吳 博
(山西鄉寧焦煤集團臺頭煤焦有限責任公司,山西 臨汾 042100)
受成巖環境和沉積過程的影響,我國煤系地層中部分巖體成巖質量差。在該類巖體中施工的巷道具有自穩時間短、巷道變形量大、變形時間長的特點,極易出現離層甚至冒頂,給煤礦安全生產帶來隱患[1-5]。臺頭煤業2號煤層頂板中存在一層軟弱夾層,采用常規的錨桿索支護后,工作面順槽礦壓顯現劇烈,維護工程量大,影響了煤礦的正常生產。
臺頭煤業位于山西省臨汾市,7202工作面位于+790 m水平,地面標高+1187~ +1020 m,井下標高+820~ +840 m。工作面開采2號煤,煤層厚度2.80~3.00 m,平均厚2.90 m,全區穩定可采。煤層頂底板結構如圖1。

圖1 2號煤頂底板巖性
7202工作面回風順槽沿煤層底板掘進。巷道掘進斷面為4700 mm×3100 mm(寬×高),設計掘進長度1100 m。
原工作面順槽掘進后斷面收縮率大,對生產造成了一定的影響,主要變形特征為:
(1)變形速度快
頂板保持穩定的時間較短,變形劇烈,來壓快?,F場觀測表明,頂板最大變形速度可達70 mm/d。在掘進過程中就會出現頂板冒落的現象,支護不及時極有可能造成大范圍冒頂。
(2)初期變形量大
弱膠結巷道在掘進后頂板表現出明顯的非線性特征,巷道開挖后一周內的變形量達到變形總量的60%以上。
(3)變形時間長
巷道掘進后,巷道頂板及兩幫急劇變形,頂板變形速度穩定的時間可達35 d以上。持續觀測表明,60 d后頂板仍以0.60 mm/d的速度下沉。
(4)部分支護構件發生破壞
部分地段的錨桿托盤外翻,甚至桿體斷裂,錨索托盤被吸入頂板,局部出現裂紋等,在斷層、破碎帶等不良地質構造附近尤為明顯。
頂板中的軟弱夾層存在是造成巷道變形大的主要原因,如圖2所示。7202回風順槽軟弱夾層位于巷道頂板以上2 m左右,處于錨桿錨固區域的邊緣。沿軟弱夾層的上下邊緣容易發生脫離,從而出現離層甚至冒頂。夾層為松散破碎的巖塊,強度低,不利于圍巖形成穩定的自承載結構。

圖2 軟弱夾層位置示意圖
另外錨桿索等出現桿體斷裂,說明桿體材料的力學性能選取不合理,圍巖載荷超過了桿體的極限強度,支護體破壞以后,對圍巖的控制水平降低,造成圍巖承載能力不能充分發揮,巷道變形量大。
對含軟弱夾層頂板的巷道支護,主要包括強化巖體強度、強化錨桿支護性能和強化圍巖的承載結構等方面。
(1)強化巖體強度
研究表明,對于巷道周邊處于低圍壓狀態下的巖體,其強度與圍壓大小成正比例關系。隨著圍壓的增大,圍巖的承載能力增強。巷道掘進后,及時安裝高預應力錨桿,改善淺部巖體的受力狀態,通過錨桿的抗剪阻滑作用,避免裂隙的擴展,提高承載能力。
(2)錨桿承載性能強化
在提高錨桿桿體強度的同時,采用高剛度的護表材料及相關附件,巷道掘進初期提供高支護力,在頂板圍巖的后期變形中實現高增荷,保持頂板穩定。
(3)頂板圍巖結構的強化
將巷道表面淺部圍巖承受的高應力向巷道頂板深處轉移,將淺部圍巖和軟弱夾層與深部圍巖連接到一起,以多種形式的聯合支護提高頂板的整體性,促進承載結構的強化,利用不同支護體和圍巖的相互作用,減少頂板的松動破壞。
針對7202回風順槽的變形特點及變形機理分析,確定采用高強錨桿和錨索桁架的聯合支護方式。
(1)高強錨桿支護體系
在采用高強度錨桿桿體的同時,增加樹脂藥卷的用量,同時選用高強度托盤,優先選用鋼帶護頂等,提高錨桿支護體系的護頂能力,減少由于頂板下沉引起的破壞,提高巷道頂板的整體性。
(2)錨索桁架支護系統
錨索桁架是一種主動支護方式,利用連接件將兩根錨索連接到一起,通過施加預緊力在巷道頂板淺部形成擠壓加固層,提高頂板的抗彎能力。由于錨索桁架的錨固點位于巷道上方的穩定巖層內,因此,隨著頂板的下沉,錨索桁架的支護阻力隨之增大,對頂板的擠壓作用增強。當受載超過桁架的工作阻力時,錨固點內移,應力重新分布,達到新的平衡。
根據7202工作面的實際情況,結合工程類比等方法,確定回風順槽支護方案如圖3。

