李 勇
江蘇華電揚州發電有限公司運行部
江蘇華電揚州發電有限公司2×330 MW機組,汽輪機為哈爾濱汽輪機有限公司生產的C300/N330-16.67/538/538亞臨界一次中間再熱、單軸、高中壓合缸、雙缸雙排汽、抽汽凝汽式汽輪機;鍋爐為東方鍋爐廠生產的DG1036/18.2-Ⅱ4亞臨界、四角切圓燃燒、自然循環汽包爐,π型單爐膛露天布置,燃用煙煤,一次再熱,固態排渣。設計煤種主要指標見表1[1]。
1)發熱量:煤發熱量是煤質的一個重要指標,當低位發熱量過低時不僅影響鍋爐燃燒的穩定性,影響機組帶負荷,嚴重時還會導致鍋爐滅火。

表1 煤種指標
2)揮發分:煤粉揮發分含量越大,就越容易著火和燃燼,容易造成煤在存儲和運輸過程中自燃。揮發分含量降低時,著火溫度升高,著火困難,如燃燒調整不當,易造成鍋爐熄火。
3)硫分:煤硫分易造成高溫受熱面和低溫受熱面腐蝕,同時煤硫分過大易造成二氧化硫排放超標。
4)灰熔點:灰渣在高溫下具有黏性熔融狀態,易黏附在受熱面上,造成爐膛和爐膛出口附近結焦。
5)水分:煤水分大會降低煤的發熱量,還會因受熱蒸發、汽化而消耗大量的熱,導致鍋爐效率降低;此外,還會增加風機耗電量,加劇低溫受熱面的積灰、腐蝕,增加斷煤的可能性,影響機組穩定運行[2]。
為提高燃煤摻配摻燒的經濟性和安全性,降低生產成本,公司專門成立了特殊煤種摻配摻燒小組。在摻配摻燒小組的領導下,公司各部門通力合作,在保證參數在可控范圍內、機組在安全環保運行的前提下,盡可能加大特殊煤種的摻燒比例。
1)定期、不定期開展特殊煤種摻配摻燒小組會議,就前期情況進行分析,并根據來煤及現場情況,在保證鍋爐穩定運行、排放符合標準的前提下,制訂新的摻配摻燒方案。
2)運行部積極聯系物料部和燃料部,以及時掌握入廠煤種、煤化驗報告、摻配比例、上煤方式等信息,指導運行人員調整燃燒、現場檢查和比對摻燒情況。
3)每月進行特殊煤種摻配摻燒分析,給出專項報告,對各項指標進行環比與同比,提出問題,并對下一步摻燒提出建議。
4)當摻配摻燒導致參數異常變化時,運行部及時進行專項分析(如飛灰含碳量高及煤耗增大分析),制訂針對性措施,反饋到物料部改變摻配比例、上煤方式,保證參數指標合格。
5)小組還就摻配摻燒制訂和修訂了多項技術措施,如“近期燃用易結焦煤種運行防范措施”“運行部印尼煤摻配摻燒安全技術措施”“運行部菲律賓煤摻配摻燒安全技術措施”等,組織運行人員及時學習,安全完成摻配摻燒任務。
6)為超額完成全年摻配摻燒任務,廠部積極對運行人員進行宣傳,并修訂“運行部特殊煤種摻配摻燒獎懲細則”,使班組形成良性競爭,鼓勵多燒特殊煤種。
7)安排專人用辦公軟件編寫“特殊煤種用量統計表”,每班填寫磨組燃煤總用量,表格自動計算用量并排名,為特殊煤種摻配摻燒提供助力。
8)在因摻配摻燒導致結焦、排渣系統堵塞、輸灰困難、電除塵電場故障、脫硫入口硫分偏高等異常情況發生時,小組成員及時排查,保證機組安全運行。
9)2020年6月-9月,運行黨支部結合主題實踐活動和迎峰度夏,開展了“燃用特殊煤種”指標競賽活動,助力摻配摻燒中心重點工作,做好宣傳,注重全員參與。
