周 勇
西南鋁業集團有限責任公司壓延廠 重慶 401326
某廠1700mm氣墊式連續熱處理爐于1989年從美國引進,超過30%的成品從該機列產出,其生產過程就是將鋁帶材進行連續的清洗、退火(淬火)、拉矯等工藝,最后產出成品。氣墊爐爐區控制系統主要有溫度、氣墊壓力、淬火水控制系統和傳動控制系統。其中最為關鍵的是每個燃燒區段的爐膛燃燒溫度控制系統,系統是否正常運行,將直接影響到鋁帶材產品的熱處理性能,經過多年的運行,目前存在以下幾方面的問題:一是溫控用PLC,運算速度慢,控制精度低。溫度控制系統可編程控制器采用三菱FX系列PLC,控制功能單一,運算速度較慢,控制精度已不能滿足生產需求。二是燃燒控制系統閥件,元件老化,故障率高。燃燒控制系統采用Honey-Well助燃空氣蝶閥執行器、天然氣薄膜式比例閥控制。經過多年的運行,關鍵控制器件老化嚴重,閥芯磨損、動作不靈,時有卡阻現象,造成空燃比嚴重失衡,燃燒效率低,爐子溫度控制精度下降,造成板材熱處理性能不穩定,現已無備件來源。三是排煙系統控制落后,控制精度低,耗能高。爐子排煙系統由排煙風門執行器和排煙風機構成,風門執行器采用德國auma公司的執行器,現已無備件來源。排煙風機電機恒速運行,通過調節排煙風門開口度來調節爐內壓力及排煙,耗能嚴重。四是系統精度測試效率低。為滿足AMS2750E標準,原氣墊爐配置了3支熱電偶,1支用于溫度控制,1支用于溫度比對,1支用于記錄[1]。比對熱電偶采用非駐留式熱電偶,在做SAT測試時(系統精度測試),需要反復拔插比對熱電偶,每次測試需耗時4小時左右,SAT測試效率較低。鑒于以上情況,為了更好地發揮氣墊爐生產線產出快、高質量、低耗能的生產優勢,以滿足工廠不斷發展的需要,對氣墊爐生產線爐子燃燒溫度控制系統進行改造是非常必要的。
選用西門子S7-1500系列PLC作為主控PLC,取代原有PLC。遠程I/O從站選用西門子ET200模塊,各從站之間數據通訊采用工業以太網PROFINET接口進行數據交換。更換原助燃空氣蝶閥、天然氣薄膜式比例閥,助燃空氣和天然氣調節閥采用國內一線品牌的對夾式調節閥,配套選用相應進口電動執行機構。新增助燃空氣和天然氣流量孔板、流量檢測,流量檢測選用先進的測量傳感器、變送器。取消原有排氣風門執行器,選用交流變頻器直接對爐膛排煙風機進行控制。溫度傳感器按照AMS2750E標準,各區控溫熱電偶采用雙偶進入PLC,1支控溫,1支比對,根據溫度測量范圍及精度,選用相應分度號的熱電偶,
燃燒及溫度控制系統通過PLC控制,使用溫度PID,調節助燃空氣、天然氣流量,實現燃氣雙交叉限幅控制,達到溫度的精確控制。
3.1 溫度控制系統 本系統改造主PLC采用西門子S7-1500系列,通過Profinet接口下接多個西門子ET200 MP遠程I/O從站,組成相應的集散控制系統[2]。可編程控制器S7-1500特點:超高速的運算處理速度,S7-1500采用當前最快的背板總線和高效的傳輸協定,保證了快速信號處理,點到點的反應時間不到500us[3],模件用軟件采用組態軟件直接組態完成,可通過模塊內部組態來實現與現場傳感器的連接與參數匹配,使系統具有更強的通用性及可移植性,可方便地采用插接式結構,系統的擴展特別方便。對溫度控制程序進行重新設計編程,主程序模塊結構圖見圖1:

圖1 主程序模塊結構圖
3.2 燃燒控制系統 為提高流量調節精度,天然氣調節閥閥體采用活塞閥結構,電動執行機構采用韓國科斯米進口產品,隔爆型。助燃空氣調節閥閥體采用翻板碟閥結構,電動執行機構采用德國KROM進口產品。流量傳感器選用高精度性能穩定的主流產品。為了達到更高的溫度控制精度,實現最佳空燃比,在保證原有每區燃燒功率的情況下,重新設計天然氣和助燃空氣流量孔板。標準孔板的測量流量原理是依據著名的伯努力流體力學原理。
本系統采用天然氣和助燃空氣供氣量的自動連續PID控制,雙交叉限幅控制原理。雙交叉限幅控制原理:雙交叉就是天然氣折算流量Ig和助燃空氣折算流量Ia通過一些環節,各自送入對方的主調節系統。天然氣流量Ig直接送入第二重比例積分(PI1)調節運算單元中去,作為天然氣流量的被調參數;此Ig還通過增量單元K4或K2,與空氣量調節的第三重比例積分(PI2)運算單元聯系起來,這就叫天然氣流量與空氣調節回路的交叉。同樣,空氣折算流量Ia直接與空氣回路的主調節器PI2相連,作為它的被調參數;此Ia的另一路,通過與空燃比運算Ia/β=I'a,再連接于增量單元K3或K1后,與然氣回路主調節器PI1聯系起來,這叫空氣流量與天燃氣調節回路的交叉。限幅就是通過增量單元,使閥門開度每一次的變化量限制在某一值范圍內,目的是使爐溫較平緩的變化。圖中,K3、K1與K4或K2,就是增量值。高值選擇與低值選擇。進入高值選擇單元的兩參數,只允許大的參數值通過,小參數值不能通過。進入低值選擇單元的兩參數,只允許小參數通過,而大參數不能通過。其原理圖見圖2:

圖2 雙交叉限幅控制原理圖
程序調試過程:如上圖所示,控制系統采用雙閉環控制系統,天然氣和助燃空氣PID調節器為內環,溫度PID調節器為外環。引用多環控制直流調速系統控制原理,按照調試步驟,先調試內環,然后調試外環控制。首先對天然氣和助燃空氣PID調節器進行調整,為了精準控制天然氣和助燃空氣流量及配比,調節閥閥位不能動作過快,否則將造成系統振蕩,于是減少P參數,增加I參數,將內環調試穩定,然后調試溫度PID調節器。
3.3 排煙系統控制使用PID控制器,通過改變風機轉速,達到控制爐內壓力的目的,通過現場調試,實際爐壓波動控制在±1.5毫米水柱內(原±3毫米水柱),提高了爐壓控制精度,節能效果明顯,排煙風機電機節能30%以上。
3.4 比對電偶由于采用了駐留式比對熱電偶,現場SAT測試時間只需要1小時左右。
改造后對氣墊爐進行系統控溫精度和爐溫均勻性進行測試,采用溫度標準校驗儀對系統控溫精度測量,采用3點掃描法對爐子溫度均勻性測量,控溫精度±1.5℃(原±2℃),爐溫均勻度±2℃。滿足了原氣墊爐設計參數爐溫均勻度±3℃,并有所提高,成功解決了爐子燃燒系統無備件更換問題這一設備隱患,設備原始性能得到提升,拓寬了工藝適應性。