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地鐵客車重要零部件轉向架軸端吊耳螺栓脫落故障分析及解決措施

2021-05-21 01:09:24張濤付媛媛林勤
大連交通大學學報 2021年2期
關鍵詞:轉向架

張濤,付媛媛,林勤

(1.中車長春軌道客車股份有限公司 國家軌道客車工程研究中心,吉林 長春 130062;2.國家高速列車青島技術創新中心,山東 青島 266111)*

軸箱裝置是地鐵列車轉向架的重要組成部分,是輪軌激擾的主要承載部件.吊耳屬于轉向架一系懸掛系統,通過螺栓與軸箱體連接在一起.某出口地鐵列車因線路條件惡化,維修維護能力不足,運行中出現多起吊耳連接螺栓出現松動斷裂,吊耳丟失等現象.

因螺栓具有連接形式簡單,維修拆裝方便,聯接強度、剛度和自鎖性能好等優點,在地鐵車輛和高速動車組列車結構上存在大量的螺栓連接形式.《機械設計手冊》[1]詳細地列舉了包括螺栓連接在內的結構類型、特點、以及強度計算方法及強度評估流程.與文獻[1]中提供的螺栓校核方法相比,德國VDI 2230-2003標準[2]提供了更為系統的螺栓強度分析步驟.該標準在螺栓強度校核時需要考慮螺栓本身尺寸、螺紋螺距、選材等方面對螺栓強度的影響;考慮螺栓與被夾緊件的聯接形式、具體尺寸、摩擦系數和螺栓的擰緊方法等,目前在我國工程實際問題中獲得了較為廣泛的應用[3-4].

地鐵客車轉向架軸端吊耳結構設計時,不僅要求吊耳結構具有合理的動、靜剛度,同時也要求其連接螺栓應具有足夠的強度以保證運用的可靠性.本文采用理論分析與實驗研究相結合的方法,分析地鐵客車轉向架軸端吊耳螺栓脫落的原因,并給出具體的解決措施.

1 吊耳螺栓脫落故障分析

地鐵車輛軸箱吊耳是一系懸掛系統部件之一,與軸箱體之間通過螺栓連接,在整車起吊時起到保護作用.該處螺栓要求具有合理的動、靜剛度,在起吊過程中能夠起到保護作用,同時應具有足夠的強度,以保證使用的可靠性.

吊耳結構通過兩顆M12mm×90mm(8.8級)的螺栓固定于軸箱體頂端,配合M12螺母使用,螺栓頭及螺母側分別裝配12平墊圈一個,其結構示意圖如圖1所示.

轉向架軸端吊耳螺栓脫落事故發生后,先后開展了螺栓及其斷口的形貌分析、螺栓理化檢驗及基于VDI2230的螺栓強度分析.

圖1 軸端吊耳區域相關部件結構示意圖

1.1 螺栓及其斷口的形貌分析

(1)螺栓和被緊固件材料由于沉陷、蠕變等原因造成螺栓的預緊力損失(圖2(a)),線路運營條件較差,造成軸箱處較大的振動,增大了被連接件間發生相對滑動的可能性,然后螺栓由于預緊力不足發生松動,最終發生斷裂.在螺栓光桿處對稱面發現了明顯的磨損痕跡(圖2(b)),側面印證了被連接件間發生相對滑動的可能性.

(2)在螺栓光桿接近20 mm處發現有明顯的壓痕,分析認為可能是由于螺栓該處與孔壁接觸所致,裝配過程中存在部分偏擰,見圖2(c).

(a) 沉陷 (b) 磨損 (c) 壓痕圖2 失效螺栓形貌圖

1.2 脫落螺栓的相關檢驗

故障螺栓的材質分析結果見表1,可見送檢螺栓的材質相當于GB699標準[5]中的35鋼.

表1 螺栓材質化學成分分析結果 %

故障螺栓的金相檢測結果如圖3所示.螺栓疲勞裂紋源區的斷口金相試樣在拋光后檢查,在該區域內無材料冶金缺陷,源區斷口金相試樣上顯示其表面無氧化脫碳,但在其表面上可見有較淺的形變組織.檢查斷裂螺栓基本的金相組織為回火索氏體和少量的塊狀鐵素體組織,并且有晶界顯現現象.

圖3 源區斷口金相試樣表面的組織形貌

在斷裂螺栓上進行硬度檢測的結果見表2,可知該螺栓的硬度檢測值均符合GB/T3098.1標準[6]的要求.

表2 洛氏硬度HRC檢測結果

由表1和表2及圖3可知:送檢螺栓的材質相當于GB699標準中的35鋼,其硬度檢測值均符合GB/T 3098.1標準的要求;送檢螺栓基體的組織中有晶界顯現現象,表明該螺栓在熱處理過程中有輕微過熱現象.這些檢驗結果可基本排除了螺栓質量問題.

1.3 吊耳螺栓的強度分析

車輛運行過程中,吊耳處螺栓主要承受吊耳隨機振動的垂向、縱向和橫向慣性載荷.利用轉向架設計標準EN13749[7]規定的軸箱振動的加速度(垂向∶縱向∶橫向 =70 g∶10 g∶10 g)以及線路實測振動加速度(135 g∶135 g∶300 g),采用VDI2230的計算方法對該處螺栓強度進行校核.

