丁克振,劉 珅,唐 亮,柳 軍
(撫順特殊鋼股份有限公司第一煉鋼廠,遼寧 撫順 113001)
高硫中碳易切削鋼SAE1141(Y40Mn)具有較好的切削性能,加工效率高,且具有較高的強度和硬度,適用于加工要求剛性高的零件,如杠、桿、齒和軸等。撫鋼生產此類品種雖然可以滿足用戶使用,但是在鋼水的可澆性上仍然存在一定問題,其連鑄工藝的難點在于[1-2]鋼的高氧及高硫成分條件降低了鋼水的表面張力,易造成卷渣,影響鋼水的純凈度;如果采用鋁脫氧工藝,易切削鋼在冶煉過程中會形成大量鎂鋁尖晶石與硫化鈣復合夾雜物,引起水口結瘤,造成斷澆。
撫順特鋼公司的生產工藝流程為:60 tEAF→60 tLF→60 tVD→4機4流大方坯弧形連鑄機→24架連軋機。主要生產裝備見表1。SAE1141鋼化學成分、非金屬夾雜物、晶粒度要求見表2和表3。

表1 主要生產裝備
連鑄生產過程中中間罐水口因為結瘤而堵塞導致過鋼量下降,拉坯速度迅速下降,此時使用塞棒往復的搗打、沖擊水口碗部,發現搗打后拉速下降的更快,直至降為零,最終水口結瘤絮死,連鑄斷澆。此過程越是頻繁的搗打塞棒,拉速下降越快,這說明結瘤物不僅僅在水口內壁存在,更為嚴重的是在水口碗部即水口的最上端位置也存在結瘤現象,如圖1所示。

圖1 水口碗部結瘤絮死的實物照片
針對鋁鎮靜、調硫品種,分析鋼中鑄態夾雜物成分為傳統結瘤物成分,即Al2O3、CaS(形貌及成分如圖2和表4所示)。鑄態結構為以Al2O3、MgO為核,周圍附有大量的CaS(如圖3所示),該類物質與鋼中B類夾雜物成分一致,是導致水口結瘤的常見夾雜物。

圖2 鋼中鑄態夾雜物

表4 鑄態夾雜物成分 %

圖3 鋼中鑄態夾雜物形貌
電爐采用優質廢鋼90%+生鐵10%的料型結構,即減少生鐵的配入量,優化配料成本;為保證電爐中的碳氧反應,冶煉供氧采用“降氧工藝”,配合“爐門、爐后噴焦工藝”,確保冶煉過程的碳氧反應效果;出鋼前3 min持續噴焦,保證出鋼氧含量≤300×10-6;為實現早成渣提供足夠熱量,保證出鋼過程鋼渣混沖的效果,電爐出鋼溫度≥1 650 ℃;控制包中脫氧劑的加入配比,采用鋁錠1 kg/t,電石1 kg/t的加入量;包中預合金化采用純碳粉增碳,使精煉到位碳含量≥0.35%,硅含量≥0.10%,錳含量≥1.35%;電爐采用留鋼留渣的出鋼方式,保證偏心底無渣出鋼。
3.2.1 渣系的選擇
為提高爐渣對夾雜物的吸附能力,對LF爐精煉過程的渣料配比進行優化,頂渣采用400 kg石灰+200~400 kg預熔渣,過程根據實際渣況適當調整。理想渣系成分見表5。

表5 理想渣系成分 %
3.2.2 LF爐精煉過程氧含量控制
通過電爐供氧的“降氧工藝”,配合“爐門、爐后噴焦工藝”,以及包中預合金化脫氧,實現LF爐到位氧含量≤20×10-6。LF爐過程采用碳粉、碳化硅進行擴散脫氧,用量3~4 kg/t,保證脫氧劑勻加、勤加,勤蘸渣、調渣,保持白渣狀態。LF爐全程不用鋁粒擴散脫氧,同時取消鋁線的沉淀脫氧,采用0.5 kg/t電石的加入工藝進行脫氧,實現出鋼鋼水中氧含量≤12×10-6。
3.2.3 LF爐終點鋁成分的控制
采用上述電爐及LF爐降氧、脫氧措施,完全可以實現LF爐精煉低氧出鋼,此時鋁在鋼中的脫氧作用極其微弱,而大量的鋁添加到鋼中只會增加Al2O3的生成機率,進而造成水口結瘤。為減少Al2O3作為水口結瘤的形核質點,工藝優化后低控終點鋁含量,保證鋼中鋁含量≤0.01%,工藝改進前后終點鋁含量如圖4所示。

圖4 工藝改進前后的終點鋁的單值控制圖
3.2.4 提高硫的收得率,減少硫化物的生成
工藝改進前,LF爐出鋼后向渣面加入硅石造低堿度渣,通過加入硫化亞鐵的方式進行調硫,該操作對渣量的掌握不穩定,易造成堿度異常波動,嚴重影響硫的收得率,并且低堿度渣不利于后期軟吹操作爐渣吸附夾雜物。工藝改進后,在原本渣系不變的基礎上,真空處理結束后,喂入硫包芯線進行調硫,硫的收得率可以達到95%以上。
3.2.5 鈣處理改變夾雜物形態
由于此類鋼種的硫含量較高,容易影響鈣處理對鋼中鋁系夾雜物的變形效果[3]。真空處理前噸鋼喂入1.0~1.5 m硅鈣包芯線,避免調硫后大量Al2O3與CaS復合成結瘤物。為確保夾雜物的上浮,保證軟吹時間30~40 min,確保夾雜物充分去除。
3.2.6 晶粒度控制
該類鋼種要求晶粒度5級以上,鋼中的鋁可以起到細化晶粒的作用。考慮鋼中高鋁條件下連鑄浸入水口結瘤的風險較高,生產過程中低控鋁含量,放棄利用鋁細化晶粒。鈮是非常重要的微合金化元素之一,是控制軋制鋼材晶粒度以及細化晶粒最有效的合金化元素,強化效果顯著,LF爐精煉過程加入適量鈮來替代鋁,晶粒度可以達到7級以上。
工藝改進后,連澆過程的水口結瘤問題得到解決,鑄坯及鋼材質量均有較大幅度的提高。
(1)改進后,連鑄結瘤現象消失,連鑄液位穩定,對比連鑄曲線照片如圖5所示。

圖5 改進前后連鑄塞棒位置曲線
(2)結瘤問題解決后,實現拉坯速度的恒定、結晶器液位的穩定,鑄坯的皮下裂紋問題得到有效控制,對比連鑄坯低倍照片如圖6所示。

圖6 改進前后連鑄坯低倍照片
(3)氧含量、非金屬夾雜物及晶粒度檢驗結果滿足標準要求,見表6和圖7。

表6 檢驗結果
(1)通過控制電爐原始氧含量、優化包中預合金化、選擇合適渣系成分、低控終點鋁含量、鈮合金細化晶粒、改進調硫方式等手段,提高了SAE1141鋼種鋼液的可澆性并有效控制了該鋼連鑄坯皮下裂紋缺陷;
(2)通過冶煉工藝的優化,氧含量、夾雜物級別及晶粒度級別均滿足標準要求。