李 偉
(中國電建昆明勘測設計研究院有限公司,云南 昆明 650011)
布西大壩蓄水后滲漏量逐年增加,為了保證大壩運行的安全穩定,2019年進行了壩址區滲漏原因的全面分析,2020年進行了相應的治理,治理后滲漏量明顯減少,達到了設計預期。滲漏原因分析及相應的治理措施,對巖溶地區的大壩滲漏治理有一定的借鑒意義。


2019年在綜合前期設計及施工資料、補充物探檢測、地勘工作的基礎上,基本查明了滲漏原因及通道。
1)左岸滲漏通道。左岸趾板混凝土與基巖接觸帶(約高程3 257.4 m以上的部位)、泄洪洞控制段底板混凝土與基巖接觸部位存在滲漏情況。屬裂隙型滲漏+缺陷導致的接觸滲漏。滲漏通道自庫區左岸岸坡、泄洪洞底板及趾板接觸帶→沿左岸壩軸線下游壩體與壩基表部破碎巖體→進入量水堰左側。

3)面板滲漏。根據面板檢測數據顯示,2018年進行了面板脫空處理后,2019年檢測時仍發現27處脫空,板脫空區域主要位于大壩右部18號、21號、22號、28號和29號面板,在高程上主要分布于EL.3 237 m~EL.3 259 m之間。同時面板亦發現多處止水破損及面板裂縫。
布西大壩的滲漏處理采用了綜合治理措施,根據實際地質情況,采取了針對性的帷幕灌漿處理,同時對大壩面板破損部位、脫空部位進行了修復。
右岸大理巖及結晶灰巖區域多為陡傾角的溶蝕裂隙,在前期的歷次治理中也進行鉛直孔過帷幕灌漿處理,但是效果不明顯。本次設計結合右岸的滲漏分析,采取了斜孔帷幕灌漿處理的方案。
1)帷幕軸線的確定。右岸帷幕灌漿軸線沿原有的帷幕軸線布置,擬布置2排灌漿帷幕,上游側為主帷幕,下游側為副帷幕。
2)帷幕灌漿邊界確定。帷幕灌漿頂界按正常蓄水位高程3 300 m控制。帷幕灌漿起點自趾板帷幕灌漿高程3 240.00 m以上。
帷幕灌漿終點位于右岸灌漿洞末端。帷幕灌漿底界主要依據地勘壓水試驗成果,同時結合原帷幕灌漿底界的情況綜合確定,孔深以進入透水率小于3 Lu且位于地下水位以下的相對隔水層5.0 m控制,設計灌漿深度介于45 m~143.7 m之間。
3)帷幕灌漿設計。帷幕孔距2.0 m,排距1.5 m,梅花形交錯布置,灌漿軸線總長度253 m。趾板部位主帷幕、副帷幕右傾20°,壩肩部位主、副帷幕鉛直左傾20°,形成交叉的帷幕網。帷幕灌漿采用孔口封閉法,自上而下進行灌漿,分Ⅲ序加密。
灌漿材料采用普通硅酸鹽水泥,水泥細度通過80 μm方孔篩的篩余量不大于5%,初擬灌漿水灰比為5,3,2,1,0.5,灌漿壓力控制見表1,帷幕設計剖面見圖2。

