梁 旗
(昆明冶金高等專科學校建筑工程學院,云南 昆明 650033)
在云南江河并流區域構建大壩,大體積混凝土使用了低熱水泥。筆者從云南某水泥廠取來低熱水泥熟料,制成光片,對其礦物組成和分布狀況進行觀察,依據巖相結構對其質量進行鑒定,并分析低熱水泥熟料的配料和煅燒制度。
熟料外觀:黑色圓粒狀、細粒狀占一定比例,粒徑范圍3~34 mm,5 mm 以下約占20%,5~10 mm 占65%,致密塊狀構造。
A礦多角狀、短柱狀,多呈小堆狀集中,少量零星分布,A礦發育完整,尺寸22~79 μm,占比約34%;B礦圓粒、橢圓粒,成堆分布,尺寸20~59 μm,有大小不均齊現象,少量呈手指狀,占比約48%。A礦、B礦分布不均勻,黑色中間體點滴狀微晶,白色中間體不定形,填充在A礦B礦之間,中間體占比約17%,一次f-CaO極少,占比在0.5%以下,孔洞圓形、三角形,孔隙率低,占比約20%,其余礦物未見,如圖1、2所示。

圖1 A礦、B礦和中間相(200倍) 圖2 零星的A礦和大量的B礦(400倍)Fig.1 Ore A,Ore B and interphase(200 times) Fig.2 Sporadic A ore and a large number of B ore(400 times)
熟料原料石灰石、粘土、砂巖、銅渣,質量優良,堿、硫、氯、碳酸鎂等雜質質量分數低。根據巖相分析估算的配料率值中KH偏低,僅0.79;n值高,達2.8;p值低,約0.7。生料粉磨細度控制合格,篩余指標合適。生料均化效果不夠理想。回轉窯內煅燒溫度高,燒成帶較長,燒成反應時間充裕,燒成反應較完全。窯內過剩空氣系數合適,窯內氣氛主體是氧化氣氛。冷卻機工作正常,熟料冷卻制度是快冷。
結論:熟料強度42.5號,熟料安定性合格,凝結時間正常。
為了實現減小混凝土砌塊水化熱的目標,該配方大幅度降低了石灰飽和系數KH和鐵率p的數值,以減少C3S和C3A的礦物成分。為了提高強度,相應地提高了硅率n值,即采用兩低一高配料,KH值降低,為0.80左右,p值降低,為0.7左右。這種配方C3S和C3A的成分減少,降低了熟料水化熱,但也大幅損失了熟料早期強度,硅率n值提高,達到2.7,用以增加硅酸鹽礦物的占比,相應提高熟料強度,熟料中A礦、B礦、中間體的占比分別是34%、48%、17%。實際熟料強度等級42.5號。
下面討論窯系統在煅燒這種兩低一高配料時的參數調整,闡明其煅燒特點。先以率值為導向進行分析,從配料率值上看KH較低,分解石灰石的任務減輕,分解爐用煤量可以減小,即尾煤比率下調,分解爐出口的溫度值可以適當降低。另一方面由于生料n值高,液相量偏小,需提高回轉窯內的溫度,增加液相量才能保證燒成,即頭煤比率上調。從該廠熟料外觀看,頭煤比率雖然增加,熟料結粒仍然困難,尺寸細小的熟料仍占一定比率,這種情況只有減少喂料量、降低產量,才能維持正常煅燒。經核實,該廠實際喂料量與煅燒普通水泥熟料相比降低約15%,即從 200 t/h 下降到 170 t/h,窯速下降約20%,這也使得篦冷機熟料料層減薄,篦下風壓降低,但二次風溫仍維持在 1 200 ℃。
低熱水泥熟料中C3S和C3A的礦物成分減少,使得熟料早期強度降低。為了彌補強度損失,生產高活性的C2S可以提高其早期強度。研究表明,使C2S晶格中固溶更多的SO3、Fe2O3、Al2O3等固溶物能提高其早期強度,而固溶物的數量隨著煅燒溫度的增加而增加。針對這種情況,增加回轉窯內的用煤比率,使回轉窯內保持高溫煅燒,同時起到C2S活性得以增強的效果,并相應降低窯速以延長加熱時間,能增強這一效果。巖相觀測佐證,該廠生產的熟料A礦尺寸大,一次f-CaO占比極小,熟料孔隙率低,說明窯操不僅提高了頭煤比率,使燒成帶拉長,還相對減慢了窯速,延長了煅燒時間,產生一種略過燒的熟料。當然高溫煅燒會使C3A、C4AF活性下降,使一次f-CaO占比過低,削弱了這些礦物對早期強度的貢獻,但舍小取大,高溫煅燒效果更好,生產實踐證明了這一點。
至于低熱水泥的熱耗,由于KH較低,碳酸鹽分解所需熱耗降低,鐵率p低,液相黏度降低,對降低熱耗確有幫助;但n高,液相量少,回轉窯內為了提高液相量、達到燒成反應溫度并且為了生產高活性C2S,都需較高的溫度支持。經核實,該廠低熱水泥生料入窯分解率為90%~95%,分解用煤降幅很小,而回轉窯內煅燒用煤增加更多,實際熱耗比煅燒普通水泥熟料略高。
生產實踐還證明,生產高活性C2S的風險比煅燒其他熟料大,因為C2S屬于對窯內氣氛敏感的礦物,增加回轉窯內用煤時操作不當會造成還原氣氛,從而破壞C2S和中間相的成分,生成鈣鐵橄欖石(CFS)或鐵橄欖石(F2S)。該廠熟料中發現少量手指狀的B礦,嚴重影響低熱水泥的早期強度,在煅燒中尤其要加以注意。
通過該廠低熱水泥熟料巖相觀察和配方分析,說明低熱水泥熟料是兩低一高配料,KH和p值低,n值高。在窯系統操作中,應當減少喂料量,降低尾煤比率,增加頭煤比率,分解爐出口溫度降低,回轉窯內保持高溫煅燒,并減慢窯速、延長化學反應時間,嚴格防止還原氣氛產生,調整好篦冷卻機,保證二次風溫。煅燒低熱水泥熟料的熱耗比生產普通水泥略高。