*宋艷青
(華陽集團一礦選煤廠 山西 045008)
2015年,華陽一礦礦井開采進入構造帶,原煤煤質變差,構造帶末煤灰分高達30%以上,末煤發熱量降至5100kcal/kg左右,硫分2.37%,產品質量較以前下降明顯。由于煤炭市場較差,該部分低質末煤銷售困難,大量積壓,影響了礦井的生產與經濟效益。因此,2015年新建了末煤重介洗選系統,以此來提高末煤質量,解決末煤庫存積壓、銷售困難的難題。
末煤重介車間自2016年投用后,存在一系列問題,實際生產能力遠達不到設計要求,主要表現在:
(1)來煤能力不足,A201#皮帶和A701#皮帶運輸能力達不到設計要求。
(2)稀介質系統設計不合理,兩個系統的精煤、矸石脫介篩下稀介質管道沒有獨立分開,導致雙系統同時運行時無法保證兩個合格桶液位、密度的穩定。
(3)脫介篩用噴水的水泵選型偏小,雙系統同時運行時,噴水量嚴重不足。
(4)洗后9-13mm精煤只能灌粒級煤倉,無法灌入限下倉。
(5)車間地漏不完善,跑冒滴漏導致介質不能很好的回收利用。
(6)末煤重介車間有兩臺2461型矸石脫介篩,集料箱中矸石通過300mm管路直接給到矸石脫介篩上,由于沒有弧形篩預先脫介,導致矸石脫介篩上懸浮液太多,經常出現跑水事故,影響選煤廠正常生產。
因此,一礦選煤廠末煤重介系統改造很有必要。
(1)240#帶式輸送機機頭溜槽手動翻板改成液壓油缸控制的電動翻板;A302#刮板機機尾四個液動閘板改為共用一臺液壓泵站(一控四手動閥)控制。
(2)A201#帶式輸送機由機頭絲杠拉緊改為改向輥蝸輪蝸桿拉緊裝置。
(3)現將A701#帶式輸送機由帶寬1000mm更換成為帶寬1200mm的帶式輸送機,膠帶由普通膠帶改為凹型花紋膠帶,提高來煤能力。
(4)A706#帶式輸送機機頭延長16m至限下煤倉中部,洗后9-13mm精煤既能灌粒級煤倉,又能灌入限下倉。整條膠帶重新更換;限下倉拆除1臺刮板機,拆除1臺1326型振動篩,新安裝2臺通風機。
(5)末煤重介車間一二系統稀介回收管道改造:末煤重介車間二系統的合格介質分流管改為和A318篩下稀介質管匯合;把原有的一二系統共用的合格介質分流管道拆除,按原來的管道敷設路徑,重新敷設一趟DN350管道,把一系統精煤、矸石篩下稀介質和分流介質合并到新敷設的DN350管路上;磁選機入料分配箱中間加隔板,使得兩個系統的稀介質各自進入各自的磁選機回收,使兩個系統的介質系統相互獨立;在A734#皮帶走廊下方重介車間橫跨粒級煤車間三層位置制作檢修平臺1個(長×寬=6m×4.5m,離地高度13m),用于今后介質管道維修。
(6)車間地漏管改造:DN100普通鋼管200m,變徑管DN200變DN100共20個(當地漏用);脫介篩用噴水管道改造:DN100無縫鋼管50m,安裝DN100蝶閥3個;A335#掃地泵管道改造:由原先給入磁選機分配箱改到直接給入兩個系統磁選機,安裝DN100閘閥2個。
(7)A605#循環水泵改造:拆除舊循環水泵1臺,安裝新循環水泵1臺,提高脫介篩噴水量。
(8)1350/950型重介旋流器耐磨件更換:一段給煤入料口75度彎頭4件,二段大錐體、小錐體、矸石嘴各2件;Φ500水力旋流器組排砂咀9件。
(9)末煤重介一二系統精煤脫介篩、矸石脫介篩篩下漏斗、矸石弧形篩篩下底板和磁選機入料分配箱鋪設氧化鋁陶瓷20m2。
(10)矸石皮帶A704#、A739#、A740#各新增1臺電動清帶器。
(11)新加兩臺矸石弧形篩(見圖1)。

圖1
末煤重介車間有兩臺2461型矸石脫介篩,在矸石脫介篩前增加兩臺弧形篩,弧形篩篩上給到矸石脫介篩上,弧形篩篩下給到矸石脫介篩篩下合格介質溜槽,利用原有介質管路回到合格介質桶。
(12)精煤、矸石脫介篩篩板和噴水管路改造。末煤重介車間現有兩臺雙層3673型精煤脫介篩,拆除兩層篩板,改為單層脫介篩,上層安裝1mm篩板。每臺精煤脫介篩噴水改為兩道噴水,更換噴頭(50個)及相應循環水管路,噴頭間距為150mm,篩下溜槽合格段長度由3/5改為1/3,增加1個鋼結構擋板。
末煤重介車間現有兩臺雙層2461型矸石脫介篩,更換篩板,每臺矸石脫介篩噴水改為兩道噴水,更換噴頭(25個)及相應循環水管路,噴頭間距為150mm,篩下溜槽合格段長度由3/5改為1/3,增加1個鋼結構擋板。

表1 主要設備選型表

在矸石脫介篩前增加弧形篩,可以預選脫去60%-70%的重介質懸浮液,大大減輕矸石脫介篩負擔,提高脫介篩脫介效果,減少合格介質分流到稀介質的量,降低末煤重介車間介質消耗。
兩個系統的介質系統相互獨立后,既平衡了磁選機的入料量,又穩定了介質桶的比重和液位。
末煤重介系統通過改造后,系統入選量由300t/h提升至700t/h,系統能穩定常開,保證了運轉時間,能洗出更多的末精煤,洗后的末精煤摻入末煤中銷售,末煤發熱量提高了200-300kcal/kg。
提高了磁選機的介質回收率,減少了介質消耗;減少了合介桶比重和液位不穩定現象;降低了職工的勞動強度。每年可節約介耗600噸,每噸介質按459元計算,一年可節約介質成本27.54萬元。而且還可以減少矸石篩跑水影響運轉時間。
每年可減少由于煤質不合格原因帶來的煤質罰款1000余萬元,為廠、礦創造了經濟效益。