姜東紅 祝建波
首鋼長治鋼鐵有限公司 山西 長治 046031
首鋼長鋼熔劑廠現有一座日產500噸套筒窯,主要是通過使用燃燒焦爐煤氣與轉爐煤氣煅燒,為燒結提供活性石灰。主要受上料系統的影響,滿負荷生產時,上料能力無法滿足后序工藝提產的需求;因沒有中間儲存倉,生產組織難度較大等主要因素,一直無法實現高產,日均產量不到450噸。2020年5月份以來,開始組織套筒窯的提產專項攻關。通過前置采購程序實現對原燃料的管控,推行與強化TPM管控實現設備零非計劃停機,優化上料程序實現上料能力的提升,細化過程管控實現生產組織靈活,科學技術創新,減少換熱器清理停產時間,實現日均產量的提升,日均產量達到470噸左右。
長鋼公司現活性灰產量不能滿足燒結工序的日常消耗,每月均需外購部分活性石灰。一方面外購灰與自產灰的質量差異容易導致燒結礦堿度的波動,進而影響高爐的順行。另一方面,受疫情、外礦價格等影響,鋼材單利縮水嚴重,為追求極致成本,設備效能發揮最大化,成為必然要求。
首鋼長鋼套筒窯用石灰石,均采購長治市本地的原料。石灰石質量穩定,含鈣量53%以上。主要是供戶使用的80mm的方孔篩,入窯粒度偏大,最大邊長度經常超出100mm以上。在保證產品質量的前提下,經常出現減產來煅燒大塊原料。9月份開始,協同采購部門,前置入廠原料管控,將供戶防控篩進行改造,將80mm的方孔篩縮小至60mm,保證入窯原料粒度控制在40~70mm,最大邊不超80mm。且在粒度的均勻性上嚴把關,避免了出現減產提質的現象。
2018年以來長鋼公司開始推行TPM管理,經歷了前兩年的“0階段”與“1階段”,從設備衛生到設備微缺陷治理,開始進入“2階段”。對每臺設備定期開展TPM活動,合理設置壽命管理,不斷提升職工對設備原理、結構、性能的認知,及時發現并消除設備微缺陷與隱患,實現了套筒窯的設備非計劃停機為零。
受套筒窯無中間儲料倉,只有幾個累計存儲不到80噸的小倉,燒結工序需求出現變化時,套筒窯只能采取減產過渡,燒結生產正常后只能用外購補充,對產量影響較大。通過細化過程管控,主要是燒結正常生產時時刻保持套筒窯倉位處于低倉位,燒結倉位處于半倉左右倉位,出現上述情況時所有罐車全部重車待卸,通過上述措施,可以實現燒結機單機(共兩臺198㎡燒結機)生產12小時以上,套筒窯不減產。
長鋼套筒窯上料系統上料能力是限制其自身提產的主要環節,只能滿足出灰56次的上料能力。否則,就會出現窯內料面降低。通過對套筒窯上料過程,推行“列車時刻表”式的分析方法,發現套筒窯每6批料均自動檢測料面一次,用時達到4分鐘以上。通過在套筒窯增加時間下料模式,主觀屏蔽自動檢測料面,在滿負荷生產(出灰56次)以上時,采取時間模式下料,通過手動檢測料面實現對料面的管控,將出灰次數增加至58次以上,日上料量可以增加約50噸。
環形套筒窯本體換熱器利用從窯內上內筒抽出的約30%的廢氣與空氣進行熱交換,將熱能傳遞給引射空氣,從而提高引射空氣的溫度,達到余熱利用的效果。行業內實踐經驗表明,經過大約半個月左右的生產運行后,套筒窯的換熱器就會發生堵塞[1],只能停窯進行清除,每次停產時間約6小時左右。通過對套筒窯引射器[2]的EDEM離散元模擬仿真研究,提出了套筒窯“縮小引射器噴嘴直徑、提高驅動風壓力、改變噴口結構形狀、增大燃燒室負壓值”的套筒窯引射器技術,優化了套筒窯引射系統,改善了引射器驅動風引射作用效果。從套筒窯換熱器對流工藝入手,控制結垢來源和形成條件、控制溫度和風速、尋找合理的配風比換熱,有效解決了套筒窯換熱器管束堵塞問題,大幅度延長熱交換器檢修清理周期,可以利用檢修時間完成簡單清理工作。

圖1 2020年月度日均產量完成情況
通過上述一系列措施,長鋼熔劑廠套筒窯日均產能呈明顯升高趨勢,目前已穩定在日均470噸左右。
(1)產量提升是一個系統工作,需從設備潛能、生產組織、設備管理、原料管控等各個方面入手,尋找癥結,對癥下藥才能實現提產的目的。
(2)科學技術創新是引領解決行業難題、工藝問題的關鍵所在,解決工藝問題對提產等系統問題,能實現長期的,永久性的效果。