劉東峰
(晉能控股煤業(yè)集團 陽城大西煤礦, 山西 晉城 048000)
煤巷在掘進過程中,由于煤巖體自身承載能力較弱,受到采動影響后易發(fā)生片幫和冒頂事故,影響巷道掘進工作的推進,對施工人員的安全造成威脅[1-3]. 近年來注漿技術不斷發(fā)展,對于破碎軟巖巷道,通過預先向煤巖體內注漿,可以顯著改善巷道圍巖的自承載能力,達到加固巷道和強化巷幫的目的[4-5]. 結合大西煤礦3018運輸順槽在掘進過程中的實際工程需求,對破碎頂板煤巷展開預注漿加固支護技術的研究和應用。
大西煤礦3018運輸順槽布置在3#煤層中,沿頂板掘進,巷道斷面為矩形,順槽寬度5 m,高度4 m. 巷道總掘進長度為889 m,其中包含風橋、繞道、聯(lián)絡巷等附屬工程,屬于回采巷道。巷道南、北均為煤體,西部為礦界,東部為軌道大巷。巷道坡度2°~7°. 現(xiàn)場巷道在掘進過程中,通過鉆孔窺視觀察巷道頂板的圍巖情況,巖性特征統(tǒng)計表見表1. 從表1中可以看出,巷道煤層平均厚度為3.79 m,直接頂范圍3.2 m,主要為軟弱泥巖,基本頂為堅硬的細粒砂巖。3018運輸順槽頂板煤巖體中原生裂隙發(fā)育,頂板十分破碎,頂板圍巖遇水易泥化,自承載能力較弱,不利于巷道圍巖穩(wěn)定,巷道頂板難以支護。因此,為了解決巷道支護問題,對運輸順槽掘進工作面進行超前注漿加固,提高圍巖的穩(wěn)定性,實現(xiàn)對巷道的有效支護。

表1 3018運輸順槽煤層頂板巖性特征表
根據(jù)3018運輸順槽的斷面形狀以及煤層巷道頂板的破碎程度,對注漿孔布置方案進行設計。注漿孔參數(shù)設計見圖1. 共設計3個注漿孔,注漿孔分為上下兩層,兩層間距1 m,呈倒三角形。注漿孔均斜向上布置,傾斜角度為10°,注漿孔長度為10 m.

圖1 3018運輸順槽注漿孔布置參數(shù)圖
在鉆孔施工過程中,由于現(xiàn)場圍巖條件十分復雜,煤體及頂板巖層較為破碎,遇水后極易發(fā)生泥化現(xiàn)象。特別是經過斷層帶,鉆孔注漿過程中跑漿現(xiàn)象嚴重,漿液通過裂隙通道大量漏漿,嚴重影響超前注漿施工進度,后期巷道掘進接替難以正常進行。
為了解決上述問題,通過現(xiàn)場試驗探究,提出了分段注漿和及時封孔技術。分段注漿示意圖見圖2. 通過預先鉆孔鉆進,在鉆孔中下套筒,套筒外接法蘭盤,進行第一段注漿,目的是為了加固孔口周邊圍巖,充填套筒與鉆孔之間的裂隙。

