康春華
(泊頭市興達汽車模具制造有限公司,河北泊頭 062150)
隨著汽車工業的蓬勃發展,消費者的選擇范圍也越來越大。汽車的性能、顏值和價格都是吸引消費者的重要因素。車門的造型影響著整車的美觀度,車門的制造和裝配流程影響著整車的成本。整體式車門作為一種常規的汽車造型設計,不但可以滿足造型美觀的要求,又因其制造和裝配流程簡單而節省成本。
在整體式車門總成中,車門內板雖然產品定性為內覆蓋件,但是它有較大部分區域屬于打開車門可視,所以對沖壓單品的要求也會相應提高。在沖壓過程中,車門內板的窗框角部位置存在起皺問題,這一直是同類零件的頑疾。缺陷位置如圖1中所示,該區域是消費者打開車門可直視的位置,單品的質量直接影響消費者對車輛品質的感知。

圖1 問題區域示意圖
本文以某整體式車門內板為例,針對該區域在沖壓過程中存在起皺的問題,對其起皺原因進行詳細分析,對解決此問題的工藝優化方案進行詳細闡述。
由于相關件匹配度的功能性要求,窗框內側角部的立圓角R較小(見圖2),造型特征的深度h較深,立圓角R相切的兩個立壁拔模角α和β也很小,此位置屬于造型急劇變化的內凹特征區。在成形過程中,沖壓材料自身的延展率不滿足此區域的成形需求,出現制件開裂問題。沖壓工藝方案設計時,為解決此區域的開裂,需要在窗框內非產品區域安排落料孔,使窗框內的材料可以充分的流動,來彌補材料延展率的不足。

圖2 窗框角部區域放大圖
眾所周知,沖壓材料是具有較強的延展性能,但它的壓縮性能幾乎為零。合理的成形狀態(見圖3b),應該是材料得到各方向的充分拉伸延展。如圖3a所示,拉伸應力方向可以通過拉伸筋和壓邊力控制材料的延展和流動,而壓縮應力方向無法對材料的流動狀態進行有效的控制,這是導致窗框角部起皺的主要因素(見圖3c)。對于整體式車門內板來說,拉伸應力和壓縮應力是相互制約的,且必須同時存在的,這是窗框角部起皺問題一直成為沖壓工藝難題的根本原因。

圖3 造成起皺原因的應力圖
以往工藝思路中,對于這個地方的缺陷處理有3種方式,如表1所示。

表1 缺陷處理的3種方式

圖4 常規拉伸結構和增加壓料裝置拉伸結構對比圖
充分剖析這個區域產生缺陷的原因,充分吸收傳統沖壓工藝的處理思路。通過優化工藝補充,既不增加模具壓料裝置,又可以實現提前控制材料流動的優化方案。
優化方案的思路來源:成形過程中拉伸筋的作用。拉伸筋是在拉伸過程中,對材料進行流速和流向控制的最有效因素。
充分利用車門內板窗框內部的非產品空間,在落料孔和產品邊界之間的區域(見圖5陰影位置),增設類似拉伸筋性質的工藝補充特征來控制材料流動。通過對工藝補充特征的調整,實現在指定時間對材料流速和流向進行控制。既保證了材料的足夠流動消除開裂,又保證在即將起皺時對材料進行有效的控制消除褶皺。
優化方案是在圖5所示意位置增設類似矩形拉伸筋條形式的補充特征,通過拉伸筋的觸料圓角和立壁角度來控制材料的流速和流向。

圖5 增加工藝補充位置示意圖
優化后的工藝補充方案如圖6所示,將制件邊界在沖壓方向下進行平行移動,得到補充特征的邊界位置。制件邊界到特征邊界的水平距離為產品角部立壁高度h的3~5倍。保證L距離不小于15mm。

圖6 優化工藝補充圖
補充特征立壁的拔模角α決定著材料的流動速度,參照矩形拉伸筋標準,α值在0°~5°;根據控制材料的時間,確定工藝補充特征的高度H,H值設定為:控制時間+5mm;工藝補充特征的圓角Ra和Rb都是控制材料流速的重要因素,參照矩形拉伸筋的標準,Ra取值在R1.5~R2.5mm,Rb圓角可根據成形性模擬的情況,取值在R2~R5mm;工藝補充特征轉角處的立圓角R,根據成形性模擬中開裂的情況調整,通常R值為R50~R100mm;工藝補充特征的高度H不得大于制件的高度h。靠近落料孔側的補充特征,可以做的緩一些,便于成形前期的材料流動。
優化后的工藝補充方案工作過程:在前期拉伸成形過程中,優化的特征未參與成形,窗框內的落料孔,可以使材料實現充分的流動,消除窗框角部位置的開裂;當成形過程到達指定控制材料流動的時間節點,拉伸上模的補充特征Ra角和拉伸下模的補充特征Rb角接觸,對材料進行有效的控制,抑制住壓縮應力;隨著成形工作的繼續,補充特征的拔模角α、控制圓角Ra和Rb充分介入,對材料進行鎖緊控制。如圖7所示,工藝補充特征初始參與成形時,窗框角部X區域的材料長度為L1;成形結束,材料由長度L1被拉伸至長度L2。優化的工藝補充方法,使造成缺陷的壓縮應力轉變成合理的拉伸應力,不僅對流動的材料進行控制消除了窗框角部的起皺問題,還使得材料得到很好的拉伸延展效果。

圖7 優化方案對材料展開長度示意圖
通過CAE的成形模擬結果對比,增加工藝補充特征的優化方案,無論是FLD成形性還是起皺風險選項的研判,窗框角部的起皺問題都得到了有效控制,效果明顯。詳見對比如表1所示。
在非產品區域增加工藝補充特征的優化方案,在上模不增設壓料裝置的情況下,實現了在指定時間對材料的流動狀態進行控制,不僅有效的消除了窗框角部的起皺,還對窗框角部的材料進行了充分的拉伸。

表1 CAE模擬起皺狀態對比
優化后的工藝補充方案,在良好的解決了車門內板窗框角部起皺的前提下,最大化的節約了模具制造成本和調試成本,最大化的降低了生產穩定性帶來的廢品率問題。無論是前期模具制造還是后期批量生產,在成形效果、模具制造難度、調試便捷和生產維護等各方面,效果都是很明顯。這種方法同時可以應用于其他類似特征的內板件,具有一定的適用性和推廣價值。