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一起35 kV線路舞動放電導致的主變損壞

2021-08-13 11:53:42馬振京馬千里王愛麗
農村電氣化 2021年8期
關鍵詞:變壓器變形故障

安 寧,孫 燕,馬振京,馬千里,馬 宇,王愛麗

(1.國網鞏義供電公司,河南 鞏義 451201;2.國網滎陽供電公司,河南 滎陽 450100)

電力變壓器是電力系統重要的電能傳輸設備,但運行中經常受到各種外部故障電流的沖擊,尤其近區域的沖擊,已成為變壓器損壞的主要原因。繞組變形和匝間短路故障,嚴重威脅著電力系統的安全運行。

1 主變故障

1.1 情況介紹及設備參數

2016年1月24日12:12,某220 kV 1號主變重瓦斯動作,主變三側開關跳閘。故障前,35 kV二段母線及出線檢修,35 kV一段母線在1號主變運行,35kV所帶負荷大部分為水電專線,用電負荷約6MW,水電送出約40 MW。經檢查主變低壓繞組及鐵芯絕緣顯著降低,低壓繞組直流電阻偏差超標,低電壓短路阻抗相間互差超標,油色譜數據超標,初步判斷為主變內部故障。對35 kV線路巡線檢查,結果證實因線路舞動放電短路,造成主變低壓側內部故障。

變壓器為SFPSZ9-150000/220型變壓器,額定容量為150000/150000/75000 kVA,額定電壓為(230±8×1.25%)/117/(37±5%)kV,接線組別為:Ynd11,冷卻方式為:ONAN/ONAF/ODAF,出廠編號為:2002-56-65,2002年10月出廠,2003年10月投運。

1.2 保護動作檢查

2016年1月24日12:12:25,線路A、C相過流一段保護動作,距離一段動作,開關跳開,短路電流折算到一次側低壓繞組A相短路電流為8.8 kA,B相為4.4 kA;12:12:28,重合閘動作;12:12:28,A、B相過流一段保護動作、距離一段動作,過流加速段動作,開關再次跳開,短路電流折算到一次側低壓繞組B相短路電流8.7 kA,A、C相為4.3 kA;12:12:28,1號主變重瓦斯動作,跳開1號主變三側開關。

從保護動作信息可以看出,該主變在故障前遭受了2次低壓側相間短路故障,分別為低壓A、C相間短路和低壓A、B相間短路,兩次短路過程中A相分別承受8.8、4.3 kA,B相分別承受4.4、8.7 kA,C相分別承受4.4、4.3 kA的短路電流。

1.3 故障后試驗情況

故障后1號主變油色譜檢測數據乙炔已明顯增加,其中主變中部油樣乙炔15.86μL/L,底部油樣乙炔27.64μL/L,三比值102,屬于電弧放電,介質損及油色譜分析如表1所示。

表1 變壓器介質損和油色譜數據 μL/L

35 kV低壓側直流電阻三相偏差6%,B相低壓繞組直流電阻明顯小于AC相,低壓側繞組絕緣電阻0.01 MΩ;鐵芯絕緣電阻為0,高壓-低壓短路阻抗相間互差超標,其他試驗結果無異常,試驗結果顯示B相低壓繞組存在匝間短路,且與鐵芯之間的絕緣遭受破壞的可能性較大,直流電阻測試結果如表2所示。

表2 直流電阻測試數據

1.4 主變抗短路能力校核

220 kV 1號主變抗短路能力結果為高中壓側為A類,低壓側為C類。35 kV側可承受的短路電路有效值為7.5 kA,本次短路電流約為8.7 kA,達到變壓器抗短路能力的核算值,如表3所示。

表3 主變低電壓短路阻抗數

1.5 歷年遭受短路情況

近5年35 kV出線共發生78次線路短路故障。其中,2014—2015年35 kV線路開關一段保護動作切除故障31次(成功27次,重合不成功2次按切除故障4次計)。

31次故障中,有2次流過1號主變的電流達到7.2 kA以上,故障的發生時間和電流大小:2014年6月28日17:56,故障電流二次值約為24A,折算到35 kV側故障電流約7.2 kA,故障持續時間約為120 ms;2014年7月1日15:17,故障電流二次值約為25 A,折算到35 kV側故障電流約7.5 kA,故障持續時間約為120 ms。

上述2次的結果雖均小于低壓側可承受的短路電路有效值12.94 kA,但已達到允許短路電流值50%,為55.6%、57.9%。目前僅獲得最大故障電流的2次數據,如剩余27次中還存在一次,電流超過50%允許短路電流,則按照Q/GDW 11401—2015《輸變電設備不良工況分類分級及處理規范》規范性的要求,短路沖擊電流在允許短路電流的50%~70%之間,且次數累計達到3次及以上時,屬于一級不良工況,須要適時開展與繞組變形相關的試驗與檢查,同時由于不良工況的存在,會對變壓器的繞組產生變形影響。