表1 帷幕灌漿壓力表

根據地勘成果,左岸放空洞混凝土底板與基巖接觸部位、混凝土澆筑存在一定缺陷,因此在左岸放空洞閘室段結合左岸帷幕灌漿進行固結補強。
泄洪洞固結灌漿頂界為3 295.00 m,固結灌漿底界以高程3 285 m控制。
固結灌漿共布置6條灌漿軸線,泄洪洞閘室上游側布置4排灌漿孔,灌漿孔排距3 m,孔間距分別為1.5 m,0.75 m(閘墩邊側);閘室下游布置2排,灌漿孔排距2.5 m,孔間距分別為1.5 m,0.75 m(閘墩邊側)。固結灌漿孔深10 m,每5 m一個灌段,按照分排分序加密的原則,初擬Ⅰ序孔灌漿壓力為0.5 MPa,Ⅱ序孔灌漿壓力為1 MPa。
先實施泄洪洞軸線、閘墩邊側3條縱向軸線的灌漿孔(軸線上先Ⅰ序孔,后Ⅱ序孔),再實施泄洪洞軸線兩側灌漿孔(先Ⅰ序孔,后Ⅱ序孔)。
左岸帷幕灌漿軸線基本按照原設計帷幕軸線的走向,其中灌漿軸線在泄洪洞進口混凝土基礎段為了便于施工,同時兼顧混凝土側墻與基巖接觸的部位的固結灌漿,適當調整了軸線的走向。
1)帷幕軸線的確定。布西電站在建設期間進行過帷幕灌漿及補灌工作,為了保證本次處理效果,軸線基本按照原設計帷幕軸線的走向,其中灌漿軸線在泄洪洞進口混凝土基礎段為了便于施工,同時兼顧混凝土側墻與基巖接觸的部位的補強。
2)帷幕灌漿邊界確定。帷幕灌漿頂界按正常蓄水位高程3 300 m控制。帷幕灌漿起點自原趾板帷幕灌漿高程3 240.00 m以上。帷幕灌漿終點在左岸灌漿洞末端。
3)帷幕灌漿底界主要依據地勘壓水試驗成果,同時結合原帷幕灌漿底界的情況綜合確定,孔深以進入透水率小于3 Lu且位于地下水位以下的相對隔水層5.0 m控制,設計灌漿深度介于10 m~80 m之間。
4)帷幕灌漿設計。沿趾板及壩肩單排布置帷幕軸線,孔距1.5 m,帷幕灌漿孔為鉛直孔,采用Ⅲ序加密,孔口封閉法,自上而下灌漿。灌漿總長度205 m。灌漿材料及壓力同右岸帷幕一致。
1)脫空部位處理。
a.脫空區在面板上布置注漿孔,孔徑40 mm,注漿孔間排距3 m,每塊面板一個脫空區沿面板坡向不少于2排孔,且上排孔應布置在脫空區頂部,兩端的灌漿孔距離面板分縫2 m。b.脫空區注漿采用自流式充填脫空間隙灌漿,注漿時原則由孔口自流注入,不起壓,從面板脫空區下部開始往上逐級注漿。c.脫空部位采用水泥、粉煤灰(Ⅱ級)混合漿液灌漿處理,當脫空區域小于2.5 cm混合漿液材料比例(重量比)為水泥∶粉煤灰∶水=1∶9∶10,大于2.5 cm混合漿液材料比例(重量比)為水泥∶粉煤灰∶水=1∶9∶5。
灌漿結束檢查合格后采用與面板同強度的NE-Ⅱ型環氧砂漿進行封堵。
2)A型裂縫(縫寬小于0.2 mm的淺表裂縫)處理。
a.對混凝土基面進行打磨處理(裂縫兩側各10 cm),除去混凝土表面浮皮和污物。將裂縫兩側各7.5 cm處打磨成倒三角形,沿裂縫走向兩端各延伸2 m,其深度約為3 mm。b.高壓水清洗混凝土表面灰塵、浮渣,至表面干凈。待混凝土表面干燥后,用環氧膩子填補混凝土表面較大的孔洞。c.裂縫表面晾干后,沿打磨區域涂刷界面劑,刮涂20 cm 寬的SK單組分聚脲柔性防護涂層,并復合10 cm寬單層胎基布。
3)B型裂縫(縫寬大于0.2 mm、小于0.5 mm的非貫穿性裂縫)。
a.沿混凝土裂縫兩側交叉打45°斜孔與縫面相交,孔徑為φ18 mm,孔距為30 cm~40 cm,孔深為裂縫深度2/3。造孔后,進行清孔。b.灌漿孔上安裝灌漿嘴,檢查灌漿孔是否與縫相通。c.對豎直裂縫,灌漿自下而上逐孔灌注,對于水平裂縫,灌漿自一端向另一端逐孔灌注。起始孔開始進漿時灌漿壓力為0.3 MPa,根據進漿速度逐級緩慢提升,灌漿正常結束標準為:縫面溢漿或者在0.5 MPa最高壓力下,不再有漿液灌入,再持續灌注屏漿5 min后即可結束。灌漿材料選用SK-E改性環氧樹脂漿材。d.灌漿結束待灌漿材料固化后,卸除灌漿嘴,采用環氧砂漿封堵灌漿孔。
目前,布西大壩滲漏治理后的觀測資料,庫水位為3 297.04 m(距離正常蓄水位3.0 m),滲漏量為108.6 L/s,較2019年最高水位3 295.67 m時的滲漏量694 L/s減少了585.4 L,減少約84.35%,同國內同類型工程比較,布西大壩目前滲漏量已較小,總體上治理效果十分明顯,治理后的效果對比見圖1。
1)面板堆石壩的滲漏除了面板、止水外,壩基及繞壩滲漏也應重點關注。特別是巖溶地區,其滲漏問題更加復雜,需要采取多種手段、全面分析,準確找到滲漏通道是確保治理效果的關鍵。
2)對于巖溶發育且裂隙以陡傾角為主的地區,采用常規的鉛直孔進行帷幕灌漿效果可能達不到預期,采用更多穿過裂隙的斜孔帷幕可取得較好效果。