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大型線節(jié)能環(huán)保新舉措

2021-07-27 10:47:30張海生孫少華王君珂
山西冶金 2021年3期
關(guān)鍵詞:煙氣系統(tǒng)

張海生,孫少華,劉 楊,劉 凱,王君珂

(唐山中厚板材有限公司型鋼部,河北 唐山 063000)

唐鋼中厚板型鋼線步進式加熱爐采用煤氣、空氣雙蓄熱燃燒、集中換向控制技術(shù);平均CO排放濃度2.4~3.1萬mg/m3。

由于蓄熱式燃燒特殊的工藝特點,在燃燒換向時,煤氣噴口和換向閥之間管道的煤氣會被直接排到大氣中,不僅污染了周邊環(huán)境,而且也造成煤氣浪費。

經(jīng)現(xiàn)場儀表監(jiān)測,換向工藝過程中,通過煤氣側(cè)排煙損耗2640 m3/h高爐煤氣,一天約損耗6.336萬m3的高爐煤氣,通過煙氣反吹工藝對盲區(qū)煤氣進行吹掃置換,可解決煤氣浪費以及CO向大氣排放造成的環(huán)境污染問題。

1 型鋼部產(chǎn)線簡介及現(xiàn)狀

唐鋼中厚板材有限公司擬建設(shè)一條大型型鋼生產(chǎn)線,年生產(chǎn)型鋼成品80萬t。生產(chǎn)線配置步進梁式加熱爐2座。

該生產(chǎn)線布置在中厚板現(xiàn)有軋鋼廠的西部,從西向東依次布置連鑄機、加熱爐、軋機等。

唐鋼中厚板型鋼生產(chǎn)線選擇連鑄-熱送-連軋的工藝路線,生產(chǎn)主要產(chǎn)品有:角鋼、槽鋼、工字鋼、礦用U型鋼、球扁鋼、L型鋼、乙字鋼、圓鋼、方鋼、U型鋼板樁等。

現(xiàn)型鋼部產(chǎn)線加熱爐建成1座,還有1座待建,其中由于采用現(xiàn)有加熱工藝,在換向間隙有大量的CO排向大氣,既造成了環(huán)境的破壞又浪費了能源。

2 煙氣反吹工藝

由煤煙煙道抽取一定數(shù)量的煙氣,經(jīng)反吹風(fēng)機加壓后通過反吹系統(tǒng)管道輸送至各煤氣三通閥下部的煤氣/煙氣共用箱體中,在煤氣三通閥由供氣狀態(tài)切換至排煙狀態(tài)前,將共用管道中的殘留煤氣吹掃進入爐膛進行二次燃燒,然后再正常進入排煙狀態(tài),二次燃燒既節(jié)約了能源又降低煙氣中CO含量,減少環(huán)境污染。

2.1 蓄熱式加熱爐現(xiàn)狀分析

蓄熱燃燒技術(shù)已經(jīng)普遍應(yīng)用于各種類型的工業(yè)爐窯,該燃燒技術(shù)可以使低熱值煤氣如高爐煤氣、轉(zhuǎn)爐煤氣、發(fā)生爐煤氣等通過蓄熱技術(shù)直接用于坯料加熱,無需摻混其他高熱值煤氣,且蓄熱燃燒技術(shù)可以實現(xiàn)煙氣的極低溫度排放,最大程度上實現(xiàn)了余熱回收,達到節(jié)能效果。

然而,應(yīng)用蓄熱燃燒技術(shù)的加熱爐,普遍存在的問題:每次換向閥切換,一組(側(cè))燒嘴由燃燒狀態(tài)轉(zhuǎn)變成排煙狀態(tài)時,換向閥到蓄熱式燒嘴之間的煤氣就會被排煙系統(tǒng)抽走,該區(qū)域我們稱之為“公共區(qū)域”;只要是采用蓄熱燃燒技術(shù)的加熱爐,該問題即普遍存在,因為蓄熱燃燒是以換向閥的頻繁換向為基礎(chǔ),利用燒嘴內(nèi)的蓄熱體來儲存熱量并實現(xiàn)極限回收的,所以,換向閥至燒嘴之間的“公共區(qū)域”是必然存在的。

