朱保華 李鵬 鄒遠北 王勤田 董雙平


摘 要:臨盤油田小套管井基本以內徑88.3mm為主,側鉆井最小內徑大部分為82.3mm,目前防砂有效期偏低,通過開展小套管井防砂提液技術研究,有效解決小套管井防砂施工困難、液量下降快、防砂有效期短的難題,同時具有后處理簡單,有效避免大修成本高等問題。
關鍵詞:小套管 留塞式充填防砂 環填防砂 側鉆井化學防砂
1.小套管井防砂存在問題:
1.1出砂儲層復雜
含油層系多、油層井段長、層薄、油水層間互層,非均質性嚴重,泥質含量高,防砂工藝選擇受到嚴重限制。
1.2防砂施工難度高
(1)施工摩阻高。
(2)井眼小,鉆塞工藝不完善;
(3)后期打撈困難;
(4)無法實施充填防砂,全局充填工具最小外徑為∮95mm。
2. 小套管井堵塞物分析及預處理工藝優化
2.1臨盤出砂區塊的堵塞物成分分析
2.1.1粘土礦物成分分析
通過對臨盤區塊的粘土礦物進行取樣分析,發現其成分主要為:伊/蒙混層47%、伊利石26%、高嶺石24%、綠泥石3%。含水上升后引發粘土膨脹,固相顆粒出現剝離,化學固砂效果差,濾砂管易堵塞。
2.1.2典型出砂區塊堵塞物成分分析
對盤二塊、盤40塊、唐莊、商河四個典型出砂區塊的防砂失效井篩管砂及沖出砂做成份分析。
2.2預處理工藝優化
2.2.1酸化處理酸液優選
針對臨盤通過對臨盤區塊的粘土礦物進行取樣分析結果,其伊/蒙混層47%,開展了室內實驗研究,在溶蝕率相同的情況下,優選多氫酸作為酸化段塞主體酸。
2.2.2地層預處理工藝優化
針對不同區塊的主要堵塞原因,結合小套管防砂特點,優化了不同的抑砂處理段塞。
3.機械式防砂工藝技術研究
臨盤采油廠因套損小套管治理和老井側鉆挖潛產生小套管油井423口,占比17.7%,常規的掛濾、化防無法完全滿足其防砂需求,主要存在充填施工摩阻高,管柱不配套,后期處理難度大;一般掛濾防砂,后期易堵塞。
3.1小套管充填防砂工具研究
3.1.1結構組成
Φ82充填工具主要由丟手解封裝置、懸掛密封機構、反洗機構、填砂裝置組成。
3.1.3性能特點
(1)封隔壓力高,懸掛能力強,避免了施工過程中產生的高壓引起管柱的密封失效,導致防砂施工的失敗。
(2)不動管柱反洗井,確保了井筒內多余砂及時反洗出井口,避免了管柱的堵塞以及卡管柱等施工安全風險。
3.2易處理防砂篩管的研制
3.2.1 Φ73鎢鈷合金涂層等徑微縫管
(1)結構特點
針對精密微孔濾砂管內通徑小(48mm),易堵塞,后期處理困難,研制Φ73鎢鈷合金涂層等徑微縫管。
(2)技術特點:
濾砂管采取內扣連接,無接箍,整體防砂管柱外徑一致,方便后期井筒套銑打撈;
內通徑大(62mm),中心管內積砂易被清除;
等離子割縫,濾砂管不易堵塞。
(3)參數優化
運用有限元模型建立N80材質基管的微縫管應力模型,通過模擬壓潰過程優化鎢鈷合金涂層厚度為0.2mm,優化縫長50mm、縫密度5條/周。
3.2.2高滲濾砂管
針對細粉砂、泥質含量高的油層,配套高滲濾砂管,排出細粉砂,提高防砂效果。
(1)結構組成
高滲濾砂管主要包括基管、預制填砂層、接頭。其中,預制擋砂層可根據地層砂粒徑進行相應的優化匹配,以提高防砂效果的適應性。
(2)性能室內實驗
制作了7種不同規格預制填砂層的濾砂管,進行了滲流實驗。
實驗結果:7組不同規格高滲濾砂管(充填40/50目砂),滲透率:12.2~23.3um2,受濾砂管預制填砂層的配方及膠結方式有很大關系。出口含砂量均<3 ?,排出砂粒徑均<40μm,平均粒徑24.7μm。高滲濾砂管可排出細粉砂。
(3)濾砂管參數優化
濾砂管外徑優化
根據小套管套管尺寸,綜合考慮工具加工、施工安全方便、過流面積等因素,優化濾砂管外徑為76mm。
濾砂管長度優化
根據濾砂管最大長度、初彎曲撓曲線近似表達式機濾砂管長度與撓度的關系,經過計算,L=1.13m。在斜井中,為了保證濾砂管的順利下入,避免防砂管柱彎折損壞,兼考慮加工等方面的便利,優化濾砂管長度為1m。
4.小套管井化學防砂工藝技術研究
4.1覆膜砂優選及性能評價實驗研究
4.1.1覆膜砂防砂技術原理
針對常規耐覆膜砂在涂覆工藝、固結性能方面存在的不足,通過從涂覆工藝、涂覆材料選擇和改性以及涂覆層數的確定等方面的分析,確定采用目前比較先進的熱法涂覆工藝,選用具有不同功能的涂覆材料,在石英砂表面從內到外進行可預固化層、可固化層和保護層進行三層涂覆,提高支撐劑的抗破碎率、圓球度、固結和性能等。
4.1.2室內實驗研究
(1)覆膜砂性能評價優選
通過室內實驗研究,優選固結強度、滲透率較高的新型樹脂砂作為高導流自固結充填材料。
(2)新型樹脂砂性能評價
新型樹脂砂其最終抗壓強度可達5.2MPa,滲透率14.6μm2,可建立高強高導擋砂屏障。
4.2留塞式化學充填防砂工藝研究
4.2.1工藝原理
在化學防砂材料優選的基礎上,針對較厚油層,采用充填樹脂砂或者注入固砂劑的方式進行化防。可形成較高強度的擋砂屏障,保證防砂效果。
而針對較薄油層(≤5m),可采用塞式化學充填的方式。在井筒內留塞,可進一步提高擋砂屏障強度。
4.2.2參數優化:
通過建立小井眼井滲流通道與充填留塞數學模擬,優化了塞式充填防砂參數,主要包括:
砂面位置:射孔段底界30m;砂比:5-30%,泵壓:≤5MPa。
沉砂時間:5-10min
頂替液用量:清水, ≤油管容積;侯凝時間:24h以上
鉆塞位置:射孔層段頂界1m的位置。
4.2.3適應井況:
可用于4in(內徑88mm)套管井,薄油層(≤5m)井的防砂工藝中。
5.結論
(1)針對臨盤小套管井出砂儲層特點,優選了酸化處理主體酸液類型及配方,泥漿溶蝕率≥50%、返排率≥75%,提高解堵效果。
(2)針對井眼尺寸小的側鉆小套管井,開展小直徑循環充填防砂工具、高強度易處理等徑微縫管,配套高滲透濾砂管防砂工藝,能滿足小套管井防砂需求,解決了篩管易堵塞的難題。
(3)創新研發留塞式化學充填防砂工藝,可形成具有較高膠結強度及滲透率的擋砂柱塞。
(4)開展了小套管井防砂技術現場應用并進行了效果跟蹤分析,措施后日液比停產前提高了78.4%,為后期進一步開展技術優化及現場應用提供了技術借鑒。
參考文獻:
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