黃玉平 陳 浩
(中國直升機設計研究所,江西 景德鎮 333000)
由于直升機構型的特殊性,因此振動問題是伴隨直升機的永恒話題[1]。過度振動會降低結構的可靠性,縮短它的使用壽命,從而影響飛行安全。此外,過度振動還會惡化儀表設備的使用環境,影響設備的使用效能,并增加乘員的工作負荷。因此,振動水平影響了直升機的性能、可靠性、舒適性以及安全性等多項指標,是決定直升機品質的關鍵因素之一。
對直升機平臺來說,其結構的振動水平是由振源特性和結構安裝動力特性所決定的。直升機上的振源主要是來自主旋翼的一階通過頻率,而結構安裝動力特性則與結構的幾何尺寸、材料以及安裝方式等密切相關。當振源的激振頻率與結構安裝的固有頻率接近時,就會導致結構產生較大的振動,甚至會出現共振的現象。
該文針對某型機操縱臺存在振動偏大的問題,基于有限元軟件NASTRAN[2]對其裝機動特性進行固有特性計算,并通過裝機動特性試驗的綜合計算結果與試驗數據,給出了操縱臺振動偏大的原因。在該基礎上,對操縱臺進行有針對性的結構改進,通過對改進方案進行動特性計算,并根據最小增重等原則,優選出最終的改進方案。通過動特性試驗和試飛驗證,表明該方案較好地解決了操縱臺振動偏大的問題。該研究對解決直升機振動問題具有較高的參考價值。
在工程中,對于具有連續分布質量剛度和阻尼的實際結構,可以根據精度需要并利用有限元的方法,將其簡化成有限自由度系統,有限自由度系統的振動微分方程如公式(1)所示。

式中:M為系統的質量矩陣;C為黏性阻尼系數矩陣;K為系統剛度矩陣;F為外加激振力矩陣;X、和分別為系統的位移、速度和加速度矩陣。
當外加激振力矩陣F為0時,求解上述微分方程,就是求解系統的固有特性。求解上述微分方程的過程最終歸結為求解特征值的過程。通過求解特征值和特征向量,得到系統的固有頻率和固有振型,也就是系統的動特性。
根據操縱臺的三維模型,使用PATRAN進行建模[2],得到有限元模型,如圖1所示。根據操縱臺箱體的特點,箱體壁板采用Shell單元,指定壁板的實際厚度,壁板的材料為7050鋁;壁板上的加強筋采用Beam單元,單元截面為加強筋的實際截面,加強筋的材料為7050鋁;操縱臺內的設備則在設備重心處建立CONM2單元,指定設備的實際質量,并按照設備實際的安裝位置建立RBE2連接。

圖1 有限元模型
模型信息統計見表1。從表1中可以看出,模型中的四邊形Shell單元占比為97.6%,可以較好地描述操縱臺的結構。

表1 模型信息統計
根據操縱臺與駕駛艙的實際連接位置,給有限元模型相應位置的單元節點施加3個平動方向上的約束,并使用103正則模態模塊進行求解,得到操縱臺Y向一階模態頻率為25.719 Hz,模態振型如圖2所示。由圖2可以看出,操縱臺上側的模態位移較大,在上側中部位置的模態位移最大。
操縱臺安裝在駕駛艙內,該位置的主要振源為主旋翼的一階通過頻率[3]。計算得到的操縱臺Y向一階模態頻率與該頻率靠近,從而可能引起較大的振動,這可能是該型機在飛行過程中操縱臺出現振動偏大問題的根本原因。
為了查明操縱臺振動偏大問題的原因,進一步掌握操縱臺的動特性并驗證動特性的計算結果,研究人員對3架該型機開展動特性試驗。采用力錘激勵方法[4],單向激勵、單向拾振,實測操縱臺在60 Hz內各階的固有頻率、振型及阻尼等模態參數。振動傳感器的位置如圖3所示。

圖2 操縱臺Y向一階模態

圖3 振動傳感器布置圖
通過使用力錘對操縱臺11#點進行Y向敲擊,測得操縱臺上所布設的11個測點的Y向典型頻響曲線如圖4所示;由圖4可以看出,11個測點的Y向典型頻響曲線在25.00 Hz附近存在峰值。對11個測點的Y向典型頻響曲線進行擬合,得到操縱臺Y向一階模態頻率及阻尼,具體數據見表2,典型模態振型如圖5所示。由圖5可以看出,操縱臺上側的模態位移較大,該結果與計算結果吻合。