圖2 分段注漿示意圖
當漿液凝固后,換上小鉆頭進行套孔,當鉆到一定深度后,進行二段注漿。重復套孔和注漿工序,直到注漿鉆孔達到設計深度。
鉆孔封孔直接影響著注漿加固效果,封孔材料選用聯(lián)邦加固雙液注漿加固材料。采用棉紗在兩端封堵,中間灌注的方法,封堵深度為1.8 m.
超前注漿材料采用聯(lián)邦加固注漿材料,結合現(xiàn)場施工實際情況,注漿材料漿液水灰比為0.6∶1,封堵材料漿液水灰比為0.8∶1.
現(xiàn)場注漿壓力為4~5 MPa,當注漿壓力過高時,會對頂板巖層產生劈裂破壞,由于巷道頂板圍巖本身承載能力較弱,裂隙十分發(fā)育,因此,在超前注漿過程中初始注漿壓力應為2 MPa,并在注漿的過程中逐漸增大注漿壓力,最大注漿壓力不應超過5 MPa.
漿液的擴散半徑與鉆孔直徑、煤層介質、注漿壓力以及漿液的水灰比有關,注漿液的擴散半徑通過公式(1)進行計算。
(1)
式中:
R—漿液擴散半徑,m;
r—注漿孔直徑,m,取0.04;
k—煤巖體的滲透系數(shù),m/d,取0.026;
p—注漿壓力,MPa,取4~5;
t—擴散完成后的注漿時間,min,取200;
n—孔隙比,取0.075;
b—注漿材料水灰比,取0.6;
l—注漿鉆孔長度,m,取10.
將參數(shù)代入式(1)中,求得漿液擴散半徑R取值大約為1.6 m. 因此,設計注漿孔間距為3.2 m.
3018運輸順槽在掘進前首先采用超前預注漿加固巷道圍巖。在注漿施工過程中,提前在運輸順槽超前工作面范圍內施工布置注漿孔。注漿施工人員應提前調試好注漿設備,準備好注漿、封孔棉紗等材料。
進行注漿時,首先打開風管截止閥,將風管內的水分吹干,然后將注漿泵、風動攪拌機以及注漿管道連接好。在注漿鉆孔中裝入注漿錨桿,并進行封孔。當封孔材料達到封堵硬度后開始注漿。
注漿流程:檢查注漿泵和注漿管道的連接情況→打開注漿開關→封孔器壓力活塞開啟→開始注漿→暫停注漿→繼續(xù)注漿→結束注漿→清洗注漿泵和注漿管道
在注漿過程中,應該隨時觀察注漿情況,當煤壁有漏漿現(xiàn)象出現(xiàn)時暫停注漿,等待漿液硬化后繼續(xù)注漿,達到封堵漏漿裂隙的目的。
為了直觀表明注漿對巷道圍巖的加固作用,對現(xiàn)場巷道注漿前后的圍巖取芯,進行實驗室試驗,測試其力學性能,對比分析注漿前后圍巖的力學參數(shù)變化情況,見表2.

表2 注漿前后圍巖力學參數(shù)變化表
通過對表2的分析可知,注漿后巷道圍巖的力學性能有了很大改善,圍巖的承載能力得到提升,能夠對巷道頂板進行有效加固,進而提高巷道圍巖整體的穩(wěn)定性。
在巷道掘進后,對巷道表面變形進行監(jiān)測,通過對巷道掘進后的注漿加固階段進行礦壓觀測,確定注漿對巷道圍巖變形的影響程度,總結注漿加固段巷道的變形規(guī)律,進一步驗證注漿支護效果。通過在3018運輸順槽布置礦壓監(jiān)測站,對巷道頂、底板以及左、右兩幫的位移量進行分析,繪制巷道變形隨時間的變化曲線,見圖3.
從圖3可以看出,3018運輸順槽在監(jiān)測的4個月內,7月和8月巷道圍巖變形量變化較大,9月和10月巷道變形量趨于穩(wěn)定,基本沒有變化。頂、底板的變形集中發(fā)生在7月,兩幫發(fā)生不均勻形變,右?guī)妥冃瘟繛?10 mm,左幫變形量為60 mm,并且右?guī)驮谙锏谰蜻M的一個月內變形速率較大約為4 mm/d,左幫則在4個月內發(fā)生緩慢變形。

圖3 巷道變形監(jiān)測曲線圖
分析認為,巷道前期主要受到采動影響,頂板下沉速度較快,后期由于注漿加固巷道圍巖,巷道表面位移變化趨于平緩,表明超前注漿加固對巷道圍巖穩(wěn)定起到了很好的效果。
1) 結合3018運輸順槽的實際工程情況,在掘進前采用超前注漿支護解決了巷道頂板破碎難以支護的問題,并形成了一套超前注漿支護工藝流程。針對注漿過程中出現(xiàn)的問題,提出了分段注漿和及時封孔技術。
2) 通過采用超前注漿加固技術,改善了巷道圍巖的力學性質,使圍巖的承載能力得到提升,巷道變形可以有效控制。