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降低鋅浸出渣含水生產實踐

2021-04-25 00:55:32賈兆霖黃開胤
湖南有色金屬 2021年2期
關鍵詞:生產設備

賈兆霖,黃開胤,王 斌

(陜西鋅業有限公司,陜西 商洛 726007)

陜西鋅業有限公司目前年生產電解鋅20萬t,鋅浸出采用常規兩段浸出工藝,分為中性和酸性兩段浸出過程。酸浸后經過酸浸濃槽沉淀,酸上清返回焙砂系統,底流經銀浮選工序后送壓濾工序,采用普通箱式壓濾機進行壓濾,浸出渣經過回轉窯焙燒、多膛爐脫除F、Cl后產出氧化鋅返回浸出工序進行浸出回收Zn、Pb、In等金屬。

1 改造前的生產現狀

由于過濾工序設計建造時間久,浸出工序和壓濾工序布置在同一個廠房內,設備布局擁擠,只能采用小型壓濾機進行壓濾,并且數量有限。按年產20萬t電鋅,渣率按50%計,年產浸出渣30萬t濕量,共有14臺普通箱式壓濾機進行不間歇壓濾,設備始終處于滿負荷運轉狀態,職工勞動強度大。產出浸出渣含水≥26%,由于含水高,需要先經干燥窯干燥降低水分至22%以下才能進行配料。且在浸出渣進干燥窯的過程中,使用皮帶輸送,皮帶總長度達300 m。在生產過程中,由于設備多,工序長,用工數量大,整個工序共用人工64人。

由于干燥窯干燥效果不理想,浸出渣水分不能穩定達到回轉窯配料要求,造成回轉窯配料困難,焦沫消耗大,單耗達到3.0 t/t ZnO,生產成本高。同時,受配料困難影響,回轉窯處理能力不足,造成浸出渣大量堆存,環保壓力大。

為降低浸出渣含水,節約生產成本徹底淘汰干燥窯工序,緩解回轉窯生產壓力,公司對過濾系統進行了設備升級改造。采用程控自動拉板隔膜壓濾機,不僅減少崗位數量又降低了工人勞動強度,并達到降低濾餅水分的目的,使浸出渣含水和系統渣平衡失控得到解決,使氧化鋅回轉窯生產得到優化。

2 降低浸出渣含水升級改造的意義

2.1 降低浸出渣含水、含鋅,提升回轉窯處理浸出渣能力

通過設備升級和工藝改進,浸出渣含水預期將降低4%以上,渣中夾帶水量每年可減少1萬t以上,相應渣量也減少1萬t。通過改進工藝降低酸浸pH至2.5,使渣含鋅從20%降至18%。浸出渣含鋅、含水的降低,降低了回轉窯配料難度,增加了回轉窯處理能力,同時降低回轉窯焦沫單耗,從而降低了回轉窯生產成本[1,2]。

2.2 設備升級優化,降低成產成本

改造前使用箱式壓濾機,數量多,面積小,職工勞動強度大,壓濾后浸出渣含水高,而且每年綜合運行費用達到1 400萬元。改造后使用大型化、自動化隔膜壓濾機,增加風水壓榨工序,既減少了用工及設備數量,又降低了浸出渣含水,使其由26%以上降低至21%,達到取消干燥窯工序的條件,進而取消了干燥窯,每年可節省煤氣及干燥窯配件費用500余萬元。同時設備大型化、自動化后,用工數量大幅減少,人力成本下降后每年運行費約490萬元,僅為改造前的35%[3,4]。

3 改造前后流程對比

改造前后的工藝流程如圖1、圖2所示,改造前酸性浸出底流經浮選后,返回經壓濾機壓濾、干燥窯干燥后送至回轉窯渣庫進行配料。酸浸末級pH上限控制3.5,使用普通箱式壓濾機。改造后銀浮選底流經壓濾后直接送干燥窯配料,壓濾使用隔膜壓濾機。同時,在確保焙砂系統穩定前提下,對酸浸工藝進行了微調,酸浸末級pH控制在2.5,溫度提高至85℃,進一步提高浸出率,來達到降低浸出渣渣量的目的。

圖1 改造前生產流程圖

圖2 改造后生產流程圖

改造后與改造前相比,直接去掉了干燥窯,同時毗鄰渣庫新建隔膜壓濾系統,建成后皮帶單臺長度22 m,總長度僅110 m,比改造前減少66.2%,輸送皮帶維護費用由原來的70萬/a,降為15萬/a。浸出渣含鋅降低2%,渣含水降低5%,每噸浸出渣多浸出20 kg的鋅,而且少帶入水分50 kg,經濟效益顯著。改造前后設備、人工、運行費用對比見表1。

4 改造后生產情況

2019年6月底改造結束后,經過半年的試生產,隨著生產系統逐漸適應新建壓濾系統和工藝調整,2020年6月至2020年11月,焙砂系統酸浸渣含鋅由原來的平均20%降至現在的平均17.37%,渣含水由原來的26%降至20.28%。改造后渣含鋅,渣含水分別如圖3、圖4所示。

表1 改造前后設備、人工、運行費用對比

項目改造以來,渣含水降幅達到22%,渣含鋅降幅13.15%。按日產鋅錠600 t計,則同2019年同期相比每天減少排渣約80 t,同時回轉窯工序焦沫單耗2.6 t/t ZnO,較去年同期下降0.4 t/t ZnO。改造前后主要技術指標對比見表2。

圖3 改造后浸出渣含鋅

圖4 改造后浸出渣含水

表2 改造前后主要技術指標對比

另外,改造后程控自動拉板隔膜壓濾機與以前的普通箱式壓濾機相比,具有提高壓濾速度、設備可靠性高、濾板壽命長、工人勞動強度低,濾布更換周期由原來30 d增加到現在40 d等明顯優勢。

5 結 論

1.通過對原有箱式壓濾機的換型升級,實現了設備的大型化和自動化,淘汰了干燥窯。減少了用工數量、降低運行了費用和職工勞動強度,并減輕了環保壓力。

2.通過設備換型升級和現有工藝的技術改進,對影響渣含鋅及含水的各項因素進行優化,降低了酸浸渣含鋅和含水,匹配了焙砂系統渣平衡的需要。同時解決了回轉窯因浸出渣含水高而對生產的制約,達到預期生產效果,給企業帶來了顯著的經濟效益。

3.生產設備的大型化、自動化,將是未來一個時期冶煉行業的一個前進方向,無論是新建冶煉企業還是企業的升級改造,設備大型化、自動化都不可或缺。

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