表2 操縱臺Y向一階模態頻率及阻尼

圖4 操縱臺Y向的典型頻響曲線
由試驗結果可知:1) 操縱臺Y向一階模態頻率靠近主旋翼一階通過頻率,各架機的靠近程度有所差異。2) 操縱臺的動特性計算結果與該型機操縱臺的實際模態符合程度較好,頻率偏差小于2.9%。3) 該型機操縱臺出現振動偏大問題的根本原因是操縱臺Y向一階模態頻率靠近主旋翼一階通過頻率。

圖5 操縱臺Y向的典型振型圖
在對初始狀態下的操縱臺進行動特性計算和試驗的基礎上,確定了操縱臺出現振動偏大問題的原因,由此進行對操縱臺結構改進方案的研究。
為了避開主旋翼一階通過頻率,應該提高或降低操縱臺Y向的剛度,而降低剛度可能會不符合其他設計的要求,因此采用提高操縱臺Y向剛度的方法,根據動力學的設計要求[5],需要將操縱臺Y向一階固有頻率提高到一定頻率以上。
在操縱臺(原始狀態下)有限元模型的基礎上,對增加操縱臺左右兩側壁板厚度、在不同位置增加不同厚度不同類型的隔板(如圖6所示)等改進方案進行計算,其中前隔板安裝位置為圖3中沿著測點4#、5#、6#所在位置,而后隔板安裝位置為沿著測點7#、8#、9#所在位置,得到了改進后的操縱臺Y向一階固有頻率,具體數據見表3,典型振型圖如圖7所示。從表3和圖7中可以看出,結構改進后的操縱臺Y向一階固有頻率得到了不同程度的提高,模態位移也發生了相應的改變,模態位移的分布更加合理。
計算結果表明:1) 增加操縱臺兩側壁板和隔板的厚度,會提升整個操縱臺Y向的剛度,使一階模態頻率上移。2)在隔板厚度相同的情況下,整個操縱臺Y向的剛度呈現出加后隔板<加前隔板<增加前、后隔板的情況,即提升整個操縱臺Y向剛度的效果為加后隔板<加前隔板<增加前、后隔板。3) 與操縱臺原始狀態和加厚左右兩側壁板的方案相比,在不同位置增加不同類型隔板的方案具有更合理的載荷和振動傳遞路徑,在改進后的操縱臺Y向一階模態頻率下,各位置的模態位移更小,整體模態振型得到了優化。
根據動力學的設計要求,可行的改進方案為:1) 增加厚度為1 mm以上的雙隔板。2) 增加厚度為1.5 mm以上的前隔板。3) 兩側壁板均加厚2 mm以上。
根據改進方案的計算結果,根據工藝性要求和重量增加最小原則,選擇裝1.5 mm前隔板B的改進方案,并在2架直升機的操縱臺加裝1.5 mm前隔板B的狀態下開展的動特性試驗,傳感器布置、試驗方法等與初始狀態操縱臺動特性試驗一致,測得操縱臺Y向典型頻響曲線如圖8所示,由圖8可以看出11個測點的Y向典型頻響曲線在28.40 Hz附近存在峰值。對11個測點的Y向典型頻響曲線進行擬合,得到操縱臺Y向一階模態頻率及阻尼,具體數據見表4,典型模態振型如圖9所示。由圖9可以看出,操縱臺上側的模態位移較大,該結果與改進后的計算結果吻合。

表3 改進方案的計算結果

圖6 不同類型隔板圖
試驗結果表明,在操縱臺裝1.5 mm的前隔板B后,Y向一階固有頻率已經避開主旋翼一階通過頻率,能夠滿足動力學的設計要求。

表4 操縱臺Y向一階固有頻率
經過試飛驗證可知,在操縱臺加裝1.5 mm的前隔板B后,操縱臺的振動明顯減小,振動問題得到了解決。

圖7 典型振型圖

圖8 操縱臺Y向典型頻響曲線圖

圖9 操縱臺Y向典型頻響曲線
通過對操縱臺及其改進方案的動特性進行研究,分析其與主旋翼一階通過頻率的關系,得到如下結論:1) 操縱臺出現振動偏大的根本原因是操縱臺Y向一階固有頻率靠近主旋翼一階通過頻率。2) 結構改進后,操縱臺Y向一階固有頻率避開了主旋翼一階通過頻率,較好地解決了操縱臺振動偏大的問題。3) 當需要提高局部結構的剛度時,改變原有的結構形式,可以優化它的載荷和振動傳遞路徑,該方法比加強原結構的效果更好、效率也更高。