趙曉麗
(華陽新材料有限責任公司 選煤質量管理中心二礦站,山西 陽泉045000)
華陽新材料二礦選煤廠建設于1966年,經過多次技改后,目前生產能力提升至810萬t/a[2]。該選煤廠是大型現代化的選煤廠,針對選煤廠在選煤過程中因破碎、篩分等工序產生大量粉塵危害工人健康的問題,特別是針對在破碎車間題。在選煤廠破碎車間增設噴霧降塵系統,加裝收塵罩,使用噴霧降塵與脈沖布袋除塵互為補充的方式,徹底解決了選煤工作中的環境污染問題,選煤廠洗選系統工藝流程如圖1所示[3]。

圖1 二礦選煤廠洗選系統工藝流程Fig.1 Coal preparation plant washing system process flow
原煤失水大,煤質易碎,多次摔落成微小顆粒,從而分離成粉塵。皮帶運行中運行速度大造成原煤灑落在空氣中變成粉塵,轉載點落差大和皮帶運行速度大造成選煤粉塵污染。
機械袋式除塵器引風能力不足,袋式除塵器收塵過量造成粉塵在破碎車間擴散和沉降。篩分、破碎設備的封閉性能差,在破碎、篩分、轉載過程中產生大量粉塵從而導致粉塵污染。
原除塵系統無法滿足現狀,在除塵源點基本處在沒有或者半密閉情況,導致塵源擴散,同時原噴淋設置配置不合理,雖然在振動篩和破碎機周圍有噴淋設備但是噴淋方法不當,沒有達到降塵效果。
噴霧降塵是因為浮游于空氣中的粉塵污染性大,對人體健康造成隱患,人體吸入后容易造成塵肺病。因此將浮游在空氣中的粉塵與水霧相結合,使二者結合后的顆粒因為重力作用下降而實現降塵目的。
在煤流的每個轉載點上安裝高效微細霧化噴嘴,由系統依據含塵量的多少控制噴射粒徑為20~40 um的霧化液,使帶有煤塵的空氣和噴射出的水霧微小顆粒結合,粉塵被高壓水霧產生的“水珠”吸附[4]。帶有“水珠”的煤塵不斷運動由小變大由“小微團”變為“大微團”,并在重力作用下降落地面實現霧化降塵的目的[5]。
根據二礦選煤廠洗選環節轉載點的粉塵產生情況,在振動篩、皮帶輸送機機頭、破碎機、給煤機等多個環節設置了噴霧降塵裝置,如圖2所示。

圖2 噴霧降塵系統的示意Fig.2 Spray dust removal system
振動篩進料口和后排各安裝2個噴嘴,在篩網篩面安裝噴嘴2個。在破碎機進料口位置加裝噴霧降塵系統和高壓噴霧噴嘴各1個[6]。
對每個皮帶輸送機的機尾進行封閉,并安裝2個高壓噴霧噴頭,在皮帶輸送機中部檢查門安裝2個高壓噴霧噴頭。對每個皮帶機進料口進行封閉并安裝2個高壓噴霧噴頭,同時根據輸送機情況自動控制噴霧降塵系統的開關,如圖3所示。

圖3 皮帶輸送機高壓噴霧噴頭降塵安裝Fig.3 Dust removal installation of high pressure spray nozzle of belt conveyor
對選煤廠202給煤機首先按照相關要求進行密閉,同時安裝高壓噴霧噴頭,并根據給煤機的工作情況,控制噴霧降塵系統的工作狀態。
在破碎機的進料口、出料口和皮帶輸送機機頭、機尾安裝的設施相同。在破碎機導料槽中部位置的落煤管中安裝高壓噴霧噴嘴,噴嘴方向和煤流方向同向。在破碎機日常工作中,煤炭進入進料口產生的煤塵由機頭兩個噴頭進行噴霧降塵;破碎完畢,出料口處經過轉載,除塵系統根據擋板位置開關噴嘴數目實現噴霧除塵[7]。破碎機處噴霧降塵系統如圖4所示。破碎機出口噴嘴破碎機室噴嘴

圖4 破碎機高壓噴霧噴頭降塵安裝Fig.4 Dust removal installation of high pressure spray nozzle of crusher
破碎車間的噴霧降塵系統由皮帶輸送機、煤流與測速裝置、煤炭濕度測量設施和破碎機噴霧降塵裝置各個環節組成。該系統主要由水管管路和控制系統包括輸水管、高壓噴霧噴頭、測速與煤流傳感器等裝置構成[8]。以皮帶輸送機頭、機尾,破碎機出入口等地方為噴霧點,各部件的功效如下。
(1)煤流傳感器。皮帶輸送機開啟后,噴霧降塵系統按照煤流傳感器接收到有煤流通過的信號,打開每個皮帶輸送機出料口的高壓噴霧噴嘴進行工作。
(2)測速傳感器。測速設施接收到皮帶輸送機在空載或因故障負荷停機時,系統馬上關閉噴霧降塵系統。
(3)煤炭濕度測量裝置。噴霧降塵系統有煤流通過時,降塵系統按照外部皮帶輸送機的運行信號判別煤流方向,按照煤炭濕度測量裝置測試出的原煤濕度,控制噴霧的噴頭給水量,保證原煤濕度在可控范圍內[9]。
(4)噴嘴安裝裝置。依照噴霧降塵轉載點的方位與煤流參數,安裝高壓噴嘴數量,實現有效降塵。
改造后噴霧除塵系統運行穩定,加裝噴霧降塵裝置有效降低了煤塵粉含量,除塵效率達到99%以上,粉塵排放口都達到了環保標準,有效地降低了破碎車間各個工藝流程中的粉塵濃度,有效抑制了洗選生產的工作環境中的粉塵量,確保了煤炭企業工人的身體健康[10]。