劉德亮
(西山煤電(集團)有限責任公司 西曲礦, 山西 古交 030200)
西曲礦8#煤層18402工作面頂板堅硬,上覆厚硬的灰巖和砂巖層,強度高,完整性強,造成初次垮落步距大,若不采取強制放頂措施,初次垮落步距可達30~40 m,容易產生頂板大面積垮落[1],引發颶風的安全隱患。同時,18402工作面兩側為已回采的18401工作面和18403工作面,屬孤島工作面,如不采取強制放頂措施,兩巷煤柱的集中應力將影響工作面的安全回采。為解決以上問題,引進水力壓裂頂板控制技術[2],在頂板巖層中預先產生大量的水壓裂縫,降低石灰巖和砂巖層的完整性,從而減小初次垮落步距,促使頂板及時垮落,保證工作面安全生產。
18402工作面可采走向長度585 m,傾斜長度218 m,地面標高1 032~1 179 m,工作面標高885~944 m,蓋山厚度為126~250 m. 18402工作面副巷沿8#煤層施工,8#煤層厚度較穩定,煤層厚度3.8~4.38 m,平均厚度3.95 m,煤層傾角2°~7°,平均角度4°,為穩定煤層。煤塵爆炸指數為18.60%,煤層自燃傾向等級為II類自燃煤層。工作面絕對瓦斯涌出量2.70 m3/min.
8#煤層頂部普遍含一層0.50 m的炭質泥巖偽頂,直接頂為1.5~3.5 m的石灰巖,抗壓強度為102.74 MPa,普氏硬度系數10.56. 直接底為1.54 m的細粒砂巖,底板細粒砂巖抗壓強度為55.89 MPa,普氏硬度系數5.72.
在18402工作面整個切眼及兩巷30 m范圍內進行水力壓裂。其中切眼內布置14組余1個(每組3個,共43個)鉆孔,工作面正巷布置1組(每組2個,共2個),工作面副巷布置2組(每組2個,共4個)鉆孔,共計49個鉆孔。
原方案不足之處:1) 工作面切眼內副巷側50 m范圍內有無炭柱,此范圍內頂板裂隙發育,工作面回采期間,頂板易垮落。因此,在此范圍內不需布置鉆孔。2) 由于工作面正巷已經安裝皮帶,鉆機無法使用。因此,正巷內鉆孔無法施工。3) 類比以往8#煤工作面的工程實踐,可以得出工作面中部頂板易垮落,兩端頭不易垮落的規律,可以適當減少中部鉆孔數量。綜合以上分析,采用水力壓裂技術方案進行優化。
優化后的方案:受陷落柱影響,切眼內從距離副巷50 m處開始施工水力壓裂孔,每15 m施工一組鉆孔,50~155 m每組鉆孔施工2個(孔A和孔B),共施工7組(14個)鉆孔;155~213 m每組鉆孔施工3個(孔A、孔C、孔D),共施工5組(14個)鉆孔;副巷布置4個鉆孔。累計布置32個鉆孔,見圖1. 與初始方案比,減少了17個鉆孔,此方案既可以縮短鉆孔施工工期,又可降低工人勞動強度。鉆孔A、B、C、D、E、F直徑均為65 mm,垂直深度均為18 m. 每個孔壓裂5~8段,每段的壓裂時間為30 min. 工作面初次放頂水力壓裂鉆孔布置見表1.

圖1 工作面初次放頂水力壓裂鉆孔布置圖

表1 工作面初次放頂水力壓裂鉆孔布置表
鉆孔情況:平均每天施工2~3個鉆孔,累計施工32個鉆孔,工期為14天。
施工不足之處:打鉆前,由于工作面運輸機、軌道已安裝到位,導致鉆孔方位角、煤壁側鉆孔位置與設計方案有偏差。
壓裂情況:18402工作面2020年7月23日開始初采,截止7月26日,工作面累計推進5 m,7月27日甲班開始水力壓裂,靠近機頭側每個孔壓裂7~8段,工作面中部孔壓裂5~6段,每段壓裂時間為30 min,7月31日乙班壓裂結束,歷時5天。
施工不足之處:封隔器到貨不及時造成機頭處鉆孔未壓裂;工人操作不熟練,影響壓裂時間;由于工期緊張,壓裂段數相應減少。
2020年8月3日,工作面累計推進9 m,機尾方向130#—145#支架后方頂板垮落。
2020年8月6日,工作面累計推進19 m,1#—5#支架、80#—125#支架、146#—147#支架后方頂板未垮落;6#—79#、126#—145#支架后方頂板已全部垮落。
2020年8月8日,18402工作面累計推進22.4 m,1#—4#支架、80#—120#支架后方頂板未垮落;其余全部垮落。
2020年8月10日,18402工作面平均推進27 m,1#—2#支架后方頂板垮落不夠充分,85#—112#支架后方頂板未垮落;其余全部垮落。
2020年8月11日,18402工作面累計推進28 m,頂板全部垮落。
通過分析頂板垮落情況可知,機頭側1#—4#支架、85#—112#支架后方頂板難以垮落,其余頂板基本在工作面推進20 m左右全部垮落。主要原因:機頭側頂板鉆孔未及時壓裂;85#—112#支架處頂板鉆孔打設兩排,此處壓裂段數受生產影響由原來的8段減少為5段;受運輸機安裝的影響,鉆機位置調整難度大,鉆孔位置與設計方案有偏差。
不采取強制放頂措施時,初次來壓步距為30~40 m,平均35 m,18401工作面初次來壓步距為37 m;18403工作面采用預裂爆破技術后,初次來壓步距為33 m;18402工作面采用水力壓裂技術后,初次來壓步距為28 m.
結合現場生產地質條件,優化了西曲礦18402綜采工作面水力壓裂技術方案,通過實踐,該技術方案可以有效弱化堅硬頂板,促使頂板及時垮落,減小了初次垮落步距,避免了頂板大面積垮落引發颶風的安全隱患,保證了工作面安全生產。
下一步建議:通過實踐繼續優化初次放頂的方案,確保工作面安全高效回采;探索水力壓裂技術在切頂卸壓降低煤柱集中應力方面的應用。