陳 超
(陽煤豐喜(肥業)集團有限責任公司臨猗分公司, 山西運城 044100)
陽煤豐喜(肥業)集團有限責任公司臨猗分公司一期三聚氰胺裝置始建于2016年7月,于2017年10月投產,生產能力為5萬t/a,采取加壓氣相淬冷法工藝。三聚氰胺裝置中,熔鹽爐所用燃氣來源除氫回收的解吸氣外,還有合成氨系統氫回收裝置中的高閃氣回收氣以及3#合成氨裝置壓縮一段出口的煤氣。其中高閃氣回收氣與煤氣中的硫化氫(H2S)質量濃度為50~100 mg/m3,此部分H2S導致熔鹽爐產生的高溫煙氣中二氧化硫(SO2)的質量濃度為2 000 mg/m3,超出DB 14/1703—2019 《燃煤電廠大氣污染物排放標準》中35 mg/m3的要求[1]。在目前嚴峻的環保形勢下,對三聚氰胺的煙氣進行脫硫十分必要。
為滿足高效率、低成本的要求,經現場勘察,提出在燃氣緩沖罐之前增加栲膠脫硫和活性炭脫硫環節,使燃氣在進熔鹽爐燃燒之前處于無硫或低硫狀態,以此降低煙氣中SO2的質量濃度。采用濕法脫硫中的栲膠脫硫和干法脫硫中的活性炭脫硫技術,對進入熔鹽爐的燃氣進行脫硫,處理量為3 000 m3/h,脫硫液循環量為30~40 m3/h,活性炭體積為10 m3。
對該方案的成熟性、可靠性進行分析后發現:
(1) 栲膠法脫硫是半水煤氣濕法脫硫中最常用的方法,栲膠價格低廉,其本身是良好的釩絡合劑;吸收H2S效果與蒽醌二磺酸鈉鹽(ADA)相近,且不容易堵塞填料塔,技術成熟、可靠。
(2) 活性炭脫硫是干法脫硫最常用的方法之一,利用活性炭表面的催化作用和工藝氣中微量的氧,將H2S氧化為單質硫并吸附在活性炭表面。
(3) 將栲膠脫硫與活性炭脫硫串聯操作,利用氣液傳質,脫除大部份的H2S,再利用活性炭脫硫作為把關的手段,進行高效吸附,確保H2S的脫除。
將栲膠、五氧化二釩、純堿倒入制液槽,經攪拌后,用蒸汽加熱0.5 h后通空氣,完成脫硫液制備。脫硫液與煤氣逆流接觸,進行傳質,煤氣中的H2S被純堿吸收,以硫氫化鈉(NaHS)形式進入液相中。吸收了H2S的脫硫液由貧液變為富液,吸收能力下降;而脫硫液中的栲膠、五氧化二礬、空氣通過氧化,將富液中的硫氫根(HS-)氧化為單質硫,使脫硫液由富液變為貧液,重新具備吸收H2S的能力,如此循環。栲膠中因羥基能與四價釩離子生成可溶性絡合物,能防止“釩—氧—硫”的沉淀,從而降低釩耗,因此溶液中不需要添加螯和劑。脫硫過程中,丹寧類物質將逐漸水解為分子質量較低的物質,這些酚類降解物質同樣具有脫除H2S的能力。丹寧含量下降時,堿性氧化法栲膠脫硫液仍能保持有較高的脫硫效率;栲膠法脫硫所得的硫膏顆粒大而疏松、黏性低,容易被浮選回收,故不易產生堵塔現象; 栲膠法脫硫工藝成熟且易掌握,對設備無腐蝕[2]。
活性炭的脫硫并非直接吸收,而是在活性炭表面的催化劑作用下,氣體中的H2S與工藝氣中微量氧發生反應,屬于催化氧化脫硫。
活性炭脫硫過程為:首先活性炭表面化學吸附氧;其次氣體中的H2S分子碰撞活性表面,與化學吸附的氧發生化學反應,生成的硫黃分子可沉積在活性炭的空隙中[3]。
本次脫硫方案采取栲膠脫硫串聯活性炭脫硫,工藝流程見圖1。

圖1 工藝流程圖
從3#合成氨裝置凈化車間過來的脫硫液(體積流量為30 m3/h)與壓縮一出過來的煤氣以及高閃氣回收氣在脫硫塔內逆流接觸。煤氣從脫硫塔底部進入,通過填料與自上而下的脫硫液進行傳質,完成對H2S的脫除;氣體從脫硫塔頂端出,脫硫后富液經過液位自調閥組,通過泵加壓送至3#凈化填料塔富液槽進行再生。
脫硫塔頂部出來的氣體,從活性炭脫硫槽底部進入,在脫硫槽下部進行空間分離后,經過活性炭層,完成對殘余H2S的吸附。之后氣體從活性炭槽頂部出,通過煤氣過濾器,進入燃氣緩沖罐。
(1) 煤氣中H2S質量濃度為50~100 mg/m3,氣體體積流量為2 500~3 000 m3/h,則煤氣中H2S質量流量為0.3 kg/h。 脫硫塔循環量為30 m3/h,硫質量濃度為50 mg/L,則可脫H2S質量流量為1.5 kg/h。可脫H2S質量流量大于煤氣中H2S質量流量,可滿足硫循環量要求。
(2) 假設燃氣經過脫硫塔后,氣體體積流量為3 000 m3/h,其中H2S質量濃度仍有10 mg/m3,則每年(按8 000 h計算)產生的H2S質量為0.24 t。活性炭槽中裝填有10 m3的T103活性炭,其堆積密度為0.6 t/m3,硫容為16%[4],則可吸附H2S的質量為0.96 t。由于可吸附H2S質量是產生的H2S質量的4倍,理論上,裝填量為10 m3的T103活性炭使用時長為4 a。考慮到氣量較小以及活性炭槽主要處理進口H2S質量濃度較低的情況,使用時長至少為2 a。
控制工藝指標及設備情況見表1和表2。

表1 控制工藝指標

表2 主要設備一覽表
本項目新購置了10 m3的T103活性炭和脫硫液相管線,其余設備及管材均利舊,加上土建和施工費用,項目總投資為32萬元。
2019年11月三聚氰胺裝置停車,在置換合格后,將預制好的燃氣脫硫模塊并入總系統,結果表明:脫硫循環量控制在20 m3/h,在活性炭槽進口取氣分析,H2S質量濃度為3.4 mg/m3;在活性炭槽后取氣分析,H2S質量濃度為0,高溫煙氣中SO2質量濃度為0,達到預期效果。
該項目可解決三聚氰胺熔鹽爐煙氣中SO2超標排放的問題,減輕周邊環境污染,對于當地環境的保護產生不可估量的效益。