段二坤
(晉能控股煤業集團燕子山礦,山西 大同 037001)
巷道在過地質構造時頂板出現冒漏區后,冒漏區圍巖穩定性差,圍巖破碎嚴重,在冒漏區采取傳統錨桿(索)支護時不僅施工難度大,支護危險系數高,冒漏區很容易出現瓦斯積聚現象等,而且冒漏區圍巖力學結構已發生改變,圍巖裂隙高度發育,構造應力在圍巖裂隙內產生卸壓擴張破壞作用,致使冒漏區圍巖附近產生環形圍巖松動圈。錨桿(索)支護僅可對局部破碎圍巖起到懸吊、組合拱(梁)作用,無法實現大面積破碎圍巖控制作用。對冒漏區圍巖采取合理有效的支護技術,對巷道安全快速掘進具有重要作用[1-5]。
晉能控股煤業集團燕子山礦2603運輸順槽位于306盤區,該巷道北部、南部均為實煤區,西部為306盤區大巷,對應上部無采空區,同層沒有小窯采掘活動。根據西一盤區采掘觀測資料,上覆侏羅系采空區與本層層間距200 m,掘進期間不受上覆采空區影響。
2603運輸順槽設計長度為2084 m,巷道掘進斷面為寬×高=4.5 m×3.5 m。巷道掘進煤層為石炭系5#煤層,煤層結構復雜,厚度穩定,煤層平均厚度為6.72 m,屬厚煤層,變異系數10.23%,系穩定煤層。煤層大致走向東西,傾向北,傾角為1°。
2603工作面運輸順槽已掘至780 m處,巷道掘至770 m處揭露一條F3逆斷層,斷層落差為1.8 m,傾角為42°。受F3斷層影響,巷道揭露斷層后頂板出現冒漏現象,冒漏深度達1.7 m。在冒漏區采用錨桿、錨索支護時頂板控制效果差,無法達到預期支護效果。
為了保證巷道安全快速過F3斷層應力區,提高冒漏區頂板穩定性,決定對冒漏區采取人工假頂支護。
(1)掘進巷道在過冒漏區時,對冒漏區頂板先采用錨桿、錨索進行支護,頂板永久支護到位后再進行人工假頂施工。人工假頂施工工序主要包括:錨索吊棚→鋪設道木→注漿填充等。
(2)冒漏區頂板永久支護施工完后,在冒漏區處施工錨索吊棚。每架錨索吊棚主要由3根長8.3 m、直徑21.8 mm錨索以及一根長4.2 m槽鋼組成,槽鋼上焊制三根直徑25 mm圓孔,孔間距為1.8 m。
(3)首先對冒漏區錨注錨索,每根錨索采用2支MSKC23/35型超快速錨固劑以及2支MSK23/60型快速錨固劑進行聯合錨固。錨索攪拌時間為48 s,凝固時間為90 s,等待時間為480 s。錨索垂直頂板布置,同一排錨索中心線與巷幫垂直。
(4)錨索錨固后,保證錨索外露端超出巷道設計頂板位置0.3~0.4 m,然后在錨索外露端安裝槽鋼,并采用鎖具進行緊固。槽鋼安裝后保證槽鋼平面與巷道設計頂板齊平。
(5)相鄰兩架錨索吊棚間距為1.0 m,每三架錨索吊棚為一組。第一組錨索吊棚施工完后,依次在錨索吊棚上方平鋪鋼筋網、風筒布、道木、半圓木,如圖1所示。道木長度為2.5 m,半圓木長度為3.8 m。

圖1 2063運輸順槽冒漏區人工假頂支護平、剖面示意圖(單位:mm)
(6)道木與半圓木成“井”型布置,直至道木與冒漏區頂板接觸嚴實,并使用張拉機具對鎖具進行預緊,確保假頂牢固可靠。
(7)道木鋪設接頂后,采用注漿泵對假頂間隙處填充羅克休填充劑。該注漿材料具有膨脹率高、凝固速度快、阻燃效果好等優點。
為了保證人工假頂施工質量及施工安全,假頂施工期間必須采取合理有效的安全技術措施。
(1)錨索吊棚施工前必須對頂板施工窺視孔,窺視孔深度不得低于5.0 m,窺視孔施工時必須準確記錄鉆孔每段巖性情況,確保錨索錨固在穩定巖體內。
(2)吊棚錨索錨固后,確保錨索錨固力不低于470 kN,并進行錨索拉拔試驗。同一排三根錨索水平投影應在同一條直線,且與巷幫垂直,錨索允許偏角控制3°以里。
(3)在進行人工假頂施工時,由于巷道相對較高,為了保證施工安全,需在巷道內搭設工作盤。工作盤采用直徑為300 mm原木進行搭設,工作盤搭設長度為2.0 m,高度為1.8 m,工作盤搭設必須牢固可靠。
(4)人工假頂施工期間,若冒漏區頂板破碎嚴重無法及時控制時,需對冒漏區頂板采取注漿加固。注漿孔深度為5.0 m,每排布置2個注漿孔,注漿液采用馬麗散混合液。該注漿材料能夠快速滲透至破碎巖體裂隙內并進行充分粘接加固。
(5)在人工假頂處每隔10 m安裝一臺YHW300型頂板離層儀,安排專人進行觀察。若人工假頂出現下沉且下沉量達0.3 m時,應及時在假頂下方支設密集矩形鋼棚,鋼棚間距為1.0 m。
(1)施工工藝簡單。人工假頂施工工藝相對簡單且取材方便,與架棚、注漿等加固技術相比,人工假頂施工成本費用低,勞動強度低,而且可應用于不同地質條件的采掘工作面中,應用范圍廣。
(2)支護效果好。與傳統矩形鋼棚支護相比,人工假頂支護斷面大,而且人工假頂對頂板蠕動變形適應性強,具有很好地讓壓支護效果,有效防止了傳統鋼性支護時頂板下沉變形后支護失效現象。
(3)防止瓦斯超限。2063運輸順槽冒漏區最大高度達1.7 m,巷道預留頂煤厚度為3.2 m,若冒漏區采用傳統錨桿(索)支護,冒漏區很容易出現窩風現象,在高溫氧化作用下很容易出現煤層自燃以及瓦斯積聚現象;而采用人工假頂技術后,對高冒區進行充分填堵,有效防止了瓦斯積聚以及隔絕空氣對高冒區煤體氧化作用。
截至2020年5月18日,2063運輸順槽已掘進至840 m,完全通過了F3斷層應力區,應力區架設人工假頂長度為41 m。人工假頂施工完后,在假頂處頂板每隔15 m安裝一臺頂板下沉觀測儀,通過20 d觀察結果,如圖2所示。

圖2 人工假頂后2063運輸順槽冒漏區頂板變形曲線圖
由圖2可知,2063運輸順槽高冒區人工假頂施工完后,在0~8 d范圍內頂板變形量呈直線上升,到第8 d頂板下沉量達290 mm。在該區段時間內冒漏區圍巖蠕動變形嚴重,導致頂板下沉量相對較大。在8~12 d范圍內頂板下沉量逐漸降低,到12 d頂板下沉量為330 mm。在該區段時間內,人工假頂對變形頂板起到耦合支護作用,有效控制了頂板下沉;在12 d后頂板下沉現象得到完全控制,頂板趨于穩定。
燕子山礦掘進管理部對2063運輸順槽冒漏區采取人工假頂技術后,有效控制了冒漏區圍巖破碎、下沉現象,防止了冒漏區瓦斯積聚現象,保證了巷道安全快速過斷層應力區,為其他采掘工作面過類似地質構造提供了實踐支護依據,取得了顯著應用成效。