2 解體分析

2.1 解體檢查

B相鐵芯柱下部有12級鐵芯片局部燒熔,且表面附著銅沫,鐵芯保護絕緣紙筒及撐條鏈破損嚴重,如圖1所示。每相繞組由外到內按高調線圈、高壓線圈、中壓線圈、低壓線圈、低調線圈排列,低壓線圈為自粘性換位導線。B相低壓繞組內部的多處絕緣件破損受污,有大量游離碳及絕緣紙屑;高調線圈、高壓線圈外表完好,線餅外觀整齊,無變形;中壓線圈外表完好,內部硬紙筒受擠壓開裂;低壓線圈多處扭曲變形,低壓線圈、低調線圈變形嚴重無法剝離;低壓線圈從上往下第26餅至末餅絕緣紙明顯破裂,存在大量游離碳;最末4餅完全散落、扭曲、熔融,部分線股斷裂;從下往上下第11~13餅低壓出線側附近有10 cm波浪狀變形;從上往下第6~8餅靠近A相側、第20~22餅靠近C相側存在匝間放電痕跡,絕緣紙碳化粘連。

圖1 B相調壓繞組燒毀

A、C相繞組外觀完好,外部圍屏受污染,存在少許游離碳;高調、高壓、中壓、低壓線圈外表完好,線餅外觀整齊,無變形。由吊罩解體檢查,B相低壓繞組已嚴重變形,存在多處匝間短路,且與鐵芯短接,檢查結果與現場試驗結果和油色譜分析吻合。

2.2 原因分析

綜合試驗數據和解體檢查情況,分析認為此次1號主變故障原因如下。

故障時該主變35 kV側線路為強陣風天氣,在強風作用下線路發生舞動,引起主變低壓側近區短路。該主變低壓側抗短路能力為C類,可承受的短路電路有效值為7.5 A,本次短路電流約為8.7 A,超過低壓線圈可承受短路電流值。

該主變歷年來曾多次遭受低壓側短路、重合閘沖擊,且其中可明確有2次短路電流超過變壓器允許短路電流值的50%,變壓器存在不良運行工況,故障前該主變可能已經存在一定程度繞組變形。

該主變在遭受第一次短路故障3 s后進行了重合閘操作,導致繞組在短時間內連續遭受2次短路電流的沖擊。線圈遭受突發短路時,在巨大軸向力的作用下線圈油隙墊塊中的油被擠出。在短路結束后,油隙墊塊須要經過的一定的時間吸油后,才能恢復原穩定狀態;在此期間,線圈機械強度尚未完全恢復,抗短路承受能力較低,再次遭受短路沖擊后低壓線圈出線部分(抗短路能力最弱)發生繞組變形造成匝間短路,引起主變重瓦斯動作。

3 問題整改

220 kV不同型號、容量的變壓器備品備件緊缺。1號主變發生故障后,在全省尋找變壓器備品,但最終備品變壓器的分接開關型式與原變壓器不一致,為無載開關。運維單位存在設備狀態評價工作執行不到位的問題。國家電網公司Q/GDW 169—2008《油浸式變壓器(電抗器)狀態評價導則》明確要求,變壓器遭受的短路電流和短路次數須參與評價,但歷年的設備評價工作中,上述2項數據均未在設備初評報告中反映。

運維單位存在35 kV線路運維管理方式過于粗放的問題。1號主變故障后,調取以往線路跳閘記錄發現,2014—2015兩年間線路一段保護動作切除故障31次,其中原因明確的僅有6次,其他跳閘原因均不明確,線路的運維管理方式過于粗放。近5年來35 kV出線共發生78次線路短路故障,運維單位未采取有效措施降低線路短路次數。達到1主變允許短路電流值50%以上可查短路次數為2次,運維單位未能按照Q/GDW 1168—2013《輸變電設備狀態檢修試驗規程》要求開展診斷性試驗。

存在變壓器抗短路能力動態評價技術措施缺失的問題。尚未建立一個行之有效的運行變壓器短路承受能力評估模型,開展變壓器抗短路能力的動態校核工作。存在變壓器繞組變形帶電檢測技術手段缺失的問題,目前對于變壓器繞組變形一般采用停電檢測手段,利用停電檢測手段難以實時確定變壓器繞組的狀態。變壓器繞組變形振動帶電檢測目前雖然已經在電網有所應用,但該檢測手段缺乏有效閾值判斷標準,同時檢測手段尚需通過進一步推廣應用進行完善。

220 kV主變抗短路能力動態校核及運維策略優化,建立和完善運行變壓器短路承受能力評估模型,制定不同抗短路能力類別變壓器的運維檢修策略。對220 kV主變中、低壓側線路短路故障排查分析,研究線路故障較多地區的主變中、低壓側加裝限制短路電流的電抗器;對遭受低壓側短路故障較多的220 kV變壓器開展動態抗短路能力評價,制定針對性防范措施。

開展變壓器繞組變形新型停電及帶電檢測技術應用研究工作,對于動態校核結果較差的變壓器,開展帶電振動測試和掃頻阻抗測試工作,完善振動和掃頻阻抗的繞組變形測試方法和閾值判斷標準,明確變壓器繞組變形情況,針對性開展返廠大修與更換。

開展220 kV及以上國產變壓器和存在異常情況的110 kV國產變壓器的特高頻局放帶電檢測探頭安裝工作,結合探頭安裝開展特高壓局放檢測,根據檢測結果對存在放電隱患的變壓器制定針對性的檢修預防措施。加強220 kV主變油色譜在線監測裝置運行情況排查工作,要求220 kV及以上變壓器均安裝油色譜在線監測裝置,對不能正常運行的在線監測裝置進行檢修。

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