賈舒媛,陳壽翠
(攀枝花學院,攀枝花 617000)
本課題研究對象是浙江某玩具生產企業。該企業目前采用的是典型的單列型流水線生產方式,每道工序配備一名老員工進行人工裝配。實地調查發現,由于各工序操作時間不等,造成人員閑忙不等,同時裝配線存在大量在制品堆積,造成生產不暢,影響生產效率。本課題以該企業代表性產品6-DV玩具自行車模型的裝配線作為研究對象,對該企業生產組裝線進行優化改善。針對6-DV玩具自行車模型具體流程進行考察和記錄,對各工序進采用秒表時間研究法測定作業時間,結合SPSS軟件和三倍標準差法進行數據分析,以算數平均數作為每道工序的實際操作時間。據企業實際情況,設置評比系數為1.1,寬放系數為0.1,計算得出裝配線上各工序標準作業時間。結合裝配步驟,繪制流程程序圖,如圖1所示。
根據圖1得知,在所有工序中,用時最長的是安裝前叉部件這個工序,它是整個組裝流程的瓶頸工序。計算產線平衡率:

圖1 現有的6-DV玩具自行車模型組裝流程程序圖

現有的組裝線的平衡率非常低,只有46.7%,可以看出,目前該裝配線平衡率低下,瓶頸工序作業時間太長,非瓶頸工序等待時間較長,半成品堆積較多,該裝配線急需平衡改善。
針對6-DV玩具自行車模型組裝流水線中存在的問題,運用“5W1H”提問技術以及“ECRS”四原則,分別從操作、檢查、等待、搬運、儲存5個方面進行逐項分析。將第一步的檢查車把是否損壞取消,這一步可以在原材料入庫的時候就進行檢查;將安裝車把和檢查車把靈活性進行合并,取消工序7的等待時間;將安裝前擋泥板和安裝后擋泥板合并;將安裝前鏈輪和安裝后鏈輪合并;將安裝左曲柄和安裝右曲柄合并;將安裝左腳蹬和安裝右腳蹬合并;將安裝前手剎和檢查剎車性能合并,取消工序20的等待;將安裝剎車線和檢查剎車線松緊合并,取消工序23的等待;將安裝前車輪和安裝后車輪合并;將安裝后剎和檢查剎車性能合并,取消工序30的等待。初步改善后的組裝線簇狀圖如圖2所示。
本次改善后,該裝配線工位數由原來的28個減少為18個,減少10個,工人數由原來28人減少為18人,工人數減少了10個,平衡率由46.7%上升為67%,總工時由915s減少為844s。
盡管通過運用“5W1H”提問技術以及“ECRS”原則將玩具自行車組裝線進行了改善,但改善結果并不是特別理想,因此考慮對其布置方式進行優化改善,將裝配線進行工序同期化?,F在進行最小工作地的劃分??紤]玩具自行車組裝線裝配順序原因,同時在最大單工序時間限制范圍內等這些前提下,經過工位重組工時合并,圖2中工序2和3,工序9和10,工序17和18分別合并為3個工作地,最終18個工序劃分為15個工作地。計算生產線平衡率為80.4%。改善后的工作地數由原來的18個變為15個,減少了3個,工人數由原來18人減少為15人,工人數減少了3個,平衡率由67%上升為80.4%。

圖2 初步改善后6-DV玩具自行車模型組裝線簇狀圖
雖然進行了工作地劃分,但是瓶頸工序依然是工序1安裝前叉部件,因此對工序1安裝前叉部件進行雙手作業分析,如圖3所示。

圖3 安裝前叉部件雙手作業分析圖
通過對工序1進行雙手交作業分析,可以發現如下問題,第9步是左手拿起車架,右手拿起上叉碗,其余動作均是左手持住車架,右手進行操作。經過對工作人員進行詢問,采取ECRS原則,可以進行如下改善:取消左手拿起車架這一操作,并且交換左右手的動作,左手拿起上叉碗,放入車架前管,拿起下叉碗,放入車架前管,拿起黃油,抹在上下叉碗內,右手進行拿起錘子,移動錘子,把上叉碗敲入車架前管,拿起錘子,把下叉碗敲入車架前管,放錘子。通過對工序1的工藝流程進行雙手平衡改善,較改善前的70S,改善后作業時間減少為61秒,減少了9秒,改善后的總的作業時間變為835秒,此時工序1不再是瓶頸工序,工序6安裝中軸棍變成瓶頸工序,此時裝配平衡率為85.6%。經過多次不斷改善,該組裝線的平衡率達到85.6%,大于80%,說明裝配平衡性已經良好,實現了精益化管理。
本文運用工業工程中的方法,多手段多方法逐次對研究對象進行優化改善,對裝配線工序進行合并重排,得到新裝配線方案。改善后的裝配線裝配順序更加合理,平衡性能達到良好級別,且也使整個裝配線負荷更加均勻,大大提高了流水線的裝配效率??蓪⒋烁纳拼胧┻M一步推廣到企業其他產線。