2.2 產(chǎn)生問題及潛在風(fēng)險

煤氣直接排出而無法得到有效利用,造成能源的浪費和企業(yè)生產(chǎn)成本的增加。

煤氣直接排出會造成大氣污染,在環(huán)保壓力日趨嚴峻的今天,這必將會對企業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生影響。

煤氣介質(zhì)一般會含硫等物質(zhì),混合在煙氣中,會對管路系統(tǒng)、閥門等元件造成腐蝕和損壞。

瞬間排煙過程存在爐內(nèi)高溫?zé)煔馀c燒嘴內(nèi)的煤氣混合的可能,當(dāng)煙氣中含氧量過高時,容易與蓄熱體內(nèi)的煤氣發(fā)生二次燃燒,造成蜂窩體燒熔、斷裂、變形以及扭曲,最終導(dǎo)致堵塞。

2.3 反吹系統(tǒng)的優(yōu)點

根據(jù)換向時間計算,約可節(jié)能2%~3%,此部分煤氣全部送入加熱爐爐內(nèi)進行燃燒,一定程度上利于降低能源消耗,降低生產(chǎn)運營成本。

由于公用管的煤氣全部被吹入爐內(nèi),故最大程度上降低現(xiàn)有的集中換向加熱爐的CO排放問題,滿足環(huán)保監(jiān)測要求;(如果加熱爐爐內(nèi)燃燒狀態(tài)良好,基本可實現(xiàn)CO的零排放)。

延長蜂窩體使用壽命當(dāng)燃燒側(cè)燃燒結(jié)束后,煤氣燒嘴和煤氣管道內(nèi)存在大量的煤氣,燃燒變排煙狀態(tài)后,煙氣中有未參與燃燒的空氣(根據(jù)加熱爐燃燒情況空氣數(shù)量不等),與煤氣燒嘴內(nèi)和煤氣管道中的煤氣混合,達到燃燒所需的條件后(溫度、空間和混合比例),會產(chǎn)生二次燃燒現(xiàn)象,此火焰瞬間溫度可達1000℃多,當(dāng)每換向一次便有可能出現(xiàn)一次二次瞬間燃燒,造成蜂窩體前端的損壞現(xiàn)象,以至于最終影響加熱爐的正常運行,被迫停產(chǎn)維修。而利用反吹技術(shù)之后,此情況將不復(fù)存在。

利用煙氣反吹的方案對爐內(nèi)氮氧化物的生成無任何額外影響,且相對氮氣吹掃方案,該方案無論是生產(chǎn)運營還是操作更為安全簡便。

3 煙氣反吹系統(tǒng)應(yīng)用及效果

3.1 原有系統(tǒng)密封性要求

蓄熱燃燒技術(shù)中的頻繁換向技術(shù),強化了加熱爐內(nèi)的爐氣循環(huán),均勻爐子的溫度場,提高了加熱質(zhì)量。

由于本項目屬于改造項目,在保證施工工期及改造費用的前提下做最小改動,保留原有兩位三通閥,因此對原有兩位三通閥密封圈進行更換,保證其中煤氣及煙氣密封性良好,無泄漏,新增兩通閥與三通閥相連接保證煙氣回流,對整套三通閥組、兩通閥組密封性要求更高。該換向技術(shù)所使用的換向閥,需要考慮其密封性能(尤其是長時間使用后),因為正常排煙時,換向閥內(nèi)漏也會造成煤氣直接從排煙系統(tǒng)排出造成能源浪費和環(huán)境污染,系統(tǒng)連接圖如圖1所示。

