束飛
江西洪都航空工業(yè)集團有限公司 江西 南昌 330000
隨著飛機性能的不斷提高,如何提高鈑金件的制造精度成為一個突出問題。某型飛機異形管是一種功能性產(chǎn)品,具有外形復(fù)雜、孔徑小、孔精度要求高的特點,制孔質(zhì)量直接影響到該產(chǎn)品的使用性能[1]。
某型飛機異形管為雙曲面扁管,材料為LF2M,一端有32個通孔,孔徑為φ0.5mm,產(chǎn)品設(shè)計要求為用0.3Mpa水壓試射,保證液流平行,在300mm范圍內(nèi)不交叉。該產(chǎn)品制造存在的主要難點為:①孔間距為13mm,在300mm范圍內(nèi)液流互相不交叉。通過計算可知,噴水試驗中水柱的角度公差為±1°,考慮到導(dǎo)管外形制造公差、導(dǎo)管結(jié)構(gòu)(剛性差、易變形),鉆孔難度較大。②使用φ0.5mm鉆頭鉆孔,鉆頭剛性差,易造成制成的孔偏斜、鉆頭易折斷,影響鉆孔的質(zhì)量。③異形管鉆孔的端面為圓弧,鉆孔時易滑動,造成鉆孔偏斜且孔不在噴管的中心,影響孔的平行度。④異形管厚度?。?mm),孔的引導(dǎo)區(qū)短,孔對水柱的引導(dǎo)性差,噴水時穩(wěn)定性差,易偏斜。⑤異形管型面為鈑金成形,公差較大,無法采用數(shù)控加工方法進行制孔。
針對異形管圓弧端面和孔引導(dǎo)區(qū)短的問題,提出在噴管端面堆焊,以達到使異形管端面改為平面并增加引導(dǎo)區(qū)長度的目的;改進異形管鉆孔夾具工裝,保證異形管定位準確、固定平穩(wěn);使用精密鉆床保證孔平行度[2]。
鉆床主軸同軸度高,振動小、穩(wěn)定性好,主軸跳動應(yīng)小于0.005mm,綜合考慮選取小型、高速鉆床。

圖1 鉆孔工裝圖
工裝結(jié)構(gòu)采用分體式,分為半模A和半模B,采用銷釘定位,螺釘連接作為夾緊裝置。異形管在模具中定位凸出模具約5mm,以保證焊疤以及鉆孔時鉆頭不與模具干涉。
模具工作型面按異形管標準樣件協(xié)調(diào),保證與異形管產(chǎn)品型面的協(xié)調(diào)、一致性,使定位時異形管不產(chǎn)生變形。模具工作型面A往內(nèi)縮進0.5mm,以起到工裝的夾緊作用。
模具工作型面敷設(shè)環(huán)氧樹脂,型面光滑,防止在夾傷產(chǎn)品。
模具底面進行銑切加工,保證平面度。
異形管成形→端面堆焊并打磨→工裝中定位夾緊→鉆孔。
影響異形管鉆孔質(zhì)量的主要有堆焊高度和鉆孔工藝參數(shù)的選擇:堆焊主要起到對水柱的引導(dǎo)作用,高度太低則無法起到引導(dǎo)作用,高度太高則增加了鉆孔的難度和鉆孔時間;鉆孔工藝參數(shù)主要為鉆頭長度、鉆床轉(zhuǎn)速以及切削液的選擇。
在進行小孔試鉆基礎(chǔ)上,初步確定了較合適的堆焊高度和鉆孔工藝參數(shù)范圍,從中選取不同堆焊高度和工藝參數(shù)設(shè)計試驗方案并分別進行工藝試驗。鉆孔工藝試驗各項參數(shù)選擇、鉆孔概況及噴水試驗結(jié)果為:
工藝試驗方案一:堆焊高度為1.5mm,鉆頭長度為6.5mm,鉆床轉(zhuǎn)速分別選擇1500、3000r/min兩種,鉆孔切削液選擇為水。試驗結(jié)果為:鉆孔過程中折斷鉆頭3根,噴水試驗結(jié)果為11個孔不合格。
工藝試驗方案二:堆焊高度為1.5mm,鉆頭長度為6.0mm,鉆床轉(zhuǎn)速分別選擇3000、6000r/min兩種,鉆孔切削液選擇為水。試驗結(jié)果為:鉆孔過程中折斷鉆頭2根,噴水試驗結(jié)果為4個孔不合格。
工藝試驗方案三:堆焊高度為2.5mm,鉆頭長度為7.0mm,鉆床轉(zhuǎn)速選擇6000r/min,鉆孔切削液選擇為水和油兩種。試驗結(jié)果為:鉆孔過程中折斷鉆頭9根,噴水試驗結(jié)果為孔全部合格。
工藝試驗方案四:不進行堆焊,鉆頭長度為5.0mm,鉆床轉(zhuǎn)速選擇6000r/min,鉆孔切削液選擇為油。試驗結(jié)果為:鉆孔過程中未折斷鉆頭,噴水試驗結(jié)果為3個孔不合格。
工藝試驗方案五:堆焊高度為1.5mm,鉆頭長度為5.5mm,鉆床轉(zhuǎn)速為6000r/min兩種,鉆孔切削液選擇為油。試驗結(jié)果為:鉆孔過程中折斷鉆頭1根,噴水試驗結(jié)果為孔全部合格。
對以上五個試驗方案所選取的工藝參數(shù)和對應(yīng)試驗結(jié)果進行對比分析如下:
4號管水流引導(dǎo)區(qū)過短,平行度無法滿足產(chǎn)品技術(shù)要求;3號管消耗鉆頭數(shù)量多、耗時長,無法滿足批量生產(chǎn)要求,故最佳堆焊高度為1.5mm。
5號管鉆頭露出長度適中,建議鉆頭露出鉆帽長度為5.5~6.0mm。
異形管選用材料軟、黏性大,提高轉(zhuǎn)速可減小材料對鉆頭的不利影響,并增加排屑效率。使用不同轉(zhuǎn)速對同種材料進行多次鉆孔發(fā)現(xiàn)6000 r/min的轉(zhuǎn)速最為合適。
鉆制小孔時排屑槽狹窄、排屑不流暢,鉆孔升溫較快,必須進行充分的冷卻和潤滑,故選用黏度低的油質(zhì)切削液較為合適。
鉆制小孔時進給力和進給量要小,及時退出鉆頭并清理切屑。同時由于排屑困難和溫度較高,鉆頭損耗大,應(yīng)及時地更換磨損的鉆頭,通過工藝試驗確定每鉆10個孔更換鉆頭。
異形管鉆孔工藝方案及工藝參數(shù)在某型飛機批生產(chǎn)中進行了應(yīng)用,具備可操作性,制造的異形管能完全達到新的產(chǎn)品設(shè)計要求,對今后類似小孔鉆制提供了借鑒。