馬建杰


摘 ?要:鋼鐵行業為了實現超低排放標準,必須對除塵系統進行工藝改造。本文分別介紹了濕法和干法除塵系統的應用,分析了轉爐一次煙氣除塵系統工藝改造方法,結果顯示相比于OG濕法工藝,新型除塵工藝成本節約合計6.24元/t鋼,除塵效果能達到10 mg/Nm3以下,具有較高的經濟和環保效益。
關鍵詞:轉爐;一次煙氣;濕法除塵;系統改造
近年來,空氣質量問題成為社會民眾關注的一個要點,要求企業必須在減排工作上下功夫、出實效。2020年中國環境保護產業協會印發《鋼鐵企業超低排放改造技術指南》,要求加強源頭控制,采用清潔原、燃料,采用先進的清潔生產和過程控制技術,實現大氣污染物的源頭削減[1]。在此背景下,傳統的濕法除塵工藝因除塵效果差、能耗高等特點,影響企業的生產效益,必須進行技術升級與工藝改造。以下結合筆者的工作實踐,探討了轉爐一次煙氣OG濕法除塵系統的工藝改造和實際應用。
1.濕法除塵系統的應用
1.1 傳統OG濕法除塵技術
轉爐一次煙氣采用傳統OG濕法除塵技術,系統主要由活動煙罩、飽和塔、二次除塵器、彎頭脫水器、濕氣分離器等組成。轉爐煙氣在燃燒之前,經過煙罩和汽化冷卻煙道,將溫度降低至900℃,然后進入除塵裝置。除塵裝置是整個系統的核心,煙氣經過凈化、脫水,在離心風機的作用下到達煤氣柜,作為燃料使用。在吹煉前期和后期,如果CO濃度較低,三通閥可切換至放散塔進行燃燒。
1.2 工藝改進
在新規出臺之前,對于煙氣排放的標準要求低,傳統OG濕法除塵技術的應用廣泛,不僅除塵效率高,而且造價低、操作維修方便,尤其適合處理高溫、高濕、易燃、易爆的含塵氣體。新規出臺后,對于煙氣排放的標準要求提高,企業開始對傳統OG濕法除塵工藝進行改進,典型代表是半濕半干法工藝。該工藝的應用,能將煙氣中的顆粒物濃度降低至20 mg/Nm3,一次投資減少,具有良好的經濟效益,缺點是難以達到更低的排放要求[2]。此外,一些企業受到場地和資金的限制,嘗試在OG濕法除塵系統中,加入濕式電除塵器,能達到20 mg/Nm3的排放要求。但是,濕式電除塵器使用的電源系統能耗高,而且因運行環境惡劣存在燃爆風險,威脅生產過程和人員安全。
2.干法除塵系統的應用
2.1 靜電除塵技術
轉爐一次煙氣采用靜電除塵技術,對煤氣的回收率高,不需要設置廢水處理裝置,而且能耗明顯降低。經除塵后,煙氣中顆粒物濃度在10-20 mg/Nm3之間。從系統組成來看,主要包括蒸發冷卻器、靜電除塵器、煤氣冷卻器、除灰系統、放散煙囪等。工藝流程如下:高溫煙氣經過汽化冷卻煙道,將溫度降低至850-1000℃;進入蒸發冷卻塔,高壓水霧化噴出,煙氣進一步降溫至250℃;同時對煙氣進行調質,促使比電阻有利于電除塵器補集;在蒸發冷卻塔內,約一半粗粉塵沉降至底部,由排灰閥排出;冷卻調質后的煙氣,進入電除塵器進一步除塵,合格的煤氣進入煤氣柜,不合格的煤氣在煙囪放散。
靜電除塵技術的優勢有:①除塵效果好,煙氣中含塵量一般低于15 mg/Nm3,甚至達到10 mg/Nm3以下;②系統運行壽命長,磨損小,維修量小;③系統阻力小,循環水用量少,具有良好的節電效果。缺點則是:①一次投資高,系統設備復雜、占地面積大,對設備材料要求高;②蒸發冷卻塔的運行,需要消耗大量蒸汽,該環節不節能;③技術操作要求高[3]。
2.2 工藝改進