圖1 系統(tǒng)連接圖

3.2 安全性保證

新增煙氣反吹系統(tǒng)系統(tǒng)管路中介質(zhì)為加熱爐煙氣,其安全性必要性必須得到嚴格保障,因此在程序設(shè)計中必須要考慮與其相關(guān)因素做連鎖保護,有效地保證在不滿足條件的前提下整個煙氣反吹系統(tǒng)及時切出,防止對原加熱爐燃燒系統(tǒng)造成影響及安全危害。

3.2.1 設(shè)置可靠切斷裝置

設(shè)置管網(wǎng)可靠隔斷裝置,在吹掃風(fēng)機的入口安裝手動金屬密封蝶閥、風(fēng)機出口的“煙氣反吹煤氣”管道上安裝電動蝶閥、氣動快切閥、氣動調(diào)節(jié)閥等設(shè)備,保證系統(tǒng)離線時與原煤煙系統(tǒng)隔絕開,吹掃風(fēng)機可獨立檢修。

3.2.2 配套安全聯(lián)鎖保護功能

1)爐溫連鎖。爐溫低于650℃時,系統(tǒng)自動切出并禁止投入運行。

2)系統(tǒng)工作狀態(tài)連鎖:當(dāng)反吹系統(tǒng)的工作壓力低于下限時,系統(tǒng)自動切出。

3)反吹風(fēng)機連鎖。當(dāng)反吹風(fēng)機故障或異常停止時,系統(tǒng)自動切出。

4)煙氣中O2及CO值連鎖,煙氣中的殘氧含量和一氧化碳含量分別≥8%和10%時,系統(tǒng)自動切出。

5)加熱爐換向閥故障連鎖:當(dāng)某個燒嘴停用或處于故障狀態(tài)時,系統(tǒng)自動停止該燒嘴的反吹,其他換向閥反吹正常運行。

6)反吹閥故障連鎖:當(dāng)反吹閥門故障時,系統(tǒng)自動停止該燒嘴反吹。

3.2.3 安全報警功能

當(dāng)風(fēng)機、切斷閥、燒嘴等設(shè)備出現(xiàn)故障,或者反吹煙氣中CO或O2達到報警值時,系統(tǒng)彈出報警并自動切換到正常燃燒程序,提示操作人員查找問題。

吹掃管道上設(shè)置氮氣置換系統(tǒng),當(dāng)系統(tǒng)啟停時對管道進行吹掃置換,設(shè)計獨立放散管,放散管伸出廠房,出口高于廠房頂4 m。

3.3 煙氣反吹系統(tǒng)效果

改造前加熱爐在進氣與排煙換向瞬間煙氣中w(CO)排放峰值達到30000×10-6~40000×10-6,新增煙氣反吹系統(tǒng)后,有效的降低了CO排放量,通過將公共區(qū)域的煤氣反吹進爐膛內(nèi)進行二次燃燒,避免了煙氣排放中峰值的出現(xiàn),將煙氣中w(CO)排放量控制在2500×10-6之內(nèi),實際投入運行后數(shù)據(jù)如下頁圖2所示,同時由于部分煤氣進行二次燃燒,有效的節(jié)約了能源,降低煤氣消耗約3%,降低成本,增加了市場競爭力。

圖2 投入運行后數(shù)據(jù)圖

4 結(jié)語

隨著國家節(jié)能減排及環(huán)保意識的要求不斷完善與提高,鋼鐵企業(yè)也在加大投入環(huán)保投入,加熱爐管理應(yīng)當(dāng)、準(zhǔn)確的把握加熱爐的節(jié)能改造和管理,滿足環(huán)保要求前提前提下通過一些技術(shù)改造的改進達到環(huán)保及節(jié)能降耗的目的。

加熱爐是軋鋼廠的主要能耗設(shè)備,降低加熱爐能耗可以降低生產(chǎn)成本,增加企業(yè)效益。

近年來加熱爐節(jié)環(huán)保新技術(shù)發(fā)展迅速,同時兼顧節(jié)能降耗,并得到廣泛應(yīng)用。

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