根據技術要求吊耳處螺栓在裝配時涂抹裝配膏,對螺紋副進行潤滑,按照VDI2230附錄A5的建議,這里取螺紋間的摩擦系數μG=0.12,螺栓頭部與吊耳間的摩擦系數取為μK=0.15,墊片與吊耳之間的摩擦系數μT=0.15.

吊耳與軸箱體連接螺栓承受由于吊耳振動而引起的軸向與橫向載荷,其重心位置的受力分析如圖4所示.運營過程中,吊耳引起的橫向慣性載荷由2螺栓分擔;吊耳的質量為m,考慮垂向振動載荷aZ和縱向振動載荷aX,則2個螺栓承受的橫向載荷:

考慮橫向振動載荷aY,則單個螺栓軸向載荷:

考慮橫向載荷FQ對螺栓處產生的軸向分量,取較大值進行校核則

單個螺栓承受的最大軸向載荷:

FA=FA1+FA2

如圖4所示,對兩種載荷工況作用下連接螺栓強度進行分析,結果見表3.

圖4 螺栓連接結構強度校核計算技術流程圖

表3 吊耳與軸箱體連接螺栓強度分析

由表3可知,兩種工況下連接螺栓在裝配及運營條件下螺栓強度均滿足要求;但線路實測工況條件下防滑移安全系數小于1.0,表明螺栓連接的被連接件之間已經發生相對滑動的可能性較大,同時疲勞工況下的安全系數也相對較低.所以,螺栓可能會由于預緊力不足發生松動,然后在較大沖擊以及持續的振動的共同作用下易發生疲勞斷裂.

2 解決措施

由上述分析可知:吊耳重量決定著其連接螺栓的載荷大小,進而影響著螺栓的強度性能.因此,應對吊耳進行減重優化設計.新吊耳采用鋁合金材質,新吊耳重量僅為原結構的35%,新、舊吊耳的主要性能參數見表4.

表4 新、舊吊耳結構的主要性能參數

新型鋁合金吊耳的一階固有頻率提高至原結構的1.3倍,新、舊結構的一階模態振型如圖5(a)所示; 起吊工況和沖擊工況作用下, 新型鋁合金吊

(a) 一階模態振型

(b) 起吊工況應力

(c) 沖擊工況應力圖

耳的最大應力(見圖5(b)和圖5(c))均低于各自材料的許用應力,滿足強度要求.

此外,結合故障原因,對吊耳連接螺栓結構提出兩方案:

(1)采用M12mm×100mm(10.9級)標準六角頭螺栓、M12標準六角頭螺母.螺栓頭部配合使用寬邊NordLock防松墊圈,螺母處使用標準NordLock防松墊圈;

(2)采用M12mm×100mm(10.9級)法蘭面螺栓、M12法蘭面螺母.螺栓頭部配合使用寬邊NordLock防松墊圈,螺母處使用標準NordLock防松墊圈.

圖6 標準緊固件尺寸示意圖

使用標準緊固件,如圖6所示,六角頭螺栓dw=16.47 mm;預緊力經過30°角擴散后,與鋁基材接觸面外徑為20.4 mm,墊圈外徑為25.4 mm.加載預緊力后,鋁材在彈性范圍內會有一定的壓縮變形;然后,在墊圈直徑20.4 mm位置形成一個支點,使墊圈在該處產生向下凹陷變形;墊圈是雙層結構,兩片墊圈受力后向下變形角度不同,在貼合面接近外圓位置會形成細小縫隙,造成兩片墊圈實際接觸面積減小;此外,行車過程中由于縫隙的存在會不可避免進入雜質,進一步增大縫隙,易導致螺栓預緊力的減小.

圖7 法蘭面緊固件尺寸示意圖

使用法蘭面緊固件,如圖7所示,螺栓外徑尺寸22.5 mm,預緊力經過30°角擴散后,與鋁基材接觸面的受力外徑為26.4 mm,基材受力面外徑大于墊圈外徑,在鋁基材受力變形后墊圈作為一個整體下陷,會避免上述問題的出現.因此,在結構位置允許的前提下,采用法蘭面螺栓及法蘭面螺母進行緊固.

3 結論

(1)線路實測載荷下通過VDI 2230-2003分析的吊耳與其連接件間的防滑移安全系數偏小及故障螺栓表面明顯的磨損痕跡說明:地鐵客車轉向架軸箱體端部與吊耳的連接螺栓脫落的主要原因為吊耳與其連接件間存在相對滑動現象;

(2)經優化設計的新型輕質金屬的吊耳結構重量僅為原結構重量的35%,而且一階固有頻率確為原結構的1.3倍.當吊耳與其連接件間出現相對滑動又面臨遠大于EN13749中規定的振動加速度的線路激擾條件時,新型吊耳因其自重小且固有頻率高,可避免連接螺栓承受過大載荷;

(3)為提高吊耳與其連接件間的抗滑性,在結構位置允許的前提下,建議采用法蘭面螺栓M12mm×100mm(10.9級)及法蘭面螺母M12mm進行緊固.

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