煙氣冷卻環節,需要消耗能源進行冷卻降溫,如果對余熱進行回收利用,能產生巨大的收益。基于此,不少企業對干法除塵系統進行工藝改進,設計出了余熱回收布袋除塵器。工藝流程是:轉爐一次煙氣在汽化冷卻煙道內,由余熱回收設備回收能量,促使溫度降低至設定值;然后經過布袋除塵器除塵,在風機作用下合格煤氣進入煤氣柜,不合格煤氣在煙囪放散。在布袋除塵器內,濾袋能將煙氣含塵量降低至15 mg/Nm3,而且能減少電能消耗。轉爐一次煙氣在冷卻時,和水不直接接觸,當風機溫度超過70℃時才會噴水冷卻,因此煤氣含水量很低,煤氣的熱值較高,方便輸送和使用[4]。
和OG濕法除塵技術、靜電除塵技術相比,布袋除塵器的技術優勢包括:①系統中沒有或少有循環水,不需設置污水處理裝置,可減小占地面積;②除塵效率高而且穩定,能達到15 mg/Nm3以下;③不會出現電火花氣暈、放電等情況;④煤氣含水率低,品質明顯提高;⑤運行阻力低于濕法工藝,略高于干法工藝,風機電機容量均不高,可降低運行費用;⑥煙氣余熱回收率高,實現能源回收利用,從而間接降低生產成本。
3.轉爐一次煙氣除塵系統工藝改造
3.1 系統構造和工藝流程
基于濕法除塵和干法除塵的優缺點,我們對除塵系統進行工藝改造,得到新型除塵系統,其結構組成見圖1。新型除塵系統主要由活動煙罩、汽化冷卻煙道、蒸發冷卻器、電除塵器、煤氣冷卻器、放散煙囪、煤氣柜、加壓站、煤氣混合站等組成。工藝流程如下:轉爐一次煙氣經活動煙罩采集,進入汽化冷卻煙道降溫;在蒸發冷卻器內,雙介質噴淋系統補集煙氣中30%-40%的粉塵并降至底部;然后進入電除塵器,在風機作用下經過煤氣冷卻塔再次降塵;合格煤氣進入煤氣柜,不合格煤氣經煙囪放散。系統工藝改造亮點有兩個:一是煙氣在蒸發冷卻器內補集后,由輸灰系統輸送至中間儲灰倉,當做渣料使用可降低資源消耗量;二是煤氣冷卻器前移,位于切換站之前,不論處理后的煙氣是否合格,均要在冷卻器內再次降塵。從實際運行結果看,煙氣處理后的顆粒物濃度能達到10 mg/Nm3以下。
3.2 工藝優勢
新型除塵工藝的優勢包括:①除塵效果好,能滿足排放標準要求;②風機磨損小,能延長使用壽命,降低維護費用;③粉塵含量低、煤氣質量高,對管網的損害小;④循環水量小,水消耗量減少;⑤不需設置污水處理設備,可減小系統占地面積;⑥粗灰可直接原位回用,細灰可送回燒結廠作配料利用。
3.3 能耗優勢
以一臺120t轉爐為例,在相同的生產條件下,對比新型除塵工藝和OG濕法工藝的能耗情況,結果見表1。分析可知:相比于OG濕法工藝,新型除塵工藝成本節約合計6.24元/t鋼。
4.結語
綜上所述,鋼鐵企業在生產過程中,對轉爐一次煙氣進行除塵處理,是防治空氣污染、改善空氣質量的有效手段。文章介紹了濕法、干法除塵系統的應用,分析了除塵系統的工藝改造方法,希望為鋼鐵企業提供參考,以提高經濟效益和環保效益。
參考文獻:
[1]李朝輝.濕法除塵新OG系統在轉爐一次除塵的應用[J].現代冶金,2020,48(2):30-31.
[2]楊瑩莉.轉爐一次煙氣凈化回收技術研究進展及挑戰[J].科技視界,2015(5):288-289.
[3]孫曉蔚,劉春娜.半干法除塵系統在寧鋼轉爐一次除塵的應用[J].浙江冶金,2017(1):44-46.
[4]陳凱,高海波,張陣超,等.淺談轉爐干法除塵系統泄爆成因及處理預案[J].科技風,2019(3):154.