,引起6 kV廠用電系統電壓降低。查閱1號、2號啟備變故障錄波器顯示,220 kV側A相電壓最低降到45 %額定電壓。由此可以推斷廠用6 kV系統、380 V系統電壓亦相應嚴重降低。
經檢查,31號機組照明變額定容量400 kVA,低壓側額定電流577.35 A,接線組別為D/Yn-11。照明變低壓零序保護零序電流來自變壓器中性點零序CT,變比1 000/5,整定電流(一次值)及時間分別為200 A,0 s,但按照正確的定值應為1 000 A,0.4 s,整定錯誤。
220 kV系統外部發生A相接地故障,持續時間為60 ms,造成照明變低壓側三相電壓不平衡,從而引起三相電流不平衡。由于零序保護電流整定值偏小,不平衡電流達到零序保護電流動作值而啟動;同時由于保護時間誤整定為0 s,導致照明變低壓側開關誤跳閘。
該廠部分輔機設備控制電源引自380 V系統A相,外部系統故障引起電壓降低,使交流接觸器電磁吸力不足,接觸器自動釋放,從而引起部分設備跳閘。接觸器的釋放電壓視具體設備而定,用戶可以根據現場需要,選擇釋放電壓更低的接觸器,以滿足現場安全生產要求。據有關資料介紹,一般而言,釋放電壓越低,釋放時間越短。例如:對于交流接觸器,當電源電壓低于接觸器線圈額定電壓的50 %,時間超過1個周波(0.02 s)時接觸器釋放;當電源電壓低于80%,持續5個周波(0.1 s)時接觸器釋放。然而,對于安裝有防“晃電”保護的設備,在其“晃電”保護時間內,則不會發生跳閘。
(1) 重新整定照明變低壓側零序過流保護定值。按照DL/T 1502—2016《廠用電繼電保護整定計算導則》,低壓側中性點零序電流應躲過最大不平衡電流,同時與下一級零序電流保護配合;下一級無零序電流保護時,應與下一級相電流保護最大動作電流配合,以防止越級跳閘。重新整定照明變低壓側開關零序保護定值為1 000 A/0.4 s,高壓側綜保裝置內低壓側零序保護定值整定為1 000 A/0.7 s,以實現動作時間的配合。
(2) 恢復跳閘的設備運行。由于A相電壓突降太低,引起A相作為控制電源的交流接觸器返回,造成部分設備跳閘,對跳閘設備就地檢查無異常,重新啟動設備,恢復跳閘設備正常運行。
(3) 系統全面地檢查廠用電系統。發生異常跳閘的設備按照以上方法進行恢復,注意恢復設備運行前,按照設備啟動要求做好啟動前檢查確認工作,并做好相關記錄。
(4) 按照舉一反三要求落實整改。對31號機組照明變低壓側接地保護誤整定錯誤進行專題分析,落實整改責任、整改內容和整改時間,對于380 V低壓廠用電系統設備,按照重新計算制定的保護定值單進行保護整定。
(5) 配置抗“晃電”保護。為減小類似事件發生的影響,對由此跳閘會影響運行機組安全的重要負荷,應倒由運行機組廠用工作段提供電源,對于特別重要的負荷應考慮配置抗“晃電”保護。
(6) 加強與相連變電站的聯系。發生類似故障時,及時與出線或相鄰變電站取得聯系,溝通確認相關報警信息,并做好運行和維護檢查記錄。
(7) 嚴格執行調度規定。故障后及時匯報升壓站設備運行及故障報警情況,依據運行規程規定,逐步恢復跳閘設備的正常運行。
(8) 做好記錄和培訓。對保護跳閘信號進行復位,做好保護屏、控制屏、故障錄波等記錄。開展業務知識技能培訓,掌握外部系統故障造成廠內設備跳閘的檢查和處理方法。
發電廠外部高壓輸電線路故障會對發電廠廠用電系統帶來沖擊。如果廠用電設備如低壓廠用變壓器接地保護整定不當、輔機設備抗“晃電”性能不能滿足要求,則會引起這部分廠用電設備的誤跳閘,影響機組穩定運行,對此必須高度關注,認真分析廠用電設備防“晃電”性能是否符合要求,對于那些不滿足要求的設備采取針對性措施加以改進。以上案例的分析及采取的措施,可為發電廠提供一定的借鑒。