張菅,喬文麗,裴海華,王現(xiàn)杰
(1.海檢檢測有限公司,山東 青島 266235;2.中國石油大學(華東) 石油工程學院,山東 青島 266580)
油田采出水回注是油田水驅(qū)開發(fā)的重要方式。將采出污水回注到地層中,既減少環(huán)境污染,又節(jié)約淡水資源,是提高油田經(jīng)濟效益、保障油田可持續(xù)發(fā)展的一個重要途徑。然而,隨著大量污水回注,許多回注井的注水管線因腐蝕損壞,造成了嚴重的經(jīng)濟損失,甚至導致停產(chǎn)?;刈⑽鬯V化度高,同時溶解了硫化氫、二氧化碳、氧氣等氣體,會腐蝕金屬設備和管道,導致管線點蝕出現(xiàn)穿孔現(xiàn)象。因此,針對油田水腐蝕、結垢造成的危害,探究其腐蝕因素,對管線防腐及對油田的增收節(jié)支具有重要意義[1]。本文主要以腐蝕結垢產(chǎn)物分析為基礎,并以靜態(tài)腐蝕速率為指標,研究回注污水腐蝕的影響因素。
殺菌劑1227、阻垢劑DETPMP、HEDP均由山東泰和水處理公司提供;氫氧化鈉,分析純;N80鋼片(50 mm×13 mm×3 mm),由山東晟鑫科技有限公司提供;回注污水,勝利油田采出水,其離子組成見表1。水樣中Ca2+、Mg2+含量高,溶解氧為 3.6 mg/L。

表1 采出水離子組成
1.2.1 失效部位腐蝕結垢產(chǎn)物分析 采用X射線衍射方法(XRD)對現(xiàn)場污水回注井管線腐蝕結垢產(chǎn)物進行組成和性質(zhì)分析,判斷污水回注井管線產(chǎn)生腐蝕的原因。
1.2.2 失效部位腐蝕形貌分析 采用掃描電子顯微鏡(SEM)觀測N80鋼片在油田回注水中腐蝕后的表面形態(tài),分析產(chǎn)生腐蝕的原因。
1.2.3 靜態(tài)掛片實驗 依據(jù)標準SY/T 0026—1999《水腐蝕性測試方法》和SY/T 5273—2000《油田采出水用緩蝕劑性能評價方法》,研究地層溫度下油田污水對N80鋼片的腐蝕情況,實驗介質(zhì)均采用油田回注管線污水,計算腐蝕速率及緩蝕率,用來評價影響腐蝕的程度。
從現(xiàn)場截取一段腐蝕失效的注水管線,分別取3個部位及深度的腐蝕結垢產(chǎn)物進行組成和性質(zhì)分析,結果見表2。

表2 現(xiàn)場腐蝕產(chǎn)物組成分析結果

綜上說明,污水回注井管線產(chǎn)生腐蝕的可能原因是:二氧化碳、硫化氫或硫酸還原菌、溶解氧及高礦化度離子等組成。
通過掃描電鏡SEM對N80鋼片在回注污水中腐蝕后表面現(xiàn)象進行表征,結果見圖1。

圖1 鋼片腐蝕形貌

由XRD及SEM結果可以看出,引起污水回注管線腐蝕的原因較多,為此,采用常壓靜態(tài)腐蝕速率測定方法明確離子成分、溶解氧、細菌、結垢現(xiàn)象等因素對金屬試片腐蝕的影響程度,從而為今后更好地治理注水管線腐蝕問題提供了研究方向。
2.3.1 溶解氧對腐蝕速率的影響 污水中溶解氧的含量是影響采出液腐蝕性的重要因素?;刈⑽鬯腥芙庋鹾繛?.6 mg/L(見表1),高于注水的水質(zhì)標準(0.5 mg/L)。采用了通氮氣、加入硫脲的方法除氧,對比除氧前后N80鋼片的腐蝕情況,結果見表3。

