劉帥, 郝永順 (中海石油 (中國) 有限公司湛江分公司,廣東 湛江 524057)
某海上采油平臺投產時使用的原油測試多相流量計和生產多相流量計均為GLCC流量計,每個流量計出口均設置有三閥組,用來外接移動流量計進行標定。每日單井測試數據錄入以測試流量計為準,平臺綜合產量以生產流量計測試數據為準,并將生產流量計數據上報至陸岸終端,陸岸終端核實產量并將該產量發回至各平臺,核實產量與所有平臺上報產量加和的比值約為0.7左右,數據誤差較大,嚴重影響產量計量的準確性,為油藏評價,產量計劃編制等工作帶來了嚴重困擾。通過改造換型,需解決如下兩個問題:
(1)提高多相流量計的含水測試準確性;
(2)終端核實產量與上報產量比值較低,通過換型改造提高該比值數據。
某海上采油平臺為近年來投產的井口平臺,平臺原油主流程為單井經井口管線進入測試管匯或生產管匯,經測試管匯原油需經過GLCC測試多相流量計進入GLCC生產多相流量計,經生產管匯原油直接進入GLCC生產多相流量計,原油經過生產流量計計量后直接下海管外輸至下游處理平臺,相關流程示意圖如圖1所示。

圖1 平臺生產流程圖
該平臺前期使用的測試/生產多相流量計均為GLCC氣液柱狀旋流式流量計,它的主體結構為帶有傾斜切入口的垂直管和氣、液相出口組成,油井產出的油氣水混合物在一定壓力下通過傾斜切向入口進入柱狀氣液旋流分離器,并在分離器內高速旋轉,產生強大的離心力。由于流體中氣液兩相密度的不同,導致其受到的離心力不同,從而氣相向氣液旋流分離器軸心處運動,形成向上的內旋流氣核,液相向內壁運動,形成向下的外旋流,促使氣液組分迅速分離。氣液分離后,氣相從頂部氣相出口排出,并經過孔板流量計計量,液相從底部液相出口排出,經過質量流量計計量,并經含水分析儀分析含水情況[1]。
在使用過程中,GLCC測試數據的準確性受到如下幾個方面的影響:一方面是頂部氣流中的含液量,另一方面底部液流中的含氣量,同時含水分析儀的準確性也對油水產量的計算產生較大影響。
在使用過程中發現,底部液流中質量流量計測量密度在0.38-0.65 g/ml之間,遠低于手工化驗密度0.88 g/ml的數值,說明旋流分離器液相存在含氣現象。在旋流分離器頂部取樣,會有時斷時續的氣液混合物排出,說明旋流分離器氣相帶液,同時含水率分析儀的數值,與手工含水化驗數據相差較大,對比曲線如圖2所示。

圖2 改造換型前生產流量計含水與手工化驗含水對比曲線圖
GLCC柱狀氣液旋流分離器的設計原理是依靠離心力來達到氣液分離的效果。在入口下方,由于離心力的作用,形成了以氣體為核心,液相沿分離器內壁旋轉的流動形態。隨著液面的逐漸降低,氣體核心縮小,逐漸變成以液體為主的流體性質,這部分液體仍沿內壁進行旋轉。理論上沿切線進入旋流分離器內部的混合液分離效果要比只依靠重力進行沉降分離的效果要好,但在使用過程中,效果不盡如人意。GLCC原理示意圖如圖3所示。

