王志方,曹端山,侯英華
(德州恒豐集團 夏津仁和紡織科技有限公司,山東 夏津 253200)
面對越來越激烈的市場競爭環境,為了提高企業競爭力、穩定產品質量,公司不斷通過創新創造深挖潛能、節能降耗。2019年7月至今,在用單根集聚紡品種機臺約40臺,每臺車改紡前需要更換集聚紡裝置,嚴重影響紡紗效率及噸紗用電。為了縮短改紡停臺時間,降低工人勞動量,提高細紗產量,本著“優質、高產、低耗”的原則,筆者從以下幾方面淺談提高單根集聚紡紡紗效率的有效方法。
集聚紡技術是在傳統環錠紡細紗機牽伸區與加捻區之間,增加氣流集聚裝置,最大限度減小紡紗三角區,使成紗毛羽、常發性疵點大幅降低,單紗強力顯著提高[1]。
四羅拉集聚紡裝置的羅拉與集聚紡膠輥夾持網格圈積極傳動,負壓分配系統配置合理,各吸口氣流一致性好。異型管吸口優化設計,有利于須條集聚,紡不同號數紗線時,采用變頻技術對負壓進行控制,管路恒壓控制確保負壓管中壓力恒定。網格圈張緊裝置的張力一致性好,保證網格圈運轉平穩。集聚紡裝置利用負壓作用將離散的須條集中在一起,提高了纖維的伸直平行度和抱合力,使紗線條干、毛羽、強力等指標改善[2],同時減少短絨和棉結,確保質量穩定[3]。
將原賽絡集聚紡機臺改為單根集聚紡時,因機型不同,部分集聚紡機臺需要將雙槽負壓管更換為單槽負壓管,或者部分負壓片能拆卸的機臺需要整臺更換負壓片。更換細紗機負壓管或負壓片,保全工用時約1.5 h/臺;更換后,為保證成紗質量、減少棉結紗產生,需對更換機臺逐錠檢查,對集聚片跑偏、張力架失效、喇叭口偏斜等問題進行調整,改紡停臺不僅耗時費力,還會影響生產效率和質量穩定性。
通過多組試驗后,技術人員總結出單根集聚紡紡紗新方法,即用雙槽負壓集聚裝置進行單根集聚紡紗,無需更換雙槽負壓管或負壓片。在改品種或紡紗形式時,將改紡機臺徹底掃車,重點對負壓集聚裝置進行徹底清理,保證負壓管暢通;逐一檢查網格圈并用氣壓槍清理,保證網格圈無損壞,負壓管不堵塞、無積花。用單根集聚紡新方法紡紗時,粗紗統一入集聚槽右眼,左眼空置,開車后區域責任人做好跟蹤檢查和調整。經試驗,新方法的各項指標均滿足客戶要求,不僅省時省力且質量指標穩定。
原賽絡集聚紡機臺改單根集聚紡時,存在更換負壓管或負壓片導致停臺、制約產量等問題,在采用新方法后以上問題得到解決,而且紡紗質量指標無異常。表1、表2分別為不同改紡方式紡不同單根緊密紗的指標對比。

表1 紡R/G 100 70/30 11.7 tex KJ單根緊密紗指標對比

表2 紡CJ/TSM 70/30 14.6 tex KJ單根緊密紗指標對比
從表1和表2中試驗數據可以看出,應用賽絡集聚紡改紡單根集聚紡時,新方法與換負壓管或負壓片的紡紗指標比較接近。
經多次試驗發現,新方法與換負壓管或負壓片的原方法存在的指標差異為:CV值增加約0.02個百分點,-30%細節約增加20個/km,+140%棉結約增加3個/km,+200%棉結約增加2個/km,3 mm毛羽H值約增加0.2,指標波動在正常范圍內。現在,筆者公司賽絡集聚紡改紡單根集聚紡時全部不用換負壓管或負壓片,節約了更換時間且質量穩定,提高了生產效率。
a) 省時:避免了改紡停臺,每臺節約改紡時間1.5 h,生產效率提高。
b) 省工:無需人工更換和檢修,每臺車節省人員2人。
c) 省費用:無需更換負壓管或負壓片,降低備件庫存和采購成本。
a) 定期檢修集聚不良、毛羽多的落后錠子。
b) 制定掃車周期,定期安排專人檢修和清理。
c) 實施包機制度,管理人員每天分區包片、一對一進行機臺檢查檢修。
d) 優化鋼絲圈、網格圈等器材專件,保持工藝上機一致性。
e) 優化負壓值,保證集聚槽暢通、集聚穩定,降低噸紗用電。
5.1單根集聚紡紡紗新方法,直接用雙槽集聚紡裝置紡紗,無需換負壓管或負壓片,節省改紡停臺時間,質量穩定、無異常,生產效率、產量均有所提高。
5.2在使用單根集聚紡紡紗新方法過程中,不斷試驗并推廣新工藝、新器材,及時總結生產經驗,形成完善的單根集聚紡紡紗制度。生產過程中遇到問題,應做到有檢查、有落實、有考核,通過找差距和不足加強基礎管理,保證維修質量,為穩定成紗質量、提高錠速打下堅實基礎。