鄭 斌
(廣西華磊新材料有限公司,廣西 平果 531400)
現在預焙鋁電解槽均采用中間點式下料方式[1,2],在電解生產過程中,由于電解質成分變化,特別是鋰鉀含量升高,降低電解質的初晶溫度,槽溫也隨之降低,加上氧化鋁性質變化,主要是粒級分布,共同導致氧化鋁的溶解性能降低。如果遇上風壓降低,氣缸老化等外部因素印象,很容易造成卡錘頭、粘葫蘆頭、堵料等下料不暢現象,造成電解槽效應多,爐膛不規整,嚴重影響電解槽運行指標[3-5]。
本文介紹了鋁電解槽下料智能管控系統的開發和應用情況,改系統可以實現對火眼通暢情況的檢測功能,如遇火眼不暢,將開啟多次打殼功能,如果依然打不透,或者錘頭卡死等情況,將啟動語音報警功能,申請人工進行處理。該系統可以準確判斷下料口狀態,有效降低效應系數和效應分攤電壓,降低工人勞動強度,提高電流效率,改善電解槽運行指標。
火眼狀態檢測技術的原理是:通過對比打殼錘頭打入電解質前后的電壓信號變化,來判斷下料口狀態是否通暢,如圖1所示。

圖1 下料口狀態檢測技術原理圖
下料智能管控系統總體技術方案如下:首先系統對下料口的狀態進行檢測,下料口開孔正常,減少打殼次數,正常下料;下料口有堵料趨勢,增加打殼次數,讓下料口回到正常狀態;下料口嚴重堵料,系統多次打殼仍無法打通,則停止打殼,停止下料,語音報警;……