李秀臣
(遼寧紅沿河核電有限公司,遼寧 大連 116000)
某電站在進行3號機組大修后沖轉時,由于三通閥響應異常,導致發電機密封油系統主密封油泵出口油壓低于觸發值(600 kPa),從而引發交流應急油泵和直流應急油泵啟動。直流應急油泵301PO兩次啟停后,按正常邏輯需再次啟動,但直流應急油泵未自動啟動,并且主控手動無法再次啟動。調整102VH后,系統壓力恢復正常,主控強制停運信號后,直流應急油泵正常啟動。經分析發現,功率運行期間,發電機密封油系統緊急情況下直流應急油泵301PO也有可能因無法自動或手動啟動而失去作用,存在發電機氫氣泄露風險。故障時,油氫壓差短時低于跳機值(20 kPa),由于未超過5 s延時,因此未造成較大后果。
發電機密封油系統直流應急油泵主要功能有以下3點。一是當油氫壓差低于30 kPa(報警)或20 kPa(跳機)時,為防止發電機漏氫,直流應急油泵301PO可作為密封油系統的最后一道動力屏障。二是當主密封油泵101PO和交流應急油泵201PO發生故障或出力不足時,作為應急備用回路保障油氫壓差在跳機值以上。三是當密封油系統失去抽真空功能時,直流應急油泵301PO和交流應急油泵201PO一起為發電機從GGR抽取未真空處理過的油提供密封功能[1]。
滿功率運行模式下直流應急油泵的功能都可能用到,其在啟停過程中都有可能產生應急狀態下無法啟動的缺陷,導致直流應急油泵301PO不可用,自動或主控手動均無法進行正常的啟停,失去應急作用[2]。當101PO和201PO故障和出力不足時,都有可能發生301PO無法自動或手動啟動的故障,緊急情況時不能維持油氫壓差在跳機值以上功能,也不能保障發電機氫氣應急密封功能[3]。
經調取事件過程分析,本次事件過程符合原設計邏輯預期,但由于上下游邏輯配合存在問題,因此導致故障發生。201、301PO動作過程如圖1所示。

圖1 201、301PO動作過程圖
GHE301PO停運10 s內再次接收啟動命令從而進入死循環而無法啟動,其主要原因可能在于直流應急油泵301PO上游電源為LAB003TB。直流應急油泵上游盤柜接線如圖2所示。

圖2 直流應急油泵上游盤柜接線圖
從圖2的虛框部分開始,當邏輯判斷出需停運301PO后,301PO合閘命令繼電器101XD斷電,105XT斷電失磁,停運命令繼電器101XE得電,盤柜內接觸器分閘線圈102XR隨即得電,開關分閘,此時102XR輔助接點也勵磁閉合。由于合閘繼電器105XT的輔助節點是一個延時斷(定值10 s)的節點,當分閘命令發出后,分閘線圈回路102XR在10 s內自保持,直流電機在此過程內減速停運(正常在10 s后105XT斷開,電機停運結束)[4]。但間隔停運命令發出僅7 s左右,101SP再次觸發,此時根據邏輯要再次啟動直流應急油泵,DCS便發出合閘指令,105XT再次得電,其輔助節點原本10 s后要斷開,但由于線圈的再次勵磁,便繼續保持合狀態,使得分閘線圈102XR保持得電[5]。對于接觸器內的機械控制,只要分閘線圈得電,接觸器便保持分閘且無法合閘。所以只要105XT斷電不超過10 s,主控手動或自動在10 s內發啟動指令都會讓105XT得電,分閘線圈102XR就持續得電,接觸器也就無法合閘,從而導致直流應急油泵無法自動啟動[6]。此時,直流應急油泵不能啟動將導致301PO無法反饋運行信號,根據邏輯,啟動命令會一直存在,這使得分閘回路持續自保持,自動和手動均無法啟動直流應急油泵[7]。
查看KIC記錄,動作時序邏輯如圖3所示。