圖3 GLCC原理示意圖
改造換型前該平臺日均產氣量約為生產流量計處理能力的124%,處理量超過了該流量計的設計處理能力。由上述介紹可知,GLCC處理氣量如果過大,旋流分離器入口處產液與上升中的氣體核心相遇,使部分液體隨氣體核心從氣相控制閥流出。同時由于氣相流速過大,氣液界面被氣壓向下壓,部分氣體未完全從液相中分離出來,即從液相帶出流量計,造成液相跑氣。
改造換型前該平臺部分生產井單井測試產氣超過測試GLCC多相流量計處理上限和下限,最高為15萬方/天,最低為0方/天,其中低于1000方/天產氣量的井占全部生產井的半數,完全在該分離器處理產氣能力范圍內的生產井只有3口。與生產流量計測不準的原因相同,產氣量超高的生產井均出現氣相跑液和液相跑氣的現象,部分產氣量較低的生產井,同時產液量也較低,流體進入旋流分離器后,無法充分發揮旋流離心作用,氣液兩相的分離效果不佳,導致了部分生產井的液相存在未完全脫出的氣體,影響液相產量的計量。
GLCC流量計的含水率分析儀采用射頻導納含水率儀,基本原理是根據流體介電常數隨原油含水率不同而產生的規律性變化來確定油水混合物的含水率。從測量原理來看,該類含水率儀不能處理高含水情況下的油水分析。而且在實際使用中,含水率分析儀需依賴手工化驗含水值進行擬合校正處理,該種校正方式,一方面無法完全保證化驗值的準確性,另一方面流體物性一旦發生變化,某一時間點求取的校正關系不能保證在不同含水階段的通用性,造成含水率分析儀在使用過程中誤差不斷增大。
旋流分離器的三個重要參考指標均出現異常,由于GLCC多相流量計的結構特殊性,其核心結構均在柱狀氣液旋流分離器內部,從經濟性和解決問題的準確性角度出發,對其內部結構改造的難度較大,經濟性不高,這時多相流量計的換型就顯得勢在必行。經過多方面考慮,決定選取不經過含水率分析儀測量含水,同時能夠保證產液有足夠時間沉降的測試分離器代替GLCC測試多相流量計[2]。
測試分離器的結構分為混合腔和油腔,生產井產出的油氣水混合物進入三相分離器,經整流板、波紋板組后大部分液體在分離器混合腔內進行沉降,剩余的極少部分液體經捕霧器進一步分離,天然氣體通過壓力控制閥進入下游流程。沉降下來的油、水混合液停留一段時間后,因密度的差別逐漸進行分層,水沉積在混合腔的底部,混合腔的上部為油層。當油層的液位高出堰板頂部時則慢慢流入油腔內,然后由油室下部的出油口排出,混合腔的水沉降分離到混合腔的底層,并經過出水口排出,油、氣、水三相分別經過質量流量計進行計量。
測試分離器結構示意圖如圖4所示。

圖4 測試分離器結構示意圖
測試分離器目前已使用近半年,改造后流程圖如圖5所示。投用初期,與GLCC多相流量計做比較,選取生產過程無段塞流且產氣和產液相對較穩定的生產井數據進行對比分析。

圖5 測試分離器接入示意圖
各生產井分離器測試產油和GLCC測試產油比值如圖6所示。

圖6 分離器與GLCC測試產油比值
通過分析曲線可知,比值大多數分布在0.7左右,也就是說測試分離器測試產油相當于GLCC測試產油的70%。
分離器測試產水和GLCC測試產水比值如圖7所示。

圖8 分離器與GLCC測試產水比值
通過分析曲線可知 (如圖8所示),去除分離器測試產水為0的生產井數據,大多數比值分布在0.7左右,區間在0.6-0.8之間,也就是說測試分離器測試產水相當于GLCC測試產水的70%,分離器測試產油和產水與GLCC測試數據的比值均分布在0.7左右。
分離器測試產液和GLCC測試產液比值如下圖:

圖7 分離器與GLCC測試產液比值
通過分析曲線可知,大多數比值分布在0.7左右,也就是說測試分離器測試產液相當于GLCC測試產液的70%,進一步驗證測試分離器測試的油水產量與GLCC多相流量計測試的油水產量存在一定的正比例關系。
通過對比測試數據,GLCC測試的部分不產氣的單井,經測試分離器測試均有氣產量。目前測試分離器使用的為質量流量計,準確度較高,GLCC氣相測量使用的是孔板流量計,部分GLCC測試不產氣的單井,在井口取樣均有較多氣體。綜合分析測試分離器氣相測量相對較精確。
改造換型后,該平臺改變上報陸岸終端產量的方法,由原來生產流量計計量數據上報的方式,變為測試分離器測試數據加和的方式進行上報,之后的綜合產油的測試含水率和手工化驗含水率關系曲線如圖9所示,含水率的差距有了明顯的縮小,測試含水率更接近手工化驗的含水率。

圖9 綜合含水與手工化驗含水對比
(1)經過分別對比產油、產水和產氣三組數據可知,測試分離器測試產液量較GLCC測試產液量低30%左右,測試分離器測試產氣數據相對較準確。
(2)調整平臺上報綜合產量的方式,由原來的以生產流量計計量數據為依據,變為以測試分離器測試數據加和的方式進行上報,平臺的綜合含水與手工化驗含水差距縮小,趨勢相同,綜合含水率的準確性有了大幅度提高。
(3)調整平臺上報綜合產量的方式,以測試分離器測試單井產油加和的方式上報至陸岸終端,經過逐漸的調試摸索,終端核實產量與上報產量比值由前期的0.7,逐漸上升至近期的0.96,該比值有了很大幅度的提高。
(4)測試分離器的接入充分考慮了將來流量計的標定問題,通過預留接口的方式,同時滿足了兩臺測試流量計的標定需求[3]。