10)針對印尼煤、褐煤等煤種易自燃、粉塵大、腐殖質揮發氣味重等特點,燃料生產部一方面加強宣傳與引導,使員工認識到摻燒的重要性、經濟性,另一方面重視和加強個人防護,配備口罩及防毒面具,制訂專項檢查整改方案,消除積粉漏煤部位,增加機頭機尾水噴淋,全程投用干霧抑塵,完善現場通風裝置,使降塵設施效率不斷提高。此外,牢牢抓住摻配精準率這一重要指標,不斷完善摻配摻燒安全措施,細化摻配過程管控,優化接卸、摻配、分倉儲存、上煤加倉方案,以確保“卸、上、摻、儲”的安全。全年摻配合格率達100%,未發生因摻配原因造成機組減負荷現象。
11)根據當班接卸和摻配要求,燃料生產部每日制訂運行方式及注意事項,確保特殊煤種在接卸、輸送各個環節萬無一失,使員工真正做到從思想和行動上高度重視特殊煤種的安全運行。
12)經過經驗的沉淀與積累,燃料生產部凝練形成了“燃煤摻配工作法”用于指導實際工作。工作法突出摻配過程管理和均勻度的控制,明確了流程間工作關系、崗位責任,形成了一套嚴謹完善的全方位、全過程控制體系。
13)結合特殊煤種特性,燃料生產部制訂了“分倉管理、專儲專用、量點跟蹤、嚴控比例”摻配原則,加強“五專五到位”過程管理,嚴格筒倉全程給煤等措施,以精準的圓筒倉一次摻配向原煤倉供煤,再經原煤倉二次摻配,最大程度地滿足摻配品質要求。
14)為確保輸煤系統防火安全,燃料生產部制訂并嚴格執行“經濟煤種摻配摻燒安全技術措施”“防止輸煤皮帶著火安全措施”等制度,堅持輸煤系統定期清掃、強化巡查質量、增加巡查頻次、上卸煤源頭全程值守、程控24小時不間斷監視、執行水淋濕皮帶規定、做好測溫工作等,確保輸煤系統消防安全。
15)燃料生產部與各部門通力協作協調常規煤種與特殊煤種的接卸秩序,最大限度地提高接卸效率,保證筒倉及煤場存儲量。同時,充分考慮機組負荷、天氣變化、流動性等因素,把握好摻配均勻度。針對不同煤種,優化加倉方式,最大程度地提高摻燒比例。5月份摻配比例為48%,8月份達53.5%,9月份上升到57%。
16)通過不斷探索與創新,特殊煤種摻配手段不斷豐富,實現了4個煤種的精準摻配與加倉,創新了定期校核葉輪出力,使摻配精度有效提升、摻配比例靈活應用,可實現1∶1.2、1.5、……4不同比例的摻配,接卸、輸送、存儲、加倉、上煤、摻配等環節環環相扣,形成了良好的協調合作機制。
由于摻燒比例大,摻燒對機組的安全和經濟運行帶來了較大影響,主要體現在以下幾個方面:
1)整體熱值同比上升0.31 MJ/kg,主汽壓同比下降0.22 MPa。低熱值煤發熱量低,且低負荷運行時間長時管壁易超溫。為控制管壁超溫,#7爐采取了降主汽溫運行措施,使主汽溫同比下降0.15℃、再熱汽溫上升0.74℃。
2)印尼煤、菲律賓煤、低熱值市場煤等煤種水分偏大、熱值偏低,由于摻燒比例增大,使磨運行時間增加,導致空預器漏風嚴重。此外,排煙溫度同比上升1.91℃,制耗率下降0.01%,風耗率持平。摻燒對排煙溫度、制耗、風耗的影響明顯,整體偏大。
3)飛灰含碳量同比上升0.59%,1月-5月常規煤種可磨性差,#7爐磨工況變差。印尼煤熱值低,帶負荷較困難,需降低動態分離器轉速。6月-7月#73磨檢修,#75磨運行使燃燒推后,但6月-12月常規煤種、高硫煤飛灰偏高,10月-11月摻燒俄羅斯煤后飛灰下降較多。
4)因摻燒比例大,2月、8月、9月綜合供電煤耗較 高(分 別 為328.25 g/kWh、329.36 g/kWh、327.24 g/kWh),主要原因為:(1)部分作為正常煤種摻燒的煤可磨系數低,煤粉顆粒大,難以燃燒完全,飛灰含碳量大;(2)同時摻燒的印尼煤、菲律賓煤水分偏大、整體熱值偏低,帶負荷困難,需長時間五臺磨運行,并需增加一次風量,保證干燥出力;(3)空預器漏風嚴重,一次風機出力不足,導致制耗增加,制耗率上升。
