關(guān)炳奇
諸城市義和車橋有限公司 山東諸城 262200
某汽車廠研發(fā)的一款純電動(dòng)微型轎車,后橋?yàn)橥弦繁凼桨氇?dú)立懸架,在樣車路試階段,汽車制動(dòng)時(shí)后輪存在異響、抖動(dòng)等問題,急需解決。
汽車廠開發(fā)的后橋總成如圖1所示。經(jīng)認(rèn)真檢查分析,在排除了輪轂、制動(dòng)盤及鉗體總成的原因后,我們認(rèn)為制動(dòng)時(shí)產(chǎn)生異響、抖動(dòng),可能有兩個(gè)原因:一是鉗體總成安裝支架(見圖2,以下簡(jiǎn)稱支架)的剛度不夠,制動(dòng)時(shí)支架變形;二是支架的兩耳面不在同一平面上,平行度超差。這些原因造成鉗體總成安裝后,制動(dòng)塊與制動(dòng)盤不平行,從而導(dǎo)致制動(dòng)時(shí)出現(xiàn)抖動(dòng)、異響。支架的平行度經(jīng)過測(cè)量為0.25mm,確實(shí)超差比較嚴(yán)重。針對(duì)支架的剛度變形量,我們采用有限元技術(shù)分析剛性變形量的大小。

圖1 后橋總成

圖2 安裝支架
支架由6.5mm厚的Q235鋼板彎曲而成,屬于懸臂梁結(jié)構(gòu)。首先利用有限元CAE技術(shù)對(duì)支架進(jìn)行受力分析,支架用材料屬性見表1。

表1 支架用材料屬性
有限元CAE分析的主要步驟為:①對(duì)支架數(shù)模指派材料為Q235。②劃分網(wǎng)格,本零件劃分網(wǎng)格類型為CTETRA(10),單元大小為2.5mm,如圖3所示。③添加邊界條件,約束及載荷。④利用Nastran求解器進(jìn)行計(jì)算,查看位移大小,最大變形位移量為0.1069mm,支架的彈性變形量嚴(yán)重超差,如圖4所示。

圖3 劃分網(wǎng)格

圖4 位移量計(jì)算結(jié)果
為了解決支架彈性變形較大的問題,必須增加支架的剛度,剛開始提出的方法是在支架兩邊各焊接一個(gè)加強(qiáng)板,如圖5所示。經(jīng)有限元受力分析,剛度變形最大位移量為0.0856mm,效果并不明顯,問題沒有得到有效解決,此方法行不通。

圖5 焊接加強(qiáng)板示意
根據(jù)以上探索及分析,要想解決根本問題,必須重新設(shè)計(jì)支架來滿足要求。第一,重新設(shè)計(jì)支架外形,結(jié)合后橋總成的空間要求,給支架的外輪廓加上翻邊,增加其整體剛度。第二,增加材料的厚度,但厚度不能無限制增加,要考慮到產(chǎn)品要求、工藝要求以及成本等因素。經(jīng)過綜合考慮,將支架的材料厚度增加到8mm。通過增加厚度及在安裝鉗體總成的兩耳面以外增加翻邊,完成對(duì)支架的優(yōu)化設(shè)計(jì)。優(yōu)化后的支架如圖6所示,根據(jù)相應(yīng)邊界條件進(jìn)行有限元分析,新支架剛度變形最大位移量為0.0179mm,支架的剛度有了很大提高,完全滿足系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求,位移量計(jì)算結(jié)果如圖7所示。

圖6 優(yōu)化后的支架

圖7 新支架位移量計(jì)算結(jié)果
后橋總成實(shí)物如圖8所示。優(yōu)化后支架的成形工藝相較于老支架更復(fù)雜一些。新支架材料仍為Q235,材料厚度為8mm,屬于中厚板成形,外形為半腰形,帶翻邊及臺(tái)階。工件成形時(shí)存在較大的成形側(cè)向力作用,會(huì)造成材料跑料,且兩耳面幾何公差要求嚴(yán)格,成形有一定難度。
通過對(duì)零件進(jìn)行仔細(xì)分析,為了解決上述工藝問題,采用以下措施:①兩耳為鉗體總成的安裝面,要求在同一平面內(nèi),平行度與平面度綜合公差為0.05mm,要通過模具上下模整形,使兩耳處材料變薄,以保證兩耳的平行度及平面度。②為了抵消零件成形時(shí)的側(cè)向力,從根源上消除材料跑料,需要在半圓中心處沖一預(yù)孔。預(yù)孔的選擇非常重要,預(yù)孔太大,則工件的壁厚變小,由于成形時(shí)側(cè)向力的作用,孔將變形;預(yù)孔太小,則承受不住側(cè)向力,會(huì)將定位銷拉斷。根據(jù)理論計(jì)算,選取φ20mm定位銷。結(jié)合本廠設(shè)備情況,最終確定支架的工藝方案為:剪條料→落料、沖預(yù)孔復(fù)合模→翻邊成形→沖孔,共4道工序。

圖8 后橋總成實(shí)物
雖然新支架的生產(chǎn)成本比老支架有所增加,但產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高,考慮用戶及三包要求,實(shí)際成本降低。現(xiàn)在,該后橋產(chǎn)品已經(jīng)批量供貨。3年的生產(chǎn)實(shí)踐表明,支架的改進(jìn)非常合理,制動(dòng)異響及抖動(dòng)故障基本消除,零件質(zhì)量穩(wěn)定可靠,取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益,為今后類似產(chǎn)品的設(shè)計(jì)及工藝分析提供了思路和借鑒。