圖3 動作時序邏輯圖
對系統動作時序邏輯進行分析如下。一是初始主密封油泵101PO正常運行,交流應急油泵201PO和直流應急油泵301PO正常備用。二是在18:54:09時刻,汽機沖轉至1 136 rpm時,主密封油泵101PO出口壓力低于101SP觸發值(600 kPa),201PO和301PO按照邏輯自動啟動,壓力立即恢復正常,101SP復歸,此時101PO保持運行。而正常主密封油泵101PO故障的情況下,101SP壓力低觸發,5 s后泵會自動停運。但這次故障由于泵無異常,僅是出口三通閥的異常,因此101SP壓力低觸發后,根據邏輯備用泵立即啟動,啟動后壓力立即恢復,101SP動作立即復歸,101PO未觸發停運命令,主密封油泵101PO保持運行。三是在18:56:09時刻,根據動作邏輯,交流應急密封油泵201PO和直流應急密封油泵301PO在主密封油泵101PO出口壓力恢復正常后2 min自動停運(現場實際確實2 min后自動停運)。四是在18:56:21時刻,由于201PO和301PO停運,且102VH調節異常仍然存在,101PO出口壓力再次降低,101SP再次觸發,201和301PO再次接收啟動命令,電機正常啟動。此時,需要201PO和301PO再次啟動,如果102VH異常一直存在,按照正常設計理念,301PO的上述這種啟停應該跟201PO一樣,一直重復下去[8]。正常情況下,如果101PO故障停運而非只是出口壓力低,101SP會持續觸發,201PO和301PO會自動啟動,2 min后,301PO判斷201PO運行正常而停運,201PO保持運行。在18:58:21時刻,距離201、301PO啟動2 min后,同18:56:09時刻一樣,由于201、301PO的啟動,101PO又恢復正常,電機再次停運。在18:56:28時刻,距離18:56:21(301PO停運)7 s,交流應急油泵201PO再次啟動,但此時直流應急油泵301PO由于停運未超過10 s內再次接收啟動命令,導致3LAB003TB分閘回路自保持,從而使得301PO手動或自動均無法啟動。之后儀控通過強制啟動指令,使得105XT失磁10 s以上,重新啟動301PO,電機正常啟動。
查詢KIC歷史趨勢,發生異常時,301PO啟動指令一直在DCS內觸發并發出,傳遞到下游抽屜H3LAB003TB。電機設置分閘回路自保持10 s是直流電機的特性要求,該10 s不可取消,主要原因為直流電機結構上是通過碳刷給電樞通電,而直流電機由于其直阻和感抗都比較小,啟動電流一般為15In~20In,容易導致碳刷打火或超速機械損壞等。當電機停運惰轉時,機端產生感應電壓,在未完成停運的情況下再次合閘容易導致過流,加重上述危害。
綜上分析認為事件過程符合原設計邏輯預期,但由于DCS控制邏輯與下游開關的配合設計不合理,使得直流應急油泵301PO在未完成停運(10 s內)前再次啟動電機時電機上游接觸器分閘線圈持續自保持,導致電機手動或自動都無法再次啟動,因此采取如下措施和解決方案[9]。
一是取消LAB003TB跳閘自保持回路中的105XT輔助節點和102XR輔助節點,對停運指令101XE輔助節點增加10 s短延時。修改后電氣圖如圖4所示,取消上游電氣盤柜內分閘回路通過合閘繼電器105XT的自保持,對分閘繼電器101XE輔助節點增加10 s延時。這樣可以保留原有功能,同時斷開合閘指令對分閘回路的關聯,從而解決問題。此方案需更換合閘繼電器并重新接線改造,同時整體更換上游抽屜。

圖4 修改后電氣圖
二是在DCS邏輯中對停運指令增加10 s后延時,同時取消電氣盤柜內102XR輔助節點的自保持回路。在DCS邏輯中,將直流應急油泵301PO的停運指令增加10 s后延時,同時取消電氣盤柜內的自保持回路。這樣可以保留原有功能,同時斷開合閘指令對分閘回路的關聯,從而解決問題。此方案需修改DCS邏輯,同時在電氣抽屜內取消部分接線[10]。
功率運行模式下直流應急油泵功能都可能用到,其在啟停過程中都有可能產生應激狀態下無法啟動的缺陷,將導致直流應急油泵301PO不可用,自動無法進行正常的啟停,失去應急作用。經查詢KIC歷史趨勢調取事件過程和DCS邏輯分析,本次事件過程符合原設計邏輯預期,但由于上下游邏輯配合存在問題,因此導致故障發生。通過更換合閘繼電器并重新接線改造,同時修改DCS邏輯,以解決故障缺陷問題,及時挽回損失。