牛文敏,馬高峰,周沖沖,郭 寧
(陜西鋅業有限公司,陜西 商洛 726007)
濕法煉鋅浸出液中銅鎘凈化主要是采用鋅粉,鋅粉在凈化過程中起還原劑的作用,將溶液中的銅、鎘離子還原為金屬態而形成沉淀[1,2],在鋅粉凈化溶液過程中,鋅粉容易與水溶液反應生成氫氣,所以需要考慮凈化過程中的安全問題,在凈化過程中要嚴格控制鋅粉的投加速度及投加量。金屬錳的電極電位較鋅的電極電位低,因此可應用于溶液中銅鎘的凈化[3],硫酸鋅溶液在電積過程中需要有一定量的錳離子存在,從而延長陽極板的壽命,而在實踐中發現,隨著電積過程的進行,溶液中的錳離子會發生貧化而導致陽極壽命縮短?;阱i離子能夠作為溶液中銅鎘的還原劑,在除銅鎘的同時又可以向溶液中補入錳離子,試驗進行了以金屬錳粉為銅鎘的還原劑去除硫酸鋅溶液中銅鎘的研究,主要研究了在模擬硫酸鋅溶液及實際生產過程中錳粉對銅鎘離子的去除效果,并比較了錳粉、鋅粉在除銅鎘過程中的氫氣的產生量。研究結果為濕法煉鋅過程銅鎘的去除提供參考。
錳粉為市售,粒度-0.175 mm,錳含量99.7%,電爐鋅粉為自制,粒度-0.175 mm,鋅含量90%。模擬硫酸鋅溶液成分見表1,實際生產過程硫酸鋅溶液成分見表2。

表1 模擬硫酸鋅溶液成分 g/L

表2 實際生產中硫酸鋅溶液成分 g/L
1.2.1 除銅鎘試驗程序
將模擬硫酸鋅溶液或生產過程中取出的硫酸鋅溶液加熱至55~70℃,根據溶液中銅鎘的含量,加適量鋅粉或金屬錳粉,反應一定時間后進行固液分離,分析溶液中的鎘、銅等元素含量,模擬溶液是參考焙砂浸出的工業生產條件對焙砂進行浸出、固液分離后獲得的溶液。
1.2.2 氫氣產生量試驗程序
將一定量的錳粉或鋅粉投加至硫酸鋅溶液中,在反應過程中采用氫氣檢測儀檢測氣體中的氫氣濃度。
取一定體積的模擬溶液,加熱至設定溫度,向溶液中投入錳粉或鋅粉,進行攪拌,使金屬粉與溶液充分反應,反應結束后檢測溶液中鎘含量,試驗結果見表3,對除鎘后溶液分析溶液中其它離子濃度,分析結果見表4。

表3 兩種金屬粉的除鎘效果

表4 除鎘后溶液成分 g/L
由表3可知,當金屬錳粉用量為Cu、Cd總量的1.7倍時,(鋅粉用量為Cu、Cd總量的2.0倍,即錳粉用量是鋅粉用量的85%左右),反應溫度控制在55~65℃,反應時間在40 min左右,即可有效除去中上清中的Cu、Cd雜質元素,凈化后溶液Cd離子濃度小于0.001 g/L,使用錳粉除鎘,既可降低物料使用量,同時又縮短了反應時間,并且可以在較低的溶液溫度下滿足除鎘要求,與鋅粉除鎘相比,具有明顯的優勢。由表4可知,用金屬錳粉進行一段除銅鎘凈化,既可高效除銅鎘,又可達到砷、銻、鍺的深度凈化,且后液含錳離子提升明顯,錳利用率高。
生產中上清加熱至55~70℃,根據中上清含銅鎘金屬量,加適量鋅粉或金屬錳粉,反應一定時間濾樣分析鎘、銅合格后,再分析其它元素。分析結果分別見表5和表6。

表5 硫酸鋅溶液除鎘結果

表6 硫酸鋅溶液除銅鎘后溶液成分 g/L
工業生產過程的硫酸鋅溶液的除銅鎘結果及其它離子的含量分析結果與模擬溶液中的組分含量相比較,各離子的濃度變化趨勢相似,說明錳粉可以滿足工業生產過程中產生的溶液的除銅鎘要求。
對兩種金屬粉除銅鎘過程中氫氣的逸出量進行檢測,檢測結果見表7。

表7 反應過程中產生的氫氣濃度統計表
由表7可得,試驗使用金屬錳粉產生的氫氣濃度均低于使用鋅粉時所產生的氫氣濃度,考慮到極端情況下,在瞬間加入鋅粉和錳粉,在使用錳粉時產生的氫氣濃度仍然低于使用鋅粉時產生的氫氣濃度。用錳粉除銅鎘過程中產生的氫氣濃度遠低于氫氣在空氣中的爆炸極限(體積濃度4.0%~75.6%),即作業過程發生氫氣閃爆事故的幾率很小。
2.4.1 鋅粉節約創效
根據試驗數據,結合生產實際計算,金屬錳粉代替鋅粉一段凈化,節約鋅粉綜合創效61.70~86.47元/t-鋅。按照全年計劃自產鋅錠21萬t計算,全年節約鋅粉創效1 295.70~1 815.87萬元。
2.4.2 渣量減少創效
若一段凈化全部使用金屬錳粉,凈化一段銅鎘渣渣量減少約20%,因其不含金屬鋅,故可去掉銅鎘渣的混合酸洗工序,混合酸洗工序僅完成二段鎳鈷渣的酸洗作業,作業量及工序大幅縮減,進一步降低混合酸洗生產成本和運輸成本。用錳粉除銅鎘,產出的銅鎘渣中銅鎘品位大幅提高,進一步降低鎘回收作業量及生產成本,提高鎘綿質量。
2.4.3 陽極板節約創效
因用含量高的金屬錳粉凈化作業,錳離子補充直接,且易控制在合理的濃度,有利于陽極板的保護和析出鋅質量的保證。陽極板使用壽命進一步延長。
1.金屬錳粉代替鋅粉,在凈化工序一段凈化過程中除銅鎘,工藝可行。為系統高效補充二價錳離子的工藝可行。反應速率和除隔、砷、銻、鍺效果均明顯優于電爐鋅粉,達到新液的深度凈化。
2.金屬錳粉凈化過程氫氣濃度低于鋅粉凈化過程氫氣濃度,且均遠低于氫氣在空氣中的爆炸極限(體積濃度4.0%~75.6%),即作業過程發生氫氣閃爆事故的幾率很小,作業過程安全。
3.經濟效益顯著,噸鋅生產成本降低104.75~129.52元。