吳廣忠, 董雪蓮,霍振軍
(1.青島高測科技股份有限公司,山東 青島 266100;2.思高特自動化設備(青島)有限公司,山東 青島 266100;3.青島建誠偉業機械制造有限公司,山東 青島 266100)
當前我國在氣動系統上每年的耗電量高達2 000億度以上,企業在氣動技術使用中普遍存在著效率偏低、浪費嚴重、節能意識淡薄等問題,超過90% 的氣動系統都有20%以上可節能的空間。
氣動系統的節能要從壓縮氣體的產生、傳輸和使用三個環節入手。按照用最少投資獲取最大效果的原則,節能的三個環節排序為:①現場用氣的合理性(使用);②壓縮空氣管理(傳輸);③空壓機優化(產生)。其中現場用氣的合理性是節能的關鍵。
壓縮空氣的成本主要是電費成本,大體的估算公式為:

(1)
通常電費為0.7元,效率系數取0.8,以額定功率250 kW、額定排氣量40 m3的空壓機為例,其單位能耗=(250×0.7)/(40×60×0.8)=0.09 元/m3。
一般企業的壓縮空氣綜合成本在0.1元/m3(ANR)以上。空壓機輸出壓力與運行電費是有一定關系的,對于螺桿式、活塞式空壓機而言,通常降低0.1 MPa輸出壓力,可以使空壓機的用電量節省7%~10%。
一般使用壓縮氣體的場合普遍存在幾種現象:①泄漏;②吹氣;③壓力損失;④低壓化;⑤間歇控制。
工業中不應該流出或漏出的物質或流體流出或漏出機械設備以外,造成損失,稱之為泄漏。泄漏處的孔徑d2與泄漏量Q之間有一個對應數據關系,其計算依據是一個經驗公式,即:
Q=83×d2×(P+0.101 3).
(2)
其中:P為噴嘴壓力。
公式(2)是一個經驗數據的估算,還可以使用一些精確的測量泄漏量的儀器,如表1所示。

表1 流量測試儀器
造成泄漏的原因主要有兩方面:①由于機械加工的結果,機械產品的表面必然存在各種缺陷和形狀及尺寸偏差,因此,在機械零件連接處不可避免地會產生間隙;②密封兩側存在壓力差,工作介質就會通過間隙而泄漏。消除或減少任一因素都可以阻止或減少泄漏。就一般設備而言,減小或消除間隙是阻止泄漏的主要途徑。
吹氣是指的一種動作,泛指將管路內的氣體排放到外界。吹氣的主要功能有:①除塵、除水、干燥、降溫;②分離;③吹出;④貼附,噴涂。吹氣存在3個問題:噴嘴末端的壓力損失高、吹氣供給壓力選擇不當和無工件時仍然吹氣。
2.2.1 噴嘴末端的壓力損失高
噴嘴末端壓力損失大導致供氣壓力高,供氣壓力高導致耗氣量大,耗氣量大導致耗能多。改善這個問題的對策如下:
(1)通過加裝噴嘴,減少下游有效截面積,降低流量,提高噴出的氣體壓力。其原理類似于我們張大嘴去吹氣和收攏嘴去吹氣的差異。噴嘴口徑和流量的關系如表2所示,在距工件距離不變、噴出壓力不變的前提下,通過更改噴嘴的口徑,對應噴出的氣體流量需求。

表2 噴嘴口徑和流量的關系
(2)通過采用低壓損元件增大上游有效截面積。按照1 min吹氣一次,每次20 s,工作時間8 h/d×300天計算得出的噴嘴形式與年耗氣量的關系如表3所示。通過表3中的數據可以直觀地看出,采用氣槍配長噴嘴年耗氣量明顯降低,間接地表征出供給壓力有所降低。

表3 噴嘴形式與年耗氣量的關系
2.2.2 吹氣供給壓力選擇不當
不是說供給的氣壓越高越好,吹擊力是與噴嘴的直徑和距工件的距離相關的。此問題的改善建議是:按照功能需求合理供壓。
2.2.3 無工件時仍然吹氣
大多企業都不太在意吹氣的休息問題,沒有工件時是需要休息的,哪怕是僅僅1 s、2 s,但是日積月累就多了。此問題的改善建議是:使用合適的機械閥、電控閥、氣控閥,使得無工件時停止耗氣。
壓力損失顧名思義就是氣體壓力沒有被用于有益的工作,而是無端地損失浪費了。導致壓力損失的兩個主要原因是:①主管路管徑小導致的壓力損失,如圖1所示;②過濾器濾芯阻塞導致壓力損失,壓縮空氣過濾器濾芯會隨著使用時間增長而慢慢堵塞,導致進出口壓力差增大,空壓機需要更多工作來彌補此部分壓力損失,花掉更多的電費。

圖1 管子直徑與壓力損失的關系
低壓化是指氣源的輸出端和主管路應采用低壓傳輸的原則,它和常規意識的高壓輸出可以抵消壓降的思路是完全相反的。其實在整個氣路中需要達到高壓的位置并不是很多,大多低壓就可以滿足。所以,可以使用整體低壓、局部增加的策略來滿足不同位置的要求。僅少量位置需要高壓,可以降低空壓機輸出的壓力,有效降低空壓機運行電費。另外,減壓閥的穩壓功能也同樣不可忽視,同樣流量下,穩壓特性越好,對上游壓力的需求越低。
間歇控制是指氣路系統該休息時就得休息,和無工件時仍然吹氣所表達的意思有些相近。另一方面,間歇控制還闡述了一個停止的概念,引申為截止,阻斷氣路氣體的傳輸,例如當管路出現泄漏點時,要么及時處理好泄漏的位置,要么設備停機直接截止氣路,同樣可以起到節約能源的作用。有些時候,由于手動氣源開關位置偏僻,容易被忽略且操作不便,可以引進一種可與電源開關聯動的截止閥。
在常規的氣路中耗氣量最大的是真空元件,真空發生器在工作時是持續耗氣的。以某企業的一套真空裝置為例,說明采用間歇控制前、后的節能效果。采用雙級噴嘴技術,可以提高真空效率,需要真空時才給真空發生器供氣,真空壓力達到時便自動停止。按照每天工作24 h,每年工作300 d,電費成本0.1元/m3來計算。有無采用間歇控制經濟效益比較見表4。

表4 有無采用間歇控制經濟效益比較
由表4可以看出:采用間歇控制后發生器每年節省成本2 328.2元,壓縮空氣運行成本消減88%。
通過本文的分析,了解了如何正確合理地利用壓縮空氣能源,即減少流量和壓力損失、利用正確的氣路控制元件、控制氣體合理輸出,節能空間大,成本投入小,經濟效益可觀。