表3 除氧后腐蝕速率測定
由表3可知,空白水樣溶解氧含量為3.6 mg/L,腐蝕速率很高,為0.262 mm/a;通N20.5 h及加入硫脲后,水樣中溶解氧含量降至0.5 mg/L以下,鋼片緩蝕率降低幅度較明顯,緩蝕率分別為25.6%和22.9%。說明溶解氧的存在對水樣的腐蝕有一定影響。
2.3.2 CO2對腐蝕速率的影響 CO2是油氣田中產(chǎn)生腐蝕的重要原因。向回注污水中通入CO2,考察不同CO2濃度下水樣對鋼片腐蝕速率的影響,結果見圖2。

圖2 鋼片腐蝕形貌
由圖2可知,隨回注污水中CO2濃度的增大,鋼片腐蝕速率增大。CO2溶于水后對鋼鐵發(fā)生電化學腐蝕,腐蝕形態(tài)可分為全面腐蝕與局部腐蝕,而局部腐蝕可引起點蝕和穿孔等。由2.2節(jié)圖1鋼片腐蝕形貌可以看出,鋼片點狀腐蝕較嚴重。
2.3.3 水樣pH值對腐蝕速率的影響 采出污水pH值的大小對注水管線的腐蝕有一定影響。通過加入NaOH將水樣調(diào)至不同pH值研究其腐蝕情況,結果見圖3。

圖3 不同pH值下鋼片腐蝕速率

2.3.4 SRB對腐蝕速率的影響 在油田注水系統(tǒng)中,SRB的存在是引起微生物腐蝕的主要因素之一。采用絕跡稀釋法,測定了回注污水中SRB細菌的個數(shù),并通過添加殺菌劑1227消滅細菌,評價殺菌前后水樣對鋼片的腐蝕速率,結果見表4。

表4 殺菌后腐蝕速率測定
由表4可知,水樣中硫酸鹽還原菌為 150個/mL,超過油田注水指標,加入殺菌劑1227后,SRB全部被消滅,腐蝕速率為0.206 mm/a,較殺菌前有所降低,緩蝕率為21.3%。SRB在油田水中大量存在,在鐵表面形成較松軟的腐蝕產(chǎn)物垢層,進而形成局部電池加速腐蝕。
2.3.5 高礦化度離子對腐蝕速率的影響 回注污水中的溶解鹽類對其腐蝕性有顯著的影響,不同的陰離子和陽離子對水的腐蝕程度也不同,Cl-、Ca2+、Mg2+等都會影響水樣腐蝕速率。按照回注污水離子組成配制了模擬地層水,考察不同處理措施后水樣對鋼片的腐蝕情況,結果見表5。

表5 不同處理措施后腐蝕速率測定
由表5可知,模擬水中鋼片腐蝕速率為 0.225 mm/a,說明高礦化度離子組成對腐蝕速率的影響很大;加入阻垢劑后,阻垢劑螯合Ca2+、Mg2+,阻止了鈣鎂垢的形成,腐蝕速率有所降低。溶解鹽中的Cl-滲透能力強,易吸附在鐵的表面,易對已經(jīng)形成的鈍化膜產(chǎn)生破壞,加劇局部腐蝕,同時鹽中的Ca2+、Mg2+具有很強的結垢傾向,使垢下腐蝕增強。
(1)通過對勝利回注污水產(chǎn)生的腐蝕結垢產(chǎn)物及影響因素分析可知,溶解氧、二氧化碳、pH、SRB及高礦化度離子組成是管線腐蝕的主要因素。其中根據(jù)失效部位腐蝕結垢產(chǎn)物分析、微觀形貌分析、腐蝕速率的大小情況可以得出,產(chǎn)生腐蝕的主要因素是高礦化度離子、碳酸鈣結垢與溶解氧的協(xié)同作用。
(2)根據(jù)產(chǎn)生的腐蝕的影響因素,建議進行藥劑優(yōu)化,可加入除氧劑,通入氮氣,加入硫脲、除垢劑、殺菌劑等進行綜合應用;也可以通過改善注水管線內(nèi)壁的防腐蝕工藝;同時可以考慮凈化水質(zhì),降低水質(zhì)硬度,結合現(xiàn)場施工,建議對回注水加入除氧劑、防垢劑和殺菌劑等,定期進行水質(zhì)監(jiān)測并優(yōu)化檢測方案,減少結垢和腐蝕的風險。