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煤炭智能制樣系統的驗收試驗

2021-08-17 05:40:18李陽芬簡燦輝阮國鑫丘招航廣東省工程技術研究所有限公司廣東廣州510000
化工管理 2021年20期
關鍵詞:智能分析

李陽芬,簡燦輝,阮國鑫,丘招航(廣東省工程技術研究所有限公司,廣東 廣州 510000)

0 引言

受各種因素影響,煤炭交易中存在非常多的質量爭議,對第三方檢測機構提出了新的挑戰和精細化的要求。采樣、制樣、化驗作為檢測工作中的三大關鍵環節,制樣介于采樣和化驗之間,其主要工作是在不破壞樣品代表性的前提下,把采集到的樣品粒度逐漸減小,重量也逐步減少,直到制備出符合化驗對樣品粒度、重量、均勻性等要求的分析樣,并保證整體原始樣品的物質組分及其含量不變。

目前煤炭的制樣多由人工操作單體設備完成,作業環境惡劣,粉塵、噪音、機械傷害等嚴重危害作業人員的身體健康。并且,批量巨大,作業人員勞動強度大,操作過程繁瑣。機械化作業、自動化控制,最大限度減少或者杜絕人為干擾,減輕人員勞動強度,改善作業環境,無人值守,也滿足煤炭質量驗收的大趨勢。隨著技術的不斷進步,智能制樣系統越來越得到用煤企業和第三方檢測機構的青睞,廣泛地應用于制樣工作中。

1 驗收試驗

自動制樣設備在應用前,必須通過具有資質的鑒定機構的精密度測定和偏倚試驗,出具合格證書后方能投入使用[1]。

作為用戶,以筆者所在單位采購的智能制樣系統為例,在驗收時也需做好以下幾方面自校驗工作。

1.1 留樣量及粒度是否合格

智能制樣系統制得樣品有全水樣、存查樣、分析樣。全水樣粒度≤6 mm,留樣量至少達到1.25 kg/份;存查樣粒度≤3 mm,留樣量至少達到700 g/份;分析樣粒度≤0.2 mm,留樣量至少達到100 g/份[2]。

根據GB/T 475—2008中的定義,標稱最大粒度指的是與篩上物累計質量分數最接近(但不大于)5%的篩子相應的篩孔尺寸。做粒度核驗時,準備6 mm、3 mm、0.2 mm的標準篩,各8組樣品。試驗結果如表1~表3所示。

表1 全水樣篩前質量及篩分結果

表2 存查樣篩前質量及篩分結果

表3 分析樣篩前質量及篩分結果

試驗結果表明:8個全水樣品質量均大于1.25 kg,達到國標要求。6 mm篩上物質量均大于5%,不符合國標要求。遂要求供應商更換一級破碎篩板,更換篩板后,按以上步驟再次做全水樣粒度篩分試驗,最終滿足國標要求的過篩率大于95%。存查樣品質量均大于700 g,全部通過3 mm圓孔篩,滿足國標要求。分析樣品質量均大于100 g,全部通過0.2 mm標準篩,滿足國標要求。

1.2 全水樣檢測結果是否存在顯著性差異

智能制樣設備同時制得兩份全水樣,其中一份記作A1,另一份記作A2,差值=A1-A2,進行8組試驗,試驗結果如表4所示。

表4 全水樣對比結果

試驗結果表明:智能制樣設備同時制得兩份全水樣,差值絕對值最大為0.2,符合國標重復性限的要求,同一個樣品縮分出來的兩份全水樣,檢測結果無顯著性差異[3]。

1.3 分析樣檢測結果是否存在顯著性差異

智能制樣設備同時制得兩份分析樣,其中一份記作B1,另一份記作B2,差值=B1-B2,進行八組試驗(檢測項目為干基灰分Ad、全硫St, d、高位發熱量Qgr, d),試驗結果如表5~表7所示。

表5 干基灰分對比結果

表7 干基高位發熱量對比結果

試驗結果表明:智能制樣設備同時制得的兩份分析樣,8組結果(干基灰分Ad、全硫St, d、高位發熱量Qgr, d)差值均符合國標再現性限的要求。同一個樣品縮分出來的兩份分析樣,檢測結果無顯著性差異[4]。

1.4 分析樣品是否達到空氣平衡狀態

分析樣品要求達到空氣干燥狀態方能進行檢測,根據GB/T 474—2008,空氣干燥狀態指的是煤樣在空氣中連續干燥1 h后,煤樣的質量變化不超過0.1%時,煤樣達到空氣干燥狀態[5]。

取四個智能制樣系統制得的分析樣,在實驗室環境下進行空氣干燥檢查,檢查結果如表8所示。

表8 分析樣品空氣干燥檢查結果

試驗結果表明:智能制樣設備制得的分析樣在空氣中連續干燥1 h時,煤樣的質量變化均超過0.1%,沒有達到空氣干燥狀態;在空氣中連續干燥2 h后,煤樣的質量變化沒有超過0.1%,達到空氣干燥狀態。所以,在試驗前,智能制樣設備樣品需先進行空氣干燥1~2 h再進行檢測。

1.5 一級、二級破碎樣品與分析樣品是否存在顯著性差異

將一級破碎樣品(6 mm)、二級破碎樣品(3 mm)[6]分別通過人工方式制成0.2 mm分析樣,記作C1、C2,智能制樣系統直接制得的0.2 mm分析樣記作C3, C1、C2分別與C3進行干基灰分Ad的對比,結果如表9、表10所示。

試驗結果表明:智能制樣設備同時制得的一級破碎樣品、二級破碎樣品,與0.2 mm分析樣比較,干基灰分Ad差值均符合國標再現性限的要求。樣品在縮分過程中均勻性一致。

表6 干基全硫對比結果

表9 一級破碎樣品與分析樣干基灰分的對比結果

表10 二級破碎樣品與分析樣干基灰分的對比結果

2 結語

智能制樣系統進行完上述驗收試驗,試驗結果合格的,可作為設備驗收的主要依據之一;試驗結果不合格的,將發現問題及時與供應商溝通,解決相應問題。如此,再經過有資質的鑒定單位進行整機綜合性能檢驗合格,則設備可通過驗收。

智能制樣系統成本較高,設計、制作時間長,在安裝調試階段必須嚴密把關,做好驗收、試運行工作,以使設備在加強樣品制備能力、降低員工勞動強度方面真正起到作用,提升公司的經濟效益。

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