5)10月-12月因摻燒俄羅斯煤,使#6、7爐排渣系統多次堵塞,需人工排渣。
6)2020年1月-4月和7月、10月、11月、12月灰量大,輸灰困難,幾個電場多次跳閘或參數異常造成停運,導致排放超標,此外輸灰系統磨損嚴重,經常漏灰。
7)制粉系統磨輥磨損加劇,縮短了檢修、更換周期,同時漏粉的增加也變相增加了生產成本。
2020年摻燒特殊煤種,同比入爐煤平均熱值上升0.31 MJ/kg,灰分下降5.4%,揮發分上升2.17%,硫分上升0.07%,見表2。

表2 摻燒經濟性指標1
同比供電煤耗減少1.86 g/kWh,廠用電率上升0.04%,綜合廠用電率上升0.21%。同比發電煤耗減少2.09 g/kWh,煤機發電量為231 416萬kWh。同比減少標煤耗用量4 836.59 t,折合成本減少約344萬元(按全年平均煤價712元/t計算),見表3。
孤島采油廠通過選設“班組輿情疏導員”,加強自我教育法在思想政治工作中的實踐應用,充分激發了干部員工以油為業的使命感、以廠為榮的自豪感、以隊為家的責任感,為孤島采油廠科學和諧發展注入了強大的動力和活力。

表3 摻燒經濟性指標2
2020年耗用印尼煤、菲律賓煤30.44萬t,與市場煤有價差(每月浮動);高熱值高硫煤14.8萬t,硫分1.26%~1.67%,無價差;俄羅斯煤8.02萬t,有價差(每月浮動)。從煤價上看,比全部采購正常煤種約減少采購成本2 302.5萬元。
因8月#7爐排渣總管堵塞1次,10月-12月摻燒俄羅斯煤,#6、7爐排渣堵塞多次,采取人工排渣,排渣處理費用約13.95萬元。
通過以上分析可看出,2020年因摻燒同比減少生產成本約330.05萬元、采購成本2 302.5萬元,實際效益同比增加2 632.55萬元。
1)正常煤種的采購需考慮經濟煤種的摻燒,摻燒低熱值煤時,需提高正常煤種的熱值;摻燒高硫煤時需保證正常煤種的硫分較低;摻燒低熱高灰煤種時,需高熱值、灰分低的正常煤種。此外,在采購經濟煤種時應同步采購正常煤種,以保證摻配摻燒的經濟性和安全性。
2)從采購價差來看,可繼續采購印尼煤、菲律賓煤和俄羅斯煤,但需注意印尼煤、菲律賓煤熱值不能太低,否則影響帶負荷能力,進而影響摻配比例。對俄羅斯煤需調整摻配比例,防止排渣堵塞。建議采購熱值4 000 kcal左右的印尼煤和菲律賓煤,這樣摻燒比例可明顯提高。
3)從采購價差來看,應減少中煤高硫煤的采購(無價差),但考慮到長期合作關系,在正常煤種硫分偏低,且易結焦時考慮采購。
4)根據負荷情況,適當調整低熱值煤的摻燒比例,不排除帶滿負荷情況下,需保證5臺磨入爐煤較高的總熱值,故正常煤種采購時熱值應高一些。
5)對可磨性差、完全燃燒困難、飛灰含碳量大、易產生大渣、灰分多、易堵塞的煤,應適當減少采購,以減少煤耗、輸灰管路磨損、環保指標影響及現場文明衛生。
6)因機組長時間運行,空預器漏風日益嚴重,突出表現為一次風量頂不出來,出力加不上去,易堵磨等,故對入爐煤的可磨性要求提高,采購煤種時需考慮。
7)受煤場容量、場地、橋吊設備等影響,難以實現雙機運行同時接卸摻配三種煤,故摻配摻燒特殊煤種時,應考慮正常煤種的同步性,要提升調運的精細管理,避免因正常煤種不到位影響摻配比例。