圖3 7202回風順槽支護設計(單位:mm)
(1)高強頂錨桿系統
頂錨桿為Ф25 mm×2400 mm高強螺紋鋼,牌號為BHRB500。錨桿間排距800 mm×800 mm,每排布置6根,中間4根垂直頂板。錨桿使用加厚螺母和拱形調心托盤,配三卷Z2360樹脂藥卷全長錨固,錨固力不得低于200 kN,預緊扭矩不得小于220 N?m。每排錨桿用Q235鋼材制作的W鋼帶連接到一起,鋼帶厚度為5 mm。頂網為6 mm鋼筋制成的金屬網,網格100 mm×100 mm。
(2)桁架錨索支護
頂錨索全部采用桁架的形式,錨索為1×19結構,規格Ф22 mm×7500 mm,鉆孔深度6.0 m,距兩幫各1100 mm,錨索桁架底部跨距為2500 mm,向巷道兩幫方向傾斜15°,排距為800 mm。每根錨索采用4卷Z2360樹脂藥卷加長錨固。
(3)巷幫支護
幫錨桿為Ф20 mm×2200 mm 的左旋無縱筋螺紋錨桿,牌號為BHRB335,間排距800 mm×800 mm,最上位錨桿距頂板300 mm,向上傾斜15°布置。巷道每排布置4根錨桿,用梯子梁連接。每根錨桿用兩卷Z2360樹脂藥卷錨固,錨固力不低于120 kN,預緊扭矩不低于200 N?m。
7202工作面回風順槽掘進過程中,每隔50 m設置一個測站,記錄巷道頂底板移近量和兩幫收斂量,同時安設離層指示儀,淺部基點取2.0 m,深部基點取6 m。
以3號測站為例,該測站觀測到的巷道變形情況如圖4。

圖4 3號測站巷道變形觀測結果
由觀測結果可以看出,在該支護方式下,巷道變形時間仍然較長,掘進30 d左右變形基本穩定,但巷道頂板下沉量小,最大下沉量45 mm,較之前的工作面順槽減沉60%以上。最大底鼓量23 mm,兩幫收斂20 mm,對生產影響較小。
離層觀測數據表明,巷道掘進后,離層增長速度慢,并且10 d左右達到穩定,頂板總離層量在20 mm以內,主要為淺部離層,桁架錨索錨固的深部頂板穩定,離層值較小。
在錨桿端部安裝錨桿測力計,對錨桿錨固力進行監測。監測表明,與巷道表面圍巖同步,巷道掘進35 d后,錨桿錨固力達到穩定值。頂錨桿最大受力為359 MPa,幫錨桿最大受力為273 MPa,低于錨桿的屈服強度,未有錨桿及支護體損壞的情況。
(1)臺頭礦2號煤工作面順槽具有變形速度快、變形量大、變形時間長的特點,而頂板軟弱夾層的存在及支護材料的選取不合理是主要原因。
(2)頂板含軟弱夾層巷道的變形破壞原因在于夾層本身的強度低,膠結性差,沿層面極易產生離層破碎區,導致支護體系失效。
(3)通過采用錨索桁架、高強錨桿及配件等實現了對巖體強度和頂板圍巖結構的強化,在7202工作面回風順槽取得了較好的支護效果,可為類似條件下的回采巷道支護提供參考。